东莞博邦金属制品有限公司扩建项目环境影响评价报告书.doc
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1、 东莞博邦金属制品有限公司扩建项目环境影响报告书(简本)编制单位:宿州市环境保护科学研究所编制日期:2013年7月目 录1 项目概况12 项目工程分析43 环境质量现状评价114 环境影响预测与评价135 主要环境保护措施166 环境风险分析237 清洁生产与总量控制248 环境经济损益分析249选址与平面布局合理性分析2410公众参与2611综合结论2612建议26附件:附图1 项目所在地附图2大气环境现状监测布点图附图3水环境现状监测布点图附图4声环境现状监测布点1 项目概况东莞博邦金属制品有限公司位于东莞市沙田镇稔洲村科技路(北纬225054.86,东经1133738.18),其前身为博
2、邦有限公司。东莞博邦金属制品有限公司成立于1995年3月22日,位于东莞市沙田镇稔洲村科技路,法人代表为邱顺峯,主要从事五金塑胶制品的加工生产,经营范围为:生产和销售五金塑胶制品(包括扣、链、手袋配件、箱包配件等)及表面处理(含电镀处理工序)、五金装饰品。从事道路普通货运业务(凭许可证经营)。项目于1994年11月28日经东莞市沙田镇人民政府和东莞市环境保护局的审批同意建设,审批编号为:1994年0487号,生产废水的排放量不得超过120吨/天,项目废水处理设施于1997年5月29日通过东莞市环境保护局的验收,验收批复编号为:东环验字【1997】027号。项目于2001年10月向东莞市环境保护
3、局申请名称变更,原“博邦有限公司”变更为“东莞博邦金属制品有限公司”,并通过了东莞市环境保护局的同意变更,批复编号:东环建【2001】895号。项目于2003年1月24日向东莞市环境保护局申请增加废水排放量,并通过东莞市环境保护局的同意增加,废水排放量控制在180吨/日以下,批复编号:东环建【2003】67号。项目于2003年5月12日委托东莞市昌华环保技术有限公司编制东莞博邦金属制品有限公司电镀废水治理工程设计方案,并通过东莞市环境保护局的备案,备案编号:东环建备【2003】651号。项目废水治理措施于2004年4月30日第二次通过东莞市环境保护局的验收,验收批复编号为:东环验【2004】1
4、17号。项目的污染设备及排污量于2004年8月13日经过东莞市环境保护局的核准,核准编号:东环建【2004】528号。项目电镀废气治理措施于2007年6月25日通过东莞市环境保护局的验收,验收编号:东环验【2007】359号。同时项目于2009年6月24日委托南京智方环保工程有限公司编制了东莞博邦金属制品有限公司(扩建)建设项目环境影响报告表,并于2009年7月8日经东莞市环境保护局审批同意扩建,审批文号:【2009】886号。项目的废气治理措施于2010年4月12日通过东莞市环境保护局的验收,验收批复编号为:东环建【2010】3-0396号。东莞博邦金属制品有限公司生产五金塑胶制品、五金装饰
5、品2400吨/年,项目配套电镀车间,主要镀种为碱铜、镍、铬,允许生产废水排放量为180吨/日。现为响应广东省、东莞市政府的号召,符合广东省关于印发广东省电镀行业和化学纸浆行业统一规划统一定点实施意见的通知(粤环2004149号)及关于印发广东省电镀、印染等重污染行业统一规划统一定点实施意见(试行)(粤环200888号)的要求,东莞博邦金属制品有限公司属于沙田镇环保专业基地内原地保留项目。项目扩建的主要内容为:1、拟增加投资200万港元,用于购买生产设备及环保措施建设;2、增加冲床、滚筒、研磨机、脱水机、喷枪、压铸机等生产设备;3、增加1台800kW的备用发电机;4、项目增加喷漆前清洗、手工上漆
