混配煤技术及决策管理系统ppt课件.ppt
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1、姚 伟 2010年6月24日 西安,混配煤技术及决策管理系统 西安热工研究院有限公司,姚 伟 2010年6月24日 西安,混配煤技术 西安热工研究院有限公司,混配煤技术,第一节 概述第二节 掺烧的几个焦点问题 第三节 混煤参数对掺烧安全经济 环保性的影响分析第四节 掺烧方式第五节 安全高效洁净的掺烧措施和手段,第一节 概述,锅炉是根据给定的煤种设计制造的。设计煤种不同,锅炉的炉型、结构、燃烧器及燃烧系统的形式将不同,有的甚至影响燃料输送系统、锅炉辅机和附属设备的选型。当实际燃用煤种与设计煤种差别明显时,锅炉出力和效率影响较大,给设备的安全经济运行带来各种各样的问题。,概述,曾对我国40个重点电
2、厂131台大容量锅炉进行实际用煤调查,结果表明,凡是燃煤与设计煤种相符的电厂,锅炉运行正常,生产稳定,技术经济指标比较好;而煤种不符合设计煤种时,带来种种问题:锅炉出力下降,机组不能满发。统计中6个电厂损失出力450MW,占电厂总装机容量的13.7;,燃煤对运行经济性的影响,锅炉效率降低,发电煤耗增加。曾经对我国中小机组的调查结果表明,使用动力配煤比燃用非设计煤种,锅炉热效率可提高4% 5%,节煤率达5%。而调查中的9个电厂因此多燃煤2030万吨;煤种多变、煤质劣化,使电厂助燃油量增加;,燃煤对运行经济性的影响,锅炉炉膛结渣,受热面超温,近半数的电厂不同程度的出现过类似问题;燃料费用和发电成本
3、增加。近11个电厂每年多支出燃料费用2. 56亿元,发电成本平均增加0.0053元/kwh; 完善改造工作量大,费用高。为了解决因煤质引起的出力下降、投油多、结渣、超温、磨损等问题而进行的完善化改造,对8个电厂统计,所支出的费用达2. 317亿元。,燃煤对运行经济性的影响,电力工业的高速发展导致电煤供、需矛盾突出,电厂难以足量购置理想煤种,几乎都面临掺烧问题老矿资源枯竭,新煤田的开采,使电厂必须掺烧或更换新的煤种采用掺烧措施解决锅炉运行中出现的如结渣、SO2排放等问题降低燃料成本,电厂燃煤选择面临的问题,掺烧与电厂节能减排的关系,由于掺烧可以调节入炉煤特性,所以合理的掺烧可以保证机组安全高效洁
4、净运行,实现电厂节能减排,主要方面有:均匀煤质,使煤质尽量接近设计值、保证主辅机在最佳状态运行,提高效率降低炉内沾污、结渣趋势,降低排烟温度提高火焰稳定性,减少助燃油量;降低飞灰可燃物,提高锅炉燃烧效率降低硫、NOx排放采用掺烧方式,实施节能减排的运行方式(如严重结渣煤掺不结渣煤,实施低氧燃烧技术),国内各类型锅炉掺烧不同煤种的比例,机组掺烧煤种的情况,多;较多;一般,爆炸,灭火,爆炸,第二节 掺烧的几个焦点问题,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长
5、设备寿命八.降低污染物排放量,4,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,一.防止炉膛灭火,掺烧了性能较差的煤。如果烟煤锅炉上,烟煤混烧低挥发份煤种(Vad20%)或到厂煤灰分波动较大(Aad35%)时,如果掺混不均,很易造成锅炉灭火。对抗措施:选择适合煤种、控制劣质煤比例、强化混煤措施、提高一次风温、降低煤粉细度等,5,炉膛灭火挥发分原因,A电厂300MW机组设计无烟煤/贫煤各50%,Vdaf:10%;曾燃用一船无烟煤
