节能改造典型案例.doc
《节能改造典型案例.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《节能改造典型案例.doc(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、节能改造典型案例汇编无锡市经济和信息化委员会2014年6月目 录一、企业自主节能改造案例海澜集团有限公司能量系统优化项目4江苏阳光股份有限公司空压站房系统优化节能改造项目5江阴耐士铁金属制品有限公司铝壳中频炉节能技术改造项目7江阴热电有限公司2220吨/小时锅炉烟气余热回收项目9宜兴华润热电有限公司锅炉送风机风道节能优化项目11灵谷化工有限公司蒸汽余热利用透平改造项目13宜兴协联生物化学有限公司背拖空压机项目15宜城南方水泥有限公司水泥窑低温余热发电项目17红豆集团无锡南国企业有限公司热电厂系统节能改造项目18无锡恒亨白炭黑有限责任公司窑炉尾气余热利用改造项目19无锡第一棉纺织厂高效节能T5荧
2、光灯替换T8传统荧光灯节能项目20红豆集团无锡千里马轮胎有限公司电机淘汰更新节能改造项目21无锡天山水泥有限公司空压机余热回收项目22无锡继平锻造有限公司锻造加热炉节能改造项目23上海电气(无锡)锻压有限公司锻造加热炉节能改造项目24住化电子材料科技(无锡)有限公司中央空调系统节能改造项目25远纺工业(无锡)有限公司电机淘汰更新节能改造项目26无锡尚德太阳能电力有限公司电机变频改造项目27新美亚电路(无锡)有限公司空压机及压合机余热回收节能项目28无锡五洲国际集团有限公司停车库照明节能改造项目29二、合同能源管理节能改造项目江苏泛源节能科技有限公司合同能源管理项目30江阴市蓝天节能技术服务有限
3、公司合同能源管理项目32江阴兴煌信息技术有限公司合同能源管理项目33江苏凤谷节能科技有限公司合同能源管理项目36无锡军创工程技术有限公司合同能源管理项目38无锡美鑫光电科技有限公司合同能源管理项目41无锡汉柏信息技术有限公司合同能源管理项目42海澜集团有限公司能量系统优化项目海澜集团有限公司生产车间大部分使用普通荧光灯照明,功率大,电耗高,使用寿命短。LED灯作为新一代照明光源,具有环保、可回收利用、功率小、寿命长、高光效、色彩丰富等明显优势。同时公司原有的条染车间和染整车间的产生大量的蒸汽冷凝水,直接外排,热量损失明显。为进一步提高企业能源利用效率,公司决定投入资金,实施“能量系统优化项目”
4、。淘汰车间原有3.7万余只36瓦普通荧光灯、1万余只28瓦普通荧光灯,购买47000余只15瓦的LED节能灯具。同时对条染车间和染整车间的蒸汽冷凝水进行回收利用,根据实际工况,将产生的冷凝水全部由车间管道收集后回收至集水池,利用高温水泵对冷凝水进行压送,输送至用热水的生产设备,冷凝水平均利用温度70,年平均气温20,可利用冷凝水温差50。项目于2013年5月建设完毕,并投入运行。项目总投资431.59万元,全部用于技术设备的投资。通过项目的实施,车间照明改造按年工作时间8000小时,照明系统需要系数0.8,平均符合0.9计算,LED节能灯改造年可节电522.43万千瓦时,折合标煤1724.02
5、吨。蒸汽冷凝水回收温差50,年可节约标煤843吨,项合计年可节约标煤2350.32吨,同时年可减排二氧化碳量为5640吨,减排二氧化硫量为51.7吨,节约能源费用433.14万元,实现了经济和社会环境效益双赢的可持续发展。江苏阳光股份有限公司空压站房系统优化节能改造项目江苏阳光股份有限公司空压站房为各生产车间集中提供压缩空气,原空压站压缩空气接入各车间没有安装计量仪表,无法对生产用气量、管路泄露进行统计和监管,对空压站能耗的控制和泄露管理存在弊端。同时,空压站原有4台固定式空压机,装机容量1344千瓦,为采用电力驱动的离心式空压机,经市场调研,蒸汽透平式离心空压机已相当成熟并广泛应用。公司通过
