变电检修事故的管理规范.docx
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1、变 电 检 修 事 故目 录1、动静主触头打弧造成断路器爆炸事故2、大雾引起闪络,造成变电站失压事故 3、电缆绝缘降低引起主变跳闸 事故4、风冷电源缺陷未及时处理引起主变跳闸事故 5、断路器爆炸造成主变跳闸事故 6、断路器机构内部问题引发的全站失压事故 7、检修梯安放不当引起母线短路事故 8、擅自扩大工作范围造成人身触电重伤事故9、线路、断路器缺陷消除不及时导致110kV变电站失压事故事故10、断路器机构失灵拒动造成220kV变电站110kV母线失压事故事故11、母联断路器机构失灵拒动造成110kV母线全停事故事故12、变压器绝缘老化重瓦斯、差动保护动作跳闸事故事故1、 1、动静主触头打弧造成
2、断路器爆炸事故2004年3月2日,六盘水供电局城中变#2主变112断路器A、B两相灭弧室爆炸,杉树林变110 kV杉中线106断路器距离I段保护跳闸,重合不成功,用#1主变恢复送电,全站失压56分钟。一、事故前的运行方式水城变水中线104断路器在检修状态,城中变负荷由110 kV杉中线供电,城中变1、2主变分别带10kV I、II段母线,010断路器在热备用状态,110 kV水中线由城中变侧充电备用。 二、事故经过3月2日8:22因全站负荷降低,#2主变由运行转热备用,19:09城中变#1主变过负荷(29MW),将#2主变投入运行,于19:16合上112断路器。20:32 112断路器A、B两
3、相灭弧室爆炸,#2主变间隙零流掉开112断路器。1、现场调查20:32 112断路器A 、B两相灭弧室爆炸,110 kV II组电压互感器避雷器A相放电计数器动作1次。整个场地均有碎瓷片,最远的碎瓷片距故障点43米,最大的碎瓷片约3kg,距故障点12.5m。112断路器型号为LW11A-110/3150/31.5;制造厂:北京断路器厂;生产日期:1999年2月;投运日期:1999年8月。2、受损设备情况 设备名称受损程度112断路器A、B两相灭弧室炸掉下来,C相受损112断路器CT三相瓷裙受损1122隔离开关支柱瓷瓶受损3只1524隔离开关支柱瓷瓶受损2只1043隔离开关支柱瓷瓶受损1只110
4、千伏II PT A相瓷裙受损1片,C相瓷裙受损1片110千伏II PT避雷器B相瓷裙受损2片,A、C相受损1片110断路器A、C相瓷裙受损1片1102隔离开关支柱瓷瓶受损2只110断路器CTA相瓷裙受损2片造成直接经济损失:17.64万元、损失电量26900kWh。事故后对110断路器及TA、#2主变、IITV及避雷器进行检查、试验均无问题。更换受损支柱瓷瓶5只,电流互感器更换3只,电压互感器更换3只。112断路器操作机构及C相解体检查情况:操作机构的水平传动部分无卡涩;A相压气缸导向杆有弯曲变形;C相解体后检查:滑环及中间触指上有大量金属粉末,压气缸导向杆上有拉痕;压气缸底部下沿到法兰盘净距
5、为668mm,(合闸状态),而A、B相从烧伤留下的痕迹测得A、B相的压气缸底部下沿到法兰盘净距为646mm。保护及自动装置动作情况:杉树林变110 kV杉中线106断路器保护装置报文:122 1ZKJCK(相间I段阻抗出口)1687 CHCK(重合出口)1822 XXJCK(X相近原理加速出口)CJ(测距) L=5.62 AB(AB相断路)城中变#2主变保护单元高压侧间隙零流第二时限保护动作,112断路器跳闸。220kV水城变110 kV水杉线的故障录波反映:B相在运行中突然爆炸,80ms左右A相爆炸。故障录波只能反映电气量及状态的变化3、历史数据调查:试验情况:1999年7月1日投运,6月1
6、5日进行交接试验,导电回路电阻(单位:)A:46;B:42;C:38。2003年2月18日预试:导电回路电阻(单位:)A:46;B:42;C:38。异常情况:2000年3月20日,112断路器发生慢合,厂家处理措施:加工两块圆形空心板加在合闸弹簧尾部。2000年8月24日,112断路器慢合,厂家处理措施:更换本体灭弧室滑环。三、事故原因断路器爆炸原因分析:结合事故后对设备的检测:C相压气缸底部下沿到法兰盘净距为668mm(合闸状态),而A、B相从烧伤留下的痕迹测得A、B相的压气缸底部下沿到法兰盘净距为646mm。根据测量数据及出厂数据,说明C相合闸到位,而A、B相差22mm合闸到位,根据LW1
