钻井事故与井下复杂问题(修改稿)ppt课件.ppt
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1、钻井事故与井下复杂问题,Wang Baoxin2006.08.02,钻井事故与井下复杂问题, 概述 卡钻事故 钻具断落事故 井下落物事故 测井事故 井喷事故 井漏 固井中的事故及复杂问题 井斜,概 述,在钻井过程中,钻头不断地破碎岩石、新井眼随之生成,新形成的井壁岩石失去了原来的支撑条件,呈现出不稳定状态,如果钻井措施不能适应这些变化,就会造成井下诸多复杂情况和事故。据统计,当前事故与复杂情况可占钻井施工总时间的 68 ,造成巨大经济损失。正确认识和预防、处理井下事故及复杂情况是钻井工作者的重要任务之一。,概 述, 造成井下事故及复杂情况的原因 地质因素 异常的地层压力 孔隙压力,破裂压力,坍
2、塌压力,特殊地 层的蠕变应力; 不稳定的岩性层位 蠕变的盐岩层、膏岩层、沥青层,富含 水软泥岩层,吸水膨胀泥岩层,容易坍塌剥落的泥岩 层、煤层,特高渗透岩层,含硫化氢、二氧化碳层; 特殊的地质构造 断层,裂缝,溶洞。 工程因素 地质资料的掌握程度 ; 工程设计的科学性; 技术措施的正确性; 管理、操作人员的素质。,概 述, 处理井下事故及复杂情况的原则 安全 坚持安全第一的原则,根据设备、工具、人员素质确定技术方案和措施,避免事故进一步复杂化。 快速 决策正确,组织周密,准备充分。 灵活 详实掌握现场信息,不失有利战机。 经济 综合考虑技术方案的安全性、可行性、有效性,使事故损失减至最小。,卡
3、钻事故, 卡钻事故处理通则 分类 按卡钻产生的原因可分粘吸卡钻、坍塌卡钻、砂桥卡钻、缩径卡钻、键槽卡钻、泥包卡钻、干钻卡钻、落物卡钻、水泥固结卡钻等各种类型。 顺利解除事故的必要条件 力求钻井液循环畅通; 尽量保持钻柱完整; 防止钻具连接螺纹扭转过紧; 建立专业化的队伍。,卡钻事故, 正确计算卡点 测卡仪实测 根据拉力伸长计算,或,2段复合钻柱,3段复合钻柱,其中:L-自由钻柱长度 m K-计算系数 F-超过自由钻柱自重的拉力 kN S-自由钻柱横截面积 cm2 l-自由钻柱在F力下的伸长 cm,卡钻事故, 限制钻杆扭转圈数 按计算:,式中:N限制扭转圈数 H卡点深度,m D卡点以上钻柱直径,
4、cm 1钢材屈服强度,Mpa q钻柱在泥浆中的重量,N/m F管体截面积 ,cm2, 公式使用条件:一级钻杆、大钩悬重等于卡点以上 钻具重量,浅井可使用一般手册上的 N=KH数据,卡钻事故, 原因 井壁因吸附、沉积形成滤饼; 地层孔隙压力与泥浆柱压力 形成的压差。 特征 钻柱有处于静止状态的过程; 卡点位置在钻柱部分; 卡钻前后泥浆循环正常; 卡点可随时间增长而上移。, 粘吸卡钻,预测压差卡钻危险性曲线,卡钻事故, 粘吸卡钻 预防 使用优质钻井液 油基、油包水型、高价阳离子聚合物体系钻井液;良好的润滑性、较小的固相含量和滤失量 ;符合近平衡钻井要求的密度。 设计合理的下部钻具组合 使用螺旋钻铤
5、、加重钻杆、稳定器等增加钻具的支撑点,减少接触面积;使用随钻震击器。 尽量减少钻具在井下的静止时间 保证优良的井身质量 处理 发现粘卡最初阶段采取强力活动措施 下砸、震击 浸泡解卡剂 原油、解卡剂、硷水、盐水、酸剂,卡钻事故, 粘吸卡钻 处理 浸泡解卡剂是解除粘吸卡钻最有效的方法,只要能维持循环就不可轻言放弃(董101井井深5004.40m,因设备故障发生压差卡钻。注密度1.40g/cm3的解卡液195m3,浸泡9.5d解卡)。 浸泡解卡的施工步骤:计算卡点、计算解卡剂用量、计算注入最高泵压、制定安全措施、注解卡剂、活动钻具、解卡。应注意的问题:合理选择解卡剂;确认钻柱无循环短 路;注低密度解
