华能武汉电厂4号机组C修整组启动试验方案.doc
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1、 华能武汉发电有限责任公司4机组C+修后整组启动试运方案 批准: 审核: 初审: 会签: 编制:策划部 运行部 设备中心2013年10月27日4机组C+修后整组启动试运方案一、整组启动组织机构:总指挥:王雄华副总指挥: 薛忠明启动指挥小组:组 长:薛忠明 付组长: 刘 锴 潘登焰 张永松 王建文 吴 磊启动指挥小组成员: 策划部:方友民 彭贤木 聂家强 白卫玲 刘海龙 朱逢浩 罗威 王凡 凌松 杨云 王硕运行部:魏松明 胡庆云 黄 浩 向诗哲 徐爱林 蔡育兵 任 浩 喻长江 董 平 胡超雄 当班值长 设备部: 陈志昕 胡景中 李德政 牟 云 陈慧峰 杨松涛 检修部: 李忠民 张勋松 杨卫东 张
2、 勇 孙 波 汪金华 李 鑫 吴 军 孙 伟 安保部: 吴永厚 魏文江除灰公司:张长新 金 超 田真东科技环保公司:余永宽 陈为民 刘海杰 李文杰脱硝改造项目部 :曾胜利 姚仲江 二、整组启动应具备的条件:1、机组整组启动前准备:1.1.大修工作票终结,检修工作全部结束,检修杂物已清理,现场整洁;1.2.阀门、操作指示、表计的标志、标牌完整;1.3.电动阀门、调节门、风门挡板调试完毕;1.4.所有转动设备试转正常,各种联锁、保护试验符合要求;1.5.热工、电气仪表和声光报警系统的信号都检验合格。1.6.锅炉、汽机、发变组各种保护试验合格;1.7.DCS、DEH调试、模拟试验正常;1.8.锅炉冷
3、态一、二次风调平试验完成;1.9.锅炉风机、磨煤机、空预器等稀油站油质合格、联锁试验正常;1.10.电除尘冷态试验、干收灰系统冷态调试完成;1.11.脱硫系统各项试验、调试完成;1.12.脱硝系统各项静态试验、调试完成;1.13.汽机完成EH油、主机、小机润滑油的油循环,EH油、润滑油油质合格;1.14 A、B小机调节系统静态调试及保护传动试验合格;1.15.发电机气密试验合格;1.16. 锅炉大联锁、DEH静态试验、OPC电磁阀试验合格;1.17.机、炉、电大联锁试验合格;1.18.辅汽联箱、除氧器安全门整定试验符合要求;1.19.各专业在机组整套启动过程中的试验方案、措施经审批可以实施。2
4、、汽机专业已完成下列各系统试运;2.1.开、闭式水系统;2.2.凝汽器胶球清洗系统、二次滤网系统;2.3.辅助蒸汽系统;2.4.凝结水及补水系统;2.5.除氧给水系统;2.6.真空系统;2.7.轴封系统;2.8.疏水系统;2.9.抽汽系统;2.10.发电机氢冷系统;2.11.主机、小机油系统;EH油;密封油系统;盘车装置;2.12.定子内冷水系统。3、锅炉专业已完成下列各系统试运:3.1.风机(引、送、一次)系统;3.2.制粉系统(给煤机、磨煤机、排粉机);3.3.除渣系统(捞渣机、液压关断门)3.4.除灰系统3.5.减温水系统;3.6.吹灰系统;3.7.炉前油、微油点火、点火油枪;3.8.脱
5、硫系统;3.9.脱硝系统3.9.电除尘系统;3.10.疏水、排空系统4、电气专业已完成下列各系统试运:1)所有电气检修工作结束,现场清洁,有关检修内容交代清楚,改造项目有资料说明。2)已按调试验收卡的内容进行设备试验,试验合格。3)发变组系统绝缘合格,联锁试验合格。4)厂用电系统恢复正常运行方式。三、整套启动过程中的试验项目:1 主机转速600rmin,打闸一次进行汽轮机摩擦听音检查;在机组整组启动过程中,对汽轮发电机组振动认真进行监测和分析;2 分别在600rmin、2040rmin、3000rmin转速下测量发电机转子交流阻抗;3 汽轮机转速3000rmin定速后,分别做如下试验:1) 励