7、1A110型断路器安装使用说明书:断路器主触头超行程为131.5mm,断路器弧触头超行程为251.5mm。由以上数据表明:在112断路器完成合闸操作后,C相合闸到位,而A、B相动静弧触头接触仅3mm,接触部分为铜钨触头,其接触电阻较大,动静主触头差9mm接触。动静弧触头长期通流造成剧烈温升,动静主触头之间发生打弧现象,造成灭弧室内SF6气体剧烈膨胀而导致断路器爆炸。四、防范措施1、运行值班人员在设备巡视时必须戴好安全帽。2、在断路器投入运行20分钟内使用红外测温仪进行检查。3、定期使用热成像仪对断路器进行检查。4、配备防毒面具或自给式空气呼吸器。2、大雾引起闪络,造成变电站失压2004年3月1
8、8日,罕见大雾(能见度为3米)分别于7:08和9:14分袭击了贵阳市北供电局鸡场变,造成220kV鸡铝I回207、II回208线路间隔母线隔离开关人字结处悬垂和水平绝缘子串角形避雷器、均压环等处发生闪络放电,先后两次引起220kV母线故障,母线保护动作,最终造成220kV鸡场变全站失压。造成电量损失144.41万kWh,折合人民币约43万元。鸡场变在贵州电网中所处的位置如下图所示。一、事故经过及处理情况鸡场变主接线图如下:(一)第一次事故1、第一次事故前鸡场变运行方式220kV的鸡站回201、鸡阳回203、鸡干回205、鸡铝回207、5主变215共5个间隔在220kV段母线上运行,鸡站回202
9、、鸡阳回204、鸡干回206、4号主变214、6号主变216共5个间隔在220kV段母线上运行;鸡铝回208、旁路270在母上热备用,鸡场变220kV段母线与段母线通过母联210并联运行。#2号站用变运行,#1号站用变热备用。 以上运行和热备用间隔的继电保护及自动装置、220kV母线保护,正常投入。2、第一次事故及处理经过2004年3月18日,07:08,鸡场变220kV断路器场内发出巨大声响并有火光,220kV段母线上运行的201、203、205、207、215、210断路器同时跳闸;与此同时,#6主变216、116断路器跳闸;220kV段母线失压。光字牌信号:“母母差动作”、“母装置异常”
10、、“母装置异常”、“综合联切出口”、“功率越限告警” 。继保及自动装置掉牌信号: 220kV中阻抗母线保护屏“母母差动作”信号继电器掉牌;微机综合联切装置显示:“三轮动作”、“一轮切负荷动作”。事故跳闸后,鸡场变值班员立即向省中调(以下简称“中调”)、市北局地调(以下简称“地调”)汇报了事故跳闸情况并作好记录,对一、二次设备进行检查。由于鸡场变内雾大、能见度低,虽经多次现场查找,均未能找到220kV I母故障点。7:19,中调令鸡场变合220kV鸡铝回208断路器,恢复对贵铝二电解的供电。地调令恢复#6主变(216、116)运行,对贵铝一电解供电。8:29,鸡场变值班员和市北局赶到现场的有关人
11、员,对220kV I段母线再次进行检查,由于雾大仍未能找出故障点。8:49-9:08,中调令鸡场变将220kV I段母线转为冷备用。(二)第二次事故1、第二次事故前鸡场变运行方式第一次事故后,鸡场变220kV I母转冷备用,进行对故障点的查找和恢复工作。220kV鸡站回202,鸡阳回204,鸡干回206,鸡铝回208、#4主变214、#6主变216在220kV段母线上运行;旁路270在段母线上热备用;母联210、鸡站回201、鸡阳回203、鸡干回205、鸡铝回207、#5主变215断路器处于冷备用。2、第二次事故及处理经过9:14,鸡场变断路器场内传出一声巨响,鸡场变主控室内交流照明消失,事故