6、对空压站房系统优化,减少压缩空气浪费,降低电耗,节约能源成本,提升企业竞争力。压缩空气供气管网实行智能控制系统,加强供气管网用气负荷的监测,通过智能计量仪表,实时监测及调整用气量,减少压缩空气泄露及管路的损耗,电耗降低9.92。淘汰公司空压站原有4台电力驱动空压机,改造为1台200 立方米的蒸汽透平离心空压机,采用蒸汽(0.98兆帕,290)为动力,经过驱动后排出的蒸汽(0.2兆帕,135)再利用于染色车间,节约电力消耗。项目于2013年10月建设完毕,并投入运行。项目总投资为900万元,其中技术设备投资822万元。通过项目的实施,压缩空气供气管网实行智能控制系统,减少压缩空气泄露及管路的损耗
7、,节约电力139.77千瓦时,折合标煤461吨;空压站电力驱动空压机改造为蒸汽透平离心空压机,按年实际运行时间7920小时计算,年节电905万千瓦时,折合标煤2987吨,扣除改造后年消耗蒸汽标煤量878吨,年节约标煤2109吨。项目合计年节约标煤2570吨,同时减排二氧化碳6407吨、二氧化硫57吨,年经济效益316万元。江阴耐士铁金属制品有限公司铝壳中频炉节能技术改造项目江阴耐士铁金属制品有限公司主要生产产品为汽缸专用铸件,主要耗能设备为铝壳中频炉、铸件正火炉,由于设备使用时间较长,导致设备运行工况受限,能源使用效率大幅下降。同时,近年来铸造行业中节能型设备不断涌现,此类产品能源消耗低、生产
8、效率高。为提高企业内部技术装备水平,降低能源消耗成本。经市场调研,公司决定投入资金,实施“铝壳中频炉节能技术改造项目”。淘汰企业原有6台能源利用效率低铝壳中频炉,选用2台双电源节能型中频无芯感应熔化电炉,采用两台炉体一套电源双向供电配置,二台1.5吨电炉与一套CA IGBT双向供电中频电源配套,可以通过双向供电中频电源的调节能够保证二台电路中任何一台进行保温、调质浇注作业,另一台进行熔炼作业。淘汰原有4台老式铸件正火炉,改用1台高效节能的热回收型连续正火炉,新设备采用高效热回收装置来预热铸件的进炉温度,有效降低电量的消耗。项目于2013年10月建设完毕,并投入运行。项目总投资602.8万元,全
9、部用于技术设备的投资。通过项目的实施,铝壳中频炉改造项目年节约电量468万千瓦时,连续正火炉节能改造项目年节约电量386万度,项合计年可节约电量854万度,折合标准煤2818吨,年可减少二氧化碳排放6932吨,减少二氧化硫排放45吨,节约能源费用641万元。江阴热电有限公司2220吨/小时锅炉烟气余热回收项目江阴热电有限公司烟气余热利用项目技术方案结合了公司烟气脱硫改造项目。烟气余热回收系统主要是利用换热设备将烟气携带热量转换成可利用的热量,但由于烟气的成分非常复杂,含有二氧化硫,三氧化硫,氯化氢,氟化氢,灰尘等许多有害物质,而露点腐蚀问题是制约烟气热量回收的核心问题。换热管壁面温度低于酸露点
10、,就会遭到快速而严重的腐蚀,最终造成泄漏;换热管壁面温度高于酸露点,回收的热量极为有限,得不偿失。通过调查和研究,认为氟塑料首先从根本上解决了换热管束的耐腐蚀和积灰结垢问题。技术已经成熟,在国外电厂已经得到验证,但在国内电厂仍是首例。企业烟气余热利用项目技术改造结合烟气脱硫改造项目同步进行,在烟气吸收塔入口增设氟塑料烟气冷却装置(氟塑料具有极强的耐腐蚀性、良好的表面不沾性、较宽的温度范围和耐老化等优点),充分吸收烟气余热,项目实施后排烟温度从140冷却至80,设计按照2台锅炉的烟气量(490333Nm3/小时),回收的热量用于加热锅炉补充水(除盐水150吨/小时),补水温度由20上升至75,取
