提高短肢剪力墙混凝土的观感质量QC.doc
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1、 QC小组成果发布会资料QC小组成果发布会资料提高短肢剪力墙混凝土的 观感质量 整理、发布人:XXX XXX建设集团公司第二分公司 XXX保障房一期X标工程QC小组二O 年 月一、 工程概况 首山丽景一期B标社会保障房项目位于福州市仓山区南二环路,为一群体建筑的住宅楼,内有15层建筑共16幢楼,三层幼儿园一幢、配套用房(商业、办公)12层一幢。其中,24#、25#、26#楼正在施工,主体结构为现浇钢筋砼框架短肢剪力墙结构,楼高44m,建筑面积共2万2千平方米。 短肢剪力墙,常用结构为“L”字型、“T”型、“十”字型等,墙肢长度短,采用大模板施工不经济,故工程中并不适用。所以,工程中一般采用胶合
2、板拼装施工,但受其模板自身特点的约束,成型混凝土观感质量得不到保证。因此,在采用胶合板拼装的同时,必须加以改进,方可达到预期效果。二、 小组概况 QC小组概况 表1小组名称首山丽景保障房一期B标工程QC小组课题名称提高短肢剪力墙混凝土的观感质量课题类型现场型小组成立时间2011.10.5注册编号FJZJ-2011-302活动时间 2011年10月2012年1月课题编号FJZJ-2012-302-303#活动频率每月2.75次活动次数16出勤率95%小 组 成 员 概 况 表序号姓名年龄学历职称组内职责TQC教育时间135大学高级工程师组长(组织协调)64235大学高级工程师副组长(活动策划)5
3、6342大专工程师组员(实施效果检查)48459中专助理工程师组员(对策实施)24528大学助理工程师组员(质量检查)24625大学技术员组员(计划总结)32725大学技术员组员(对策实施)24842初中技术工人组员(对策实施)16937初中技术工人组员(对策实施)161040大学高级工程师QC指导64制表:ZZ 时间:2011年10月5日小组活动计划 表2阶段活 动 内 容采 用 方 法时间(2011.10- 2012.1)主 持 人参加人数 10月11月12月1月P课题研究文字陈 安 峰10现状调查调查表、排列图江 永 清9目标设定文字陈 安 峰10原因分析关联图黄 志 东8要因确认调查表
4、江 木 伙10制定对策图表江 永 清10实施对策方案张 辉9D效果检查图表、雷达图余 亮 亮9C巩固措施文字刘 文 方10A总结及下步打算文字郑 定 鸿10制表:ZZ 时间:2011年10月5日三、 选题理由及课题确定 1、公司要求:本工程为福州市社会保障性住房重点项目,体量大,质量要求高,短肢剪力墙观感质量合格率要求90%,且已申报福州“榕城杯”。2、工程施工要求:短肢剪力墙是本工程施工的难点、重点和亮点,结构为“T”字型、“L”型,共180处,墙肢长度短,难度大。3、短肢剪力墙施工难度系数较高,易出现观感质量问题。因此,提高短肢剪力墙的观感质量问题对工程创优具有重要作用。4、根据项目工程特
5、点,对二分近年来的安置房:中天金海岸、长乐航城、琴亭等项目就短肢剪力墙混凝土观感质量进行走访调查、了解,共检测265点,发现不合格54点,平均合格率仅为79.6%,这个合格率距公司对本工程的要求合格率90%以上还有一定差距,急需在本工程得到解决。 短肢剪力墙混凝土观感质量调查表 表3 工程名称检测情况琴亭长乐航城中天金海岸合计合格点908590265不合格点20181654合格率77.8%78.9%82.2%79.6%平均(265-54)265=79.6%制图:ZZ 时间:2011年10月15日 短肢剪力墙混凝土观感质量柱状图 图1 制图:ZZ 时间:2011年10月15日因此,我们QC小组选
6、择的课题:提高短肢剪力墙混凝土的观感质量。四、 现状调查:1、2011年10月,根据走访调查的结果,对短肢剪力墙混凝土观感质量缺陷(主要包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷等)进行了详细分析,对不合格点等统计描述如下: 短肢剪力墙观感质量缺陷调查表 表4序号项目频数(次)频率(%)累计频率(%)1砼表面蜂窝问题2953.753.72 涨模严重1833.387.03墙肢阴阳角不直47.494.44露筋23.798.15其他11.9100合 计54100制表:ZZ 时间:2011年10月25日 短肢剪力墙观感质量缺陷排列图 图2 制图:ZZ 时间:2011年10
7、月25日 2、根据排列图可以看出,影响短肢墙混凝土观感质量的主要问题是:砼表面蜂窝问题和涨模严重。 质量缺陷图 图3 3、确定目标值的依据: 根据现状调查,砼表面蜂窝问题和涨模严重是影响短肢墙混凝土观感质量的主要问题,二者累计频率已达到70.4%,如果把这两个问题全部解决,短肢墙混凝土观感质量的合格率就能提高到79.6%+(1-79.6%)*70.4%=94%90%,能够达到公司要求。五、 目标值设定活动目标值:通过开展QC活动,确保短肢剪力墙混凝土的观感质量合格率由活动前的79.6%提高到活动后90%;六、原因分析1、QC小组对影响短肢剪力墙观感质量的主要问题进行了分析,并绘制成关联图: 底
8、不详细模板表面附有砂浆方法砼振捣不适度商品坍落度检查不严过振方法商品坍落度大气泡多、离析模板表面清理不干净有粘模现象方法 砼表面蜂窝问题早拆模方法振捣棒尺寸过大振捣强度不够方法振捣不适度方法漏振方法操作人员质量意识不强加工机械设备陈旧夜间施工光线差方法钢筋绑扎过密方法工人操作水平参差不齐方法模板板面损坏变形 漏振方法模板漏浆方法制图:ZZ 时间:2011年11月5日灯具少,照明度不够模板切割不精确方法振捣棒触碰钢筋方法图4 原因分析关联图 对工人技术交底不详细模板周转次数多 模板拼缝处理不当模板拼缝不严实方法模板变形方法 涨模现象严重加固方式不合理方法节点细部构件模板安装不合理短肢墙形状不规则
