西门子PLC网络在车桥生产线的应用.docx
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1、装订线湖北文理学院 毕业设计(论文)报告纸分类号 密级 U D C 编号 本科毕业论文(设计)题 目 PLC网络在车桥生产线上的应用 院 (系) 机械与汽车工程学院 专 业 机械设计制造及其自动化年 级 机制0912 学生姓名 郑元一 学 号 2009116249 指导教师 吴何畏 二一三 年 五 月湖北文理学院学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用
2、授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密 ,在_年解密后适用本授权书。2、不保密 。(请在以上相应方框内打“”)学位论文作者签名: 日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日PLC网络在车桥生产线上的应用摘 要:汽车及装备制造业是襄阳市乃至湖北省的重要支柱产业,在整车生产中,车桥是至关重要的部件之一。目前我市的车桥
3、生产企业取得了显著的发展,但其焊装生产线仍存在自动化程度不高、生产效率低、数据采集和监控不完善的现象,因此在车桥生产线上实现自动化和网络化具有十分重要的现实意义。本课题针对某企业车桥自动焊装线的现场设备和通讯网络进行设计,采用西门子TIA全集成自动化解决方案,构建PROFIBUS、PROFINET、INTERNET三层网络实现设备通讯和数据库访问,且具有信息共享和远程监控功能。车间级和现场层的通讯采用PROFIBUS-DP现场总线,西门子S7-200PLC作为PROFIBUS从站来控制现场设备,并配有触摸屏对设备进行监控,S7-300PLC作为现场上位机对数据进行采集。PROFINET工业以太
4、网作为控制室的局域网,工业计算机安装WINCC作为上位机采集生产过程中的实时数据,同时作为WEB服务连接INTERNET,使其他计算机可以通过互联网进行远程访问、诊断和维护。实践证明,本设计提升了焊装线的自动化程度,提高了生产效率,也对其它企业的生产线自动化改造有一定的借鉴意义。关键词:车桥;PLC;PROFIBUS;PROFINET;WINCC PLC network in the automobile axle production lineAbstract:Automobile and equipment manufacturing is an important pillar indu
5、stry of xiangyang city and hubei province, In the vehicle production, axle is one of the crucial parts.At present axle manufacturers in our city made significant development , but there is still a low degree of automation ,the low production efficiency, imperfect data acquisition and monitoring in w
6、elding production line ,therefore in the axle production line automation and network has very important practical significance.This topic design for field equipment and communications networks in automatic axle welding line of an enterprise, Solutions adopt Siemens Totally Integrated Automation, bui
7、ld PROFIBUS,PROFINET, INTERNET three-layer network to make equipment communications and database access possible ,moreover with functions of information sharing and remote monitoring .Workshop level and field level communication depend on PROFIBUS-DP fieldbus ,Siemens S7-200PLC as PROFIBUS slave to
8、control field devices ,and is equipped with a touch screen to monitor equipment,S7-300 collect data as a filed host .PROFINET industrial Ethernet as a LAN of control room , industrial PC with WINCC as the host cop to collect the real-time data in the process of production, at the same time as a WEB
9、server to the INTERNET, enable other computers remote access, diagnosis and maintenance through the Internet.Fact has proved that this design improved the automatic degree of welding line,and improve the production efficiency, it also has certain reference significance to Production line automatic t
10、ransformation of other enterprises.Key words: Automobile axle;PLC; PROFIBUS; PROFINET; WINCC目 录摘 要IIIAbstractIV1绪论11.1车桥及其加工过程概述11.2焊接生产线的自动化控制21.3课题主要内容22 PLC多层网络控制系统设计42.1工艺流程分析42.2控制系统选型52.3需求分析52.4系统设计63底层控制系统设计83.1底层控制设备概述83.2双机器人等离子切割专机113.3埋弧焊接专机163.4加强圈环形焊接专机233.5单机器人焊接工作站274三层PLC网络的通信设计314.