11、代部分用于除氧器的汽轮机低压抽汽,从而达到降低生产煤耗或者增加发电供热能力的目的。项目于2013年12月建设完毕,运行稳定。项目总投资为1136.46万元,全部用于技术设备的投资。通过项目的实施,锅炉热效率90%测算,年可节约能源折合标准煤7584吨,同时可减少二氧化碳排放18656.64吨,二氧化硫排放125.14吨,氮氧化物排放118.31吨,年节约能源费用849万元。宜兴华润热电有限公司锅炉送风机风道节能优化项目宜兴华润热电有限公司260M瓦机组,锅炉是无锡锅炉厂制造的UG-260/9.8-M型高温、单锅筒、自然循环、“”型布置的固态排渣煤粉炉。机组建设设计时锅炉机本体和辅机均按260吨
12、/小时炉设计配置,但华东电力设计院在设计烟风道及附件时还是沿用了原220吨/小时炉的设计图纸和方案。由于烟风道附件与锅炉容量及辅机设计上存在不相匹配,现锅炉运行存在锅炉负荷大于220吨/小时因风道阻力大,风量送不进炉膛导致的风量不足,运行调整手段受限以及送引风机电耗高的现象。公司在2012年10月份完成了#1炉低氮燃烧器改造时同步实施送风风道关键部位节能优化改造,解决风量受限和风机电耗高的问题。针对锅炉烟风道附件与锅炉容量及辅机设计上存在不相匹配,锅炉运行存在风道阻力大,风量不足,运行调整手段受限以及送引风机电耗高的现象,宜兴华润热电有限公司请浙江大学热能研究所来察看现场,并根据设计图纸资料,
13、通过锅炉热风道优化数值模拟计算,找到了风道阻力产生的部位,并针对阻力大的部位进行了相关的优化改造。增加局部阻力较大区域的分配管管径,增加可调风门来来优化热风道内各支路的配风, 本次在对#1炉送风风道节能改造后,在同等锅炉负荷下,#1炉送风单耗平均下降了0.27千瓦时/吨汽;送风机入口调节挡板开度减小了33%,送风机出口风压下降了0.85千帕。取得了很好的改造效果。根据统计,#1炉送风风道节能改造后,送风单耗整体下降0.27千瓦时/吨汽,若按年#1炉2011年全年蒸发量为1807498吨测算,则全年#1炉引送风机少耗电量1807498*0.27=488024千瓦时,按每度电上网电价0.5元计算,
14、降低的发电成本为488024*0.5=244012元,即年节省成本约24.4万元。改造投资40万元,大约1.64年可收回投资。由于我厂锅炉送风风道设计不合理,烟风道沿用220吨/小时锅炉标准,与增容后的260吨/小时锅炉不匹配,不但造成了送风机电耗较高的问题,还带来了锅炉在接带240-260吨/小时负荷时风量不足,氧量低于2%的现象。氧量较低不但造成锅炉飞灰可燃物的升高,还带来了锅炉发生尾部再燃烧的隐患。为了保证锅炉的安全运行,锅炉只有限制出力,对机组接带高负荷能力造成影响。这次风道节能改造后,锅炉高负荷下风量得到了保证,接带高负荷能力增强,也消除了发生尾部再燃烧的隐患。宜兴华润热电有限公司通
15、过锅炉热风道优化数值模拟计算,找到了风道阻力产生的部位,并针对阻力大的部位进行了相关的优化改造。改造效果优良,取得了良好的经济和安全效益。灵谷化工有限公司蒸汽余热利用透平改造项目灵谷化工有限公司始建于1966年,是以生产合成氨(最终产品为尿素)为主煤化工企业,是江苏省最大的尿素生产企业,“灵谷”牌尿素产能为100万吨/年,其中“45万吨合成氨80万吨尿素”大化肥装置采用了具有当今世界领先水平的连续气化、低温甲醇洗、低压合成、动力透平驱动等工艺技术,使公司在生产规模、原料线路、动力结构、气化效率、环境保护、成本效益方面实现重大的转型升级,企业综合竞争能力位于省内同行业前列,在国内行业名列五十强。
