21-2兴澄特钢大棒降低精轧成品头部弯曲率.ppt
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1、大棒降低精轧成品头部弯曲率QC成果报告,二分厂大棒QC小组,小组概况(成立于2011年02月),计划与实施进度表,成果发表,13,殷俊茂,总 结,12,张魁,今后打算,11,殷俊茂,巩固措施,张魁,效益计算,9,效果检查,8,朱国建,7,殷俊茂,对策实施,6,张魁,制定对策,5,要因确认,4,殷俊茂,原因分析,3,殷俊茂,可行性分析,2,张魁,课题选择,1,负责人,2011.1012,2011.09,2011.08,2011.07,2011.06,2011.05,2011.04,2011.03,项 目,序号,张魁,张魁,一、课题选择,指令性课题 作为轧钢分厂,产品的“品质”包括尺寸、表面质量、
2、内部质量,还有外形(扭转和弯曲度);尤其在钢铁行业并不景气的情况,客户对产品质量提出了更为苛刻的要求。其中,对于我们保证弯曲度,特别是头部弯曲度带来更大的挑战!指令性攻关目标:头部弯曲率7%,二、可行性分析,1、数据分析 从上图可以看出,例月来头部弯曲率在14%-16%(平均15.18%)之间往复波动,并稍有上升趋势,控制能力不足。较多的头部弯曲给精整矫直和入库周期带来极大压力;同时给产品质量和公司信誉带来重大隐患。,二、可行性分析,2、主要区域分析,由以上类别的Pareto图可看出,由轧制区所产生的头部弯曲占总弯曲数的67.2%,为导致头部弯曲的主要区域所在。,由Pareto图分析可知,由轧
3、制区所产生的头部弯曲占总弯曲数的67.2%,为导致头部弯曲的主要区域所在。若将该区域的问题解决80%以上,则头部弯曲率可降低15.18%*(67.2%*80%)=8.16%,则总的头部弯曲率降低至15.18%-8.16%=7.02%。因此提出将头部弯曲率降低至7%,虽有较大难度,但通过努力仍是可行的!,二、可行性分析,三、原因分析,人,料,机,法,环,精轧工艺不当,轧机弹跳大,轧辊表面有油,轧机状态不佳,轧制压下量过大,精轧来料尺寸偏差大,环境温度变化,测,质检员检验标准不统一,加热炉人员加热违规,未仔细检查工装情况,未细心调整头部弯曲,主调质量意识不够,钢种易弯曲,主调调整不当,进口位置调整
4、不当,轧制线调整不当,轧辊冷却水开早,轧机区产生的头部弯曲,工装上线进口位置不当,四、要因确认,要因确认计划表,要因确认计划表,四、要因确认,确认一,加热炉人员加热违规,对有加热违规的一炉钢的头部弯曲情况进行跟踪:均热段、加二段的钢加热温度和时间已符合要求;由于出钢节奏较快,出完前两段的钢后,加一段、预热段的钢未进行二次保温而违规出钢,导致钢坯未完全烧透。,确认结果,是主要原因,四、要因确认,确认二,主调未仔细检查工装,工艺室人员对更换工装期间主调对工装(孔型、进口等)检查情况各抽查10次,甲乙丙丁各班主调均检查10次;,确认结果,主调未仔细检查工装不是主要原因,四、要因确认,确认三,工装上线
5、进口位置不当,检查待上线工装,偶尔发现(4月份发现两次)进口滚轮卡死、进口位置偏离轧制线等现象;且主调在轧制前进行工装检查发现问题后,会立即对进口进行相应的调整或更换,避免后续问题的发生。,确认结果,不是主要原因,四、要因确认,确认四,轧机弹跳大,轧制时现场观察坯料咬入时轧机的弹跳情况;4月份发现三次轧机弹跳明显,易造成轧材头部勾头。轧机弹跳容易导致当班连续性头部弯曲问题。,确认结果,是主要原因,四、要因确认,F,确认五,轧槽表面有油,开轧之前首先进行工装检查,包括轧槽表面(尤其是新槽),对于表面的油污用氧枪进行烘干,这是轧制前主副调的必做工作;即使由于轧槽原因产生扭转、弯曲等,轧制一两支坯后
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