12、喇叭响,216、116断路器跳闸,鸡场变220kV 段母线、110kV、段母线、10kV、段母线失压。同时,正在现场查找I母线故障点的有关工作人员看到220kV鸡铝回208线路II母侧2082隔离开关上方瞬间闪过一团红色的火球。保护和安自装置掉牌信号:220kV母差保护屏-“A、B、C、CKJ”信号灯亮贵鸡安稳装置#1、#2机柜-“216出口”、“鸡电109出口”、“低频轮”、“低频轮”动作、“TV断线”、“异常”红灯亮。光字牌信号:“母装置异常”、“母装置异常”。值班员检查发现,220kV II母线上202、204、206、208、214断路器未跳闸。220kV母线保护屏内母线交流电压空气小
13、开关(以下简称“空开”)在断开位置。与此同时,站街变鸡站II回202、开阳变鸡阳回204、贵阳变鸡干回206线路的距离II段动作三相跳闸。贵铝三电解干铝回201断路器(带133MW有功负荷)瞬时失压保护动作跳闸。开阳变鸡阳回204跳闸后,乌江电厂(开机方式#1、#3机,出力240MW)和220kV开阳变与主网解列运行。乌江电厂#3机高周动作(51.85Hz有功125MW)跳闸。中调令乌江电厂带开阳变等负荷单独调频运行。鸡场变失压还造成白云变、阳关变、麦架变、修文变和黔西变五个110kV变电站失压。09:21,中调令贵铝三电解合上干铝回201断路器,三电解负荷恢复。 9:24,鸡场变值班和检修人
14、员检查发现,220kV 鸡铝II回2082隔离开关与2081隔离开关人字结处有导线(双股线)单股脱落悬空,均压环及线夹处有电弧烧伤痕迹。9:27,中调令拉开鸡场变220kV II母未跳闸的202、204、206、208、214断路器。并拉开鸡铝回2082隔离开关,隔离故障点。9:48,中调令鸡场变合上鸡铝I回2072隔离开关和站鸡II回202断路器。10:10 ,中调令站街变合220kV站鸡回202断路器对线路及鸡场变220kV 母充电。10:11 在鸡场变报告鸡铝回2072隔离开关与207断路器人字结处有异常声响后,中调令鸡场变拉开站鸡回202断路器和鸡铝回2072隔离开关,未能实现用207
15、向贵铝二电解恢复送电。9:55,中调委托地调令红枫梯调开机,通过鸡五双回105、106线对鸡场变110kV I、II母线恢复带电。10:03,地调令鸡场变合110kV鸡电109断路器,贵铝一电解负荷恢复送电。10:22,中调令鸡场变合上220kV鸡站回202断路器,鸡场变电站220kV 母带电正常。10:29,中调令220kV开阳变合用语法鸡阳回204断路器与系统同期并列,乌江电厂和开阳变并入主网,乌江电厂解除调频。10:33,大雾渐散,检查发现,220kV鸡铝I回207、II回208间隔母线隔离开关人字结处悬垂和水平绝缘子串处的角形避雷器、均压环等处发生闪络放电的痕迹。其中鸡铝回2072隔离
16、开关与2071隔离开关人字结处的A相悬垂式绝缘子串和水平绝缘子串处的角形避雷器有闪络击穿的明显痕迹,220kV 鸡铝II回2082隔离开关与2081隔离开关人字结上方的B相悬垂式绝缘子串和水平绝缘子串处的角形避雷器也有闪络击穿的明显痕迹,同时其三相悬垂式绝缘子串的均压环上都有放电烧穿的孔洞。至此,鸡场变220kV I、II母线故障点找到。母线故障设备位置示意图如下:10:37-10:54,地调令恢复220kV 鸡场变#4主变运行带站用电。地调令合#4主变114断路器,鸡场变110kV 母线恢复带电运行,110kV负荷恢复。中调令恢复220kV鸡干II回206线路运行。中调令乌江电厂#3机并网。
17、11:06,中调令鸡场变220kV I母由冷备用转检修,合2519地刀,对I母故障点进行处理和全面检查。11:16,地调令220kV #6主变216断路器由热备转运行。鸡场变电站220kV #6主变带电,11:24,地调令合上#6主变116断路器,恢复对贵铝一电解负荷的供电。版面12:40,鸡场变鸡铝回207线路母线隔离开关人字结处悬垂绝缘子串闪络击穿故障已处理好,I母线上其余设备经检查无异常。13:50,中调令站街变合站鸡I回201断路器由站鸡I回对鸡场变220kV I母充电正常。13:56,中调令鸡场变合鸡铝I回207断路器,恢复对贵铝二电解送电。14:00 鸡场变220kV母联210断路