16、大化肥分公司在生产中有1015吨/小时饱和蒸汽产生,压力为1.5兆帕,由于管网系统蒸汽产量高于设计值,该蒸汽有部分放空;另外气化工段还有约13吨/小时闪蒸蒸汽产生,压力为0.15兆帕,之前也一直处于放空状态。将大化肥放空的富余蒸汽作为动力蒸汽,经汽轮机热功转换,驱动泵体电机工作,节约电能。13吨/小时 0.15兆帕和15吨/小时1.5兆帕的饱和蒸汽,通过汽轮机热功转换降至-0.05兆帕,此时汽轮机分别有550千瓦和1200千瓦左右的作功能力,抽真空利用厂内原抽真空能力。2011年,公司投资115万元,新增两台蒸汽汽轮机,代替大化肥分公司合成氨车间在用的P2204泵和1#循环水泵的电机驱动。P2
17、204泵汽轮机额定功率450千瓦,采用的动力蒸汽为0.15兆帕闪蒸蒸汽。1#循环水泵汽轮机额定功率1250千瓦,动力蒸汽为1.5兆帕富余蒸汽,将原电机拖动改为双级汽轮机带减速箱拖动,该汽轮机可以用来拖动1台循环泵和与其配套的电动机实现功热电联产。由于循环泵转速较低,因此汽轮机必须配减速机,同时为了提高汽轮机效率,汽轮机转速为3600转/分。项目投资合计约:115万元。具体如下:新增单级汽轮机(1台32万元)、双级汽轮机(1台48万元)、减速机(1台8.5万元)、凝汽器(1台11万元)、汽轮机进、排汽管道(各3条约8万元)、汽轮机基础(约1.5万元)、安装费及其它(约5万元)。项目实施后日节约厂
18、用电量约3.648万千瓦时(分别按400千瓦和1120千瓦计算)、月节约厂用电量109.44万千瓦时,年节约电费:842.688万元(生产天数按11个月、电价按0.7元/度计算),投资回收期约1.5个月。增加的两台汽轮机解决了蒸汽放空问题,回收了热能,减少了用电,同时还回收了蒸汽冷凝液,减少系统补水量约30吨/小时,并改善了环境影响。宜兴协联生物化学有限公司背拖空压机项目宜兴协联生物化学有限公司是专业从事生产食品添加剂的企业,是国内精品柠檬酸规模生产企业之一,是国家火炬重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、无锡市农业龙头企业、中国发酵工业协会信用AAA级企业,目前已有年产18万吨精品柠檬酸系列
19、产品的设计产能。公司建立并通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、IP非转基因管理体系、SA8000社会责任管理体系、FAMI-QS欧盟饲料添加剂和预混料生产标准、FSSC22000食品安全等体系认证,并且获得了无锡市知名商标、江苏省著名商标证书和江苏省出口名牌证书。为了响应国家节能减排的基本国策,实现改善地区环境质量、能量梯级利用的目的。利用现有江苏协联集团热电厂240吨/小时高温高压锅炉的富余蒸汽流量,建设一套背压式汽轮机拖动空气压缩机,代替现有14台工艺用无油螺杆式电驱动空气压缩机。电驱动空气压缩机改造为汽轮机拖动消除了蒸汽电力能量转化过程中的损失,提高了机
