某某大桥西引桥裂缝原因分析与加固方案.doc
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1、*大桥西引桥裂缝原因分析与加固方案 工程概况*大桥位于*市区永久桥下游约1公里处,横跨*江,是连接河东、河西两城区的城市主干道桥梁。西引桥是*大桥西接红旗路、滨河南路的立交桥。西引桥采用整体式现浇钢筋砼无梁异形板结构,平面形状如图1,板厚60cm,桥墩为钢筋砼圆柱墩,直径100cm,桥台为钢筋砼薄壁台,墩台基础为钢筋砼挖孔灌注桩,桩径1.2m。该桥于1997年6月28日正式通车。裂缝调查异形板采用满堂支架现浇施工,拆模后即发现在异形板靠路中线处有两条细微裂缝,最大裂缝宽0.1mm,通车后裂缝有所增大,最大裂缝宽度约0.5mm,有渗水现象,缝隙中有析出的呈乳白色的碳酸钙,出现裂缝的范围在a墩与b
2、墩之间,通车一段时间后裂缝基本稳定,无扩展。1998年510月,*石油化工公司运输超重大件设备,西引桥异形板用增设钢管柱作为临时桥墩的方法进行加固,加固位置如图2,钢管柱采用条形扩大基础,木桩加固地基,在钢管柱顶面架设工字钢,再在工字钢上面设置板式橡胶支座。大件设备运输每次156576吨不等,共进行21次,超重运输车辆安全通过,但西引桥异形板原有裂缝扩展,宽度0.13mm,贯通红旗路方向的整个异形板,基本沿路中线走向,裂缝两侧部分混凝土脱落,f号台背有被异形板顶裂的现象。超重车辆过桥后的三年来,大桥能正常使用,据目前观测的数据表明,裂缝已基本稳定,但随温度的变化和汽车荷载通过桥梁而呈活动状态。
3、不过,条形扩大基础无沉降,说明目前的大桥安全可靠,整体结构稳定。裂缝成因分析产生裂缝的原因很多,但主要有以下几个方面:设计方面异型板结构计算力学计算模型不合理,受力假设与实际不符;其次,结构安全系数不够,部分配筋漏算,使沿红旗路方向的横向配筋不足,而且钢筋的布置不合理。无梁异形板为双向受弯结构,纵横向均有较大弯矩,横向钢筋应按受力要求计算配置,而异型板的计算比较复杂,结构计算时必须采用板单元。经过平面杆系有限元程序对西引桥的结构进行复验算,在荷载组合I和荷载组合II情况下,沿红旗路裂缝宽度达到0.3和0.5mm。再一方面,未考虑偶然荷载的使用(设计时无此要求),即*石油公司大件设备的通行,在1
4、56576吨之间,裂缝验算可达3mm。异型板作为一个整体板应该加大横向配筋率,如果配筋率不足,为消除应变能就会在应力最薄弱处产生裂缝。异型板为无梁结构、普通混凝土构件,设计时墩柱数量偏少,部分柱间距偏大,最大9m,这就增大了板的横向弯矩。还有设计方面欠考虑的是板的厚度,设计图纸为0.6m,厚度的不足导致截面的刚度不够。施工方面引桥异形板施工时整西体现浇,结构上是连续的。混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则将在结构内产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。因此,混凝土浇筑不当最容易引起收缩裂缝。本桥施工拆模时即发现板底面有裂缝
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