6、卡剂时钻柱中须接单流阀;重视解卡后排解卡剂过程中的风险。,卡钻事故, 粘吸卡钻 辛斜160井的粘吸卡钻 现象 辛斜160井完钻井深 3340m,技 术套管1896.27m。本井区21002500m有一大 段低压砂层,密度加至1.63以上即出现严重 粘卡现象:钻具稍停即卡;起钻在此段拉力 增加200 500kN;加入多种泥浆润滑材料无 效果;测井中两次卡仪器、穿心打捞。 解决方法 增加技术套管下深,封过大段砂 层。之后,该区井钻井施工顺利。 启示 不同地层中,压差的“外因”作用亦不 相同,录井图,卡钻事故, 粘吸卡钻 郝科1井粘吸卡钻 经过 郝科1井 1996年6月3日11:00钻水泥塞至井深4
7、320.89m时发生井涌,当时泥浆密度为1.77 g/cm3。12:00关井,至16:10以密度1.921.95 g/cm3 泥浆压井,井下平衡。继续钻进时将泥浆密度提到1.941.99 g/cm3 ,6日5:00钻至井深4383.87m(出技术套管59.03m)接单根 15min发生卡钻。卡钻后开泵正常,活动钻具最大提到1380 kN、下砸到 0不能解卡。 处理 分析卡钻原因认为,4324.8m4369.75m井段砂层发育,泥浆密度高,卡钻为压差卡钻。7日5:10将泥浆密度降到1.911.92 g/cm3 ,钻具自动解卡。 启示 此类卡钻与钻具所处裸眼长度关系不大,裸眼长度短时采取降密度的方
8、法有效。,卡钻事故, 坍塌卡钻 井壁坍塌原因 地质因素 原始地应力,地层构造状态,岩性,异常孔隙压力 物理化学方面原因 水化膨胀,毛细管作用,流体静压力 工艺方面原因 泥浆柱压力,泥浆性能,井身质量,油气侵, 井喷,起钻或中试抽吸 特征 钻屑返出增加、扭矩增大,泵压上升且不稳定 起钻中(灌泥浆不及时)上起遇阻逐渐增加且阻力 不稳,开泵返出异常、泵压升高、悬重下降 下钻井口不返,钻具内倒返,开泵现象与起钻相同 划眼困难,常需多次反复划眼才有好转,卡钻事故, 坍塌卡钻 预防 合理设计 表层套管须封松软层,技套封至明显漏层以上, 下套管口袋尽量留少,设计适应所钻地层的泥浆体系 保持泥浆柱压力 起钻和
9、停工期间灌好泥浆,下套管定期灌 满泥浆,维护管内、外压力平衡 减少压力激动 控制起、下钻速度,讲究开泵方法 使用具有防塌性能的钻井液 油基或阳离子、油包水、硅 酸盐 、钾基、低滤失高矿化度钻井液等,加入堵塞剂 (氧化沥青、淀粉) 降低地层的坍塌压力,卡钻事故, 坍塌卡钻 处理 井塌-划眼 松软地层 低粘度泥浆,防出新眼(使用 有领眼作用的工具,“一冲、二通、三划”), 掌握新眼的处理方法 较硬地层 高切力、高动塑比泥浆,使用牙 轮钻头、增大排量,遇大掉块用磨鞋、 铣锥,正确认识、处理蹩泵现象,起钻 前稠泥浆封井,领眼通井工具,卡钻事故, 坍塌卡钻 处理 坍塌卡钻 尽量维持循环 改变泥浆性能清除
10、坍塌岩块,灰岩可考虑注酸 套铣、倒扣,卡钻事故, 砂桥卡钻 砂桥形成原因 钻屑多,钻井液悬浮能力低 清水钻进,使用刮刀钻头,钻速快,排量不足 松软地层暴露太多 表层套管少,管鞋处垮塌 钻井液中絮凝剂过量 粘土絮凝团聚积 泥浆体系或性能改变 破坏原有平衡,泥饼剥落、岩屑滑移 钻井液长期静止 泥浆切力低、岩屑下滑堆积 其他 井塌,井身质量,开泵过猛 特征 下钻不返或钻杆内倒返;下钻常见软遇阻;下钻过砂桥开泵不畅,开泵后钻具活动遇卡;起钻“拔活塞”;钻进中停泵上提遇阻,卡钻事故, 砂桥卡钻 预防 尽量使用泥浆开钻 二开清水钻进设备必须有充分保证,无法循环立即起钻;遇其他停工将清水转为泥浆 钻井液必须
