化学清防蜡技术应用.ppt
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1、化学清防蜡技术应用,汇报内容,原油性质及蜡的特点化学清防蜡剂室内实验及研究现场施工工艺2007年化学清防蜡效果分析认识及下步工作打算,一、彩南油田原油性质及蜡的特点,1、彩南油田原油性质,从显示的数据可以看出:西山窑组和三工河组油藏原油具有密度低、粘度低、含蜡量高、凝固点高、轻质组分含量高的特点。滴2井区和滴12井区原油具有密度高、粘度高、含蜡量较低、凝固点低、轻质组分含量低的特点。,2、彩南油田蜡的特点,彩南油田各区块地层温度40.3-81.2,饱和压力5.7-18.8MPa,三工河组及西山窑组油层的含蜡量较高,分别为12%和10%左右,通过对蜡样进行分析后,得出彩南油田的蜡具有如下特点:蜡
2、的熔点高(73.5),析蜡点温度也高(3555);蜡的平均碳数约35。碳数分布呈两个高峰区,低碳区的碳数高峰区为C10C22,高碳区的碳数高峰区为C35C40占整个碳数分布的4.3%。原油中沥青质、胶质含量低。以上结果表明,彩南油田原油属石蜡基原油。,二、化学清防蜡剂室内实验及研究,1、配方筛选 1#为适合西山窑组油藏的清防蜡剂,2#为适合三工河组油藏的清防蜡剂,3#为适合滴2井区油藏的清防蜡剂,4#为适合滴12井区油藏的清防蜡剂。,二、化学清防蜡剂室内实验及研究,1、配方筛选化学清防蜡剂配方中各组分作用为:Q1:含多种高效有机溶剂,为溶蜡主要组分。Q2:有机溶剂。Q3:表面活性剂。Q4:阻止
3、蜡晶形成,也有清蜡作用。Q5:互溶剂,使油相与水相及表面活性剂融 合,可使部分蜡溶于水相。,2、化学清防蜡剂的性能评价结果,实验结果表明,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,为了更好的了解化清剂在井筒中的运动状况以及化清剂从加入井筒中到返出地面的时间,准确掌握化清剂的有效使用周期,为制定有效合理的油井清防蜡方案提供依据,决定在彩南油田选取三口化清井实施同位素示踪剂监测实验。,示踪剂监测实验选井依据 彩南化清井日产液量主要集中在0-5t/d、10-15t/d、25-30t/d,为了便于监测,考虑选择路途较近的彩9、彩10、彩参二这三个井区的油井。C1257:彩9井区J1s油井,日产液量稳定在2-
4、5t。C2038:彩9井区J2x油井,日产液量稳定在10-15t。C1104A:彩参二井区J1s油井,日产液量稳定在25-30t。,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,示踪剂监测实验测试原理 利用同位素示踪的方法跟踪化清剂在井筒中的流动情况。选择与化清剂配伍性相似的同位素标记的有机示踪剂,将示踪剂和化清剂均匀混合后加入到井筒,使其通过井筒进入油管并跟随地层流体返出,在井筒采样口采样,通过分析监测示踪剂在流体中的浓度变化,获得化清剂在井筒中的运动规律。,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,同位素示踪剂的选择,测试井的示踪剂用量,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实
5、验,示踪剂检测结果分析,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,(1)C1257井,图中结果表明,示踪剂检测结果分析,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,(2)C2046井,图中结果表明,示踪剂检测结果分析,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,(3)1379井,图中结果表明,示踪剂检测实验结论,3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验,三、现场施工工艺,1、化清井概况 2007年2月至今已在彩南油田彩9,彩10、彩参二、彩8、彩133、彩43和彩31井区的西山窑组、三工河组、滴二井区和滴十二井区四个层位的155口抽油井上进行了化学清防蜡施工。其中西山窑组36井次,三工河组68井次,八道湾组48井次,石炭
6、系2井次,呼图壁组1井次。,2、化学清防蜡工艺 采用定期套管加药方式。针对不同区块、层位以及不同原油性质的井,采用室内实验优选出的四种型号的油基清防蜡剂进行施工。,三、现场施工工艺,3、化清剂加药量的确定,三现场施工工艺,4、化清加药周期 化学清防蜡剂加入量确定后,对当次施工的化学清防蜡井每天监测油井的日产液量、载荷、示功图和沉没度等资料,观察这些井在加药前后的变化情况,以便及时了解清蜡效果。由于冬夏季气温相差较大,对油井结蜡有较大影响,因此,油井的加药周期没有一概而论,而是根据季节进行了调整,冬季加药周期小于其他季节。,三、现场施工工艺,四、2007年化学清防蜡技术效果分析,1、生产正常的井
7、 2007年实施化学清防蜡措施的油井为155口,其中因各种原因检泵的井为45口。生产正常的井为110口。实施化学清防蜡措施的井,通过施工前后的对比,检泵周期基本上超过一年以上,延长了检泵周期且未检泵的井已经占71%以上,而因结蜡检泵的井仅占总井数的6.45%。,四、2007年化学清防蜡技术效果分析,2、生产异常井,表4.1 化清井检泵比例图,2、生产异常井检泵原因分析,2.1、未受蜡影响检泵的井,图中结果表明,2、生产异常井检泵原因分析,2.2、轻微结蜡的井,图中结果表明,2、生产异常井检泵原因分析,2.3、结蜡严重的井,2.4、结蜡严重井的资料,(1)彩402井基本情况 彩402井是属于彩4
8、3井区J1s的一口油井,于2007年1月接井进行化清工作。接井前该井采取热洗方式清蜡,接井前最后一次热洗发生在2006年12月7日,热洗后发生井卡,于12月8日再次热洗进行解卡,解卡开,但当天解卡开后又再次发生井卡,于12月9日检泵。该井于2007年5月20日发生卡井,5月21日-22日检泵,5月23日检泵开。检开后产量恢复正常。,(2)C2873井基本情况 C2873井属于彩10井区J2x的一口油井,于2007年1月接井进行化清工作。接井前该井采取热洗方式清蜡。2007年6月16日该井断脱关,2007年6月19日对该井检泵,检泵发现结蜡严重,2007年6月20日检泵开,产量逐步恢复。,2.4
9、、结蜡严重井的资料,2.4、结蜡严重井的资料,(3)C2046井基本情况 C2046井是属于彩9井区J2x层位的一口抽油井,于2007年2月接井进行化清工作。接井前该井采取自能热洗方式清蜡,接井前最后一次热洗发生在2006年7月13日,热洗后于8月18日隔水修关,修开后计量不上油,于8月29日检泵,后仍计量不上油,10月18日再次检泵关,检开后生产正常。该井于9月4日至9月10日测复压,测复压开井后发生卡井,9月14日检泵开。发生卡井时据上次化清加药周期为60d。,2.4、结蜡严重井的资料,(4)彩133井基本情况 彩133井是属于探区J2x层位的一口抽油井,于2007年1月接井进行化清工作。
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