大型汽轮机滑压优化策略研究技术总结报告.docx
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1、密 级 检索号16-090318浙江省电力试验研究院科学技术文件大型汽轮机滑压优化策略研究技术总结报告二九年十一月大型汽轮机滑压优化策略研究技术总结报告编写者: 朱松强审核者: 审批者: 批准者:工作人员:浙江省电力试验研究院:童小忠 吴文健 樊印龙 包劲松 朱梅芳 孙永平浙江省能源集团有限公司:朱松强 董昊炯目 录1 前言12 汽轮机滑压运行控制方式的影响因素分析42.1 汽轮机定、滑压运行控制方式特点介绍42.2 机组负荷、主汽压力和调门开度三者关联影响分析52.3 机组实际滑压方式偏离设计要求的影响因素分析63 滑压运行优化的研究策略133.1 汽轮机运行滑压寻优策略介绍133.2 汽轮
2、机运行滑压寻优“总策略”的研究133.3 “子策略一”“滑压试验比较法”的研究163.4 “子策略二”“滑压耗差分析法”的研究183.5 汽轮机滑压优化“修正策略”的研究254 汽轮机滑压优化寻优策略的应用业绩324.1 滑压优化策略在超高压125MW机组上的应用324.2 滑压优化策略在超高压200MW机组上的应用364.3 滑压优化策略在亚临界300MW机组上的应用414.4 滑压优化策略在亚临界600MW机组上的应用434.5 滑压优化策略在超临界600MW机组上的应用545 滑压优化策略的回顾和总结55大型汽轮机滑压优化策略研究技术总结报告摘 要 进行机组日常变负荷运行期间的汽轮机滑压
3、优化方法开展研究工作,对改善机组低负荷阶段运行效率偏低状况具有十分重要的意义。本研究项目以各型汽轮发电机组滑压优化和调整试验分析为基础,对机组日常变负荷运行过程中偏离最佳滑压运行方式的现象进行原因分析,得出一系列机组滑压运行方式的优化策略,帮助查找和确定机组滑压优化控制曲线。并通过滑压修正的方法,消除各类运行参数以及机组热力系统运行状态的变化对汽轮机滑压运行调门开度的偏差影响,从而确保机组滑压优化运行的节能降耗效果。这些研究成果在浙江省内各电厂的125、200、300、600MW等多台汽轮机组得到了成功地应用,获得了良好的经济效益。关键词 汽轮机 滑压优化 策略研究 偏差修正 应用效果 分析总
4、结1 前言电力工业是我国国民经济的重要基础产业,燃煤火力发电企业是为社会发展和经济发展提供电力能源的企业,同时也是大量消耗一次能源和水资源的行业。随着我国和全球经济、能源和环保形势的发展,火力发电企目前面临着一些新的发展形势和要求。(1) 节能减排是国家发展的约束性指标国务院发布的能源发展“十一五”规划纲要明确提出了节能和减排两个约束性目标。在节能方面,规划提出到2010年,中国万元GDP能耗要降低20(即由2005年的1.22吨标准煤下降到0.98吨标准煤左右);一次能源消费总量控制目标为27亿吨标准煤左右;年均增长4;在减排方面,规划提出到2010年要减少排放二氧化硫840万吨、二氧化碳3