6、工序,撤销电镀镀铬的工序,同时将镀铬线变更为镀碱铜和镀镍线。5、增加1条退镀线;6、增加1套中水回用装置;7、增加模具的生产,模具为项目内所用,不外售。项目扩建的具体内容见本报告第二章。东莞博邦金属制品有限公司,法人代表为邱顺峯。经营范围:生产和销售五金塑胶制品(包括扣、链、手袋配件、箱包配件等)及表面处理(含电镀处理工序)、五金装饰品。从事道路普通货运业务(凭许可证经营)。扩建后,生产废水产生量为180吨/日,近期,东莞市沙田镇电镀、印染专业基地的废水处理站和管网尚未建成投入运行,项目已配套建设有一套日处理量生产废水量为180吨的污水处理设施,生产废水经该污水处理设施处理后,回用108吨/日
7、,达标排放72吨/日;远期,待基地的废水处理站和管网完工后,生产废水进入沙田电镀、印染专业基地内的生产废水处理站处理后回用108吨/日,排放72吨/日。项目扩建后总投资1280万港元,占地面积9000m2,建筑面积9000m2,加工生产五金制品2400吨/年,电镀总面积约750000 m2,外层电镀面积约500000m2。设有电镀生产线16条,均为半自动滚镀线,目前项目已撤销镀铬工序,主要的镀种有:碱铜、镍。项目扩建后共有员工450人,年工作天数300天,生产车间实行1班制,每班8小时。1.1 项目扩建后生产规模表1-1 项目扩建后产品生产规模序号产品名称类别产量电镀面积(m2)镀种1五金制品
8、单层镀2400吨/年250000镀碱铜双层镀500000镀碱铜和镍1.2 项目扩建后工程内容项目扩建不增加占地面积,也不增加建筑面积,扩建后项目总占地面积9000m2,建筑面积9000m2。项目由主体工程、辅助工程、公用工程等组成。项目工程内容见表2-4,总平面布置图见附图3。表2-4 项目扩建后工程内容序号项目组成建设内容备注1主体工程厂房A1层,为线扣部厂房B2层,一楼为模具车间、压铸车间和喷漆烘干车间;二楼为办公室、成品区、包装车间;顶棚为手工上漆车间、烘干车间、油漆仓库厂房C3层,一楼为办公室、实验室、电镀原辅料仓库、胚锋组、包胶部;二楼为冲床部、成品放置区;三楼为仓库厂房D1层,一楼
9、为电镀生产线、振研车间、烘干车间厂房E1层,为打磨抛光车间厂房F1层,为退镀线2辅助工程机器维修车间1栋,共1层,主要放置故障机器和维修故障机器办公楼1栋3层厨房、食堂、活动中心3层,一楼为员工食堂、厨房;二楼为干部食堂、厨房;三楼为活动中心化学品仓库1栋,共1层,建筑面积约70m2成品仓库1栋,共1层备用发电机房1栋,共1层,建筑面积约60m23公用工程给水设施近期:项目依托基地供水设施,排水依托项目内污水处理设施远期:项目依托基地供水设施及污水处理设施供电设施项目依托基地供电设施4环保工程生产废气处理设施酸雾吸收喷淋塔1套,设1个排气筒;含氰气体吸收喷淋塔1套,设1个排气筒;喷漆废气活性炭
10、吸附塔1套,设1个排气筒;抛光粉尘水喷淋装置1套,设1个排气筒;备用发电机尾气治理装置1套,设1个排气筒;油烟净化器1套,设1个排气筒废水处理设施及中水系统一套,处理能力180m3/d回用水池108m3一座噪声治理风机、泵、备用发电机等设备隔声、减振、降噪2 项目工程分析2.1扩建前项目主要污染源扩建前项目主要污染物的变化情况统计表见表2-1表2-1 扩建前污染物排放情况汇总 单位:t/a(废气量、废水量除外)污染种类污染物名称产生量治理削减量排放总量治理措施是否验收废水生产废水废水量 万m3/a5.405.4采用氧化还原、中和、混凝沉淀过滤工艺处理后达到电镀污染物排放标准(GB21900-2
11、008)中现有企业水污染物排放限值是pH2.2/7.58CODcr8.17.830.27总镍0.6970.6960.001总铜0.8210.8200.001总氰化物0.1840.18370.0003总锌0.1300.12950.0005总铬0.0010.00020.0008SS4.7524.6440.108生活污水废水量 万m3/a0.64800.648食堂含油污水经隔油隔渣池处理、其它生活污水经三级化粪池处理后排入市政下水道否COD1.6200.4861.134BOD50.9720.4280.544SS0.9720.2590.713氨氮0.2590.0650.194动植物油0.1620.09
