品质总结和品质提升计划课件.pptx
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1、年度品质总结和品质提升计划,品质总结2020年品质提升计划分,目 录,CONTENTS,19年品质总结,20年品质提升计划,1-2. 19年社内外不良明细,1-1. 19年客户评价品质实绩,1-4. 不良内容统计分析,1-3. 不良说明,1-5. 不良分类统计分析,1-6. 不良对策实施简述,1-7. 19年品质小结,2-1. 20年品质提升计划启动会议,2-2. 20年品质提升计划-推进组织架,2-3. 20年品质提升计划-项目,2-4. 20年品质提升推进计划,2-5. 20年品质提升计划展开方法,01,19年品质总结,East Asia Electrical Equipment Co.,
2、Ltd.,2019年共3个月出现不良被客户投诉,分别为1月、5月、11月。其中1月份和5月份PPM实绩为0.5,11月PPM实绩为1.1。全年不良数为5pcs,年度合计PPM为0.26 。,不良分析,由图表可看出有4个月的不良PPM超标,月份分别为1月、4月、5月、9月。1月份超标的主要原因为83700-T7J-H010-29有色差批量不良,其中1pcs流出客户,社内全检发现有50pcs导致PPM超标。4月份超标主要原因为有2次社内投诉,皆因卡扣漏装,导致PPM超标。5月份76913/4 3RA0A整箱产品脏污,导致PPM超标9月份社内投诉83700 T7J H01049混装,PPM超标,不良
3、分析,按不良类型统计分析:,按产生原因统计分析:,按产生原因统计分析:,按原因类型统计分析:,1-6-1. 色差不良对策增加检查频率、改善检查方法和完善标准。,外观全检里追加排列对比要求,确保色差问题发现及时。,每次色差检查时,首先对照色差NG样,有助于提升色差的敏感度,再与标准样板或色板对照,当前批次与最近的三个批次样品对照,确定无差异产生,外观全检里只有每隔两小时颜色对比要求,难确保色差问题发现及时。,9,1-6-2. 混装对策改善作业方法。,1-6-3.漏装卡扣、多打销钉提高作业遵守率。,由于本年度因作业遵守率问题出现的投诉较多,各部门均开展作业遵守率的培训,提高作业者的品质意识!,1-
4、6-3.漏装卡扣、多打销钉完善辅料员数管理方法和全检方法。,产品编号:96406 3GHOA投诉内容:多打销钉完善全检方法:完全打开上下盖交接处检查。,产品编号:90900 3DN0A投诉内容:漏装卡扣完善辅料(卡扣)员数管理方法。先数96PCS装一袋,用完一袋后核对生产数和卡扣的用量是否一致。,产品编号:76916 3DNOA投诉内容:漏装卡扣完善全检方法:产品放入箱内确认卡扣, 再盖帘子。,NG部品不良履历,1-6-3.漏装卡扣、多打销钉增加不良履历。,NG部品不良履历,1-6-3 产品脏污,包装不完善对策改善包装方式,改善前,改善后,产品裸装,直接放入箱内。,套PO袋后再放入箱内,201
5、9年的品质事件对2020年品质提升计划的启示:,2019年针对不良的产生均采取了一系列对应的措施,防止再发。经过进一步的概括分析,导致不良流出的原因主要为:检出力不足、作业遵守率不足、异常无及时发现、外包装不良等,其中前3个为不良以人的因素为主要因素,所以提升员工的检出能力及加强对员工作业遵守率的监督迫在眉睫,为此2020的品质提升计划中此两项为首要任务。,由不良的分类可以看出,外观类和包装物流类不良占大部分比例,但是包装类引起的脏污之所以比例重到目前为止还没有一个有效的根本杜绝方法,因为日产一工厂仓库环境极差社内可以不计成本出货时套胶袋,但是客户反馈不好物取产品其它的外观不良,可以分析出检出
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