三塘湖油田原油破乳技术研究.ppt
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1、三塘湖油田原油破乳技术研究,三塘湖采油厂夏丹二0一四年十二月,项目实施及取得成果,推广应用情况及经济效益,1,一,1,二,1,三,项目背景和目的,结论及建议,1,四,汇 报 提 纲,一、项目背景和目的,(一)原油破乳脱水工艺流程(二)装置、工艺存在问题(三)原油储输能力现状(四)原油破乳脱水现状分析,三相分离器,塔顶分离器,供燃料气,站外来液,去污水处理系统,原油提升泵,塔顶空冷器,去装车外运,轻烃提升泵,装车泵,放空,原稳塔,储油罐,塔底增压泵,油区污油泵,分离缓冲罐,事故罐,破乳剂加药点,(一)原油破乳脱水工艺流程,1.脱水关键设备效率降低,(1)三相分离器内部元件堵塞严重,影响脱水效果。
2、换热盘管间隙及表面被油泥堵塞。换热效率降低,三相来液升温困难。波纹板堵塞。造成油滴浮升的距离加长,水流的稳定性变差,分离后的油滴、水滴在第二沉降段重新混合在一起,相当于沉降时间缩短,脱水效果变差。,(二)装置、工艺存在问题,(二)装置、工艺存在问题,内部元件堵塞导致三相内无法建立稳定油水界面,致使三相处理后油中含水、水中含油超标。,被污染的调节池,三相分离器处理指标统计表,(2)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大。长期运行中振动导致排量表调节螺母松动,出现零位漂移现象。实际加药量和设定值误差大,造成处理后原油含水超标。,零位漂移,零位正常,1.脱水关键设备效率降低,(二)装置、工艺存在问题,单
3、独牛圈湖输液时实际加药量与工艺所需加药量对比,回掺时实际加药量与工艺所需加药量对比,1.脱水关键设备效率降低,(2)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大。,为检查破乳剂实际加药量与工艺所需加药量的误差,我们选取了1月份十天的数据进行统计分析。,(二)装置、工艺存在问题,2.系统进料组成变化大,(二)装置、工艺存在问题,近年三塘湖各区块产量统计表,连续三年,各区块液量变化大,脱水系统进料组成变化,使破乳剂适应性变差。,3.原油物性发生变化,M56区块与其它区块原油物性参数对比统计,随着近两年原油开发的不断发展,部分原油物性和原来老区原油物性差异大,需要调整破乳剂配方。,(二)装置、工艺存在问题,(
4、三)原油储输能力现状,储油罐外运期间边进边输,导致原油外运含水超标。,为杜绝三相处理后污水含油超标严重,污染污水系统。回掺采取间歇运行方式,导致回掺时间延长,储油罐沉降时间缩短。随着产能开发建设,三塘湖区域产量大幅度上升,液量增大,将进一步延长回掺时间,外运期间继续回掺,导致原油外运超标。,2013年年底至2014年上半年处理量及沉降时间对比,(四)原油破乳脱水现状,2013年年底至2014年上半年三相分离器出口原油含水统计表,(1)处理后原油含水高,重复处理量大,为确保外运原油含水达标(0.5%),联合站外运前需对储油罐进行排底水。,原油处理系统重复处理量统计表,(四)原油破乳脱水现状,(1
5、)处理后原油含水高,重复处理量大,(2)破乳剂适用性调查,破乳剂使用浓度迅速增长。自2013年年底开始,所用破乳剂FC-0803脱水效果日趋变差,破乳剂浓度持续增长。,2013年年底至2014年上半年破乳剂使用浓度跟踪统计,(四)原油破乳脱水现状分析,现用破乳剂配伍性差。通过现有破乳剂脱水效果实验显示,破乳剂浓度需达到170mg/L以上,效果最佳。但在实际生产中,由于脱水系统进液量波动大、分离设备三相分离器内部元件堵塞严重,破乳剂的浓度需达到200mg/L才能勉强满足生产要求。,(四)原油破乳脱水现状,马56区块原油破乳效果,三相水出口样品,(四)原油破乳脱水现状,通过采用目前现场使用的FC-
6、0803破乳剂与各区块原油进行破乳试验,其中对马56区块、芦101区块和干化池试验发现,脱水后原油油水界面不清,上部原油乳化严重,含水达到10%以上。,M56区块原油现场破乳剂脱水试验,结合以上四方面因素,为确保原油外运合格,并降低破乳剂使用成本,急需通过新方法、新技术研究三塘湖原油破乳技术,降低外运含水。,三、项目实施及取得成果,优化系统集液方式,降低系统波动优化脱水装置运行条件,提高脱水效果优化装置工艺,延长沉降时间配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,一个措施,一个创新点:技术措施:平稳系统进液量技术创新:优化老化油回收处理,技术措施:稳定系统进液量。优
7、点:平稳了来液量,杜绝了液量波动过大引起的温度波动和系统冲击,提高了原油脱水效果。,牛东接转站输液方式优化前后数据对比,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,集液方式优化前后联合站瞬时处理液量波动对比,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,措施背景:联合站污水系统及站外干化池的老化油由于长时间对空存放,油品复杂且杂质多,回收对系统波动大,最严重时大量原油进入污水系统,造成污水系统设备设施污染。,技术创新:优化老化油回收处理,降低系统波动。,未污染的污水系统调节池,被污染的污水系统调节池,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,(1)降低污水系统进油量。创新点:三相分离器水出口管线改造,防止不合格
8、污水进入污水系统。,三相分离器水室出口收油流程,原油稳定系统,污水处理系统,油区污油池,目的:当水出口含油超标时,为防止污染污水系统。停运三相后可将水室内液体排至污油池。,优点:有效防止含油污水进入污水处理系统,污染系统,增加收油强度。,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,(2)优化污水系统各节点收油流程,创新点1:在调节池与隔油池之间增加一台收油泵,可同时对隔油池和调节池进行收油。,调节池,隔油池,收油泵,创新点2:对生化池隔油槽增加收油流程,回收至污油池,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,老化油回收时系统参数调整,(3)优化老化油回收时系统运行参数,提高脱水效果,(一)优化系统集液方
9、式,降低系统波动,优化前、后老化油回收时系统关键参数对比,实施后,老化油回收量及其对系统的影响明显减少,处理后水质明显好转,未出现水质含油超标的现象。,技术效果:,(一)优化系统集液方式,降低系统波动,(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果,(1)优化三相分离器运行条件一个措施,一个创新点:技术措施:清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能 技术创新:实现三相分离器温度远程不间断监控(2)精确破乳剂加药量一个创新点:技术创新:实现变频双级加药,精确破乳剂加药量。,(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果,技术措施:清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能。对三相分离器盘管、波纹板进行清淤
10、、除泥,从而提高了三相分离器的分离效果。,清理后波纹板,清理后盘管,清理前盘管,清理前波纹板,(1)优化三相分离器运行条件,技术创新:实现三相分离器温度实时监测与控制。将现有的温度变送器改装至三相分离器油出口温度计位置,实现三相分离器油出口温度远程监控调节。,现场调研制定施工方案,温度变送器选型、购买,安装变送器连接电源,传输信号组态重组,实现三相温度远程监控,(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果,导热油调节阀,技术效果:,实现油出口温度实时监控及调整,确保三相脱水温度平稳。,(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果,改造前数据选取时间:2014.05.20改造后数据选取时间2014.09
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