5、.6亿吨。国家发展和改革委员会在节能中长期专项规划中对火电企业提出了明确的目标:2010年火电平均供电煤耗控制在355g/(kWh),2020年火电平均供电煤耗控制在320g/(kWh)。(2) 降低煤耗率是火力发电厂生存的客观需要由于社会经济的不断发展,社会对资源需求快速增长,电煤供应也趋于紧张,煤炭价格的持续上涨直接造成了发电成本的增加,而电价联动机制受国家整体经济环境的影响而滞后。这一切都给发电企业造成了巨大的经营压力,企业利润大幅下降甚至出现亏损。发电企业能够开展的工作就是降低单位能耗、尽量减少发电成本。因此,火电机组的运行节能降耗已成为企业生存的客观需要。(3) 改善火电机组低负荷运
6、行性能是亟待解决的问题近年来,社会电力用电结构已发生了较大的变化,电网负荷昼夜峰谷差越来越大。而随着国家宏观调控及电源建设的快速发展,大量600、1000MW容量等级的超临界、超超临界火电发电机组开始投运,电力供需矛盾已趋缓和。但带来的问题是,火电机组的利用小时数逐年降低,低负荷运行时间普遍增加。一些原先设计为带基本负荷的大型汽轮发电机组也被要求深度调峰,长期处于低负荷运行工况,机组效率大大降低,厂用电率随之增加。因此,如何提高机组在低负荷阶段的运行经济性成为一个亟待解决的问题。从全国大机组协作组的历年统计资料来看,浙江省内大型火电机组的可靠性与经济性均居于国内同类机组前列,省内300、600
7、MW机组的供电煤耗率普遍低于国内同类型机组的平均水平。在下表1中,给出了2008年度浙江省内各火力发电公司(厂)的主要能耗指标完成情况。从表中数据可以看出,2008年度浙江省纳入节能监督管理的20个火力发电公司(厂)共完成发电量1266.79亿度,创历史新高,较2007年度增加33.52亿度,增幅为2.72;供电煤耗值完成325.03 g/kW.h,较2007年度降低了1.26g/kW.h;厂用电率指标完成5.68,较2007年度上升0.08。全省火力发电机组2008年的总体煤耗指标能够比2007年有所下降,主要得益于一些新建高参数、大容量机组的相继投运,以及关停小机组等共同影响。而对于一些火
8、电机组而言,由于机组负荷率降低导致运行效率降低以及新建脱硫系统投运后的厂用电率增加等因素影响,机组煤耗指标和厂用电率还有所上升。目前,随着600MW以上大容量机组陆续投运的影响,各发电企业的机组平均负荷率进一步下降,低负荷运行时间随之增加,因此,开展大型汽轮发电机组低负荷运行阶段的滑压优化策略研究,确定机组运行效率较佳的滑压运行方式,对改善机组运行效率状况具有十分重要的意义。浙江省电力试验研究院与浙江省能源集团有限公司合作,为解决大型汽轮发电机组的滑压运行方式优化问题,在各电厂的125、200、300、600MW多种类型机组进行了大量的滑压优化试验研究工作。本研究项目以各型汽轮发电机组滑压优化
9、和调整试验的大量数据和结果分析为基础,对机组变负荷滑压优化与汽轮机高压调门运行方式的内在关联关系开展技术研究,总结得出了一系列机组滑压运行方式的寻优策略。表1 2008年度浙江省内各发电公司(厂)的主要能耗指标完成情况单位名称2008年/2007年发电量MWh供电煤耗g/kWh厂用电率%负荷率%浙江发电126679359/123327294325.03/326.295.68/5.60-/-浙江能源81406995/77919252330.40/330.865.99/5.85-/-国电浙江北仑第一发电有限公司7223514/7340907324.5/326.25.42/5.0879.22/80.
