QC发布PPt.ppt
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1、降低烟气监测系统消缺平均时间,大唐国际张家口发电厂热控车间辅控二班QC小组,一、小组概况,小组名称:辅控二班QC小组,成立时间:2009年7月,注册时间:2009年7月,课题类型:现场型,一、小组概况,孟庆刚,汪建忠,王瀚伟,李迎春,梁华强,邵晓娜,姓名,性别,学历,组内任务,职务,组内分工,男,男,男,女,男,女,本科,中专,本科,本科,本科,本科,组长,副组长,组员,组员,组员,组员,主任,班长,检修工,专责工,专责工,检修工,方案论证,方案实施,数据整理,实施记录,方案实施,资料收集,二、选题理由,国家环保技术要求,部门要求,目前状况,选题选定,三、设定目标,为了完成部门的要求,进而达到
2、国家环保技术规定标准,我们决定将本次活动的目标设定为:降低烟气监测系统消缺平均时间至7.5小时。,10.6h,7.5h,活动前,目标值,四、目标可行性分析,目前,我厂烟气系统消缺流程如下所示,四、目标可行性分析,从整个消缺流程上,我们不难看出每个缺陷的消缺时间有以下3个时间组成:(1)车间领导处置缺陷用时(2)检修班组检修过程用时(3)运行人员验收用时,我们对2010年46月份所发生的总共31张缺陷在消除过程中各部分用时情况统计如下:,月份,总消缺时间,车间领导处置缺陷用时,运行人员验收用时,检修班组检修过程用时,4月份,5月份,6月份,总计,8640,单位:min(分钟),28,7560,2
3、370,18576,9,25,62,2287,7397,8459,18143,153,138,80,371,四、目标可行性分析,从而进一步根据各部分用时我们制作下表:,序号,用时说明,车间领导处置缺陷用时,运行人员验收用时,检修班组检修过程用时,1,2,3,4,频数(min),18143,累计频数(min),比例(%),合计,62,371,18576,18576,18514,18143,97.67,2.00,0.33,累计比例(%),100,97.67,100,99.67,四、目标可行性分析,200001600012000800040000,我们看到检修班组检修过程用时过长是造成消缺平均时间过
4、高的关键因素。因此是QC小组本次活动要解决的问题。如果我们能将每个缺陷检修过程用时降低32%,那么消缺平均时间将降为10.6h-(18143/60)h/31*32%=7.5h。,18143,371,62,100%80%60%40%20%0,97.67%,99.67%,100%,五、分析原因,运用头脑风暴法分析了各个可能造成检修过程用时过长的原因,得出关联图如下:,检修过程用时过长,检修工具管理不到位,六、要因确定,根据关联图,我们找出了导成检修过程用时过长的8个末端因素:(1)人员安排不当;(2)班组人员配备不足;(3)备品备件管理制度不完善;(4)现场环境恶劣;(5)日常巡检不到位;(6)检
5、修工具管理不到位;(7)考核力度不够;(8)技能培训力度不够。,本小组找到的造成检修过程用时过长的8个末端因素中,班组人员配备不足和现场环境恶劣这2个末端因素本小组无法解决。我们对余下的6个末端因素逐一进行了验证,以判断是否为主要原因。,2、备品备件管理制度不完善。班组于2009年2月制定了烟气监测系统备品备件管理制度,其中明确规定了备品备件的管理和要求、备品台账的管理、检查与考核相关内容。并明确制定了班组具有一定专业的人员做好备品备件管理工作。从2009年3月2010年6月备件进账,使用情况台账记录详细,明确,未出现漏记、错记情况。目前,烟气系统所需储备的必要备品备件齐全,有自己独立的备品柜
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