数控机床故障诊断与维护第七章课件.ppt
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1、2022/12/11,1,7.1 数控机床机械结构故障诊断及维修实例,例7-1 主轴出现噪声的故障维修故障现象:主轴噪声较大主轴无载情况下,负载表指示超值分析及处理过程:见7-1例7-2 主轴定位不准确的故障维修故障现象:加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断分析及处理过程:见7-2,2022/12/11,2,例7-3 变档滑移齿轮引起主轴停转的故障维修故障现象:机床在工作过程中,主轴箱内机械变档滑移齿轮自动脱离啮合,主轴停转。分析及处理过程见7-3例7-4 电主轴高速旋转发热的故障维修故障现象;主轴高速旋转时发热严重。分析及处理过程:见7-4例7-5:电动机联轴器松动的故障维修故障现象:
2、一台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障。分析及处理过程见7-5例7-6:导轨润滑不足的故障维修故障现象:TH6363卧式加工中心,Y轴导轨润滑不足。分析及处理过程见7-6,2022/12/11,3,例7-7:行程终端产生明显的机械振动故障维修故障现象:某加工中心运行时,工作台X轴方向位移接近行程终端过程中产生明显的机械振动故障,故障发生时系统不报警。分析及处理过程见7-7例7-8:电动机过热报警的维修故障现象:X轴电动机过热报警分析及处理过程见7-8例7-9:移动过程中产生机械干涉的故障维修故障现象:某加工中心采用直线滚动导轨,安装后用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查,发现工作台X
3、轴方向移动过程中产生明显的机械干涉故障,运动阻力很大。分析及处理过程见7-9,例7-10:滚珠丝杠螺母松动引起的故障维修故障现象:其配套西门子公司生产的SINUMEDIK8MC的数控装置的数控镗铣床,机床Z轴运行(方滑枕为Z轴)抖动,瞬间即出现123号报警;机床停止运行。分析及处理过程见7-10例7-11:加工尺寸不稳定的故障维修故障现象:某加工中心运行九个月后,发生Z轴方向加工尺寸不稳定,尺寸超差且无规律,CRT及伺服放大器无任何报警显示。分析及处理过程见7-11,2022/12/11,4,例7-12:位置偏差过大的故障维修故障现象:某卧式加工中心出现ALM421报警,即Y轴移动中的位置偏差
4、量大于设定值而报警。分析及处理过程见:7-12例7-13:丝杠窜动引起的故障维修故障现象:TH6380卧式加工中心,启动液压系统后,手动运行Y轴时,液压系统自动中断,CRT显示报警,驱动失效,其它各轴正常。分析及处理过程见:7-13,2022/12/11,5,例7-14 :压力控制回路的故障维修 故障现象:压力控制回路中溢流不正常。分析及处理过程见:7-14例7-15 :速度控制回路的故障维修故障现象:速度控制回路中速度不稳定。分析及处理过程见:7-15例7-16 :方向控制回路的故障维修故障现象:方向控制回路中滑阀没有完全回位。分析及处理过程见:7-16,2022/12/11,6,例7-17
5、 阀换向滞后引起的故障维修故障现象:在图7-2a所示系统中,液压泵为定量泵,三位四通换向阀中位机能为Y型。系统为进口节流调速。液压缸快进、快退时,二位二通阀接通。系统故障是液压缸在开始完成快退动作时,首先出现向工件方向前冲,然后再完成快退动作。此种现象影响加工精度分析及处理过程见7-17例7-18 刀柄和主轴的故障维修故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴锥孔吹气,把含有铁锈的水分子吹出附着在主轴锥孔和刀柄上。刀柄和主轴接触不良。分析及处理过程见7-18,2022/12/11,7,例7-19 松刀动作缓慢的故障维修故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。分析及处理过
6、程见7-19例7-20 变速无法实现的故障维修故障现象:TH5840立式加工中心换挡变速时,变速气缸不动作,无法变速。分析及处理过程见7-20例7-22:某加工中心运行时,工作台分度盘不回落,发出7035报警。分析及处理过程见7-22,2022/12/11,8,例7-23:某加工中心运行时,工作台分度盘回落后,不夹紧,发出7036报警分析及处理过程见7-23例7-24:TH6236加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。分析及处理过程见7-24例7-25:TH636加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。分析及处理过程见7-25例7-26:在机床使用过程中,