6、/烟煤(9/1)混煤(Vdaf:9.5%),负荷在250MW以上出现3次灭火和几次大幅度的炉膛负压波动;无烟煤(Vdaf:7.6%左右)比例大, 煤种混合不均匀。 灭火后, 给粉机入口处采集煤粉的发热量为22651 kJ /kg, 挥发分为7.61% , 为纯无烟煤,明显低于设计值。,6,炉膛灭火灰分原因,B厂360MW机组,设计40%贫煤+60%烟煤;实际燃用煤由于灰分增加,导致燃烧不稳,频繁出现灭火事故。,7,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长
7、设备寿命八.降低污染物排放量,4,二.缓解结渣、积灰,混煤不均,周期性燃用强结渣煤;比例不当,强结渣煤燃用量大;掺烧方式不合理,局部结渣严重;不匹配的煤相混,结渣性增强。对抗措施:选择适合煤种、控制强结渣煤比例、确定合理掺烧方式(炉前和炉内)、强化混煤措施、调整运行方式、缩短吹灰周期等,8,C电厂600MW机组周期性燃用神木煤和大同煤形成严重的炉膛结渣事故,结渣、积灰,9,锅炉受热面积灰、堵塞烟道,结渣、积灰,D电厂大比例燃用新疆准东煤(高钠灰),E电厂大比例掺烧神华煤,10,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提
8、高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,三.保证正常汽温参数、提高机组效率,燃烧中心和烟气特性变化,汽温或减温水投入量偏离设计值;积灰、结渣。对抗措施:同缓解结渣、积灰措施,以及采用炉内混合并调节掺烧位置、调节煤粉细度等。,11,汽温不正常,F电厂600MW机组掺烧褐煤再热汽减温水量增加,12,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,四.避免受热面腐蚀、超温和爆管
9、,掺烧方式不当时,燃烧过于集中,受热面局部超温爆管;掺烧了高硫、高钠等腐蚀成分较高的煤;锅炉结渣、积灰。对抗措施:同缓解结渣、积灰措施,以及注意调节贴壁气氛和近壁温度等,13,腐蚀、超温和爆管,高钠灰形成的碱金属腐蚀,烟道堵塞形成的磨损爆管,D电厂大比例(50以上)掺烧高钠的新疆准东煤,出现碱金属腐蚀,14,腐蚀、超温和爆管,G电厂350MW机组掺烧印尼煤燃烧区水冷壁爆管,15,腐蚀、超温和爆管,H电厂掺烧高硫煤(混煤St达1.5以上)出现硫化物腐蚀爆管,16,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,
10、防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,五.提高制粉系统安全,防止爆炸,混煤不均;运行参数选取不合理。对抗措施:强化混煤措施,控制出、入磨温度和风煤比,加强吹扫等,爆,17,制粉系统爆炸,F电厂600MW机组掺烧扎煤干燥风温选取过高,石子煤斗外喷大量火花,存在严重的安全隐患。,18,制粉系统爆炸,I电厂600MW机组贫煤锅炉燃烧烟煤、贫煤和无烟煤的混煤,炉前掺混。因掺混不均,2008年两台炉的双进双出钢球磨均出现爆炸,燃烧器、容量风门烧坏。同样问题在J电厂300MW机组烟煤掺烧中也曾出现,当准格尔煤比例小于30%、神华煤大于70%时爆炸危险性增加。,1
