青居水电厂机组定子制造质量问题的分析及处理.ppt
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1、青居水电厂机组定子制造质量问题的分析及处理,罗云江2010年9月,青居水电厂机组定子制造质量问题的分析及处理,罗云江,摘要:,青居电站投产运行不久,就发出现定子铁心变形、定位筋座裂纹、转子磁轭松动等重大制造质量问题,考虑当时的具体情况,决定对1#机采用加固定子基座的修复方案,2#机则采用在1#机修复后重新设计定子机座的改造方案,根据两台机组修复后的试验数据分析,改造后的2#机组能满足电厂长期稳定运行,而修复后的1#机则仍然存在安全隐患,故3#、4#机组采用2#机的改造方案进行修复,1#机视运行情况而定是否再对定子进行彻底改造。关键词:定子、变形、裂纹、修复、改造、方案。,引言,青居水电站位于四
2、川省南充市青居镇,电站为明渠引水河床式电站,地面厂房。装有四台富春江富士水电设备有限公司(东芝公司)制造的4X34MW的灯泡贯流式水轮发电机组,电站设计水头11m,引用流量1390.88 m3/s,转轮直径为6.15m。2005 年5 月16 日由于发生2#发电机转子励磁引线连接片烧损及磁轭键压板部分固定螺栓断裂等事故,在检查其它机组时发现1#发电机定子铁心局部变形及磁轭键压板两颗固定螺栓断裂等,1#机组被迫停机,1#发电机共运行6693 小时。对已经投运的2#、3#机组定子进行检查,发现这两台机组定、转子都有相似的情况,只是这两台机组没有1#机严重,在得到厂家承诺后可继续观察运行。针对青居发
3、电机的重大缺陷和当时安装、制造厂的实际情况,决定对1#发电机进行检查性大修(定子须重新叠片),在分解定子线棒及铁心时,发现1#发电机定子机座与定位筋座的焊接部位和环板有损伤情况,同时发现部分定位筋与定位筋座连接的固定螺栓发生断裂,根据定子机座的实际情况和工期要求决定将1#定子机座运回富春江工厂进行加强补焊维修。在对1#定子机座进行维修的同时,对定子机座等相关部件的制作质量进行了检查,同时对设计计算进行了复核。另外,还组织测量了2#4#机组各处的振动值及2#发电机定子的固有频率,介于当时各个定子出现的问题和1#机定子分解后的检查情况,决定对2#机定子进行重新设计和制造,并在随后2#发电机的解体过
4、程中对2#发电机的定子进行了相关检查。分别测量1#机和2#机修复后运行情况数据显示,2#定子改造后,定子的振动得到了明显改善,各参数满足要求,能确保机组的长期安全稳定运行;而1#机的修复后虽然运行状况有所好转,但要稳定运行必须经过长期的运行才能有说服力,这为电厂安全运行留下了隐患,为了让电厂能安全可靠地运行,3#、4#机组决定采用2#机的改造方案进行修复,1#机视运行情况而定是否再对定子进行彻底改造。,.出现问题的现象及调查取证,1#机定子检查 机定子检查资料汇编以下是1#机定子在大修中检查到的主要情况:(1)下游侧铁心齿压板(小齿压板)移动情况(照片1):下游侧铁心齿压板(小齿压板)整体性地
5、向外径方向移动大约25mm,局部性最大移动量有20mm 左右。(照片1)+Y 方向偏+X 方向的045的范围的移动量最大。,(2)拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。,(a)焊接部位的裂纹数:28 处(部分焊缝直接脱开),(2)拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。,(b)中间环板裂纹数:5 处;,(2)拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。,(c)部分焊缝出现虚焊情况;,裂纹分布情况,+Y 方向偏+X 方向045的范围内最多。-Y 方向也部分地有裂纹痕迹。,(3)鸽尾键固定螺栓头部损伤,鸽尾键固