11、1工业网络结构314.1.1工业控制网络结构314.1.2 TIA全集成自动化314.2现场总线介绍324.3控制级PROFIBUS现场总线通讯设计344.3.1 PROFIBUS总线344.3.2 PROFIBUS连接354.3.3 PROFIBUS组态374.4操作级PROFINET工业以太网通讯设计404.4.1 PROFINET工业以太网404.4.2 PROFINET连接424.4.3 PROFINET组态424.4.4基于PROFINET的组件自动化455上位机监控程序设计485.1底层设备上位监控设计485.2上位机组态设计495.2.1WINCC介绍495.2.2上位机组态程序
12、设计515.3基于因特网的远程访问和监控组态535.3.1因特网的WEB服务器构架535.3.2远程访问、监控和诊断55参考文献58致 谢59- 58 -1绪论1.1车桥及其加工过程概述汽车车桥又称车轴,是行驶系统四大主要部分之一,车桥通过选通过悬架与车架相连接,其两端安装车轮。其作用为传递车架车轮之间的各种作用力及其力矩。根据驱动方式的不同,车桥也分成转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种。其中转向桥和支持桥都属于从动桥。大多数汽车采用前置后驱动(FR),因此前桥作为转向桥,后桥作为驱动桥;而前置前驱动(FF)汽车则前桥成为转向驱动桥,后桥充当支持桥。车桥的加工主要经过以下几步:第一步,原材
13、料经过火焰切割成型后,在对切割完成的块状钢板进行桥半壳模型的冲压;第二步,经冲床冲压完成的桥半壳在切割机上进行半壳接缝坡口及半壳接缝平滑切割;第三步,切割完成的桥半壳在埋弧焊接专机上完成焊接口成为车桥的基本主体;第四步,主桥壳根据需求,完成不同的工序,包括打孔、加强圈环形焊接、数控等离子环形切割;第五步,经以上几步工序完成的主桥壳在进行法兰盘环形焊接、桥盖环形焊接后将外购车桥附件经机器人单工位焊接完成整个车桥的焊接工序,最后发黑和包装。主要加工过程如图1.1所示。图1.1车桥加工过程1.2焊装生产线的自动化控制汽车车桥制造业的自动化生产线最早可追溯到20世纪50年代的福特生产线, 历经了手工、
14、(半)自动刚性、(半)自动柔性生产线等不同的阶段。自动化车桥焊接生产线及控制系统虽然经过了较长一段时间的发展,总体水平有了很大的提高,但自动化水平仍有进一步提升空间。随着计算机科学技术的发展以及汽车工业发展的自动化水平需求的不断提高,焊接机器人等在汽车车桥制造中发挥越来越大的作用。PLC是一种实现控制功能的工业控制计算机,由于它具有功能强、可靠性高、环境适应能力和抗干扰能力强,以及接线简单、编程灵活、方便等特点, 因此在各类生产线的控制系统中得到了广泛的应用,在各类行业中,自动化控制系统经历了多代的改进,正朝着多兼容性、网络集成化、控制集散化、高端智能化的方向发展。在车桥的生产过程中能够实时监
15、控整个生产过程是很重要的,不仅要让一线生产工人能够快速、精准的对车间汽车车桥生产线进行控制,而且还要使生产线工程师负责人同样可以通过工控机上的上位组态软件及时掌控整个生产线的工作状况。因此对于焊装生产线中的自动化系统网络化,第一,提高了产品的生产效率与质量;第二,实现了生产自动化过程中的数据采集与监控;第三,使得通过INTERNET远程访问数据与故障诊断成为可能。1.3课题主要内容本课题通过西门子TIA全集成自动化,来完成对汽车车桥生产线的综合网络控制,本课题研究的主要内容有:(1)PLC网络控制系统设计 汽车车桥生产工艺流程分析 控制系统的需求分析、选型和设计(2)底层控制系统设计 底层控制
16、设备概述 对双机器人等离子切割专机、埋弧焊接专机、加强圈环形焊接、单机器人焊接工作站的控制设计(3)三层PLC网络的通信设计 PROFIBUS现场总线的通讯设计 PROFINET工业以太网的通讯设计(4)上位监控设计 现场触摸屏上位监控的设计 上位机的组态设计 基于因特网的远程访问和监控组态2 PLC多层网络控制系统设计2.1 工艺流程分析东风德纳车桥襄阳工厂为生产卡车和汽车用车桥生产线,包含桥半壳的等离子切割、桥半壳的埋弧焊接、加强圈以及桥盖的环形气保焊、车桥桥端法兰盘的环形气保焊等部分;另外附带一些车桥附件的焊接,如车桥安装支架、车桥卡扣等,根据不同的焊接部件特性,有专门的设备来完成焊接任
