82012.11(采油四厂)斩波内馈调速技术在注水系统中的应用.ppt
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1、第四采油厂规划设计研究所二一二年十一月,斩波内馈调速技术在注水系统中的应用,随着油田进入特高含水开发阶段,吨油成本逐年上升,吨油能耗不断增加,目前我厂注水系统耗电占总耗电的33.2。为保证注水系统低耗高效运行,我厂应用斩波内馈调速技术降低注水能耗,在系统方案选择上、运行调试中,主要解决设备稳定运行,提高运行时率等问题,以发挥该技术的最大效益,一、斩波内馈调速技术原理二、现场试验情况三、取得的认识,斩波内馈调速技术是利用内馈电机的内馈绕组的发电功能,移出转子的部分电转差功率。由于转子的部分功率被移出,使转化的机械功率减小,电机转速下,降。移出的电能,通过升压、变频、移相回馈到定子侧,从而达到节能
2、目的,斩波内馈调速控制原理图,转子的电能取出是通过斩波器件的高频开关实现的,其稳定性是斩波装置可靠运行的关键。传统的斩波内馈调速装置采用晶闸管斩波,晶闸管属于半控器件,1、斩波元器件的确定,可脉冲触发打开不能脉冲触发关闭,这就增加了系统的复杂性,倘若一个周期没有关断成功晶闸管将瞬间进入永久直通状态,就是电动机从当前速度骤然升至全速,给设备造成很大冲击,反应在电动机上,将斩波器件由传统的晶闸管替换为IGBT,斩波频率高调速范围宽噪声低结构简单,而IGBT斩波器,属于全控器件,大大简化了电路,节省了空间,使可靠性有很大的提高。同时具有以下方面优势:,2、系统控制方式的确定,逻辑控制,控制速度,可靠
3、性可维护性,顺序控制,灵活性可扩展性,对斩波内馈传统的继电器控制方式与PLC控制方式在以下几个方面,进行对比,PLC控制方式均优于继电器控制方式,鉴于PLC控制的优势,系统控制上由PLC替代了继电器控制方式,在PLC选择上我们采用,编制了人机界面交互系统程序 使控制操作清晰、简便、快捷同时提高了稳定性,双PLC无扰动切换技术,一是由于外置集电器采用滚动轴承安装,注水电机在高速旋转时,轴承温度迅速升高达到上限值,导致轴承烧毁,无法稳定运行,3、内反馈电机技术方案的确定,集电器与电机联接图,二是集电器为连接设备,无法与电机完全同心运行,导致端点跳动,碳刷急剧磨损,通常在内反馈电机上,采用外置式集电
4、器进行电能采集该设备在注水系统中应用有如下问题:,在电机设计上,采用内置集电环,即集电环置于电机前、后轴瓦之间,集电环与电机转轴完全同心,碳刷抖动小,使用寿命长。同时省去了外置的集电器,使内反馈电机结构更加简单,机械设备连接点更少,内置集电环内反馈电机,因此,一、斩波内馈调速技术原理二、现场试验情况三、取得的认识,杏十注水站建于1993年2005年为适应三元开发需要进行扩建,目前有三元注水电机2台,设计三元注水能力1.2104m3/d,该区块三元注入井注水量在,根据开发预测,0.571.06104m3/d之间,波动较大,在未采取措施前,采用阀门截流方式进行调节,平均泵水单耗为6.2kWh/m3
5、,三元驱注水电机需要一个有效的调速技术,降低系统能耗,因此,高于全厂平均单耗5.6kWh/m3,该工程于2009年9月对5号电机进行改造 2009年10月底安装完毕,进行试运调试工作,1、试验过程,在调试过程中出现了 等问题,电机振动大碳刷使用寿命短,开展了相应技术改进,解决该技术平稳运行的问题,对此,现场安装照片,水平频谱,垂直频谱,轴向频谱,水平,垂直,轴向,低频振动超标,从检测频谱上分析,当进行带载试验时,振动超过了0.3mm的振动标准,(1)研究电机安装配套技术解决振动问题,通过将原来的轨道式底座改造为框架式底座,解决了水平振动大的问题,通过重新建设基础,调整固定螺栓数量,解决了垂直振
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