QCC改善案例(超经典) .ppt
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1、降低PP粒子卸货时间,十堰伟世通营业部:李昌群2010年3月10日,2010一季度QC课题改善报告-,【1】,【2】,报告目录,一.选题理由,二.小组介绍,三.目标设定,四.活动计划,五.现状把握,六.原因分析,七.要因确认,八.对策制定及实施,九.效果确认,十.标 准 化,十一.总结及下一步计划,【3】,一、选题理由,1.F3000新项目上量,人工卸货 已不能满足正常生产,3.人工卸货,存在严重的安全隐患,2.人工卸货,造成 士气低落人员流失率高,4.人工卸货,成本过高,改善已刻不容缓。,【4】,一、选题理由,伟世通在2月份将新产品F3000仪表板在十堰生产、组装,1月份已开始采购新产品原材
2、料(PP粒子)。为满足陕汽追加的10000辆份的产量,预计3月份F3000项目每日库存将高达100吨。满足客户需求及降低我司成本与安全风险,改变现在PP粒子的包装方式,【5】,二、小组介绍,1.小组名称:4.小组成员介绍:“群力”改善小组 不断进取,群策群力!2.成立时间:2009年1月3.活动时间:2009年12月1日 2010年2月20日,【6】,三、目标设定,综合库卸货效率,目标:根据下季度伟世通预估18吨/天的产量,PP粒子卸货效率只有在0.5小时/人吨,才能满足客户产能扩张需求,同时成本最小化,达成部门利润指标,PP粒子有3人进行其卸车业务;正常情况下且一次到货量小于15T时,平均0
3、.73H/人*吨;据伟世通产量预估F3000上量后下季度仅PP粒子一项平均到货将高达18吨;如何保证高产对应?,0.5小时/人*吨,0.73小时/人*吨,【7】,四、活动计划,【8】,五、现状把握 人工卸货调查,PP粒子到货后,由我公司人员将车上散包装PP粒子倒装至伟世通提供的铁质托盘中。,大吨位多频次的到货,使得员工劳动强度高以及卸货不及时造成供应商向主机厂投诉,在倒运过程中存在严重的安全隐患,累!,【9】,六、要因分析,PP粒子卸货时间长,料,设备不够用,士气低落,机,人,法,通过因果图分析找到两条主要原因:1.供应商的包装方式;2.无规律到货;3.人员劳动强度大;4.人工卸货,无规律作业
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