胜利油田修井技术讲解ppt课件.ppt
《胜利油田修井技术讲解ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《胜利油田修井技术讲解ppt课件.ppt(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,精细作业管理、创新修井工艺 进一步提升井下作业技术水平,纯梁作业是集油(气)水井大小修等石油工程技术服务为一体的专业修井队伍,现有小修作业队伍11个,大修队1个,年作业能力1200余口, 2005年通过ISO9000、14000、18000管理体系认证;纯梁作业除能进行常规的油水井大小修外,通过多年的不断实践探索,在复杂井况处理、套损井治理等方面有独到之处。 2010年作业系统面对日益复杂井下状况,立足作业系统特点和生产运行实际,围绕原油生产这个中心,以系统节点管理活动为契机,充分发挥主观能动性,精细作业管理,狠抓技术创新工作,在作业技术和作业管理方面取得了新成绩、新经验,促进了作业系统整体
2、水平的提高,取得了较好的经济效益。本文重点介绍纯梁采油厂作业工艺技术的开发及应用情况。,前 言,主要内容,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,二.研究应用大修技术,不断提高大修成功率,三.应用连续冲洗技术,不断降低作业风险,四.细化套管除垢技术,加快作业施工进度,五.合理使用防偏磨工具,控制作业主材费用,六.开发应用新型工具,提高作业施工效率,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,通过近几年的不断完善,套损井治理技术由2005年以前单一的“机械卡封、技术套管内倒套换套、水泥封堵”,逐步形成了目前5大系列7类工艺10种做法的套管修复技术(机械卡封闭式管柱、丢手卡封;倒套
3、换套-技术套管内换套、裸眼段换套;补贴加固-膨胀管补贴、实体管加固;注灰封堵预堵封堵、解堵封堵;套管侧钻定向侧钻、自由侧钻),套损井治理水平逐年提高。,1、倒换套技术 2005年4月在 L38-1采用套铣技术,实现了在表层套管内换取油层套管,2006年5月在J31-16井通过套铣实现了裸眼井换取油层套管,从此倒套换套技术得到不断完善,从2005年至2010年共倒换套16口,成功15口,成功率93.8,采油厂裸眼换套最深度达到了452m。2010年在金31-05井的换套施工中,针对套管严重弯曲,常规示踪保鱼无法进行的情况,通过全井示踪、泥浆垫底、改进套铣工艺等措施,使该井换套成功,增加日油能力3
4、.1吨。,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,2、套管补贴技术 2006年9月与钻井院结合,首次在L38-1井利用国产实体膨胀管对井深190至280m处的漏失段,补贴获得成功。2007-2009年初利用油田优惠政策,采用亿万奇公司膨胀管补贴技术修复套损井17口、18井次,修复成功率100%,其中在纯26-23井的补贴中,创造了在139.7mm套管中使用107.95mm膨胀管一次补贴长度535.46米亚洲新纪录;与此同时,又与钻井院结合利用国产膨胀管补贴2口井,成功率100。,3、套管加固技术 2007年开始探索小套管加固技术,包括
5、中部悬挂、全井加固等工艺,目前已实施小套管加固井2口(梁38-10、纯26-25),施工一次成功率100% 。大通径管加固技术首先在L35-1井上试验获得成功,L35-1井是用177.8mm油层套管完井的生产井,施工时用外径139.7mm,壁厚9.17mm,内径121mm无接箍N80套管43米作为加固管,实现对射孔段2812.3-2832米的密封;今年又在纯32-2井,对1298-1428米井段进行大通径长井段套管加固获得成功。,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,4、自由侧钻技术 该技术是在油层部位,利用侧钻形成新的井眼,下尾管
6、固井完井的一种套管修复工艺,是其它修复工艺无法实施的一种补救措施。目前已实施3口(纯2-38、纯6N21、纯32-10),成功率100%。,5、套管整形技术 2010年在套管修复中,针对套管变形问题探索实施了胀管修复工艺获得成功。胀管修复是利用钻柱传递压力,使梨形胀管器在钻杆及配重钻铤快速下放作用下,产生向下的冲击挤胀力,对套管变形部位进行冲击(顿击)、挤胀,在连续不断的冲击挤胀力的作用下,变形部位套管逐渐被挤胀而恢复到原径向尺寸或基本恢复、复位到原径向尺寸。纯48-3井通过使用由小到大梨形胀管器胀管后,母锥打捞落井油管获得成功,梁212-10井解卡捞获落井管柱后,发现油层部位缩径变形,用梨形