6、定螺栓头部,在定子机座+Y 方向偏+X 方向045的范围内损伤很严重,+Y 方向偏-X 方向045的范围也有部分螺栓的头部损伤。,(4)铁心变形,内周、+Y 方向偏+X 方向045的范围内最大;半径方向上最大有-8mm 左右。上面所讲到的(1)(4),都集中发生在+Y 方向偏+X 方向045的范围。,(5)上游侧齿压板(大齿压板)压指焊缝开裂,上游侧齿压板(大齿压板)压指,部分焊缝开裂。断裂集中在+Y 方向偏X 方向045范围内。,(6)铁心波浪变形,铁心部分地发生了波浪变形,机定子机座的检查结果,2机定子检查资料汇编以下是2#机定子在改造中检查到的主要情况(1)下游侧铁心齿压板(小齿压板)在
7、径向上往外径侧有5mm 左右的移动。(2)定位筋座焊接部位有裂纹,照片6:定位筋座焊接部位有裂纹(a)目测焊接部位的裂纹数:2 处(微裂纹),裂纹分布情况,位于靠近-Y 方向中间环板与定位筋座的焊缝。,2#-4#机改造前定子振动及固有频率测量 对2#4#机,检查了机内各处的振动值。在这个振动测量结果中,3 台定子机座振动的最大频率都是100Hz。100Hz 的振动值随着负荷增加而增加。3#机最大全振幅145m(34MW 时的水平90方向)。本机组的电源频率为50Hz,振动频率为100Hz,而且振幅值随负荷增加而增加。2#定子的固有振动频率测量值接近100Hz。通过对2#4#机组振动及2#机定子
8、固有频率的测量,得出以下结论:定子最大振动频率为100Hz。振动是由电气激振源引起的。2#机定子的固有频率测量的结果是:111.5Hz110Hz 和97Hz93Hz 的圆环振动模数分别是8和7。考虑到测量与组装时的定子安装状态有差异的话,可以认为固有频率接近100Hz。3#、4#机,100Hz 的定子振动随着负荷的增加在增大。但是,在34MW 负荷下连续运转时,铁心的膨胀受到定子机座的束缚,振动由此降低。这是因为铁心膨胀后受到机座的束缚,从而使定子刚性增加,其固有频率变大而且远离了100Hz。2#机的振动测量,是在铁心膨胀已经受到了定子机座的束缚的状态下进行的,所以振动值小,但此频率是100H
9、z。4#机的振动测量结果表明,在铁心齿压板安装的各感应器间,100Hz 振动的相位差接近144,圆环振动模数为8 模数。,定子铁心变形发生原因分析,修复方案根据机组运行的实际情况和专家组意见,对1#、2#机采用的修复方案如下:,修复后机组振动各动平衡测试分析2#机组、2#机定、转子改造后振动测试结果:,从以上结果可看出,2#机经过改造后,定子铁心总振动不大于0.022mm,其中100Hz振动值不大于0.019mm,而下齿压板处的100Hz 振动值(此处改造前经过测定)是改造前的1/2 至此1/4,效果明显,完全满足机组安全稳定运行的要求。,、2#机动平衡试验结果:,2#改造小结:从动平衡试验结
10、果可以看出,机组的整体性能,无论是从振动幅度减小到原来的1/2 至1/3,还是机组的振动的稳定性大幅提高(改造前,振动相角随时变化,改造后振动相角有规律变化,发电机出力在25.5MW 后,振动相角基本不变化,说明机组已处于稳定状态)。综上所述:2#号机改造措施行之有效,今后2#号机可以长期安全稳定运行,在振动上不会有问题。,1#机组、1#机动平衡试验结果:,、1#机动振动试验结果:,从以上数据可以看出,定子振动测量值全部换算成100Hz 振动,其值也不大,其中定子铁心齿压板处的振动值1#机改造后为小于0.02mm,与改造前振动特性类似的4#机相比(4#机齿压板处的振动为0.189 mm)有了极
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