汽油质量的现状及对策.ppt
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1、,中国石油化工股份有限公司九江分公司,汽油质量的现状及对策,中国石化股份公司九江分公司,一、前言随着环保要求的不断提高,我国加快了汽油质量的升级换代,2005年7月1日起汽油质量标准实行欧排放标准,要求硫含量小于500g/g,烯烃小于35v%,中国石化股份公司要求各炼油厂出厂汽油从2005年6月1日起执行欧II标准。为满足汽油质量新标准要求,我厂从05年4月起就积极采取各项技术措施,不断摸索降硫手段,努力降低汽油硫含量。我厂成品汽油组成单一,无优质高辛烷值组分如烷基化油和异构化油等,两套催化装置生产的催化汽油占成品汽油总量的80%以上。催化汽油质量如下所示:,中国石油化工股份有限公司九江分公司
2、,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,催化汽油硫分布特点:催化汽油中的硫化物包括硫醇、噻吩、C1C4噻吩、C1C4硫醚、四氢噻吩和苯并噻吩等有机硫和元素硫、硫化氢等无机硫两大类,一般硫醇类硫化合物主要分布在催化汽油的轻组分中(65.5),而烷基噻吩等主要分布在中沸点馏分(177),在汽油重组分中(190)主要是苯并噻吩及甲基苯并噻吩等,根据催化汽油中硫的分布特点,采取以下措施来降低汽油的硫含量。,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限
3、公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,中国石油化工股份有限公司九江分公司,为了从根本上解决汽油质量问题,根据九江分公司的装置构成及加工流程的实际情况,决定采用抚顺石油化工研究院(FRIPP)开发的催化汽油全馏分选择性加氢脱硫技术(FRS)技术,把原有的柴油加氢催化剂更换为FRS加氢脱硫专用催化剂,加入10.2吨的FGH21FGH31催化剂和1.5吨的FZC-100/FZC-102B保护剂,不设预分馏塔,采用全馏分加氢处理工艺流程。FRS主要设计值为:反应器入口温度220260,反应压力1.6MPa,体积空速4.0h-1,氢油体积比200:1。要求采取控制反应系统循环氢中硫化氢含量
4、小于0.02(v)措施和加氢稳定汽油进催化汽油脱臭系统。,中国石油化工股份有限公司九江分公司,1、FRS加氢脱硫装置及工艺原则流程概述 利用原60万吨年柴油加氢装置的工艺流程和设备,在不作动改的情况下,采用FRIPP开发的FRS加氢脱硫工艺技术改造建设FRS加氢脱硫装置。装置设计能力为40万吨/年,主要有加氢反应、汽油稳定等两个部分,催化汽油从催装置来,与氢气混合后进入加氢精制反应器进行加氢处理,反应产物经高低压分离器分离后,进入汽油稳定塔进行分馏,FRS汽油从稳定塔底部流出,送至催化的无碱脱臭系统。,中国石油化工股份有限公司九江分公司,2、FRS加氢脱硫装置的投产情况 FRS装置经过催化剂干
5、燥、催化剂预硫化、催化剂的24小时初活稳定等工艺处理过程后引原料油(催化稳定汽油)进装置,根据催化装置和FRS加氢脱硫装置的实际情况,将负荷提至设计值的75%,反应温度、压力等工艺参数控制平稳,加氢汽油硫含量、辛烷值等指标达到设计要求,装置一次投料试车成功开工初期由于催化剂初始活性较高,反应激烈,床层温度较难控制,反应温度控制小于200,整个催化剂床层温升只有30左右,导致脱硫率低,加氢生成油硫含量高(450g/g)。,中国石油化工股份有限公司九江分公司,在将反应温度提高到230时,反应放出的热量较多,床层最高温度大于300,床层容易出现飞温,一周过后,催化剂的初始活性得到抑制,反应温度趋于平
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