12、70.065废气废气量 万Nm3/a14415014415/电镀酸雾硫酸雾2.4192.1110.308碱性吸收后高空排放是铬酸雾0.01930.01910.0002打磨、抛光粉尘粉尘0.320.29840.0216布袋除尘器收集粉尘是厨房火烟SO20.0480.46020.0198经水喷淋(添加碱液)处理后由15米高排气筒排放否NOx0.0530.0290.024烟尘0.0230.01850.0045厨房油烟油烟0.1890.1590.030经静电滤油机处理后由15米高排气筒排放否压铸熔炉废气金属烟尘2.402.4收集由15米高排气筒排放否喷漆、烘干废气苯0.0960.09580.0002经
13、水帘柜水膜吸收后,再由集气罩收集经活性炭吸附处理后由楼顶排放是甲苯0.480.479999.610-6二甲苯0.3840.383999.610-6固废生产过程金属边角料、金属碎屑10交专业公司回收处理符合环保要求废粉尘3.585喷涂过程废漆渣和油漆盛装容器0.05交有资质单位处理废气处理废活性炭1.0废水处理站污泥24日常生活生活垃圾45由环卫部门清运注:上表中废水排放量指由基地废水处理站排入狮子洋。2.2扩建后项目主要污染源1、废水(1)生产废水研磨废水扩建后项目在振研、清洗的过程中会产生一定量的研磨废水,该废水主要污染物为SS、CODcr、石油类等。该工序产生的废水依托原有的沉淀池进行沉淀
14、处理后,通过泵的作用把上清液回用到振研、清洗工序中,根据厂方提供的资料,该沉淀池每个月清理一次,每次产生废水量约10吨,则每天的产生量约0.33吨。清洗废水扩建后项目纯水机和超声波清洗五金件工序,该工序主要是清洗待喷漆的金属件,在清洗的过程中会产生一定量的清洗废水。该类废水主要污染物为SS、CODcr等。该工序产生的废水依托原有的沉淀池进行沉淀处理后,通过泵的作用把上清液回用到废气喷淋水中,根据厂方提供的资料,该沉淀池每个月清理一次,每次产生废水量约1吨,则每天的产生量约0.03吨。喷漆废水扩建后,项目设有1条自动喷漆线,配套水帘柜2台,项目喷漆工序部分需用水来辅助生产,水帘柜循环用水,不外排
15、。项目水帘柜产生的废水,引至多级隔渣沉淀池,经隔油隔渣处理后,上清液通过水泵回用到喷漆工序。根据厂方提供的资料,该沉淀池每个月清理一次,每次产生废水量约1吨,则每天的产生量约0.03吨。定期清理沉淀池中的废油漆渣。电镀前处理废水项目设有1条电镀前处理线,为电镀生产线共用。五金件研磨后进行除油、酸洗。项目前处理线设有除油后水洗槽12个,大小均为0.44m0.45m0.45m;酸洗后水洗槽24个、大胶桶2个,其大小分别为0.44m0.45m0.45m和0.68m0.5m0.5m。故项目除油后水洗槽的水量为1.0692m3,酸洗后水洗槽的水量为2.4784m3。根据企业提供的资料,项目水洗槽每天的更
16、换次数约为20次。故除油后水洗产生废水量约为21.38 m3/d,酸洗后水洗产生废水量约为49.57m3/d。电镀后水洗、脱水产生的废水1) 水洗废水项目半自动滚镀生产线均设有2个水洗槽,其规格均为0.57m0.7m1.2m。项目设有8条镀碱铜生产线,则镀碱铜后水洗槽共16个,水洗槽总水量为7.6608m3;项目设有8条镀镍生产线,则镀镍后水洗槽共16个,水洗槽总水量为7.6608m3。根据厂方提供的资料,项目电镀线的水洗槽每天的更换次数约为6次。故镀碱铜后水洗产生废水量约为45.97 m3/d,镀镍后水洗产生废水量约为45.97m3/d。2) 脱水废水项目设有8台脱水机,用于五金件电镀水洗后
17、的脱水。根据企业提供的资料,项目脱水机产生的含氰废水量约为3吨/天,含镍废水量约为2吨/天。退镀后水洗废水项目设有1条退镀线,其水洗槽的规格为0.44m0.45m0.45m。根据厂方提供的资料,项目退镀线的水洗槽每天的更换次数约为30次。故退镀后水洗产生废水量约为2.67m3/d。染色后水洗废水项目部分五金镀件染色后需要进行2道水洗,其水洗槽的规格为0.44m0.45m0.45m。根据厂方提供的资料,项目染色后水洗的水洗槽每天的更换次数约为10次。故染色后水洗产生废水量约为1.78 m3/d。酸雾、氰化氢处理喷淋水1)酸雾处理喷淋水项目设有1套酸雾吸附喷淋塔,用于处理硫酸雾、盐酸雾。酸雾吸附喷
