PTA装置及工艺课件.ppt
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1、PTA装置及加氢精制工艺简介,PTA装置概况,PTA技术简介,国内PTA装置概况,1.TA单元流程,TA单元生成PTA的原料粗TA(CTA),采用MPC专有的液相催化氧化对二甲苯的工艺。TA单元主要由进料准备、氧化、分离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。基础工艺流程为对二甲苯(PX)、醋酸溶剂(Q)和醋酸钴、醋酸锰催化剂、及四溴乙烷(TBE)助催化剂一起进入氧化反应器TD-201,空气(空气与纯氧的混合气)在流量控制下进入反应器底部,三台在线氧分析仪检测尾气中氧气的浓度。氧化主反应PX+O2=TA+2H2O(催化剂,醋酸溶剂)氧化副反应PX+O2=4CBA+H2O,氧化工艺简介,反应温度通过
2、改变压力来调节。底进轴锚式搅拌器TJ-201使空气和液体有效的接触,防止氧化反应器的内壁结垢,并保持固体为悬浮状态。氧化反应放出的热量通过蒸发溶剂来带走,反应器的顶部有一个脱水塔用来除去氧化反应中生成的水。,反应器塔底物连续排入浆料罐TD-203,在其中一步减压至常压,通过降压闪蒸沉淀TA,将浆料送入离心机TM-300,分离出的湿滤饼进入再打浆罐TD-300进行再打浆后送入旋转真空过滤机(RVF)TM-301A、B,使TA与母液分离,母液进入循环再作反应溶剂。TA滤饼进入干燥机TM-304内干燥后得到CTA,利用反应尾气或N2风送至料仓TTK-400。,加氢精制工艺技术概述,反应原理,PTA单
3、元工艺流程总貌图,干燥的CTA通过风送系统从TA日料仓TTK-400送入CTA料斗PTK-101,通过自动称重进料器PM-101和浆料罐螺旋进料器PM-102以恒定的流量进入进料浆料罐PD-101,经脱离子水(DIW)打浆加压,加热溶解,进入加氢反应器PD-201与H2在287,7.6Mpa的条件下,通过钯碳(Pd/C)催化剂床层进行加氢反应,使4CBA转化成易溶于水的对甲基苯甲酸(PTA)。加氢主反应4CBA+H2=PT酸+H2O,然后将浆料依次经过PD-301、PD-302、PD-303、PD-304逐级降压结晶,使浆料中析出PTA,然后通过离心机PM-401、旋转真空过滤机PM-402进
4、行母固分离,洗涤精制后的滤饼,经螺旋输送器进入干燥机PM-404中干燥,得到合格的PTA产品,再用反应尾气或N2将PTA输送至料仓PTK-800A、B,供后面PET(聚酯)使用或由仓储车间打包装置打包外售。,加氢过程中的付化学反应:1)当使用新鲜的钯-碳催化剂时,有可能发生下述反应,但很快就停止,2)如果氢气分压非常低时,将发生下述反应:,进料部分,干燥的粗TA通过风送系统从TA日料仓TTK-400送入粗TA料斗PTK-101,之后通过自动称重进料器PM-101和浆料罐螺旋进料器PM-102以恒定的流量进入进料浆料罐PD-101.进料浆料罐中加入循环工艺水与TA混合,进料浆料罐搅拌器PJ-10
5、1使PD-101中的固体和水混合,并使之保持为均一的悬浮液。进料浆料罐下的反应器进料提升泵101用来提升反应进料泵102的入口压力,102向加氢反应器201提供经过预热的高压进料。反应器进料通过进料预热器(101101)加热到所需的反应温度。前三个预热器101,通过蒸汽加热,最后两个预热器101用热油加热。,进料部分流程图,常见问题,PM-104袋滤器压差高,呼吸阀起跳现象:PI-2105压力高并达到高值,PDI-2104压差高并达到高值;呼吸阀起跳原因:CTA进料中湿含量大;CTA进料中杂质含量超标;PZ-100转阀损坏处理:热水运转或切浆料运转时对PM-04进行更换滤袋PTA进料系统波动现
6、象:PD-101中的浆料密度控制不稳,波动较大;FC-2101A进料量指示波动较大原因:PM-101-1的排气线堵塞;KCV-2101故障,气动膜头损坏处理:用木榔头敲击PM-101-1的排气线,使其畅通;调大PM-101-1排气线的氮气吹扫量,使氮气正常通入;仪表人员进行检查、维修。,工艺切RS运转原因:FC-2601低流量联锁(200kg/h);PP-101泵停;PP-102双运中突然一台故障自停;PD-201压力PS-2203高联锁(8.33MPa);PE-01换热器堵,FC-2201流量突然降低处理:程序自动切RS运转;内操操作DCS软开关切RS运转动作:SDV-2103、SDV-21
7、05关闭,SDV-2104打开,加氢部分,澄清的水溶液连续地经过预热器进入加氢反应器D201,经过催化剂床层。加氢反应器中通入氢气。在201发生催化加氢反应,使中的不纯物转化成可溶于水的物质。主要反应为对醛基苯甲酸(4)转化成对甲基苯甲酸(P-TA),后者通过结晶极易从中除去。,加氢部分流程图,常见问题,PC-201油路断流现象:调压阀油路断流;PD-201进氢压力波动较大,造成PD-201的液位波动原因:PC-201设备本身故障处理:切换氢压机PE-101B/C疏水器故障现象:PE-101B和PE-101C的出口温度降低,PE-101D/E的加热热油(HO)用量增大原因:PE-101B和PE
8、-101C的疏水器直跑,不能正常憋压,造成换热效果不好处理:更换新疏水器;关闭该疏水器的后手阀,根据其出口温度调整手阀开度大小,结晶部分,加氢反应生成物进入到四级连续搅拌闪蒸结晶器(301304),在其中逐步进行降压。由于成功的降压,水便闪蒸出来使剩下的溶液冷却,这样便以期望的粒度分布结晶析出。从头两个结晶器(301302)闪蒸出的蒸汽通过在第一和第二结晶器排气冷凝器(301302)中产生蒸汽来进行部分冷凝。结晶器间的浆料输送利用它们之间的压差进行。结晶器的搅拌器301至304用来保持浆料为悬浮液。从最后两个结晶器(303304)闪蒸出的蒸汽直接送到第一预热器101作为热媒。,结晶部分流程图,
9、常见问题,产品质量中粒径偏大或偏小处理:改变PD-301的液位控制,由35%提至38%或由35%降至32%;改变PD-301的压力控制,由4.21MPA提至4.3MPA或由4.21MPA降至4.1MPA;检查现场工艺管线的保温情况;改变PV-2201的阀开度排料线出现堵塞现象:前面的结晶罐液位升高;排料线上的液位调节阀异常开大原因:液位调节阀卡料处理:活动液位调节阀(0%100%);投用MPW冲洗程序进行冲洗,PD-301、302的压力出现较大波动现象:压力控制不稳,波动较大;PT-501的压力波动较大原因:10BW用量波动(TP-1210泵故障);PE-301、302的液位调节阀滞后;PE-
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- 关 键 词:
- PTA 装置 工艺 课件
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