连续油管作业问题及对策.ppt
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1、,连续油管作业问题及对策,涪陵页岩气公司,汇 报 提 纲,一、连续油管队伍情况介绍,二、连续油管作业问题分析,三、2015年工作计划及展望,汇 报 提 纲,一、连续油管队伍情况介绍,人员情况设备情况2014年工作量情况,一、连续油管队伍情况介绍,人员情况,一、连续油管队伍情况介绍,设备情况,1)海德瑞车撬式连续油管设备(2套),滚筒:滚筒容纳2inCT5000m注入头:上提能力36T,下放能力16T井口防喷装置:压力等级10000psi,防喷器通径:1套4.06in,1套5.12in,一、连续油管队伍情况介绍,设备情况,2)烟台杰瑞连续油管车组(2套),滚筒:2套车载滚筒容纳2inCT5000
2、m,1套橇装滚筒容纳2inCT6000m注入头:上提能力36T,下放能力16T井口防喷装置:压力等级10000psi,防喷器通径:1套4.06in,1套5.12in,一、连续油管队伍情况介绍,设备情况,3、江汉机械研究所连续油管车组(1套),滚筒:2滚筒容纳2inCT5000m注入头:上提能力36T,下放能力16T井口防喷装置:压力等级10000psi,防喷器通径:5.12in,一、连续油管队伍情况介绍,2014年工作量情况,在涪陵工区共施工118井次,施工成功率100%,其中包括:钻塞 40井次,共598个桥塞,桥塞钻除率100%;射孔 37井次,下桥塞8井次,打捞14井次,冲砂11井次,速
3、度管柱6井次,生产测井2井次。,汇 报 提 纲,一、连续油管队伍情况介绍,二、连续油管作业问题分析,三、2015年工作计划及展望,汇 报 提 纲,二、连续油管作业问题分析,作业问题汇总原因分析及应对措施典型案例分析,二、连续油管作业问题分析,误操作剪管,水合物冰堵流程,连续油管作业问题类别,焦页11-1HF、焦页10-4HF、焦页26-4HF井,卡钻,工具落井,焦页2-3HF井,焦页26-3HF井,焦页27-4HF井,焦页23-2HF井,焦页2-3HF、焦页5-2HF井、焦页33-2HF、焦页41-2HF井、焦页10-3HF井、焦页15-1HF、焦页26-4HF井,连续油管损坏,连续油管作业问
4、题汇总,设备损坏,二、连续油管作业问题分析,连续油管作业问题汇总,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,设备故障引起作业停止或延误设备日常检测保养工作没有做到位现场开工前设备检查、调试不到位设备关键部位配件没有备齐,导致设备故障后无法第一时间处理人员操作有误,设备问题原因分析,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,加强设备日常保养和检测,并做好相关维保记录做好设备开工检查工作,发现问题及时整改加强库房管理,做好设备备件库存加强设备操作人员专业培训,提供其技术操作水平,设备问题应对措施,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,马达脱芯落井马达维保不当,现场使用时检查不到位马
5、达憋卡时现场处理程序不当马达防脱装置设计不合理 误操作丢手断裂落井打捞过程中频繁震击导致丢手从弱点处断裂钻磨过程中丢手抗扭矩装置断裂导致工具落井连接头断裂或者脱开连接头由于频繁起下,从薄弱处断开卡瓦式连接器选用或连接不当,导致上提过程中脱落人员误操作剪切油管落井操作人员麻痹大意或培训不到位,工具落井问题分析,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,马达脱芯落井做好马达维保和检测,责任落实到人马达蹩钻时,切勿在泄压前进行盲目上提优化马达防脱装置设计保证钻塞压裂车超压保护装置工作正常丢手断裂落井每次起出井的工具进行仔细检查,及时发现问题选用强度与震击器配套的丢手连接头断裂或者脱开每次起出工具
