分层采油工艺技术的研究及改进.ppt
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1、周宏斌06.10.8,分层采油工艺技术的研究及改进,前言,分层采油工艺在胜利采油厂有着广泛应用,但是,由于其应用时间较长,工具及配套模式中存在一定问题,已经无法完全满足特高含水期条件下生产的需要,因此,有必要改进、完善现有的分层采油工艺技术,提高工艺应用成功率,减少因配套失效造成的各种损失。,目录,一、胜采厂分层采油工艺现状二、失效因素分析 三、新型分层采油工艺的研制四、典型井例及效益分析五、结论及建议,一、分层采油工艺现状,截至2004年12月,胜采厂共有分层采油工艺生产井946口,占全厂总开油井数1465口的64.6。,工艺类型,采封一体化工艺,防顶工艺,自验封工艺,封隔器类型,机械式封隔
2、器,液压式封隔器,目录,一、我厂分层采油工艺现状二、失效因素分析 三、新型分层采油工艺的研制四、典型井例及效益分析五、结论及建议,2003-2005年5月,胜坨油田共有126口分层采油生产井因各种原因,导致高含水作业,作业139井次,其中高含水返工作业井58口,累计作业71井次,其平均检泵周期为40天,日均损失产油量2吨以上,累计损失产油量超过4500吨,造成我厂累计经济损失超过300万元/年,通过对03-05.5我厂出现的58口高含水返工井的综合调查,油井作业后高含水返工主要是由以下几个因素造成的:,1、封隔器性能有限,2、作业施工质量,3、地层含水认识不清,1、封隔器性能有限,封隔器性能有
3、限主要是由于现有油井封隔器采用的丁晴材质胶筒虽然能满足大部分条件 下的油井生产环境,但是无法完全满足层间压差较大的生产环境下的生产要求,导致封隔器卡封失效,现场表现,由封隔器导致返工作业的油井在现场的表现为:油井作业后正常生产短时间内,含水突然上升,下放速度过快,施工质量问题,由于以前配套技术限制,无法在现场对井下封隔器工作状态进行及时验证,对作业队的现场座封质量进行有效监控,造成因施工质量造成的返工井频繁发生,由于作业队施工座封吨位不够造成封隔器无法实现有效卡封,2、作业施工质量,由施工质量导致返工作业的油井在现场的表现为:油井完井后一直高含水生产,作业返工后含水下降,恢复正常,3、地层含水
4、认识不清,在58口高含水返工井中,共有8口井因地层含水认识不清返工,占总井数的13.7,其共反复作业18井次,占总返工作业次数的25.3,平均单井返工作业2.25次,造成了人力物力的严重浪费。,地层含水认识不清容易造成油井反复作业,产生巨大的人力物力浪费,但是,由于目前缺乏对地层含水状况的有效验证手段,技术人员不了解地层的真实含水情况,造成无效作业的反复发生。,由地层含水认识不清导致返工作业的油井在现场的表现为:油井完井后一直高含水生产,作业返工后多次、采取措施治理后含水仍然居高不下,目录,一、我厂分层采油工艺现状二、失效因素分析 三、新型分层采油工艺的研制四、典型井例及效益分析五、结论及建议
5、,针对胜采厂目前分层采油工艺配套模式中存在的种种不足,我们开展了技术攻关,通过对现有封隔器进行了结构改进,并随之研发了新型分层采油配套工艺技术,封隔器技术改进,胶筒材质的改进,针对丁晴材质胶筒无法有效满足井内密封生产的现状,我们使用氢化丁晴材质胶筒来部分代替现有的丁晴材质胶筒,从而实现提高封隔器使用效果,延长封隔器使用寿命的效果。,改进点一:,封隔器技术改进,设计应用防突机构,封隔器密封质量的好坏,关键是在于接触压力,封隔器座封时能否获得较高的接触压力,座封后又能否长时间的保持座封压力,这是确保封隔器良好工作特性的重要条件。,PK=PKC+PK,当r=Ro(即支撑环半径等于套管内径时),PK值
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