6、磁系统特性试验;2) 汽轮机主汽门、调门严密性试验;3) 汽轮机注油试验;4 机组并网,电气专业做以下试验:1) 发电机轴电压测量;2) 厂用电快切试验;5 锅炉进行再热器、过热器安全门整定试验;6 送风自动投入试验;7 脱硝系统性能考核试验:脱硝效率、氨逃逸率、SO2转化率等;8 真空严密性试验;9 空预器漏风试验;10 锅炉燃烧调整试验;11 机组大修后性能试验(锅炉效率试验;汽轮机考核性能试验);四、整组启动要求:1、为了使整套启动有序进行,成立启动指挥部,指挥部下设启动指挥小组。整组启动操作票由总指挥下令,启动指挥小组对启动、试验及现场出现的重大问题进行协调、决策,启动的各项指令由值长
7、统一下达;2、专业技术人员应在现场记录有关数据和进行指导;3、启动过程中试验的仪器、人员必须落实到位,每项试验应连续完成。4、与启动无关人员不得在集控室逗留;5、策划部、设备中心专业技术人员、检修公司、实业公司检修人员在现场检查修后设备的运行状态,对出现的缺陷及时落实消除;6、运行人员应严格按规程要求进行机组的启动操作,并配合试验人员完成启动中的各项测试及试验工作;7、现场确认各疏水阀应开启,保证暖管暖机过程中疏水畅通;8、机组升温升压速度控制,严格按运行规程执行;9、各负荷段的暖机时间严格按规程执行,不能以任何理由缩短暖机时间。五、#4机组整组启动注意事项:1、 锅炉空预器本次检修进行了改造
8、,空预器冷热端各加装24道软密封,其中空预器热端每道软密封设计为2层密封片,一层为不锈钢316L软密封(厚度0.8mm),另一层为考登钢软密封(厚度0.8mm);为进一步降低空预器漏风率,减小了软密封中心筒侧的间隙;由于上述因素影响,机组启动期间空预器电流预计将上升4A左右;运行人员在点火及并网后升温升负荷速度严格按运行规程执行,加强排烟温度、空预器电流监视,加强空预器现场摩擦检查。2、 按照西安热工院对#4炉低氮燃烧器改造的第二次完善性方案,本次C修对炉内卫燃带进行了部分清除,最终的卫燃带面积仅保留107平方米。在机组启动后会对主、再热汽温有一定影响。在机组运行过程中运行人员要加强对主、再热
9、汽温的监视,注意采用调节燃烧器喷嘴摆角、倒换制粉系统等多种方式调节主、再热汽温。3、 锅炉点火后,加强锅炉膨胀检查。4、 本次C修对过热器、再热器安全门进行了解体检修,在起跳压力整定前,避免超压运行。且启动初期注意检查各安全门运行状况,如有泄漏可联系检修将安全门拉起排汽,避免密封面吹损。5、 #4炉省煤器再循环二次门割除,更换为DN80逆止门;机组启动期间,重点监视省煤器温度。6、 本次#4机组C+修对汽包水位测量平衡容器改造成内置式平衡容器,相关水位测量补偿函数关系也进行了重新计算调整,运行人员注意在汽包上水及锅炉启动带负荷过程中加强监视,并做好与双色水位计和电接点水位计的比对。7、 本次#
10、4机组C+修,主要技改项目锅炉增设脱硝系统,运行过程中风烟系统阻力增大;脱硝系统需防止催化剂堵塞,氨喷嘴堵塞,加强风道前后压差监视,加强催化剂的蒸汽吹灰,同时加强引风机、增压风机的电流监视。8、 #4炉上脱硝运行后,氨区至脱硝系统氨气母管压力受到影响,需要根据脱销运行及调试情况对氨压进行调整。9、 本次C修低压缸前后轴封共8圈汽封更换为接触式汽封,汽封高低齿按图纸设计要求调整间隙,接触密封环按00.10mm间隙调整。改造后可减小低压缸轴端漏汽,提高真空增加机组效率。启动过程中,注意摩封检查。10、 汽轮机冲转过程中升速率控制在100r/min/min,600r/min时集控室打闸一次,转子惰走