11、9,某企业五个电厂12台机组掺烧极易爆炸的神华煤七年内共发生22次制粉系统爆炸事件,有的对设备造成严重损坏,甚至导致机组非停。该企业制粉系统有如下几种型式:普通钢球磨的中储式乏气送粉和热风送粉制粉系统、双进双出钢球磨的直吹式制粉系统、中速磨直吹式制粉系统,每一种制粉系统均出现过爆炸现象,其中钢球磨爆炸更为频繁一些。,制粉系统爆炸,20,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,六.保证锅炉出力,导致锅炉限制出力的很多问题与
12、入炉煤质及其变化有关:易结渣煤为避免引起炉膛严重结渣,而被迫限制出力;同样因燃煤有结渣倾向而使过热器、再热器管壁超温,从而限制出力;锅炉辅机与掺烧煤种煤质不适应而引起燃烧系统输出热功率被迫降低;因煤中含硫较高末采取措施致使空气预热器发生堵灰腐蚀而影响锅炉出力对抗措施:降低积灰、结渣和腐蚀倾向,提高入炉煤热值以及选用合理的掺烧方式等,21,锅炉出力不足制粉出力,掺烧低HGI煤,研磨出力不足K电厂350MW,设计HGI:55,实际煤HGI:38,22,锅炉出力不足制粉出力,掺烧高水分煤,干燥出力不足L电厂330MW机组掺烧高水分褐煤,磨煤机出力下降,机组带负荷能力降低。,35.5t/h,27.4t
13、/h,81.8 ,61.6 ,55 m3/h,51 m3/h,183.6,233.9,100%烟煤,掺50%褐煤,干燥能力,制粉出力,83,21,焦点问题,一.防止炉膛灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,七.提高运行经济性、延长设备寿命,锅炉经济性是锅炉效率、减温水量及制粉系统等辅机电耗和设备寿命的综合结果:与混煤的着火稳燃特性、燃尽特性及水分、灰分、发热量、可磨性、磨损等偏离设计值的程度有关;与掺混原煤煤质差异的大小有关.掺混原煤的差异
14、大,混煤后的燃烧效果可能较差,或者辅机电耗增加、设备寿命缩短等。如烟煤掺低挥发分煤(无烟煤及贫煤)及高灰分煤,需提高煤粉细度,这样就增加了制粉电耗等。对抗措施:强化混煤措施,控制入炉煤热值、选择合理的磨出口温度、掺烧性能接近、磨损较弱煤种、防止受热面结渣积灰等,24,运行经济性差、设备寿命缩短,有时,热值差异也可导致也可能使燃烧效率下降,D电厂掺烧高热值烟煤效果,25,运行经济性差、设备寿命缩短,M电厂600MW机组,掺烧高硫煤磨煤机磨辊磨损情况,12磨磨辊(9214小时),11磨磨辊(10303小时),16磨密封风管(9500小时),12磨静环(18500小时),26,焦点问题,一.防止炉膛
15、灭火二.缓解锅炉结渣、积灰三.保证正常汽温参数,提高机组效率四.避免受热面腐蚀、超温和爆管五.提高制粉系统安全,防止爆炸六.保证锅炉出力七.提高运行经济性、延长设备寿命八.降低污染物排放量,4,八.降低污染物排放量,污染物排放问题:SO2生成量的变化;NOx生成量的变化;灰尘排放:灰量增加灰比电阻升高水分或硫含量降低对抗措施:控制入厂煤性能,选择合理煤种掺烧(取长补短),调整运行方式,N电厂300MW机组掺烧50%准格尔煤(高铝灰),除尘器效率下降,粉尘排放量明显增加,27,第三节混煤参数对安全经济环保性的影响分析,一、安全性二、经济性三、污染物生成四、电除尘性能,混煤参数对安全经济环保性的影