6、对连接头进行检查和二次试拉连接头选用可靠的连接方式,并按正确的操作程序进行连接人员误操作剪切油管落井合理安排作业人员作息,防止人员疲劳上岗加强人员培训,提供操作技能,工具落井问题应对措施,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,连续油管损伤主要有以下几个原因:疲劳损伤为主要原因连续油管在高压下频繁起下,尤其在钻塞不顺时,频繁上提下放连续油管卡钻时压力超高,直接上提。机械损伤为次要原因鹅颈架居中有问题,导致油管受伤作业过程中打滑,导致油管受损可能由于螺旋焊缝开裂变径管壁厚跨度大时(0.156变0.175),由于应力集中,焊缝容易开裂人员误操作现场人员操作不当引起油管变形检测不到位由于缺乏有
7、效检测手段不能及时发现油管缺陷,连续油管变形损伤问题分析,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,连续油管变形损伤问题应对措施,加强连续油管的检测跟踪按照工区规定对连续油管进行寿命跟踪,按照实际情况剪切连续油管加强连续油管的实时监测,每3口井钻塞对连续油管进行一次壁厚和裂缝检查连续油管寿命到达80%后强制退休,避免发生连续油管刺穿/断裂事故加强现场作业的控制与工程公司密切结合,提高液体质量,尽量降低泵压。(理想状态:35MPa以下,最好不要超过40MPa)钻塞作业尽量避免频繁起下,憋泵时建议先停泵,后上提油管。射孔前确保连续油管内灌满清水,防止连续油管挤瘪 钻塞时泵车设定超压保护,防止连
8、续油管在载荷下由于高压鼓包变形连续油管的采购针对工区无硫化氢环境,建议使用HS110高强度连续油管订购连续油管时,建议在0.156-0.175壁厚变壁厚间加0.165壁厚过度。,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,钻塞过程中由于钻压施加不合理,造成碎屑尺寸较大在井内堆积引起遇卡。钻塞短起速度过快,碎屑卡在磨鞋上,抱死导致卡钻。磨鞋设计不合理,水槽间隙设计太小,塞屑无法有效返出或卡在磨鞋上引起卡钻下桥塞过程中桥塞意外坐封引起工具卡阻井筒内形成水合物,冰堵引起油管卡阻。,卡钻问题分析,二、连续油管作业问题分析,原因分析及应对措施,卡钻问题应对措施,根据桥塞的种类,选择合适的磨鞋。控制钻塞
9、速度,降低碎屑的尺寸。严格按照每3个桥塞短起至造斜点的规定,且短起时连续油管速度要适度控制。连续油管遇卡后,判断好遇卡的原因(磨鞋上部,下部还是井口),根据遇卡的原因采取合适的解卡方案,避免由于操作失当,导致遇卡状况复杂化。,二、连续油管作业问题分析,典型案例分析,案例1 焦页10-4HF马达脱芯落井,事情经过,11月9日7:34探到第五个桥塞深度3169.5m,10:00连续油管下深为3170.4m,泵压42.0MPa,井口压力18.4MPa,排量410L/min,10:18泵压升至44.0MPa,轻微憋压,10:20上提连续油管至3169m,泵车压力迅速升至65.0MPa,排量410L/m
10、in,同时通知泵车停泵,此时泵压已经上涨到100.0MPa;10:21油管下至3170.4m,泵压降至48.0MPa;10:23油管上提至3169m,油管遇卡泵压升至72.0MPa,泵车停,泵压不降,见施工曲线图。,10:24上提油管至12t(正常上提为10t)解卡,泵压降至17.0MPa(井口压力);10:30 油管起至3153m,开泵泵压34.0MPa,排量360 L/min,10:52油管下至3167.7m遇阻无法下入,下压4t不憋泵。17:50起出油管发现转子及其以下工具落井。,施工曲线图,二、连续油管作业问题分析,典型案例分析,案例1 焦页10-4HF马达脱芯落井,原因分析,1)连续
11、油管主操与泵车沟通不到位,应当在出现憋泵迹象的时候提前与泵车操作手取得联系,防止事态进一步发生。2)泵车无有效的超压保护,导致钻塞时严重超压,造成马达憋停。3)连续油管主操操作不当,在连续油管憋压的情况下盲目上提连续油管引起遇卡,并在遇卡情况下未及时泄压直接上提连续油管,由于憋压下卡钻的马达积蓄了大量力矩,在马达解卡瞬间,产生了巨大的反力矩引起马达倒扣脱芯落井。,二、连续油管作业问题分析,典型案例分析,案例1 焦页10-4HF马达脱芯落井,处理结果,11月10日至15日首先通过下入文氏打捞篮(下入3次,前两次捞获大量塞屑)、强磁工具(无塞屑)和套铣工具完成鱼顶清洗,并先后下入2次打捞筒完成落鱼
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