11、期间注意听音检查,若听音检查时发现动静部分有摩擦声音,重新挂闸冲转至600r/min低速暖机,直至摩擦声音消失方可继续升速。设定600r/min、2040r/min、3000r/min进行定速摩检。升速过程中在通过汽轮发电机组临界转速时升速率自动控制为300 r/min,并根据各瓦轴振、瓦振振动值等相关参数确定摩检时间。11、 每次定速摩检后各轴振小于100m、瓦振小于50m、机组听音检查无摩擦声后方可继续升速,否则继续进行摩封检查;若定速摩检后轴振虽大于100m,但轴振、瓦振在15分钟稳定无增大趋势,机组听音无摩擦声,由启动指挥长决定是否可以继续升速。12、 禁止汽轮机冲转时在临界转速附近停
12、留。13、 暖机升速过程中,全面检查汽轮机本体及有关疏水管道应畅通,无水击及振动现象。14、 机组启动过程中各岗位人员要随时监视不同转速下各轴承轴振、瓦振、高中压胀差、汽缸绝对膨胀、转子偏心、各支持轴瓦金属温度、回油温度、各推力瓦块温度及回油温度、轴向位移、汽缸金属壁温等参数,并安排专人就地听音、测振,发现异常立即打闸停机(就地或集控室),避免汽轮机大轴发生永久性弯曲事故。15、 按冷态滑参数启动曲线进行升温升压,汽温、汽压不得有大幅波动,通过调整锅炉燃烧保持锅炉主、再热蒸汽压力稳定。16、 汽轮发电机组并网时各轴振应100m、轴瓦振动50m,否则继续进行暖机摩检。17、 机组在启、停和变工况
13、运行过程中,应按规定的曲线控制蒸汽参数的变化,汽缸金属温度变化、上下缸各部位温差不大于规程规定,并保持一定的蒸汽过热度,要避免汽温大幅度直线变化。当10min内主蒸汽温度或再热蒸汽温度下降50时应果断停机。 六、整组启动试验安排1 励磁系统特性试验;(电气)2 主汽门、调门严密性试验;(运行)3 汽机注油试验 ;(运行)4 发变组保护负载试验;(电气)5 厂用电快切试验;(电气)6 锅炉进行再热器、过热器安全门整定试验;(锅炉)7 送风自动投入试验;(运行、热控)8 脱硝系统投运相关试验;(外委)9 真空严密性试验;(运行)10 空预器漏风试验;(外委)11 锅炉燃烧调整试验(外委)12 机组
14、大修后性能试验(锅炉效率试验;汽机考核性能试验);(外委)七、整组启动试验方案3 励磁调节器试验方案4 主汽门、调门严密性试验方案5 汽轮机注油试验方案6 锅炉安全门整定试验方案7 发变组保护负载试验方案8 厂用电快切试验方案9 脱硝系统整套启动方案附:试验方案#4机组C修后汽轮机主汽门、调门严密性试验方案一、试验目的检验主汽门、调门是否严密;在机组甩负荷时,防止机组超速;防止汽门卡涩,保证其正常运行。二、试验条件及标准1、机组解列(热工人员解除“机跳炉MFT”和“发电机跳汽机”保护),锅炉运行,汽轮机维持3000r/m;2、汽轮机阀门活动试验完成并合格;3、机组主设备系统无重大缺陷,主要保护
15、应正常投入,主要监测仪表准确,各项参数正常;4、主汽门、调门严密性试验应得到总工程师批准,在值长的组织指挥下进行。策划部、运行部、检修部相关技术人员,热控相关人员到场。三、试验规定:汽轮机新安装或大修后;甩负荷试验前;超速试验前;机组运行4000小时;主汽门、调节汽门解体或调整后,汽门必须进行严密性试验。 5、汽门严密性试验应在额定汽压、正常真空和汽轮机空负荷运行时进行。主汽门或调门分别全关而另一汽门全开时,应保证汽轮机转速下降至1000 rpm以下。当主蒸汽压力偏低但不低于50%额定压力时,汽轮机转速下降合格值为:n=(p/p0)x1000rpmp-试验时的主汽压 p0-额定蒸汽压力四、安全
16、措施1、有下列情况之一,不得进行主汽门、调门严密性试验:1)就地或远方停机不正常;2)高中压主汽门、调门活动试验不正常。2、试验中,控制主汽压力、温度稳定。3、试验中,若出现危急机组安全的情况,应立即停止试验,严格按照运行规程进行处理。4、各表计、仪表、机组主要保护应正常投入,指示正确、动作可靠,否则停止试验。5、运行人员应作好试验时汽门卡涩等的事故预想,必要时应紧急停炉,快速泄压,破坏真空。四、试验步骤1、汽门严密性试验包括主汽门严密性试验和调门严密性试验,主汽门严密性试验和调门严密性试验应分别进行;2、正式试验前,应做汽轮机阀门活动试验,确认12个控制阀没有卡涩现象后才能进行; 3、 主汽