10、40北仑发电有限责任公司11229830/10984920328.2/326.95.52/5.1278.23/76.62嘉兴发电有限责任公司3437886.0/3633036.0334.8/336.94.79/5.0677.77/72.46浙江嘉华发电有限责任公司14203028.0/13975659.0325.0/325.54.43/4.4479.74/72.66浙能兰溪发电有限责任公司14822291/12923526316.5/319.85.77/5.7277.20/78.28台州发电厂10318222.8/9160282.6336.8/336.27.66/7.2466.83/76.14
11、长兴发电有限责任公司7258314.00 /7469748.00336.0 /336.15.82 /5.9774.92 /77.79镇海发电有限责任公司5363049.60/5291762.4339.0/343.07.66/7.5379.37/76.80温州发电有限责任公司10634992/9089722.8336.9/337.16.32/6.5675.70/76.65温州特鲁莱发电有限责任公司3492312.0/3723084.0335.0/334.76.16/6.1876.41/77.49萧山发电厂1588728.9/1620707.5360.1/360.19.21/9.3075.07/7
12、6.39钱清发电有限责任公司1512172/1617282360.0/359.68.66/8.4173.49/76.6浙江国华浙能发电有限公司15044870/14171420320.3/323.35.41/5.7881.83/76.12大唐乌沙山电厂14222170.0/14164140.0309.5/314.54.32/4.4481.37/74.88杭州华电半山发电有限公司5241670.3/5929177.9277.7/284.84.15/4.1680.42/80.64浙江华能长兴电厂1515937.7/1602815.9362.3/363.68.24/8.0379.63/78.65舟山
13、朗熹发电有限责任公司1845326.8 /1903649.2356/3567.61/7.1087.38/92.24镇海联合发电有限公司347038.0/712224.6316.0/305.04.45/3.3357.02/59.74温州燃机发电有限公司401088.0/727539.0306.7/313.02.51/2.2763.94/64.57金华燃机发电有限责任公司290354.9/712841.8305.7/285.93.75/3.1673.40/74.00浙江国华余姚燃气发电有限责任公司178874.6/295932.4281.19/269.076.90/5.32-/-2 汽轮机滑压运行
14、控制方式的影响因素分析汽轮发电机组在日常变负荷运行过程中,可以采取定压运行,也可以采取滑压运行。为了提高机组运行效率,大型汽轮发电机组一般采取复合滑压运行方式,即在高负荷区采取定压运行方式,在较低负荷区转为滑压运行方式。但一个需解决的问题是:如何合理确定汽轮机从定压方式转为滑压运行方式的“起滑点”?在滑压运行阶段如何确定高压调门的最佳阀位?由此而引出了对汽轮机不同滑压运行方式进行性能试验比较和寻优策略的研究工作。2.1 汽轮机定、滑压运行控制方式特点介绍(1) 定压运行方式采取定压运行方式的机组,主蒸汽压力保持不变,由汽轮机高压调门变化来对主汽流量进行调节,所以机组变负荷响应速度较快,但不足之
15、处是在低负荷阶段的汽轮机调门开度过小,节流损失较大,机组效率较差。定压运行方式可适用于节流调节汽轮机,也适用于喷嘴调节的汽轮机。对节流调节的汽轮机而言,所有的高压调门都参与节流调节,来实现对汽轮机进汽流量、负荷的调节;对喷嘴调节的汽轮机而言,主要是通过其中一只或几个高压调门开度的调节来改变负荷。(2) 滑压运行方式采取滑压运行的汽轮机,一般保持相对固定的高压调门开度,主要依靠锅炉产汽量的改变引起汽轮机进汽压力的变化来调节机组负荷。在整个变负荷滑压运行阶段,汽轮机高压调门都可以保持较小的节流损失。(3) 复合滑压运行复合滑压运行是滑压与定压相结合的一种运行方式,采用这种运行方式时,在高负荷区,保
16、持定压运行,通过改变高压调门开度来控制机组出力;在中间负荷区,采取滑压运行,由主汽压力的改变来控制机组出力;而在低负荷区,则保持一个相对较低的主汽压力运行。复合滑压运行方式既可保持高负荷区的较高热效率,缓解锅炉的热应力,又防止低负荷时因主汽压力下降过多而引起运行经济性能变差的情况,所以为大多数机组所广泛采用。实际上,这也是制造厂通常推荐的汽轮机变负荷运行方式,如下图1所示,为汽轮机制造厂提供的一台超临界600MW机组的复合滑压运行控制曲线。从图中曲线可以看出,机组在3090额定负荷变化范围内,采取滑压运行方式;机组在90额定负荷以上,采取定压运行方式,主汽压力保持在额定值24.2MPa;机组在
