电芯起拱改善项目ppt课件.pptx
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1、电芯起拱改善项目总结报告,插片实验第一阶段:1.改善背景2.试验原理3.试验方案4.数据分析5.小试总结6.中试总结7.中试转量产,一、改善背景,从2013年以来,电芯在分容后出现起拱(表面外观不平整呈S形)现象,因起拱导致厚度超出标准,需要进行挑选和返工。,目前现状:,造成影响:,直接影响:1.电池厚度超厚;2.交货周期延长;间接影响:1.合格率降低;2.增加返工成本;3.产品循环后厚度超标。,二、试验原理,情况分析:,统计起拱电芯型号发现:1.全部为半自动卷绕电芯;2.厚度在5.0mm以上。,二、试验原理,改善方案:,根据此:1.对泽源卷绕机进行张力系统的改造,实现卷绕过程中张力控制的渐变
2、和卷绕速度的可变化功能;2.实现在卷绕过程中中断功能并插片。, 卷绕过程中张力和速度控制图:,二、试验原理, 卷绕过程中断功能图:,不中断,中断,三、试验方案,选定104050AY-1950作为试验对象,分为三组;A组:赢合机卷绕(即:恒张力、恒速度卷绕);B组:变张力、变速度卷绕;C组:变张力、恒速度、卷绕时在1/2主卷绕处中断插入垫片.数据收集: 1.三组的X-Ray图片; 2.三组的电芯隔膜用量; 3.三组电芯的失液量; 4.三组电芯的分容后厚度; 5.三组电芯的起拱情况汇总; 6.500周循环测试后的厚度变化; 7.效率和品质汇总;,四、数据分析,头部,尾部,A,B,C,小结:从三组的
3、X-Ray图片来看,其正负极包覆情况良好。,4.1 X-Ray,小结: 插片试验的卷芯隔膜用量比正常生产的少10mm,原因:为保证电芯宽度合格,插片卷针宽度比正常的窄。,四、数据分析,4.2 隔膜用量,(工艺长度标准:20042mm),四、数据分析,4.3 失液量,小结:三组的失液量都在标准范围内,无明显差异。,工艺标准:0.63g,四、数据分析,4.4 分容厚度,小结:从三组的厚度平均值来看,C组厚度略小。,工艺厚度标准:10.0,4.5 外观统计:,四、数据分析,A组起拱电池外观,B组起拱电池外观,C组无起拱,4.6 循环测试:,在A、B、C三组中共挑选10pcs平整电芯做(1C/1C)5
4、00周循环测试,A&B组共5pcs,C组5pcs;目前已完成500周循环;如下为500周循环厚度数据:,四、数据分析,循环测试后外观:,四、数据分析,C组(卷绕插垫片)电池500周循环后外观,A&B组(卷绕无垫片)电池500周循环后外观,小结: 1.A&B组电池厚度500周循环后,电芯轻微S型,C组电池外观平整; 2.C组电池厚度增加率比A&B组小;,小结: 1.因插片导致其效率比正常的低20%; 2.抽取垫片后能发现明显的缝隙; 3.卷绕后的电芯抽取垫片后容易螺旋;,四、数据分析,4.7 效率品质,优点: 1.比正常卷绕电芯隔膜用量1pcs长度少10mm; 2.分容后非常平整,不起拱超厚;
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