QC国优--降低85型干燥系统课件.ppt
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1、,QC国优-降低85型干燥系统课件,QC国优-降低85型干燥系统课件,序号姓名QC职务工作岗位组内分工1丘守学组长车间主任组织策划,进展一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月选择,销售情况,液氩含氮量越低,质量越高,销售情况越好。,销售情况液氩含氮量越低,质量越高,销售情况越好。,上循环遗留问题,通过去年QC攻关,将液氩含氮量由4010-6降至1510-6,且在巩固期发现,液氩含氮量多次达到1010-6以下,说明仍具降低潜力。,上循环遗留问题通过去年QC攻关,将液氩含氮量由4010-6,选题,再降1#制氧机液氩含氮量,选题再降1#制氧机液氩含氮量,2001年11月2002年3月对
2、液氩含氮量抽样统计,平均值:14.510-6,2001年11月2002年3月平均值:14.510-6,液氩含氮量多次达到1010-6以下,2001.11-2002.3,日期2001年11月 2001年12月 20,2001.11-2002.3 影响液氩含氮量调查表,项目影响液氩生产含氮量1010-6 次数 11月12月1,2001.11-2002.3 影响液氩含氮量统计表,项 目频数(次)累计频数(次)累计百分比(%)粗氩量大47,主塔工况不稳,27,16,8,5,1,0,20,40,50,80,100,粗氩量大,精氩塔工况波动,分析化验不准确,分析管漏,其它,频数(次),0%,10%,20%
3、,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,累计百分比,47,N=104,45%,71%,87%,94%,99%,“粗氩量大”和“主塔工况不稳”为主要问题。,影响液氩含氮量排列图,71%,主塔工况不稳2716851020 40 50,生产现状,目 标,14.510-6,1010-6,1、设定目标值,生产现状目 标 14.510-6 1010-61、,2、可行性分析,分析类别分析过程理论分析从排列图中可看到,只要解决“粗氩量大,粗氩调节阀开过大,回收时工艺氩压力未控制,回收流量无控制,无工艺执行标准,过量氢波动,粗氩流量计未经校验,粗氩流量计显示不准,回收管无流量计,氢气
4、压力波动,冷却气阀过大,工艺氩进塔温度低,不明确粗氩流量与工艺氩压力关系,粗氩量大,方法,设备,材料,人,粗氩调节阀开过大回收时工艺氩压力未控制回收流量无工艺执行标准,主塔工况不稳,低温设备跑冷,冷量不足,产品氧输出量大,指导、培训不足,技术水平差,主冷液面低,调节阀调节不当,大气温度高,外部用氧大,空气量少,单开一台膨胀机制冷量不足,方法,设备,材料,人,主塔工况不稳低温设备跑冷冷量不足产品氧输出量大指导、培训不足,确认一 无工艺执行标准,确认标准:有岗位技术规程,确认一 无工艺执行标准 确认标准:,抽考6名操作员,检查对技术规程及作业标准的掌握程度。统计出各人的抽考分数,平均分为83分。,
5、确认一 无工艺执行标准,非要因,抽考6名操作员,检查对技术规程及作业标准的掌握程度。统计出各,确认二 不明确工艺氩压力 与粗氩流量的关系,确认标准:当前压力是否保证粗氩流量80m3/h 。,确认二 不明确工艺氩压力确认标准:当前压力是否保证粗,回收3#机部分粗氩,压力表,粗氩总管,1#氩压机,2#氩压机,工艺氩管道,去1#制氧机 精氩塔,去3#制氧机 精氩塔,3#制氧机 粗氩,去转炉炼钢,3,7,4,6,5,2,1,1#制氧机 粗氩,粗氩流量计,P,关小阀6,微开阀2,回收流程图,回收3#机部分粗氩压力表粗氩总管1#氩压机 2#工艺氩管道,氩气压缩机,确认二 不明确工艺氩压力 与粗氩流量的关系
6、,氩气压缩机 确认二 不明确工艺氩压力,粗氩流量与工艺氩管道压力关系的实验结果,确认二 不明确工艺氩压力 与粗氩流量的关系,粗氩流量(m3/h)工艺氩管道压力(MPa)700.0807,2002年14月回收3#机粗氩时工艺氩管道压力统计表,确认二 不明确工艺氩压力 与粗氩流量的关系,工艺氩管道压力多次超过0.10MPa,表明粗氩总流量经常超过80m3/h。,要因,2002年14月回收3#机粗氩时工艺氩管道压力统计表 确,确认三 氢气压力波动,对2002年14月氢气压力抽样统计,氢气压力在0.280.02MPa范围内波动,氢气压力表,非要因,确认三 氢气压力波动 对2002年14月,确认标准:工
7、艺氩入塔温度为-1652 。,确认四 换热器冷却气阀开度过大,确认标准: 确认四 换热器冷却气阀开度过大,对2002年14月工艺氩入塔温度抽样调查,表明,工艺氩入塔温度控制在-1652,非要因,确认四 换热器冷却气阀开度过大,对2002年14月工艺氩入塔温度抽样调查,表明 工艺氩入,确认五 粗氩流量计不经校验,粗氩流量计,流量计经校验完好准确 粗氩流量计准用证编号:022345 校验时间:2001年5月25日 校验人:骆燕,非要因,确认五 粗氩流量计不经校验 粗氩流量计 流量计经,2001年10月6日起,气体公司分批送操作员到开封进行为期2个月的制氧高级工培训,我们小组3名操作员已分别接受培训
8、,均获高级工证书。,确认六 指导培训不足,确认标准:培训时间达100课时以上。,非要因,2001年10月6日起,气体公司分批送操作员到开封进行为期2,确认七 外部用氧量大,确认标准:供氧压力1.3MPa。,氧气压力表,确认七 外部用氧量大 确认标准:氧气压力表,确认七 外部用氧量大,2002年14月氧气压力统计表,确认七 外部用氧量大,确认七 外部用氧量大,2002年14月氧气压力统计表,生产中仅有一次氧压1.3MPa,非要因,确认七 外部用氧量大,确认八 单开一台膨胀机制冷量不足,确认标准:主冷液面23002400mm 。,确认方法:统计只开一台膨胀机时主冷液面情况 。,确认八 单开一台膨胀
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