提高剪力墙对拉螺栓孔封堵质量一次合格率最终版课件.ppt
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1、,中建一局刘集01号项目 2018年2月,提高剪力墙对拉螺栓孔封堵质量一次合格率,郑东新区白沙刘集01号项目QC小组,发布人:徐 航,目 录,一、工程概况 七、要因确认 二、小组简介 八、制定对策三、选题理由 九、实施阶段四、现状调查 十、检查阶段五、确定目标 十一、巩固措施六、原因分析 十二、总结及下一步打算,一、工程概况,1、项目地点:郑东新区白沙刘集01号组团。2、项目规模:项目规划占地面积约313亩,总建筑面积约81.78万平方米。本次实施范围为三期工程。3、施工内容:主体结构施工阶段招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。4、参建单位一览表,图1:刘集01号项目效果图,二、小
2、组简介,P,D,A,C,表2:小组活动进度计划图表,制表人:王维相 日期:2017年7月3日,三、选题理由,1、由于本项目住宅楼规模体量大、剪力墙多,螺栓孔数量庞大,特别是外墙,如果施工时对拉螺栓孔封闭不到位,将很容易出现质量问题造成外墙渗漏隐患。2、2017年7月3日项目部对3层以下对拉螺栓孔进行了封堵施工,封堵后项目部质检人员对部分对拉螺栓孔封堵质量进行了验收,结果发现对拉螺栓孔一次封堵合格率不高,仅达到80%,没有达到预想的90%以上合格率,要保证合格必须进行二次重新处理,返修工作量增大。3、如果对拉螺栓孔的封堵质量不合格,会形成质量隐患,有可能给用户使用带来不便,对公司声誉造成影响。,
3、图2:螺栓孔封堵示意图,图3:现场螺栓孔封堵不严密情况,表3:剪力墙对拉螺栓孔一次封堵质量验收记录表,四、现状调查,课题确定后,2017年7月20日至22日QC小组成员,对造成已封堵对拉螺栓孔质量不合格的因素进行了现场调查分析,编制现场检查结果表及根据检查结果绘制排列图如下:,从上述调查表和排列图可以看出对拉螺栓孔封堵不严密占整个影响因素的81.67%,应是影响对拉螺栓孔封堵一次不合格的主要因素。因此,要提高对拉螺栓孔封堵质量一次合格率,就必须减少对拉螺栓孔封堵不严密问题的出现。,制图人:王维相 制图时间:2017年7月25日,表4:剪力墙对拉螺栓孔一次封堵质量不合格因素调查表,制表人:王维相
4、 日期:2017年7月8日,图4:对拉螺栓孔一次封堵质量不合格因素排列图,五、目标确认,(1)设定目标理由:1)经调查,附近其他公司住宅项目现场对剪力墙对拉螺栓孔封堵施工质量一次合格率可达到92%以上。2)假如把对拉螺栓孔封堵不严密的减少85%以上,那么对拉螺栓封堵的整体合格率为(98*85%+480)/600=93.8。(2)设定目标:根据以上理由,通过小组成员讨论,将本次小组活动的目标确定为:,剪力墙对拉螺栓孔封堵施工质量一次合格率为94,六、原因分析因分析,图5:剪力墙对拉螺栓孔封堵不合格因果分析图,制图:王维相 日期:2017年7月25日,QC小组成员根据施工现状,运用“因果分析图”,
5、对影响对拉螺栓孔封堵封堵不严密的原因,从“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”六个方面,进行了反复讨论、分析。具体见下图:,七、要因确认,要因确认计划表,制表:王维相 日期:2017年7月25日,表5:要因确认计划表,七、要因确认,末端因素一:培训不到位确认标准:制定完善的培训计划,培训率100%,考核成绩均在85分以上确认过程:小组成员徐德高于2017年7月19日检查了项目部培训资料,未发现有关于剪力墙对拉螺栓孔封堵施工质量的培训考核资料。并与现场进行封堵施工人员进行沟通,发现有个别工人未进行培训,此现象必然会导致工人施工时缺乏质量意识,施工随意性较大,严重影响剪力墙螺栓孔封堵的质量
6、。,末端因素二:抹具变形确认标准:施工用抹具合格率100%确认过程:小组成员左少波于2017年7月21日检查了现场砂浆封堵时使用的抹具质量情况,所有抹具是新购置,强度很大,平整光洁,未发现有变形的抹具。使用中还不断二次擦净,现场抹具质量应当达到100%合格。,末端因素三:打浆工具不合适确认标准:是否按照要求配备合格打浆工具确认过程:小组成员徐德高于2017年7月21日检查了现场打浆时使用的打浆工具配备及质量情况,发现所使用的打浆工具符合要求且现场打浆工具质量应当达到100%合格。,确认结论:非要因,确认结论:非要因,确认结论:要因,七、要因确认,末端因素四:砂浆不合格确认标准:封堵砂浆干后,孔
7、周没有收缩缝,表面没有裂缝确认过程:小组成员高风军于2017年7月22日对现场封堵的砂浆记录单和工艺要求进行了对比,发现砂浆的配合比与工艺要求有差异,特别是膨胀剂添加。在对封堵过的螺栓孔检查时,发现多处砂浆封堵端头存在裂缝和周边收缩缝。,末端因素五:填充泡沫未修整确认标准:喇叭口内的泡沫清理合格率100%确认过程:小组成员黄井友于2017年7月21日对现场孔洞封堵之前的喇叭口内填充泡沫清理情况进行检查,同时将现场封堵之后的螺栓孔洞凿开,对喇叭口内的填充泡沫修整清理情况进行检查,发现所有的螺栓孔洞清理合格率100%,砂浆不合格,确认结论:非要因,确认结论:要因,七、要因确认,末端因素六:对拉孔水
8、平度不合要求确认标准:对拉螺栓孔水平度合格,外墙外低内高确认过程:小组成员王维相于2017年7月22日对现场外剪力墙对拉螺栓孔倾斜度进行了检查,发现倾斜度未达到预计要求,同时发现外剪力墙对拉螺栓孔未按照外低内高设置。,末端因素七:扩孔钻头不合格确认标准:施工用扩孔钻头合格率100%确认过程:小组成员徐航于2017年7月20日检查了现场使用的扩孔钻钻头的质量情况,发现钻头都是新购置,磨损严重后都及时更换,保证了施工质量,确保扩孔到位。,确认结论:非要因,确认结论:要因,七、要因确认,末端因素八:喇叭口处理不规范确认标准:喇叭口内在填充砂浆前必须进行内侧剔毛清理,合格率100%确认过程:2017年
9、7月21日小组成员左少波对现场封堵端头喇叭口内侧剔毛情况进行了检查,发现了封堵端头喇叭口内侧进行了百分之百剔毛处理,同时,小组成员左少波检查了现场对拉螺栓孔喇叭口内套管端头清理情况,发现个别套管端头未清理干净,导致砂浆施工完毕后内部出现残缺套管。,确认结论:要因,七、要因确认,末端因素九:技术交底不到位确认标准:技术交底到位率100%确认过程:小组成员徐航于2017年7月22日对技术交底记录资料进行了抽查,对施工过的人员进行了走访调查,经调查发现参与此项施工的人员都进行了认真和详细的的技术交底,并做记录,技术交底到位率100%。,末端因素十:施工工艺不完善确认标准:施工工艺符合设计要求确认过程
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