20、械系统效率,蒸汽得到能源梯级利用,能源利用率高,能耗低,节能效果明显。背压汽轮机利用蒸汽的压差,进行能源的梯级利用,输送的动力直接拖动空气压缩机,提高了能源的利用率。采用电动机拖动,电动机从电网取得的电能,其平均转换率还不到40%,加上线路损失、电动机电能转换为机械能的损失等,整个系统的效率较低;而采用背压汽轮机直接拖动空气压缩机,由于背压排汽可用于柠檬酸生产当中,其系统效率可达80%以上,因此,节能效果是非常明显的。该项目于2012年3月份开工建设,2012年10月份投入运行,目前运行状况稳定,本项目总投资3000万元。背压式汽轮机拖动空气压缩机投运以来,原来的电驱动空气压缩机已经全部停下作
21、备用。每年可以少用电量3848.30万千瓦时,平均电价按0.633元/千瓦时计算,全年可以少支出电费2435.97万元;全年消耗高压蒸汽量为46.8万吨,按250元/吨蒸汽计算,每年蒸汽支出为11700万元;背压式汽轮机拖动空气压缩机投运后,排出的蒸汽可以给柠檬酸自用,由于柠檬酸厂用汽参数为0.5兆帕、160,背压汽轮机排汽需经过减温减压后才可以使用,每小时需增加常温减温水6.1吨,这样减温后每小时可以供给柠檬酸厂利用的蒸汽量为 64.6吨,全年可以利用0.5兆帕蒸汽51.68万吨,按照柠檬酸原来用汽价格210元/吨计算,可节省费用10852.8万元;全年需要增加减温水用量48800吨,按照3
22、.25元/吨计算,全年增加费用158600元;减温水泵增加用电24000千瓦时,增加费用15192元,每年可以节约费用为1571.39万元。宜城南方水泥有限公司水泥窑低温余热发电项目江苏宜城南方水泥有限公司,前身是江苏蛟桥水泥有限公司,是省属建材重点企业之一,公司位于江苏宜兴经济工业园区。占地面积20万平方米。杨巷分厂位于杨巷镇,占地面积19万平方米,公司建筑面积18万平方米。改造前窑头400度左右的尾气和窑尾320度左右尾气直接排放。宜城南方水泥有限公司实施水泥窑低温余热发电项目。该水泥窑余热锅炉采用水泥旋窑排出的高温烟气作为热源生产蒸汽并发电。在窑炉窑头出口处把400度左右的尾气通过余热锅
23、炉降至110度,每小时约产生蒸汽11吨;在窑炉窑尾出口处把320度左右的尾气通过余热锅炉降至190度,每小时约产生蒸汽7吨。窑头窑尾2台余热锅炉2013年共发电2567万千瓦时。该项目总投资3000万元。项目年发电2567万千瓦时,年节省标准煤8471吨。电价格按0.8元/千瓦时计算,项目年可节约能源成本为2054万元。项目投资回收期18个月。红豆集团无锡南国企业有限公司热电厂系统节能改造项目红豆集团位于无锡市锡山区东港镇,是江苏省重点企业集团、国务院120家深化改革试点企业之一。红豆集团无锡南国企业有限公司热电厂(下称红豆热电厂)属红豆集团的自备热电厂。红豆热电厂现有锅炉、发电设备热效率低,
24、热电厂总效率为61%。锅炉为中压链条锅炉,热效率较低仅为75%,汽轮发电机组为抽凝式机组。红豆集团无锡南国企业有限公司热电厂淘汰3台335吨/小时链条炉及2C6抽凝机组、改建1130吨/小时煤粉炉及CB12抽背机组节能项目。锅炉采用高参数替代低参数、煤粉炉替代链条炉;汽机采用背压替代抽凝机组;背压机抽汽替代锅炉直供汽;优化全厂供电、供热系统。该项目总投资12847万元。项目建成后每年原煤使用量为189417吨,改造前每年原煤使用量221071吨,年节约原煤31654吨,原煤价格按700元/吨计算,项目年可节约能源成本为2215万元。项目投资回收期69个月。无锡恒亨白炭黑有限责任公司窑炉尾气余热
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 节能 改造 典型 案例

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2699369.html