多晶截断机改善建议.ppt
多晶截断机相关改善建议,硅片设备部审核:方迪山提案人:王文海,目前,公司多晶截断机存在诸多问题,严重影响了生产效率。要解决这些问题,则需要各部门相互配合。2011年12月8日,经硅片设备部、生产部、技术部、品质部就多晶截断机一系列问题进行探讨研究后,一致认为锯条切割力下降引起的一连串问题。而锯条切割力下降的原因,有主观因素也有客观因素。客观存在的问题是不能改变的,但我们可以根据客观问题来从主观上做改变,以适应客观问题。主观上,部分操作人员违背目前品质部、技术部制定的工艺参数标准。如进给速率的选择超出了其参数可选范围。客观上,主要是多晶锭内含有高硬度的杂质,而目前工艺参数是否科学合理的问题。如锯条使用是否有规范指导书;进给速率是否合理等。实际上,锯条的使用缺乏一个严格的管理制度(使用周期,使用记录跟踪)!,主观与客观的矛盾,现 状,经观察和调查发现 113号机切边皮料、头杂料(或回炉锭)1424号机切正常晶料(或回炉锭)80%左右的6005RZ轴承用于113#机 70%左右的带轮(磨损、晃动)维修发生在113#机 70%左右的主轴承(6310)损坏发生在113#机 95%以上的断锯条发生在113#机,报废的锯条(调查):95%是有裂纹的30%是完全断裂的切正常晶棒进给速率:规定1825mm/min实际有出现2835mm/min锯条使用周期:(正常锭)实际切割150220刀,甚至更高(头杂边皮)实际是到切不动为止或是锯条断裂规定切割(正常锭)120130刀(头杂边皮)2030刀,锯条使用不规范,报废底线太低,存在巨大安全隐患,主观违背,主观违背,调查发现,通过技术部得知,多晶棒不同于单晶棒,多晶内部含有一定量的杂质,而有的杂质硬度很高,这对锯条的损害是不可避免的。客观上降低了锯条切割能力使其向后游走,从而加剧6005轴承、带轮的损坏等一系列问题。实际对比,切单晶几乎不用6005轴承 切多晶实际用量超过150个/月(月计划为50个),轴承紧缺,6005轴承作用:当切割力不足锯条向后走时,可以挡锯条 防止其向后跑出带轮 防止切到导向器铁块上,造成卡锯条或崩断锯条 所以,6005轴承作用是相当大的!,锯条切割力不足引起的一系列问题,生产部:1.严格按要求使用锯条,并对锯条使用情况进 行跟踪记录相关数据。技术部、品质部:1.制定锯条使用规范 2.制定锯条使用跟踪情况表,并突击稽核设备部:根据以上情况及生产部提出的问题做相应的设备改善,共同降低设备故障提高生产效益,可行性建议,一、付带轮的改善 1.根据锯条切割力不足引起的锯条向后跑并且始终有一个向后的力F的情况,我设备部将对付带轮进行改善,加装四块挡板或加工成台阶(见图一图二),其作用相当于6005RZ轴承,可以挡锯条,防止锯条跳出引起故障。,设备改善方案,(图一),2.生产部反应:带轮背面污泥无法清除,会卡锯轮。这是因为原装带轮是全实心面的(无开孔),机台又没有合理的空间用于清理作业。导致长期结垢卡死锯轮。改善方法:在实心面上开几个孔(见图二),以便于清除污垢。,改善前,改善后,改善前后对比,方案1,方案2,孔(80),台阶,挡板,(图二),3.带轮轴承(6310)更换频繁,除了切割力不足引起张力过高导致轴承疲劳损坏之外,还有就是端盖密封方式有缺陷。其密封是采用密封胶密封,每次打胶可能没打好导致进水或胶太多漏进去等情况,引起轴承磨损和走处圆。现我设备准备在端盖上开槽,采用O型密封圈密封,以提高其密封性能,降低故障率。,槽、O型圈,改善前,改善后,O型圈可重复使用,密封胶只有一次性,此项改善能够节省一定费用。,二.伸缩防护罩经常性损坏 主要原因是,切割过程中含硅粉的污水浸到防护罩上,生产人员未及时清理又在其上面堆放晶块造成防护罩受力不平衡,左右行走不一致造成的损坏。另,机台上有个小缺点:排水口在防护罩之上,大量污水直排到防护罩上。针对这一缺点,我设备部将对其进行必要的改善。1.生产人员要经常对防护罩进行清理 2.设备部将对排水道进行加长,防止水直接流到防护罩上。(目前已在试用,见下图),希望各部分积极配合,相互监督,共同营造一个良好的生产环境,从而降低生产成本提高效益!为了公司更是为了我们自己!,谢谢!,