11、满足巩固井壁、携带岩屑的需要,切忌大幅度改变泥浆性能 钻进选用合适的排量,控制环空安全的岩屑浓度 执行起、下钻安全规定,掌握正确开泵方法 裸眼井段钻井液静止时间不可过长 处理 套铣、倒扣(灌好泥浆,防粘卡,套铣防掉),卡钻事故, 缩径卡钻 原因 砂泥岩易因泥浆滤失量大形成厚泥饼 特殊泥页岩吸水膨胀,含水泥岩塑性蠕变,沥青层 盐岩蠕变 温度、压力、时间 深部石膏层吸水膨胀 地层错动、井眼横向位移 特征 单向遇阻,卡点固定 多发生在钻具运动中(蠕变层例外) 一般循环正常 卡点在钻头或大直径钻具处 蠕变岩层钻速快、扭矩大、提起难下到原井深,卡钻事故, 预防 下井工具尺寸不可大于正常井眼, 遇阻不能强
12、提硬下 注意检查旧钻头磨损程度 在钻具中接震击器、扩孔器 钻特殊岩层如岩盐层,必须提高 钻井液密度,制定安全钻进措施 控制钻井液滤失量和固相含量 简化钻具结构、选择合适钻头、使 用随钻扩眼工具等,钻盐岩层根据温度压力 确定钻井液密度, 缩径卡钻,卡钻事故, 缩径卡钻 处理 遇卡初大力活动钻具解卡 下阻上提,上卡下砸,钻进遇卡 上提配合转动,防粘 震击器震击解卡 起卡下击,下卡上击 浸泡剂浸泡解卡 泥岩缩径注油类润滑剂;盐岩缩径注水 上述方法组合解卡 倒扣、套铣、侧钻,卡钻事故, 缩径卡钻 实例 英国BP石油公司在北海西南区块多口井(钻头:12 1/4”)钻进盐岩、膏盐及与砂泥岩的互层,用常规钻
13、头缩经阻卡严重:每口井每天阻卡12次;每钻进6 min或6 就必须上提划眼;上提接单根必须先划眼;必须加重泥浆防缩径;起钻几乎靠倒划眼;钻头在井底时必须保持旋转;否则卡钻头。 处理:用随钻微扩眼钻头(类型:随钻微扩眼钻头、同名井径扩径器、可膨胀钻头)克服了上述复杂问题。,卡钻事故, 键槽形成 键槽产生的主要条件是井身轨迹 产生局部弯曲,形成“狗腿”,钻杆接头 在运动中切削与其接触的井壁形成键槽。 键槽形成与地层软硬、井斜大小基本无 关。 在大段易坍塌泥页岩中夹有薄砂层 的条件下,可形成一种“壁阶式” 键槽。,键槽形成过程, 键槽卡钻,卡钻事故, 键槽卡钻 特征 卡钻只会发生在起钻过程中 卡钻发
14、生在钻具横向截面突变处 卡钻时循环正常 均质地层,卡点移动;非均质地层,卡点不动 预防 直井严防“狗腿”产生 控制井斜、方位 定向井轨迹设计应尽量简化(多增斜,少降斜);技套封过高造斜段;起钻注意观察、记录遇阻点;主动破槽 缩短套管鞋以下的口袋长度 防止套鞋偏磨成槽 钻具带随钻震击器,卡钻事故, 键槽卡钻 处理 大力下压 使用下击器下击 破槽 套铣解卡 对石灰岩、白云岩,可注盐酸溶解,键槽破坏器,卡钻事故, 键槽卡钻 水平2井键槽卡钻事故 事故 水平2井于92年5月25日完钻,井深2947m。起钻至 2075.8m(进水平段46m)遇卡,倒划眼9h45min只提出2.7m, 其间多次卡死。 处
15、理 下砸解卡后,下钻钻进至2966.21m,在2934m处爆炸 切割,切除大直径钻具后顺利起出,转完井作业。损失时间3d5h。 启示 形成键槽的因素不是单一的,本井:长水平段特殊 地层,水平井段也出键槽 ?,卡钻事故, 泥包卡钻 泥包产生原因 钻遇松软且粘性地层,切削物易成泥团 排量太小,井底清岩效果差 泥岩重复破碎、水化成团 钻井液性能差,高粘、高失水、高固相含量 易成厚泥饼积聚 钻具循环短路 钻头、扶正器处钻屑堆积粘附 特征. 钻进钻速逐渐降低 牙轮蹩钻,泵压略有升高 起钻时随井径不同阻力有变化 起钻时环空灌不进泥浆 提钻阻力的大小与泥包程度有关,卡钻事故, 泥包卡钻 预防 钻进保证足够的