18、淋塔采用水(添加碱液)喷淋处理。根据厂方提供的资料,项目酸雾喷淋水每天产生量约为1吨。 2)氰化氢处理喷淋水项目设有1套氰化氢吸附喷淋塔,用于处理氰化氢。氰化氢吸附喷淋塔采用水(添加碱液)喷淋处理。根据厂方提供的资料,项目氰化氢喷淋水每天产生量约为1吨。 车间“跑、冒、滴、漏”废水根据厂方提供的资料,企业前处理线主要是手工操作,手工转移五金件的过程中,会产生一定量的“跑、冒、滴、漏”废水。根据厂方提供的资料,项目电镀车间每天产生的“跑、冒、漏、滴”废水约5.0吨。车间冲洗废水由于项目车间地面上会堆积一定的废水,故每天需要对地面进行一定的清洗。根据厂方提供的资料,项目每天产生的冲洗废水约为0.2
19、7吨。A、近期目前,项目已撤销镀铬工序,不涉及含铬废水的产生及排放。项目电镀车间对于镀镍工序产生的水洗废水经过回收槽回收处理后,含镍废水大部分收集于回收槽中,然后回用于电镀槽中,电镀后水洗中带有镍金属比较少,这部分废水再经含镍废水处理系统处理后,重金属沉淀,不容易析出。故车间或生产设施废水排放口的废水中的总镍的浓度达到电镀污染物排放标准(GB21900-2008)中表3水污染物特别排放限值:总镍0.1mg/l。因此,近期项目产生的生产废水收集后,依托项目改善后的污水处理设施对其处理后达到电镀污染物排放标准(GB21900-2008)中表3水污染物排放限值,再经中水回用处理设施,回用108吨/天
20、,72吨/天排入市政管道,排入狮子洋。B、远期项目产生的生产废水将分别按废水种类由不同的废水管网收集进入基地污水处理厂处理,根据基地实际的污水处理管网的分类,本项目生产废水分为前处理含有机物废水(含喷漆废水)、含氰废水、含镍废水、综合废水和混排废水。各类废水分别按废水种类不同由不同的废水管网引至专业基地内的废水处理站处理达到电镀污染物排放标准(GB21900-2008)中表3水污染物特别排放限值后,其中72m3/d排放到狮子洋中,其余108m3/d再经基地内的回用水设施处理后,再经项目中水回用系统处理后,回用于本项目的前处理、振研工序及废气喷淋中,废水回用率为60%。(2)生活污水本项目扩建后
21、设有员工450人,均在厂内用餐,不在厂内住宿,根据广东省用水定额(试行),生活用水按0.08m3/人日计算,排污系数按0.9计算,生活污水产生量32.4m3/d,即9720m3/a。废水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等,项目食堂含油污水经隔油隔渣池处理后,近期,在市政截污管网未接通前,厨房含油污水经隔油隔渣池、一般生活污水经三级化粪池预处理后,须再经自建污水处理站处理达到广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001)第二时段一级标准。远期,当项目连通市政纳污管网至城市污水处理厂处理并取得相关部门排水许可的情况下,厨房含油污水经隔油隔渣池、一般生活污水经三级化粪池
22、预处理达到广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001)第二时段三级标准,同时达到污水排入城市下水道水质标准(CJ343-2010)后排入市政截污管网,经市政截污管网排入沙田福禄沙污水处理厂处理达标后,排放入狮子洋。2、废气项目电镀车间在产生酸雾的除油槽、退镀槽上面设置集气罩,由集气罩将酸雾(盐酸雾、硫酸雾)收集后由风管分别引至楼顶的喷淋塔处理后排放,排气筒高度15米,处理后酸雾达到电镀污染物排放标准(GB21900-2008)中新建设施大气污染物排放限值和大气污染物排放限值(DB44/27-2001)第二时段二级标准中的严格者;项目电镀车间在产生氰化氢的滚镀槽两侧设置槽边罩,同时在工作过
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