00373质量管理体系资料集:PM分析法.ppt
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1、使用PM分析方法改善案例-目标:“油压电磁阀”不良减半,A。现状调查/基本资料,A。现象明确化,5W1H做现象的层别,步骤与重点,案例:针对电磁阀制造工程中因线圈不良而产生的不良金额很多之实际情况,重覆三次为什麽?:(1)为什麽线圈不良很多呢?因为发生於最後检查中的耐电压不良很多。(2)为什麽耐电压不良很多呢?因为线圈和线圈外壳之间的空隙产生变化。(3)为什麽空隙会产生变化呢?因为在卷线圈的工程中发生卷取不良(变成乱卷)。结果:进行改善的人员要将现象明确到可能达到“零”,即不发生卷取不良的现象=设备如果没有乱卷就可以实现。,在制造现场发生什麽样的不良现象,线圈不良占全体工程不良的41%。,为什
2、麽会发生线圈不良?,耐电压不良占线圈不良的60%,占全体的25%,线圈以2000V的交流电在2秒之内通过,并检查有无电流通过;如果有电流流向这些地方时,便会形成漏电的现象;判断基准值绝缘电阻在1OOM以上时,电流值为“0”;小组对耐电压检查不良和判定进行线圈的分解时,可以看见线圈和线圈外壳之间有放电的迹象;铜线则卷於塑胶的 Bobbin上,铜线和轭之间有绝缘体,和线圈外壳之间也有空间(空隙)。,对耐电压不良现象而言,这个空隙之变化会产生影响。,耐电压检查的概要,为什麽会发生耐电压不良?,为什麽空隙会产生变化?,在调查铜线卷於Bobbin的状态时,由右图中可知有线圈卷线不良之状态,进而利用形状测
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