17、门严密性试验:检查试验条件已具备,转速维持3000r/min。试验前汇报值长并有主管人员在场。记录试验前的主汽压、转速、试验时间。试验方法:1) 操作员站汽机阀门严密性试验画面上按“主汽门严密性试验”键;高、中主汽门关闭,高、中调门全开,记录机前压力。2)记录汽轮机惰走时间,待汽轮机转速降至合格值后停止试验。3)汽轮机打闸。4. 调门的严密性试验:检查试验条件已具备,汽机转速维持3000r/min。试验前汇报值长并有主管人员在场。记录试验前的主汽压、转速、试验时间。试验方法:1)操作员站汽机阀门严密性试验画面上按“调门严密性试验”键;高、中主汽门全开,高、中调门关闭,记录机前压力。2)记录汽轮
18、机惰走时间,待汽轮机转速降至合格值后停止试验。3)汽轮机打闸。五、试验完毕,汇报值长。附:主汽门严密性试验的记录表格:时间机前压力转速惰走时间试验前所有主汽门关闭试验结束调门严密性试验的记录表格:时间机前压力转速惰走时间试验前所有调门关闭试验结束#4机组C修后汽轮机注油试验一、 试验目的:检查危急保安器飞锤动作是否正常,有无卡涩;检查危急保安器飞锤动作转速是否正常:检查危机保安器注油系统动作是否正常。二、 试验条件:转速保持3000r/min。试验前,汇报值长,并有主管人员在场。三、试验方法:1 、机组转速维持3000r/min,由专人负责用手推充油试验手柄在试验位, 不得松开;2、 缓慢开启
19、充油门;3 、飞锤动作,记录危急保安器脱扣时充油压力;4 、关闭充油门;5 、充油压力表指示到零,确认飞锤返回,将脱扣手柄置于正常位;6 、缓慢放松充油试验手柄到正常位置。7、试验结束。#4机组C修后真空严密性试验一、试验目的1、 检查凝汽器及主机、小机负压系统的严密性;2 、检查主机凝汽器工作是否正常。二、 试验条件1、机组负荷在240300MW之间稳定运行; 2、机组运行工况稳定,参数调节正常;3 、高、低压加热器正常投用;4 、AB给水泵正常运行;5 、轴封汽源压力、温度调节正常;6 、真空泵运行正常,备用真空泵处于正常备用状态;7 、循环水系统运行正常;8、凝汽器真空不低于-92kPa
20、。三、 试验方法1、记录试验前真空值、排汽温度。2、备用真空泵试转正常后,退出备用状态。3、停止真空泵运行。4、每分钟记录一次真空值、排汽温度,共记录六分钟。取26分钟内真空下降的平均值,平均值小于200Pa/min为合格,小于100kPa/min为优良水平。5、记录完毕,启动真空泵运行,真空逐步恢复正常,备用泵置联锁备用状态。6、试验结束。四、试验中注意事项1、真空严密性试验时必须做好分工,有关人员到达现场;2 、试验过程中,若真空下降过快,接近联动备用泵值时,应提前结束试验。并分析查找真空系统泄漏点,消除后方可以再次试验;3、试验时应严密监视机组运行工况,发现异常,立即停止试验。#4炉C修
21、后安全门整定试验方案1 编制依据1.1电力建设施工及验收技术规范DL/T 5047-95(锅炉机组篇)1.2电力工业锅炉安全监察规程1.3Crosby 安全阀安装维修说明书1.4锅炉运行规程1.5 武汉锅炉厂说明书2 设备概述华能阳逻电厂4号300MW 机组配武汉锅炉厂制造的WG1025-18.24-2型亚临界锅炉。本台锅炉过、再热器系统共配11台美国CROSBY制造的弹簧安全阀及一台ERV阀及一台PCV阀。锅炉安全阀的主要设计参数如下:序号名称型号厂家投产日期1A汽包安全门HE-96W-3M6CROSBY1997-12-312B汽包安全门(炉前)HE-96W-3M6CROSBY1997-12
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