17、务,其主要工艺流程如图2.1所示。图2.1车桥生产线主流程图每一步工序为了保证其最终成型的品质,都有其严格的电气控制及焊接工艺的要求。图2-1中包含了车桥生产过程中主要的加工工序,其中最常用到的工艺为火焰切割、等离子切割、埋弧焊、MAG焊接,与其相对应的设备分别为火焰切割机、双机器人等离子切割机、桥半壳埋弧焊接专机、法兰盘环形焊接专机、单机器人桥盖环形焊接专机等。一条生产线一般由 10-15 台设备来组成。除了原材料(钢板)的火焰切割以及最后的发黑、包装不参与自动化生产线外,另有一些简单机械结构工装夹具点焊设备也不参与到自动化生产线中。通过对主要焊接设备的自动化设计,最后实现整条焊接生产线的自
18、动化监控功能。2.2 控制系统选型现在的市场上有多种控制系统,它们结构和设备各不相同,各有各的特点和优缺点,在不用的应用场合发挥着重要的作用。(1) DCS,(distributed control systems),又称为分散控制系统,是由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统 。DCS以微处理机为基础,以微机分散控制,操作和管理集中为特性,集先进的计算机技术、通讯技术、CRT技术和控制技术即4C技术于一体的新型控制系统。其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。由于是从仪表自动化发展而来,DCS倾向于数据采集和处
19、理,而在逻辑控制和运动控制上比较弱,因此,DCS更多地用于化工、电力、石油这样的过程自动化当中。(2) PLC系统,(Programmable Logic Controller),又称为可编程逻辑控制器,是以PLC为核心,数据需要集中采集和控制的系统。PLC由电气自动化发展而来,具有可靠性高、编程容易、运算速度快的优点,PLC倾向于逻辑控制和运动控制,具有很强的实时性,而在过程控制和通讯方面稍弱,所以,PLC更多地用于汽车、机械、食品等工厂自动化当中。(3) FCS,(Fieldbus Control System),又称为现场总线控制系统,它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各
20、个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了安装成本和维修费用。FCS是由DCS和PLC发展而来,既具有PLC的逻辑控制和运动控制功能强的特点,又兼顾DCS的通讯和数据采集,在未来有望成为自动化系统的主流。在本课题中,现场加工侧重于逻辑控制和运动控制,设备之间的运动同步需要高速的通讯,对于实时性有着比较高的要求,因此选用PLC为核心,采用通讯网络连接所有设备的控制系统。2.3 需求分析汽车车桥生产线控制系统的设计,需要从公司要求、现场环境、工艺要求这几方面,同时兼顾设备本身的工作方式,那么需要考虑以下几点:(1) 整条生产线上的设备是分散放置的,并且需
21、要能够独立完成工作,所以每个设备连接各自的控制器,并且单台设备需要足够的可操作性。(2) 生产线上的设备不仅需要独立工作,还需要和上位机或其他设备进行交互,那么需要现场总线把它们连接在一起。(3) 处于操作层的上位机在控制室,对处理车间现场的数据需要极强的实时性和可靠性,并且作为上位机需要收集整个车间的生产数据,因此需要大容量、高速度的通讯方式。(4) 生产现场恶劣,现场温度高、灰尘大、电磁干扰强,整个生产线的通讯需要高可靠性,并且抗电磁干扰能力强。(5) 整个车间的设备除了能在控制室进行监控之外,还需要管理级或者其他地方的计算机也能对实时数据进行远程访问和监控。2.4 系统设计根据PLC多层
22、网络控制系统的需求分析,设计了PLC多层控制网络。在本系统中,主要包含了三层通讯网络的设计,分别为控制层、操作层和管理层,底层包含6大加工环节,分别为切割、冲压、埋弧焊接、打孔、MAG焊接、单工位焊接,主要设备有大型数控冲床1台、双机器人等离子切割机1台、桥半壳埋弧焊接专机1台、单臂打孔专机1台、法兰盘环形焊接专机1台、单机器人桥盖环形焊接专机1台、双机器人单工位焊接专机1台。整个系统的框架如图2.2所示。图2.2汽车车桥焊接生产线框架图(1) 底层控制系统的设计,在本项目控制系统设计中,底层每台设备不仅能够独自操作、同时还要能够实现与上位机之间的信息实时交互及信号的传递。根据控制主体的要求,
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