17、30额定负荷以下,也采取定压运行方式,只是主汽压力保持为8.73MPa。图1 一台超临界600MW机组的厂家推荐复合滑压运行控制曲线。汽轮机制造厂给出的滑压控制曲线是根据汽轮机设计资料计算提供的,设置进入机组协调控制系统(CCS)中,作为机、炉参数匹配运行控制的依据。然而,汽轮机制造厂给出的滑压运行控制曲线毕竟是依据机组设备的设计特性而作出的,当机组实际运行效率、高压调门工作特性以及机组运行参数、热力系统运行条件等发生变化时,必然会对机组的滑压控制曲线产生相应的影响。所以,要确定适用于实际运行机组的最优滑压控制曲线,就需要对该机组进行不同滑压运行方式的寻优比较试验。2.2 机组负荷、主汽压力和
18、调门开度三者关联影响分析针对一台具体的汽轮发电机组,在机组运行参数和热力系统运行状态都变化不大的情况下,机组负荷与主蒸汽流量成一一对应的变化关系,而主蒸汽流量又与汽轮机高压调节汽门开度、主蒸汽压力成正比例变化关系,所以可以采用下面的关系式来表述机组负荷、主蒸汽压力以及高压调门开度这三者之间相互关联、相互制约的关系: (1)式(1)中,Ng为机组负荷,P0为主蒸汽压力,Cv为高压调门开度指令,它可以看作为一个线性化了的、反映几个高压调节汽门开度的综合参数。从上面的关系式可以看出,机组负荷正比于主蒸汽压力与高压调节汽门开度之积,这可以看作为汽轮机负荷控制的基础关系式。通常地,机组负荷是由电网需求所
19、确定的,必须满足电网调度AGC指令的要求,所以需重点讨论在满足机组负荷调节需求的前提下,主蒸汽压力P0与高压调门开度Cv之间的优化匹配关系。从上述关系式(1)中可以看出,一旦确定了机组变负荷过程中的高压调门开度Cv控制方式,也就确定了机组负荷与主蒸汽压力之间的对应关系,于是,机组主蒸汽压力控制曲线也就固定下来了。汽轮机采取“顺序阀方式”运行时,按照主蒸汽压力的变化情况,机组变负荷运行方式可以分为定压运行方式和滑压运行方式。当汽轮机定压运行时,主蒸汽压力不变,主要靠高压调节汽门开度Cv的变化来实现机组负荷控制。因此,上面的公式(1)可以改写为:,反映出在主汽压力保持不变的情况下,机组负荷近似地与
20、高压调门开度成正比。当汽轮机采取滑压运行时,高压调节汽门开度Cv保持不变,靠主汽压力的变化来实现机组负荷控制。因此,上面的公式(1)可以改写为:,反映出在高压调门开度保持不变的情况下,机组负荷近似地与主汽压力成正比。当然,机组定、滑压运行方式控制曲线所反映的主汽压力、调门开度与负荷的对应关系,都是对稳态运行工况而言的。若是机组处于升、降负荷的暂态运行过程中,则无论机组采用处于定压或是滑压运行方式,都需要通过汽轮机高压调门开度的迅速改变,来满足电网AGC负荷调度的要求,此时的主蒸汽压力就会暂时地偏离预先设定的滑压控制曲线,待恢复至稳定负荷状态时,主蒸汽压力与调门开度的对应关系才会逐步恢复至机组C
21、CS中滑压控制曲线的要求。2.3 机组实际滑压方式偏离设计要求的影响因素分析2.3.1 汽轮机通流改造以及DEH、DCS改造的影响1995年2005年间,浙江省内众多的125、200MW机组相继进行了汽轮机通流部分现代化改造以及调速系统(DEH)、热工控制系统(DCS)的改造,这些机组改造后的运行特性与改造前相比发生了较大的改变。在下表2中列出了一台125MW汽轮机改造前、后的每只高压调门以及所控制的调节级喷嘴面积数据。对表中这两组数据进行比较后可知,改造后汽轮机在高压调门“两阀点”、“三阀点”和“四阀全开”位置所对应的调节级喷嘴面积比改造前分别增大约15、15和10。这使得该汽轮机在“三阀点
22、”工况的额定出力从125MW增加到145MW,汽轮机功率增加幅度约为16,即使与该机组改造后的铭牌出力135MW相比,也超出约5.6%。由此表明,改造后的汽轮机通流能力大大超出了改造目标的需求。 表2 汽轮机改造前、后高压调门及调节级喷嘴面积比较调门序号调门内径及面积每阀控制喷嘴数及面积累计喷嘴数及面积D(mm)F(mm2)ZFZ(mm2)ZFZ(mm2)改造后120113102935292935291201131029352958705910078542935298710588100785424352911113509改造前1007850630676306710078506306712613
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