五金模具工程DFM分析报告ppt课件.ppt
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1、PCI-120端子:SE194模具設計维修規范,PCI-120端子结构特点,注意:1.端子軸向偏影響插端及成品插卡不回彈。 2.大小弧高影響成品GAP間隙和插卡後端子饋PIN. 3.上下錫角高度尺寸影響成品下孔規。,圖1,PCI-120端子结构特点,未插卡前端子與塑膠配合,插卡後端子與塑膠配合,PCI-120端子结构特点,端子與塑膠配合主視圖,PCI-120端子结构特点,端子軸向偏導致端子與塑膠配合產生幹涉,影響插端及成品插卡不回彈。,正常端子與塑膠配合,有軸向偏的端子與塑膠配合,陰影部分為塑膠剖視圖,二.PCI-120端子模具结构特点,圖2,三.模具常见问题点:,1。端子成型之后产生軸向偏(
2、大弧高,小弧高处)2。TALL产生铜丝3。两带BALLOW高度尺寸不均4。TALL刀口压屑-5。对于旧模(SE194ASE194I,SE194N10SE194N12)高低PIN不稳定6。外形冲子易断裂7。分料冲子易崩8。就模具整体而言,稳定性极差9。模具被备品费用高10。每次保养模具维修时间长,拆板时间用的较常,四.原因分析及改善对策:,1。端子成型之后产生軸向偏(大弧高,小弧高处)原因:A 下料处压料不死; B 下料及切破后材料产生翻转; 对策:A 外形压料留压筋0.03mm进行强压(附图4) B 在下料后及分料前增加强压0.02mm用以整平(附图5),四. 原因分析及改善对策:,改善前,改
3、善后,附图4,A:外形留压筋,改善部位,四.原因分析及改善对策:,附图5,四.原因分析及改善对策:,2。TALL切破剪切产生铜丝 : 原因:A 间隙太小致使剪切NG,导致TALL产生铜丝,下面是剪切的分析图:,1)間隙合理:裂縫重合;剪切面較大;塌角面,毛頭,錐度較小,斷面質量好.,塌角面,剪切面,撕裂面,毛刺,沖子,刀口,板料,四.原因分析及改善对策:,2) 間隙過小:裂縫不重合;材料二次剪 切;斷面形成二個剪切面;毛頭大.,上下裂紋之間的材料被第二次剪切,產生兩個剪切面.容易产生铜丝。,剪切面,剪切面,塌角面,二次剪切易產生銅絲處,沖子,刀口,板料,毛刺,3) 間隙過大:裂紋不重合;變形區
4、 材料受拉伸;剪切面小;塌角面,撕裂面,毛頭很大;斷面質量差.,四.原因分析及改善对策:,塌角面,剪切面,撕裂面,毛刺很大形成毛邊,沖子,刀口,板料,四.原因分析及改善对策:,B 切破刀口之固定框口长期受力磨损变形,导致剪切间隙不均:(附图6),附图6,此TALL切破浮料镶块长期滑配致使下模框口磨损,四.原因分析及改善对策:,对策:A。设变切破冲子的厚度由0.43MM改为0.42MM。并且放大冲子与刀口的切破间隙由GAP0.01MM改为0.015MM。(附图7),圖7,四.原因分析及改善对策:,对策:B。将下模框口设变为燕尾槽式,另外镶一入子,改为可换式框口。(附图8),圖8,四.原因分析及改
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