稠油热采增效技术.ppt
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1、,稠油热采增效技术,目录,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,五、其他热采增效技术及实例分析,四、水平井热采增效技术,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,国内外稠油热采技术,世界主要稠油生产国热采产量,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,单位:104m3,2000年初,热力采油的日产量约占世界三次采油日产量的56.6,而在热力采油中,注蒸汽开采的产量约占97,据OGJ统计,97,稠油热采增效技术应用简介,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,氮气隔热助排、氮气隔热采油一次管柱泵、氮气泡沫调剖
2、工艺技术和蒸汽-氮气混合驱等。1998年8月至今,辽河油区已推广应用了近千井次。,蒸汽+添加剂(天然气、溶剂、表面活性剂),发展趋势:,世界各国蒸汽+添加剂研究简介,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,国内各油田蒸汽+添加剂应用简介,国外水平井热采技术的研究及应用,一、稠油热采技术应用现状及发展趋势,发展趋势:,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,1.蒸汽尿素改善吞吐效果,2.蒸汽CO2技术,3.三元复合吞吐技术,4.委内瑞拉Tia Juana油田的实例,1.蒸汽尿素改善吞吐效果,(1)尿素溶液高温反应产生C02溶于油中,降低原油粘度。50条件下,当溶液:原油=2:8时,降粘率可达73.5。,
3、蒸汽吞吐后期不适宜转蒸汽驱的边际油藏及蒸汽驱效果不理想的稠油油藏,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,添加尿素产生的作用,适用于,(3)产生的NH4在冷凝蒸汽中形成NH4+,通过与膨胀粘土中的阳离子进行交换,防止粘土膨胀保持储层的渗透率。,(2)蒸汽驱过程的热水带添加尿素,产生的CO2和NH4使油-水界面张力降低,岩心残余油饱和度降低4%-4.7%,驱油效率提高5.4%-6.5%,现场应用效果分析,L6404井周期油汽比、采注比对比曲线,2000年10月至2004年4月,河南油田先后在5个蒸汽驱井组和40口吞吐油井进行试验,有效率达到92.5。油汽比平均提高120,采注比平均提高135,累计增
4、油22 067t。,L6404井日产油量对比曲线,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,蒸汽吞吐后期,原油发生严重乳化,粘度大幅度上升。当注入CO2进行吞吐时,CO2溶解于原油和水中,一方面使发生严重乳化的原油破乳,大幅度降低粘度,改善近井地带原油的流动性;另一方面,溶解在油和水中CO2的脱出,能形成泡沫油,进一步降低油的粘度,并增加弹性驱能量。同时,还能改善油水相对渗透率,较大幅度地降低最终残余油饱和度。,蒸汽吞吐油汽比小于0.3的油井;注蒸汽压力高,难以正常注汽的油井;吞吐效果差而关停的油井,2.蒸汽CO2技术,注入CO2产生的作用,CO2吞吐时机选择,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,锦
5、45-25-193井蒸汽吞吐与CO2吞吐采油动态曲线,CO2吞吐的日产液量、产油量均创该井投产以来的最高记录。至CO2吞吐结束(生产220天),累积产油1612t,提高回采水率54%,现场应用效果分析,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,油藏参数油藏埋深:10451126m油层厚度:26.4m含油饱和度:53%平均孔隙度:28.3渗透率:270210-3m原始油藏温度:51原油粘度:110mPa.s,蒸汽吞吐生产6个周期,已到经济极限,第6轮吞吐末实施了CO2吞吐技术,注入94tCO2,焖井7天,锦4525193井CO2吞吐改善蒸汽吞吐效果,2003年1月进行第7轮蒸汽吞吐,注入蒸汽2234t