16、排量 软地层使用低粘、低切钻井液;可使用刮刀钻头;注意控制钻速 注意泵压和钻井液出口流量 发现泥包显示,停止钻进、及时清除;起钻防抽吸 处理. 开大泵量,降低钻井液的粘度和切力 强力活动钻具 使用震击器震击 倒扣套铣 清除粘卡、爆松,卡钻事故, 落物卡钻 原因 能造成卡钻事故的是处于钻头或扶正器以上的落物。井眼与钻柱之间的环形空间有限,较大的落物会像楔铁一样嵌在钻具与井壁中间,较小的落物嵌在钻头、磨鞋或扶正器与井壁的中间,使钻具失去活动能力,造成卡钻。 特征. 钻进有憋钻现象发生 卡钻发生在钻头或扶正器位置,起钻遇阻突然 卡钻时,循环正常 钻井液性能无变化,卡钻事故, 落物卡钻 预防 定时检查
17、井口工具,注意井口的围盖 极软地层用特制工具拨扫落物 减小套管鞋以下的口袋长度 防水泥掉块 严格管理,减少人为因素 防硬提,争取转动,磨铣防卡 处理. 钻头在井底时发生落物卡钻,争取转动解卡,大力上提或用震击器上击; 起钻过程中遇卡猛力下压,使用震击器下击 水泥块卡用盐酸浸泡 倒扣、套铣,卡钻事故, 干钻卡钻 原因 因循环短路、泵上水不好等原因使钻头处失去冷却条件,造成钻头在外力下与岩屑熔和一体致卡。 特征. 钻进泵压下降,钻速明显降低,扭矩增大,蹩钻、打倒车,情况随时间增加逐渐恶化。 预防 注意观察泵压及返出流量,保证泥浆泵上水良好,钻进中不可停泵,打捞、取心作业中避免人为干钻。,卡钻事故,
18、 干钻卡钻 处理 初期干钻处于泥包状态,可用震击器上击 切割、爆松倒扣 扩眼套铣 填井、侧钻,钻具断落事故, 原因 疲劳破坏 长期承受拉、压、弯、扭复杂应力,临界转速引起 振动,弯曲转动产生交变应力,钻具组合不合理 腐蚀破坏 氧气、二氧化碳、硫化氢、溶解盐类、酸类、电化 学腐蚀 机械破坏 制造缺陷,磨损,超过强度极限的受力,外伤造成 的应力集中点,使用不当,泥浆冲蚀 事故破坏 顿、溜钻,人为倒开 特征 悬重下降,泵压下降,转盘负荷减小, 无进尺或放空,钻具断落事故, 预防 加强钻具的使用管理 储存,日常维护,管理 处理 判定鱼顶位置及所处状态,井径与落鱼鱼顶位置的关系,钻具断落事故, 处理 正
19、确选定打捞工具 公锥、 母锥、卡瓦打捞筒、捞矛 处理复杂鱼顶的工具,可变弯接头,弯钻杆,壁钩,钻具断落事故, 处理 卡瓦打捞筒 钻具组合:卡瓦打捞筒+安全 接头+下击器+上击器+部分钻铤 +加速器+钻具 工具、附件选择:篮式卡瓦、 螺旋卡瓦(卡瓦尺寸)、引鞋、 内铣鞋、自锁环 使用:打捞、循环、退出,篮式卡瓦打捞筒,引 鞋,自锁环,井下落物事故, 原因 钻头等产品质量有问题、使用参数不当、操作不当、超时使用、螺纹规范不一致,顿钻造成钻具事故,井口落入物件。 特征 井底有较大落物,钻进中有憋钻、跳钻现象;钻压越大,憋跳越严重;没有进尺。 井底有较小落物,有轻微的憋、跳钻现象;钻速相对降低;起出钻
20、头可见断齿、磨痕。 环空中有较大落物时,憋钻、起下遇阻 环空中有较小落物,基本不影响钻具转动,但起钻阻力增加并不稳定。,井下落物事故, 预防 防止从井口落入任何物件;不超时使用钻头,防止掉牙轮;禁止从钻具内投入任何物件;钻头、接头、套管的连接螺纹规范一致,连接牢靠,防止脱扣;入井钻具要严格检查质量;钻井参数使用得当。 处理 不规则细碎物件的打捞 磁力打捞器,反循环打捞篮,随钻打捞杯,反循环强磁打捞器,反循环一把抓打捞器、喷射吸入式反循环打捞器,静水压力落物打捞器,气举打捞器、取心筒式打捞器 细长杆落物的打捞 卡板式打捞筒,卡簧式打捞筒 井底落物破碎工具 井下聚能爆炸、磨鞋 其他处理方法,测井事
