《暗灯系统管理》PPT课件.ppt
NORSOM GA,暗灯系统管理,总装车间二区,设备停机改进,案例展示,1,暗灯数据管理,3,下阶段工作重点,4,NORSOM GA,每天各班组将停线时间最长的工位记录在班组BPD中,对于停线超标的工位进行跟踪分析和解决。各工段每天对各类停线时间及暗灯次数进行统计,每月各工段针对TOP3问题进行解决。车间每日分班次跟踪停线时间(拉环、工具越位、BYPASS、生产急停);对于未达标项进行改进。,暗灯数据管理,NORSOM GA,暗灯数据管理,NORSOM GA,2010年全年,各生产工段和维修工段通过不断改进降低停线时间,生产线速度由年初的35JPH逐步提升到37JPH.2011年1月份,各工段严格控制非正常停线,推动和解决影响GA停线的各种零件及车身问题,由37JPH线速度完成37.5JPH产量。,车间各工段停线时间总和由10年年初每天停线近80分钟降低到每天停35分钟,停线时间降低了一倍。,NORSOM GA,设备停机改进,设备停机2010年全年均有下降趋势,12月份停线全月共为9分钟,设备停机改进,NORSOM GA,为降低设备停机率,减少停线时间,对影响生产停线的设备进行改进。,内饰一 02L/R工位门装车单放置在光栅区域外,操作工拆完前门后,要走到升降机区域外的料盒上取装车单,造成很多走动浪费。通过CIP活动,将装车单料盒改为放置在升降机吊具旁。操作工在放置好前门后,不需走动,就可以直接取装车单。通过这个改进,使002L/R两个工位,每台车都节省了2秒钟操作。降低了该工位停线时间。,优秀案例,NORSOM GA,案例一:,优秀案例,NORSOM GA,案例二:,改进前:冷却液加注工位,原来设置的加注时间为30S,整体加注时间为95S,存在停线风险。改进后:经过验证,联系维修将设备加注时间由原30S调整到14S,经过3轮QE、VQ和GA验证无问题,加注时间减少到79S,有力的保证了生产线的高速运转,优秀案例,GAII区108工位,在紧固前行人保护支架螺栓时,经常有保护支架在紧固过程中跟转的现象,需要重新松开后员工用手扶住保护支架进行重新紧固,影响后序的QCOS点操作造成BYPASS停线。经过现场的分析,制作了行人保护支架的定位卡具。让员工在操作前将卡具卡在保护支架上,用以固定防止保护支架跟转。在实施了该方案以后。每天的停线由原来的平均每天3分钟,减少到每天平均停线时间30秒。,NORSOM GA,案例三:,下阶段工作重点,通过对于暗灯停线数据的分析,各工段应在下阶段重点进行以下几点工作:1.通过工位分析消除本工段瓶颈工位,解决工位上存在的浪费;2.对拉环次数TOP问题应该认真总结分析;3.积极推动SQE,BS和其它部门解决影响总装停线各类问题;4.将深度TPM进一步深入,配合维修提高设备开动率。通过对42JPH工艺调整,解决现有瓶颈工位,降低停线时间,NORSOM GA,Thank You,NORSOM GA,