现场管理改善学习会-年末总结(12.14发表).ppt
,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,现场管理改善学习会,年末总结,2012年12月14日,报告者:李文斌,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,纲 要1、自主改善活动目标及达成情况;2、改善活动推进日程及进度;3、活动推进方法;4、活动履历;5、活动结果;6、改善活动总结、反省、困扰;7、改善好事例介绍。,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,1,目标及达成情况,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,2,改善活动推进日程及进度,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,3,活动推进方法,自主改善,学习会,【改善组织架构、职责】,【改善总结】,【现场确认】,【发表总结】,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,4,活动履历,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,5-01,活动结果,全年度共发现68个问题点(上半年30个,下半年38个)。自主点检22个,学习会28个,总经理点检18个。截止到10月底已全部整改完成。,按与主题相关关系分类,与主题相关课题共发现36个(第一主题10个,第二主题26个),其他课题共32个。,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,5-02,活动结果,2012年初,2012年末,21项点检表,得分,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,6,总结与反省,通过本年度的“现场改善学习会”活动,使我们在异常处理、品质记录、品质确认、参数变更以及自主发现、分析、解决问题能力等方面都有显著提高,值得横展和保持。不足之处:工位标准化作业执行力度有待进一步提高和完善。应对措施:原先的“员工岗前入职培训+班前会”,变成:、每周六的两小时理论培训;、每周1小时岗位实操考核;、每周一次的防错演练”管理者对各工位良品制造条件遵守的监管,由原先的记录确认,变成车间现场工位点检(1小时/1工位/天),通过以上措施来提高员工标准作业的遵守度和品质责任心。,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,改善好事例介绍,2012年12月14日,报告者:赵 炼,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,7-01,标准作业,现状把握:作业员在点焊后未进行下一道打磨工序的流水作业,存在漏打磨的现象,容易混淆。,原因分析:作业要领书中未明确规定流水作业,每件上有2个焊点,打磨时易漏打磨,点焊,入半成品库,打磨焊点,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,7-02,标准作业,改善对策:在作业要领书中增加流水作业一项并进行培训,此外在生产现场增加相应的工作台。,改善效果:作业员根据作业要领书的要点,对该产品进行流水作业,避免了完工序零件与半成品的混淆。,现场改善,要领书改善,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,8-01,参数管理,现状把握:作业员在电极修磨后打试板,未在计数器上减去焊点数1,导致易出现漏焊点。,原因分析:培训频次不够,作业员未按焊接防错漏措施标准作业。,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,8-02,参数管理,改善对策:每周六对焊接员工进行理论培训,结合生产现场的实际操作培训,班长对生产过程的遵守情况进行确认。,每周六培训,实操培训,改善效果:记录了电极修磨的焊点数值,能有效防止计数品数值错误及漏焊点缺陷,计数器及时清零,作业员做好电极修磨焊点数值的记录,检验员对修磨焊点数的记录情况进行确认。,修磨时间及焊点数值,作业人员签名,检验员确认,广州市新程汽车零部件有限公司,广州新程,谢 谢!,THE END,