6、,比第6轮减少170t。生产280天后,对比第6轮蒸汽吞吐,已增产原油1073t,提高油汽比0.481。CO2吞吐采油量和第7轮的累积产油量已达到3650t,为前6 轮蒸汽吞吐产量的70,注CO2改善蒸汽吞吐效果十分明显。,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,3.三元复合吞吐技术,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,CO2在地层中与表面活性剂形成泡沫,暂堵高渗透率地层,使蒸汽转向中低渗透层,提高蒸汽波及系数。,向油井注入适当的表活剂后,再向油层注入C02,最后注入蒸汽。该技术可更好地发挥助排、调剖和降粘作用,达到改善吞吐效果的目的。,增产机理,表面活性剂能降低油水与地层岩石之间的界面张力,使油
7、层岩石由亲油变成亲水,提高洗油效果。,对油层有一定的酸化解堵作用,CO2进入地层后,一部分与原油形成混相,使原油体积膨胀,增加液体内动能;另一部分充满地层孔隙,扩大蒸汽波及面积。压力降低时,CO2会从原油中析出并连续把油驱入压力更低的井筒,起到溶解气驱的作用。,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,辽河油田 2003年8月先后在不同区块、水平井、新井进行大规模现场试验。累计实施三元复合吞吐试验322井次,有效率92.1,平均单井油汽比提高0.1,累计增油126726t。,杜84-40176井三元复合吞吐前后吸汽剖面对比,吸汽量,70.34,48.46,29.66,51.44,该井注汽压力由措施前
8、的4.9MPa上升至7.8MPa。油汽比提高0.32,周期增油736t,油层动用程度得到调整。,4.委内瑞拉Tia Juana油田的实例,蒸汽天然气,油藏及流体特性,注入蒸汽:4800m3,天然气:141.6103m3,蒸汽度:80%,注入参数,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,与邻井的平均月产量历史拟和,生产动态明显优于同周期的相邻井,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,蒸汽天然气试验的生产结果,初期产量和累积产油量比邻井高约1倍,油汽比几乎是邻井的两倍,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,蒸汽溶剂(柴油),油藏及流体特性,LSJ-4057井的地理位置图,5.委内瑞拉Tia Juana油田
9、的实例,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,注入操作,温度和柴油浓度对LSJ-4057井原油粘度的作用,第1阶段:注入392m3蒸汽,平均注入速度为196m3/d,平均注入压力为6.6MPa。,第2阶段:以大约5蒸汽注入量的速度向蒸汽内加入溶剂。14天连续注入,总注入蒸汽3751m3,注入柴油298m3。平均注入速度分别为283m3/d和21.3m3/d,注入压力保持在6.9MPa。,第3阶段:注入872m3蒸汽,将蒸汽-溶剂混合物进一步驱替油层深处,三个阶段注汽蒸汽质量保持在80-83。,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,浓度:注汽量的5,此阶段的年递减率仅为11,而本区二轮吞吐井在相同期
10、内的年递减率约为68。这表明流度比有了很大的改善,降低了压力降,提高了原油产量。,LSJ-4057井采油曲线,LSJ-4057井与邻井累积月产量历史拟和,生产240天后,平均产量为46m3/d,含水10,,累积产油量达20302m3,比邻井的累积产油量高86,二、蒸汽吞吐热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,1.四次试验对比,2.蒸汽驱+轻烃提高采收率技术(LASER),3.膨胀溶剂-SAGD技术(ES-SAGD),1.四次试验对比,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,2.蒸
11、汽驱+轻烃提高采收率技术(LASER),在循环注蒸汽项目中,在井口将大约占总体积6%的稀释剂加入蒸汽中。汽化后,稀释剂同蒸汽一起注入储层直至在较冷区域发生大范围冷凝。该技术在加拿大冷湖油田实施了现场先导试验,取得了很好的效果。,开采原理,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,实验应用6%v/v的庚烷作为添加剂,试验结果显示加入4个小时溶剂后,产能有明显提高,7个循环中后4个循环下来产能提高了40%,油汽比在加液后也有很大的变化,物理模型试验,CSS和LASER的产能对比,达到特定油气比时的实验结果,三、蒸汽驱热采增效技术及实例分析,在第6循环开始加入稀释剂后采收率
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