18、器由冷备用转运行。14:26 鸡场变#5主变由热备用转运行。 15:53,中调令鸡场变220kV所有负荷倒母运行,220kV母由运行转检修(合2529地刀),处理鸡铝回208线路母线隔离开关人字结处悬垂和水平绝缘子串故障缺陷。 21:10 ,鸡场变鸡铝回2082隔离开关缺陷处理和绝缘子串更换工作完毕, 220kV 母由检修转运行,鸡铝回208线路由检修转热备用。220kV鸡场变恢复到正常运行方式。二、事故原因分析 经过事故调查组现场调查、取证和分析,一致认定,这是一起由大雾引发母线对地闪络故障,造成220kV鸡场变全站失压的一般电网事故。事故原因分析如下: (一)第一次事故 鸡场变所处环境空气
19、中含有大量的铝氧粉尘带电粒子(附近贵铝工业排放),在大雾气候条件下,220kV鸡铝I回207间隔母线隔离开关人字结处A相悬垂绝缘子串发生对地闪络。这是第一次事故中鸡场变I母线发生故障的直接原因。 分析认为,发生闪络的原因是悬垂绝缘子串角形避雷器的装设处在大雾条件下成为该站220kV母线空气绝缘的最薄弱点(全站只有鸡铝I、II回母线隔离开关悬垂绝缘子串处装设了角形避雷器,此为1980年日本轻金属株式会社设计。),在局部绝缘子爬电的情况下,由于该角形避雷器形成的不均匀电场,造成贯穿性尖端放电击穿,发生闪络,造成母线单相接地短路。鸡场变220kV I段母线保护正确动作,60毫秒切除该故障。 (二)第
20、二次事故 在同样的大雾和环境条件下,220kV鸡铝II回208间隔母线隔离开关人字结处B相悬垂绝缘子串、水平绝缘串均发生对地闪络,继而三相悬垂绝缘子串均压环相间发生闪络。这是第二次事故中鸡场变II段母线发生故障,并导致全站失压的直接原因。 分析表明,208间隔母线隔离开关人字结处B相悬垂绝缘子串、水平绝缘串闪络的原因与207是一样的,与这些绝缘子串上角形避雷器的装设有关。进一步的分析还表明,鸡铝II回208间隔母线隔离开关人字结处B相悬垂绝缘子串均压环相间发生闪络的原因,是母差保护拒动。由于母差保护拒动,本该瞬时切除的B相悬垂绝缘子串、水平绝缘串闪络接地故障,延时到1.2秒才切除,B相悬垂绝缘
21、子串、水平绝缘串闪络进一步发展为该间隔悬垂绝缘子串均压环相间闪络,故障由母线单相故障,演变为三相故障。 事故后检验和分析表明,鸡场变220kV中阻抗母线保护屏后I、II段母线交流电压空开在220kV I母故障(第一次事故)时三相跳闸,该空开跳闸后,保护发“II母装置异常”告警信号,10秒后闭锁保护出口回路,故母线保护在 II母故障时由于出口回路闭锁,拒动,本该由母线保护瞬时(60毫秒左右)切除的故障,只能由线路后备保护延时(1.2秒左右)切除,引起系统电压波动过大, 造成附近的贵铝三电解铝厂瞬时失压跳闸,扩大了事故停电的范围。 经查,该母线保护交流电压空开原厂接线极不合理,即将电压零线(N60
22、0)接入空开,当鸡场变母线发生接地故障,零序电压升高时,因3Uo回路阻抗过低,致使空开过流跳闸。因此,第二次母线故障时母差保护拒动并造成事故范围扩大的直接原因是母差交流电压空开跳闸。用户-贵铝三电解干铝I回201断路器欠压保护对系统电压波动过于灵敏(用户自己的整定值为:60%Un, 0.4秒跳闸。),是造成事故停电范围扩大的重要原因。空开在第一次母线故障时跳闸,运行值班人员没有及时进行处理,是造成事故范围扩大的间接原因;另外,继保运行维护部门未能发现并处理这一保护拒动隐患也是造成事故范围扩大的间接原因。 (三)继电保护和安全自动装置动作行为分析1、母线保护及线路保护鸡场变第一次母线故障时,鸡场
23、变220kV中阻抗母线保护母差保护正确动作,约3个周波(60ms)切除了I母线单相故障。第二次母线故障时,由于母线保护屏内I、II段母线交流电压空开在第一次母线故障时跳闸未恢复,使母线保护出口回路闭锁(母线保护交流失压超过10秒),母线保护虽正确判别II母故障,但不能瞬时切除故障,II母故障由与鸡场变连接的变电站线路(鸡干II回、站鸡II回和鸡阳II回)后备保护(距离II段)延时切除(约1.2秒),线路保护行为动作正确,母线保护属拒动。录波显示,II母单相故障在600毫秒后发展为相间故障。经查,母线保护屏内I、II段母线交流电压空开在第一次母线故障时跳闸的原因,一是母线保护使用的电压零线(N6
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