21、故,常见测井事故:卡仪器、卡电缆、掉仪器、断电缆等。 原因 表层或技术套管鞋磨损成槽 裸眼井径不规则,电缆拉槽 井壁坍塌 起钻后未灌好泥浆表层垮塌,测井其间井垮 钻井液性能不好 造成井塌,形成砂桥,粘附 操作原因 操作失误折断电缆,遇阻发现不及时电缆下入过多、 盘结成团,测井中遇井涌、喷切断电缆 预防 严格控制井身质量,搞好钻井液性能,认真执行操作规程(灌好泥浆、控制连续测井时间,细致检查,明确岗位责任,杜绝违章操作)。,测井事故, 处理 完整电缆的解卡 仪器遇卡必须尽一切可能不拉断电缆 钻杆穿心解卡 旁开式测井仪器 打捞筒,钻杆穿心打捞工具,测井事故, 处理 电缆断后的打捞 内钩捞绳器、外钩
22、捞绳器 打捞:利用测井仪器实测电缆鱼头 位置或计算电缆鱼头位置;防止电缆堆积 (套管内打捞工具加挡盘,一次下入 100m、允许捞空);使用安全接头 电测仪器的打捞 卡瓦打捞筒 卡板打捞筒 卡簧打捞筒,测井事故, 处理 桩5井卡电缆事故 经过 桩5井设计井深3400m,无技术套管。 1976年9月17日完井电测后进行井壁取心,18日14:5015:40 炮队将取心器停放在井内2515m处(?!),造成电缆粘卡。 打捞 使用焊环钻杆下钻剥离电缆,至1865m压断电缆, 捞出1200m;下刮刀钻头探电缆鱼顶至1003m遇阻;以下用外捞 绳器捞至3100m(炮身落井);损失时间20天。 教训 电缆可以
23、粘卡;下钻具探电缆鱼顶错误,井喷事故,井喷事故是损失巨大、影响恶劣的灾难性事故 溢流产生原因 地层压力掌握不准,设计的钻井液密度过低 新区探井, 注水开发区井。 钻井液液柱高度降低 起钻后未灌好泥浆,漏失 钻井液密度降低 地层流体侵入,地面泥浆混水过多 起钻抽吸 近平衡钻近中停泵环空压耗消失,井喷事故, 钻井液返出量增大,钻井液池液面上升。 循环系统压力上升或下降。 钻进时悬重增加或减少。 返出的钻井液密度下降,粘度上升,温度增高。 返出的钻井液中有油花、气泡出现;有硫化氢溢出时, 钻井液变暗,同时可嗅到臭鸡蛋味;钻遇盐水层,则 泥浆中氯离子含量增加;钻遇油气层,则 气测时的烃含量增加。, 井
24、喷前的预兆,井喷事故, 起钻灌不进泥浆,或灌入量少于起出钻具的体积。 停止循环时,井口钻井液不间断的外溢。 下钻时返出的泥浆量多于下入钻具应排出的体积, 井口外溢间隔时间缩短或不间断的外溢。 钻进时放空或钻入低压层,发生井漏,应警惕泥浆 液面下降到不足以平衡地层压力时导致先漏后喷。, 井喷前的预兆,井喷事故, 采用合理的井身结构 依据两条压力 曲线确定(同一裸眼段不可同时存有压力 悬殊的地层、漏喷层),表层套管长度、 技术套管抗内压强度必须符合井控要求较精确的地层预告 目的层深度、压 力、产能、物性 安装可靠的井控装置 考虑最高预测压 力、环保要求 适时进行地层压力检测 dc指数法(取 值),
25、破裂压力测试 采用密度合适的钻井液 认真执行井控安全措施, 井喷的预防,dcH 曲线,H,dc,井喷事故, 掌握正确的关井程序 尽量避免“硬关井”,“四七”动作 压井数据计算 井底压力,压井液密度,压井循环立管总压力 (低泵速试验、查P-Q图、循环,测定初循环立管压力;压井液 到钻头时循环立管压力),压井液用量,加重剂用量,压井液 注入时间,最大允许关井套压 压井 根据“立压-套压”情况确定压井方式 一步到位压井 用于裸眼段长、压井液与原浆密度差大的情况, 备足压井液,低泵速控制立压开泵 两步到位压井 用于泥浆储备较少的条件,控制立压排除污染 泥浆,控制套压注压井液 边循环、边加重压井 适用于
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