7、回转工作台经常在分度后不能落入鼠牙定位盘内,机床停止执行下面命令。分析及处理过程见7-26,2022/12/11,9,7.2 数控系统故障诊断与维修实例,例7-27 某配套FANUC 0M的数控铣床。故障现象:在批量加工零件时,某一天加工的零件产生批量报废。故障分析见7-27例7-28 某配套FANUC 0M系统的数控机床。故障现象:回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。故障分析见7-28例7-29 某配套FANUC 0MD系统的立式加工中心。故障现象:回参考点过程中出现ALM520和Y轴过行程报警。故障分析见7-29,2022/12/11,10,例7-30 刀库转动中
8、突然停电的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。分析及处理过程见7-30 例7-31 换刀过程有卡滞的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中,刀时有卡滞,同时声响大。分析及处理过程见7-31 例7-32 换刀不能拔刀的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报警。分析及处理过程见7-32,2022/12/11,11,例7-33 换刀卡住的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型
9、号为XH754的数控机床,换刀过程快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,机床显示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”报警。分析及处理过程见7-33例7-34 换刀时间过长报警的故障维修故障现象:某配套KNDl00T系统的数控机床,在指定2号刀位时刀架旋转直至产生05号报警后停止。分析及处理过程见7-34,2022/12/11,12,7.3 进给伺服系统故障诊断与维修实例,例7-35 一台配套FANUC llM的加工中心故障现象:开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。分析与处理过程见7-35例7-36 一台配套FANUC 0
10、M系统的加工中心。故障现象:机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示401号报警。分析与处理过程见7-36,2022/12/11,13,例7-37 某配套FANUC 0i系统、i系列伺服驱动的立式数控铣床故障现象:在自动加工过程中突然出现ALM414、ALM411报警。分析与处理过程见7-37例7-38 某采用FANUC 0T数控系统的数控车床故障现象:开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。分析与处理过程见7-38例7-39 某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床故障现象:在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警。分析与处理过程见7-39,2022/1
11、2/11,14,例7-40某配套FANUC 0T系统的数控车床故障现象:在工作运行中,被加工零件的Z轴尺寸逐渐变小,而且每次的变化量与机床的切削力有关,当切削力增加时,变化量也会随之变大。分析过程见7-40例7-41 X轴振荡的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC,型号为XH754的数控机床,加工中X轴负载有时突然上升到80,同时X轴电动机嗡嗡作响;有时又正常。分析过程见7-41,2022/12/11,15,例7-42 超程报警的故障维修。,故障现象:一台配套FANUC 0MC,型号为XH754的数控机床,X轴回零时产生超程报警“OVER TRAVEL-X”分析过程见7-42例7-43
12、 一台配套FANUC 0系统的数控车床,开机后就出现414、401号报警。分析过程见7-43例7-44 FANUC 0系统351号报警的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0系统的数控磨床,国庆长假后第一次开机出现351号报警。分析过程见7-44,2022/12/11,16,例7-45 FANUC 0系统401号报警的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0系统的数控磨床,开机后出现401号报警。分析与处理过程:见7-45例7-46 连接不良引起跟随超差的报警维修。故障现象:一台配套SIEMENS 810M系统、61lA驱动的卧式加工中心机床,开机后,在机床手动回参考点或手动时,系统出现AL