7、胀管器胀管获得成功。,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,6、套管封堵技术 2010年我们利用封堵技术治理套损井具有施工简单、费用低、保持原套管内通径不变、遗留问题少等特点。在施工过程中,地质、工艺、作业、采油及相关部门依据具体情况,反复论证,优选堵剂及封堵工艺,并加强现场监控指导,确保施工效果。2010年利用各类堵剂封堵治理套损井22口,施工井数及有效率创历史新高,年累计增油4079吨。,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,从封堵情况可以看出,无论是油井还是水井、投产时间长还是短,无论是水泥返高以上还是以下,均可利
8、用封堵技术进行治理。2010年封堵油井20口,水井2口;封堵投产15年以上有16井次, 15年以内有6井次;水泥返高以上16井次,水泥返高以下8井次。合理使用堵剂、优化用量,可降低封堵成本,提高封堵效果。成岩剂缓凝时间长,固结后体积不缩小,价格低,在封堵施工中得到了广泛使用;超细水泥价格适中、粒径小、比表面积大、水化速度快, 通过窄缝能力强,在封堵致密层时优势明显;DH-07堵漏剂、ZY-QC-1堵剂能形成抗压强度高、韧性好、微膨涨、施工时不留塞,但价格相对较高,仅在疑难井治理中选择使用。2010年使用成岩剂封堵15口,超细水泥使用1口,DH-07与ZY-QC-1堵剂封堵6口。2010年同一井
9、段一次封堵成功有15口,实施二次封堵有5口,无三次封堵同一段井,目前封堵有效率87.5%,远远大于以往封堵有效率。,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,主要内容,一.不断完善套管修复技术,逐年提高套损井治理水平,二.研究应用大修技术,不断提高大修成功率,三.应用连续冲洗技术,不断降低作业风险,四.细化套管除垢技术,加快作业施工进度,五.合理使用防偏磨工具,控制作业主材费用,六.开发应用新型工具,提高作业施工效率,二.研究应用大修技术,不断提高大修成功率,作业系统在前几年成功实施复杂打捞配套技术的基础上,近几年加大对疑难井处理技术的
10、研究,通过工艺创新,精密组织疑难井处理技术逐步成熟,打捞成功率明显提高。今年大修施工26口井,大修成功率88.9%,比计划75%增加13.9个百分点。,1、水泥固结油管打捞 在注灰施工过程中,由于水泥性能不够稳定,缓凝措施不到位,致使灰浆早凝,发生卡钻造成水泥固结油管。在处理过程中,改变传统磨鞋处理的做法,设计制作新型套铣头,提高了套铣的工作效率。加快了处理速度。2004年单动力用时90天,处理水泥固结油管5口井,成功率100。,2、电潜泵打捞 2010年在总结以往施工经验的基础上,制定了保护电缆防止堆积,适度处理机组防止分解的处理原则,通过实施施工进度极大加快。在打捞落井电泵机组时,对套铣筒
11、结构进行改进,实现了套铣打捞一次完成,保证了下部落鱼的完整性;针对电机的特殊结构,设计制作了具有针对性的限位套铣筒,对电机进行适度套铣,为电机整体打捞奠定基础,在用母锥打捞抽出电机转子后,采用加长滑块捞矛打捞、大力上提解卡捞获电机。,二.研究应用大修技术,不断提高大修成功率,3、防砂管柱打捞 防砂管柱由于结构特殊,管外砂体沉积,处理不慎会将中心管拔断、致使外管脱落,施工难度加大,为此我们探索实施 “冲、蹩、捞、挤、拔、套” 防砂管柱打捞技术,大幅度降低了施工难度,使小修队伍也可成功打捞防砂管柱。2004年至2010年实施11口,成功率100。,二.研究应用大修技术,不断提高大修成功率,二.研究
12、应用大修技术,不断提高大修成功率,4、水平井打捞技术 针对水平井由于受造斜段和水平段摩擦力的影响,造成了轴向载荷和扭矩大量损失,致使井口上提力和扭矩无法有效传递到井下水平段的问题。引进可退捞矛、井下增力器、扶正器,配套使用增力打捞技术。利用转旋转向工具、扶正装置改变钻柱在水平段的受力状况,克服造斜段影响,实现井口扭矩的有效传递的倒扣打捞技术,使普通井上采用的工艺技术均可在水平井上实施,极大降低了水平井打捞难度。如高10-平1井,2006年综合利用水平井倒扣打捞技术和增力器增力打捞技术成功处理井下120.1M滤砂管,2008年利用水平井钻具扶正技术,在高10-平6井成功处理被卡滤砂管柱115米。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 胜利油田 技术 讲解 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1426746.html