16、响分析,一、安全性1、燃烧稳定性2、结渣、沾污,混煤参数对安全经济环保性的影响分析,1 燃烧稳定性,基本煤质参数与不投油最低稳燃负荷的关系:煤的热值变化10(相对值),不投油最低负荷变化7左右(相对值),尚未考虑对辅机的影响;挥发分对稳定性的影响较大:挥发分由37降至20,不投油最低负荷增加40左右(相对值);挥发分越低,其值波动对不投油最低负荷的影响越大,特别是挥发分小于10,影响尤为明显。,例如Vdaf在10%时的Dmin达70%,而Vdaf下降至78%时,按图可推算出Dmin将上升至85%左右,已难保证正常的负荷调整,2 结渣、沾污性,基本煤质参数与结渣、沾污的关系:煤的发热量增加,炉内
17、结渣倾向加重,这与发热量增加可强化燃烧稳定性、提高燃烧经济性的结论不一致;煤灰熔融特性(如ST)是反映结渣的主要指标,为煤质改变后必须取得的数据,以便得出正确预测。,对燃用ST为1350的煤出现Su=2.5等级结渣的锅炉,由图可以推断燃用ST为1250的煤时即可出现高偏严重的结渣倾向。因此,国内一般规定的ST允许降低的变化范围不得大于8%的相对值是合理的,二、经济性 燃烧效率 排烟温度 汽温(减温水),混煤参数对安全经济环保性的影响分析,碳未完全燃烧热损失,基本煤质参数与碳未完全燃烧热损失的关系:煤的发热量和挥发分对碳未完全燃烧热损失均有较大影响;高发热量时,热值波动对q4的影响要小一些;烟、
18、褐煤区域(Vdaf大于25),挥发分的波动对q4的影响较小;无 烟煤区域,挥发分 的影响十分明显。,图示可用作实际电厂了解煤质变化对燃烧经济性影响的参考,三、污染物生成 1、NOx生成 2、SO2生成,混煤参数对安全经济环保性的影响分析,(1) NOx生成量与煤质的关系,进行了86个煤的试验。采用多元回归对主要参数进行分析,并采用t值检验,舍弃t值小于1的因素,最终得出的回归结果如下,NOx生成量820(O/N)0.534(NZS)0.314(FC/V)0.305,(2) NOx转换率与煤质的关系,进行了86个煤的试验。采用多元回归对主要参数进行分析,并采用t值检验,舍弃t值小于1的因素,最终
19、得出的回归结果如下,N转化率CR1.395(O/N)0.512(NZS)-0.706(FC/V)0.296,煤的自脱硫与钙硫摩尔比,Ks,self = 0.00571*Aar*CaO/St,ar,86个煤的试验,煤的自脱硫特性与煤质关系,S C00.925(Qnet,ar)7.62(Ks,self),S C00.0540(tmax)7.91(Ks,self),四、电除尘性能,混煤参数对安全经济环保性的影响分析,影响电除尘效率的主要因素有:处理烟气量、烟气温度、烟尘浓度、含硫量、烟气含湿量、灰成分、灰比电阻等,影响电除尘效率的主要因素,如果温度足够低,燃烧产生的SO3吸附在飞灰上就能大大地降低粉
20、尘的比电阻。所以,当煤炭的含硫量较低时,烟气中的SO2 、SO3 含量就低,除尘效率下降。,影响电除尘效率的主要因素,煤中的灰分直接影响到燃烧后进入除尘器的烟气中粉尘浓度,当粉尘浓度在一定范围内时,浓度降低不利于达到应有的除尘效率,影响电除尘效率的主要因素,与电除尘器正常效率范围相对应的比电阻范围为10421010cm。,影响电除尘效率的主要因素,较大的比集尘面积(单位体积烟气的收尘面积)、充分延长烟尘在电场内的停留时间、是保证电除尘器高效运行的先决条件。,影响电除尘效率的主要因素,烟气温度对电除尘性能有重要影响,主要表现在过高的烟气温度会使比电阻增大,火花电压下降,除尘效率明显降低,影响电除