13、Mll20报警。故障分析及处理:见7-46,2022/12/11,17,例7-47:一台16D伺服驱动报警,电机不转。分析及处理过程:见7-47例7-48:X轴运动中,伺服电动机有异声,发出吱吱的声音,并相继出现跟踪误差过大报警。分析及处理过程:见7-48例7-49:某采用HNC21TF数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,HSV-8D报警,报警号为12,机床无法正常工作。分析及处理过程:见7-49,2022/12/11,18,例7-50:一台配套华中HSV-16伺服驱动系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现急停报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。分析及处理过程:
14、7-50例7-51:报“伺服没有准备好”报警,机床急停状态不变。伺服驱动单元的LED报警显示码为“5”。分析及处理过程: 7-51例7-52:配备华中数控系统的经济型车床,X轴配置为步进驱动器,一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。分析及处理过程: 7-52例7-53:CNC 862数控20车床X向切削零件时尺寸出现较大误差,达到0.32mm250mm,CRT无报警显示。分析及处理过程: 7-53例7-54:FAUNUC 6ME系统双面加工中心X向在运动的过程中产生振动,并且在CRT上出现NC416报警。分析及处理过程: 7-54,2022/12/11,19,7.4 PLC故障诊断与
15、维修实例,例7-55 某数控机床出现防护门关不上,自动加工不能进行的故障,而且无故障显示。例7-56 机床同上。故障现象为机床不能起动,但无报警信号。例7-57 机床同上例7-58 某FANUC 0T系统数控车床的尾座套筒的PLC输入开关如图2所示,当脚踏开关使套筒顶紧工件时,系统产生报警。,2022/12/11,20,2022/12/11,21,7-1:首先检查主轴参数设定,包括放大器型号电动机型号以及伺服增益等,将检查重点放在机械侧。发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机运转情况。发现负载表指示已正常但仍有噪声。将主轴参数00号设定为l,也即让主轴驱动系统开环
16、运行,结果噪声消失,说明速度检测器件PLG有问题。经检查,发现PLG的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消失,机床能正常工作。,2022/12/11,22,7-2:首先检查主轴参数设定,包括放大器型号,电动机型号以及伺服增益等,在确认无误后,则将检查重点放在机械侧。发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机运转情况。发现负载表指示已正常但仍有噪声。随后,将主轴参数00号设定为l,也即让主轴驱动系统开环运行,结果噪声消失,说明速度检测器件PLG有问题。经检查,发现PLG的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消失,机床能正常工作。,2022/12/11,
17、23,7-3:带有变速齿轮的主传动,采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,液压缸同时也锁住滑移齿轮。变档滑移齿轮自动脱离啮合,原因主要是液压缸内压力变化引起的。控制液压缸的O形三位四通换向阀在中间位置时不能闭死,液压缸前后两腔油路相渗漏,这样势必造成液压缸上腔推力大于下腔,使活塞杆渐渐向下移动,逐渐使滑移齿轮脱离啮合,造成主轴停转。更换新的三位四通换向阀后即可解决问题;或改变控制方式,采用二位四通,使液压缸一腔始终保持压力油。,2022/12/11,24,7-4:电主轴运转中的发热和温升问题始终是研究的焦点;有两个主要热源:一是主轴轴承,另一个是内藏式主电动机。电主轴单元最凸出的问题是内藏式主电动机
18、的发热。由于主电动机旁边就是主轴轴承,如果主电动机的散热问题解决不好,还会影响机床工作的可靠性。主要的解决方法是采用循环冷却结构,分外循环和内循环两种,冷却介质可以是水或油,使电动机与前后轴承都能得到充分冷却。主轴轴承是电主轴的核心支承,也是电主轴的主要热源之一。当前高速电主轴,大多数采用角接触陶瓷球轴承。,2022/12/11,由于电主轴的运转速度高,因此对主轴轴承的动态、热态性能有严格要求。合理的预紧力,良好而充分的润滑是保证主轴正常运转的必要条件。采用油雾润滑,雾化发生器进气压为0.250.3MPa,选用20#透平油,油滴速度控制在80100滴min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时,还带走
19、了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题,必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和,排气应顺畅,各喷油小孔的喷射角与轴线呈15夹角,使油雾直接喷入轴承工作区。,2022/12/11,26,7-5:检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的联接处,发现电动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定,紧固电动机联轴器后故障清除。,2022/12/11,27,7-6:TH6363卧式加工中心采用单线阻尼式润滑系统,故障产生以后,开始认为是润滑时间间隙太长,导致Y