9、模板刚度不够方法支撑体系间距过大:中间因素:末端因素:主要问题七、 要因确认: 关联图中造成砼表面蜂窝问题及涨模现象严重的末端原因共有14条,绘制要因确认表。 要因确认计划表: 表5序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人完成时间1节点细部构件模板安装不合理节点细部构件模板安装工艺现场调查执行大钢模质量标准11.11.102短肢墙形状不规则模板定型模板使用现场调查定型模板符合小模板拼装质量标准11.11.103支撑体系间距过大模板加固牢靠现场调查模板截面尺寸偏差在允许偏差+45mm以内,抽查点数90%以上达到优良11.11.124模板拼缝处理不当模板拼缝方法现场调查接缝处间隙小于1.5mm1
10、1.11.125模板周转次数多模板质量现场测量面板平整度偏差2mm,无损坏11.11.136早拆模拆模时间现场调查拆模时间24h11.11.137振捣棒尺寸过大针对钢筋的间距选择适当的振捣棒现场调查根据规范要求选择半径25mm的振捣棒11.11.148对工人技术交底不详细工人操作技能现场调查操作技能考核合格100%11.11.149砼振捣不适度砼振捣方法技术交底执行“垂直插入、快插慢拔、三不靠”标准 11.11.1610操作人员质量意识不强操作人员质量意识调查分析质量要求考核100%11.11.1611商品坍落度检查不严控制水灰比现场测量坍落度在130mm30mm内合格11.11.1812灯具
11、少、照明度不够照明灯具数量查看施工记录、技术交底及安全交底满足施工要求及观测11.11.1813模板表面清理不干净模板表面光洁度现场调查面板清理干净11.11.2014加工机械设备陈旧对加工机械设备进行检查现场调查设备运行良好,完好率100%11.11.21制表:ZZ 时间:2011年11月8日要因确认一:节点细部构件模板安装不合理 表6-1确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查节点细部构件模板安装工艺执行大钢模质量标准 11.11.10现场验证情况:小组成员江永清于11.11.10对24#26#楼14层工程中的节点细部构件进行了检查,共检查150处,其中短肢墙与柱脚接缝不合格25处、
12、与梁板的模板接缝不合格20处,合格率为70%,不符合设计要求,必须予以解决。 节点细部构件质量调查统计表序号地点受检点数(点)不合格点数(点)合格率(%)124#12层501472225#34层501864326#23层501374平均合格率(50*3-14-18-13)/50*3=70%结论:节点细部构件模板安装不合理为要因要因确认二:短肢墙形状不规则 表6-2确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查定型模板使用定型模板符合小模板拼装质量标准 11.11.10现场验证情况:,由于短肢墙形状不规则,采用方木、模板传统对拼方法施工,方木遇水变形膨胀、模板对拼缝隙不均,直接影响该部位的混凝土
13、观感质量。小组成员于11年11月10日对24#26#楼14层短肢墙成型质量进行了检查,检查200处,其中,形状规则的短肢墙100处,合格率高达95%;而形状不规则的短肢墙100处,合格率仅为75%,严重影响短肢墙的观感质量。序号地点形状规则形状不规则24#12层25#34层26#23层24#12层25#34层26#23层1受检点数(点)3040303040302不合格点数(点)22171083合格率(%)93.39596.776.77573.34平均合格率(100-5)/100=95%(100-25)/100=75% 短肢墙质量调统查计表结论:短肢墙形状不规则为要因要因确认三:支撑体系间距过大
14、 表6-3确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查模板加固牢靠模板截面尺寸偏差在允许偏差+45mm以内,抽查点数90%以上达到优良 11.11.12现场验证情况:模板加固对保证截面尺寸不变形极为重要。小组成员江木伙于11年11月12日对加固效果进行了调查,并对内外围楞钢管、螺栓间距进行了重新核算。(1) 、侧压力计算根据设计,最高浇筑高度为2.9m。模板侧压力:F=24*2.9=69.6KN/m2 F=0.22*24*1.2*1.15*3*2=52KN/m2 ,故F取52KN/m2 (2) 、布置间距的验算:P=F*A 式中P-对拉螺栓承受的拉力 F-砼的侧压力 A-对拉螺栓分担的受力面
15、积,其值为a*ba-内钢楞间距,在此取450,b-外钢楞间距,在此取600mm那么 P=52*0.45*0.6=14.04KN,经查M14对拉螺栓允许拉力为18.5KN故按照a=450,b=600间距布置能满足要求。核算完成后,对二层现场检查加固效果,发现L、T型结构部位80%对拉螺栓间距超过450*600,且该部位混凝土表面不同程度出现鼓包,直接影响混凝土外观质量。结论:支撑体系间距过大为要因要因确认四:模板拼缝处理不当 表6-4确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查模板拼缝方法接缝处间隙小于1.5mm 11.11.12现场验证情况:小组成员张辉于11年11月12日对采用单面胶海绵条
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