21、尘效率的主要因素,第四节 掺烧方式,一、方式,1.间断掺烧2.炉前预混3.分磨炉内掺烧,掺烧方式,1 间断掺烧(或周期性掺烧),一般用在电厂供煤比较困难或煤场较小,不便存放的情况下。采用这种掺烧方式的电厂一般对来煤随到随烧。C电厂重大结渣事故表明,这种方式不适合神华煤与高Fe2O3(原则为大于8)煤掺烧的情况。另外,还应注意两方面的问题:其一,避免长期高负荷燃烧结渣煤。其二,注意煤种切换过程,防止由于换煤过程中燃烧温度场和煤灰化学成分的变化引起塌焦或结渣加重等现象。,1 间断掺烧(或周期性掺烧),C电厂锅炉设计煤种为晋北烟煤,属严重结渣倾向(灰熔融性DT=1110,ST1190,FT1270)
22、。实际到厂煤为大同混煤(88)、大同精末煤(4)和乌混煤(8%,主要为东胜神府煤田产煤);前两者ST1460(大同混煤Aad2025;大同精末煤Aad10),而后者ST=1250,Aad510%,采用间断性更换煤种的掺烧方式,入炉煤未经很好混合,基本是分开入炉的。,1 间断掺烧(或周期性掺烧),距事故前4个月期间入炉煤统计,Aad=8%14%的天数占14,显然以后者低灰熔点易结渣的乌混煤为主,它们一般只持续烧12天即改烧高灰分煤。这种间断分烧方式容易造成大团块挂渣,当炉膛温度场改变或渣块变大会自动脱落砸入炉底,这种落渣声响和振动标志着非正常运行状态,很多厂有砸坏冷灰斗水冷壁管的教训。该事故表明
23、间断分烧方式对这几种煤的掺烧是不合适的。,1 间断掺烧(或周期性掺烧),距事故前4个月期间入炉煤统计,Aad=8%14%的天数占14,显然以后者低灰熔点易结渣的乌混煤为主,它们一般只持续烧12天即改烧高灰分煤。这种间断分烧方式容易造成大团块挂渣,当炉膛温度场改变或渣块变大会自动脱落砸入炉底,这种落渣声响和振动标志着非正常运行状态,很多厂有砸坏冷灰斗水冷壁管的教训。该事故表明间断分烧方式对这几种煤的掺烧是不合适的。在乌混煤比例较低时,与大同煤掺烧在煤种切换时结渣加重问题也是导致炉内结渣区域扩大、渣量增加的原因。,煤种切换出现落渣量加大现象,(1)单烧神华煤 (12)换煤过程 (2)单烧兖州煤图
24、神华煤与兖州煤换煤过程落渣量(1MW炉),(1)单烧神华煤 (12)换煤过程 (2)单烧大同煤图 神华煤与大同煤换煤过程落渣量(1MW炉),单煤种1燃烧加入单煤种2煤种1、2号混煤燃烧(一般情况混煤比例为1号煤逐渐减少、2号煤逐渐增加,形成的原因主要与各磨煤机制粉出力有关)单煤种2燃烧(煤种切换完成),原因1燃烧中心变化, 煤种切换过程中出现新的燃烧尖峰温度,并使该区域积附的未熔融渣熔化,形成新的熔渣区(数模计算结果),原因2炉膛沾污加重, 切换过程中出现的混烧导致炉膛灰污染加重、灰沉积速度加快,图 神华煤与兖州煤换煤过程f值变化情况,图 神华煤与大同煤换煤过程f值变化情况,图 神华煤与大同煤
25、换煤过程炉膛温度变化情况,图 神华煤与兖州煤换煤过程炉膛温度变化情况,两种煤直接形成共熔体,在炉膛温度有所提高的情况下,13级炉膛f值随兖州或大同煤的比例增加而降低,表明炉内积灰量有较大幅度增加,炉内结渣有加重趋势,主要是神华煤与兖州、大同煤掺烧,当兖州、大同比例在50%以内及大同煤比例在7080%时,混煤灰熔点低于神华单煤种。神华与兖州、大同在该区域有共熔体生成,原因3在原有积灰层表面形成共熔体, 两煤种灰渣在积灰区达到一定比例后形成共熔体,出现新的结渣区域,相对兖州煤而言,渣中CaO含量明显增加,而CaO是神华煤灰中的主要成分。而渣中铁钙比接近1,说明渣中存在一定量的Fe2O3- CaO共
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