20、轴润滑不足.将润滑电动机起动时间间隔由15min改为110min,Y轴导轨润滑有所改善但是油量仍不理想,故又集中注意力查找润滑管路问题,润滑管路完好,拧下Y轴导轨润滑计量件,检查发现计量件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。,2022/12/11,28,7-7:因故障发生时系统不报警,但故障明显,故通过交换法检查,确定故障部件应在X轴伺服电动机与丝杠传动链一侧;折卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运行时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查,发现工作台X轴方向位移接近行程终端时,感觉到阻力明显增加。拆下工作台
21、检查,发现滚珠丝杠与导轨不平行,故而引起机械转动过程中的振动现象。经过认真修理、调整后重新装好,故障排除。,2022/12/11,29,7-8:电动机过热报警,产生的原因有多种,除伺服单元本身的问题外,可能是切削参数不合理,亦可能是传动链上有问题。而该机床的故障原因是由于导轨镶条与导轨间隙太小,调得太紧。松开镶条防松螺钉,调整镶条螺栓,使运动部件运动灵活,保证0.03mm的塞尺不得塞入,然后锁紧防松螺钉。故障排除。,2022/12/11,30,7-9:故障明显在机械结构部分。拆下工作台,首先检查滚珠丝杠与导轨的平行度,检查合格。再检查两条直线导轨的平行度,发现导轨平行度严重超差。拆下两条直线导
22、轨,检查中滑板上直线导轨的安装基面的平行度,检查合格。再检查直线导轨,发现一条直线导轨的安装基面与其滚道的平行度严重超差(0.5mm)。更换合格的直线导轨,重新装好后,故障排除,2022/12/11,31,7-10:出现123号报警的原因是跟踪误差超出了机床数据TEN345/N346中所规定的值。导致此种现象有三个可能:位置测量系统的检测器件与机械位移部分连接不良;传动部分出现间隙,位置闭环放大系数KV不匹配。通过详细检查和分析,初步断定是后两个原因,使方滑枕(Z轴)运行过程中产生负载扰动而造成位置闭环振荡。基于这个判断,我们首先修改了设定闭环KV系数的机床数据TEN152,将原值S1333改
23、成S800,即降低了放大系数,有助于位置闭环稳定;经试运行发现虽振动减弱,但未彻底消除。,2022/12/11,32,这说明机械传动出现间隙的可能性增大;可能是滑枕镶条松动、滚珠丝杠或螺母窜动。对机床各部位采用先易后难,先外后内逐一否定的方法,最后查出故障源:滚珠丝杠螺母背帽松动,使传动出现间隙,当Z轴运动时由于间隙造成的负载扰动导致位置闭环振荡而出现抖动现象。紧好松动的背帽,调整好间隙,并将机床数据TEN152恢复到原值后,故障消除7-11:该加工中心采用三菱M3系统,交流伺服电动机与滚珠丝杠通过联轴器直接联接,根据故障现象分析故障原因是联轴器联接螺钉松动,导致联轴器与滚珠丝杠或伺服电动机间
24、产生滑动。,2022/12/11,33,7-12:该加工中心使用FANUC 0M数控系统,采用闭环控制。伺服电动机和滚珠丝杠通过联轴器直接联接。根据该机床控制原理及机床传动联接方式,初步判断出现ALM421报警的原因是Y轴联轴器不良。对Y轴传动系统进行检查,发现联轴器中的胀紧套与丝杠联接松动,紧定Y轴传动系统中所有的紧定螺钉后,故障消除。,2022/12/11,34,7-13:该故障涉及电气、机械、液压部分。任一环节有问题均导致驱动失效,故障检查的顺序大致如下:伺服驱动装置电动机及测量器件电动机与丝杠联接部分液压平衡装置开口螺母和滚珠丝杠轴承其他机械部分。检查驱动装置外部接线及内部元件的状态良
25、好,电动机与测量系统正常;拆下Y轴液压抱闸后情况同前,将电动机与丝杠的同步传动带脱离,手摇Y轴丝杠,发现丝杠上下窜动;拆开滚珠丝杠下轴承座正常;拆开滚珠丝杠下轴承座正常后发现轴向推力轴承的紧固螺母松动,导致滚珠丝杠上下窜动。,2022/12/11,35,7-14:溢流阀主阀心卡住。如图7-1所示的压力控制回路中,液压泵为定量泵,采用三位四通换向阀,中位机能为Y型。所以,液压缸停止工作运行时,系统不卸荷,液压泵输出的压力油全部由溢流阀溢回油箱。系统中的溢流阀通常为先导式溢流阀,这种溢流阀的结构为三级同心式。三处同轴度要求较高,这种溢流阀用在高压大流量系统中,调压溢流性能较好。将系统中换向阀置于中
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- 数控机床 故障诊断 维护 第七 课件
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