《异物不良改善》PPT课件.ppt
专案名称:生产线黑渣不良改善,系统优化改善专案,专案立案,原因分析,黑渣不良样品分析,1.外观:黑点成颗粒状,用手轻轻一碾,即成粉末状消失;,2.特性:无磁性、无弹性、无延展性;,4.判断:a.料液成分在一定条件下变化产生;b.产生部位与充填缸相关;,3.分析:a.与充填缸液位计上黑渣比对-类似;b.非橡胶类、非金属类;,2 初步原因分析-鱼骨图,3 比较分析法(消去法),XKR1黑渣不良改善,问题 一次因 二次因 三次因 对策,4 系统图法,充填缸系统内壁结垢,生产过程中料液在缸壁附着,CIP清洗不彻底,充填缸液位不稳定,液位计检修、更换,充填重开机增加清洗程序,充填机CIP程序的改进,液位计故障,清洗程序改进,5 决策矩阵,6 行动计划与实施计划表,充填(重)开机增加清洗程序 启动热水消毒程序),7 执行对策,喷淋球,液位计,充填缸,改善前,导向板,进料,溢流管,1.生产中,充填缸上层料液位置维持相对恒定,此部分料液(可能含泡沫)在充填缸壁、喷淋球外壁及液位计表面(200mm处及以上)容易附着,长时间高温下会有固形物质析出;2.充填停机时,充填缸内停止进料,剩余料液自然充填排空,固形物质随液面下降,附着在充填缸壁、管壁。重开机进料时(水循环时充填不进水),黑渣受料液浸泡、冲击,脱落进入产品。,说明(请点击):料液由下向上进入充填缸,口安装导向板,充填液位保持200mm处(满液位:524mm)。,改善后,UHT水循环后,充填重开机前,充填缸启动热水清洗程序-900s(系统的热水消毒程序)。通过对充填缸系统进行热水清洗-排放-吹干,重开机检查,黑渣不良明显改善。,改善前,改善后,热水消毒时充填缸液位显示200mm,与充填缸壁上部大部分区域未接触,影响清洗消毒效果。,热水消毒时,充填缸液位为满液位。清洗时,接触面充分。,清洗程序的改进(热水消毒程序改进),程序改进,热水消毒时充填缸液位在200mm处。,热水消毒时充填缸为满液位。,充填缸CIP清洗程序改进增加喷球洗程序,充填机CIP清洗为浸泡洗清洗液位上升至满液位时,顶部溢流阀关闭,通过充填缸长时间保持满液位(进料回流),对缸壁做清洗。,改善前,改善后,各清洗步骤前增加60s的喷球喷淋清洗。,充填缸液位计检修、更换,改善前,液位计,6下旬稽核,充填缸液位不稳定 生产中,料液与充填缸壁接触面积增大,液位不断上升、下降的过程中,固形物质容易在缸壁附着。CIP时,酸碱液受液位影响,不能充分与充填缸接触,严重影响CIP清洗效果。7/22 充填缸液位计故障,拆下(从充填缸底部)更换,检查发现液位计表面附着大量黑渣。,液位计,进一步检查充填缸内部黑渣状况从顶部溢流管口处;,充填缸,溢流管,充填缸底部,溢流管接口,因充填缸无视窗且顶部无法打开,只能从溢流管口观察缸体内壁部分状况;结果:充填缸内表面有黑色物质;,检查结果:CIP后,从充填缸底部将液位计拆下,检查清洗效果正常。,液位计的更换及效果检查;,更换前,备件更换,更换后,(CIP后检查),(CIP前检查),8 效果追踪,月份,统计值,项目,5、6、7、8、9月(重)开机黑渣不良统计,9 后期行动计划,10、系统优化三大模块对工作的帮助,10.1 部门DPI管理指标的确立,指明了工作努力的方向。通过组长一天的承接,使日常工作开展系统、全面、有条理,有效提升了部门工作绩效;,每天对组长一天查核表的填写、落实状况检查、批注、追踪;对复发性及危害性较大问题及时立案改善;通过任务的交付、回馈,使科学的分析手法得以运用。在持续的检查、辅导、纠偏过程中,提高了人员整体工作技能;,10、系统优化三大模块对工作的帮助,10.2 通过持续的现场改善,工作的开展逐渐由难向易,员工自我学习、改善的意愿不断增强,初步形成了P-D-C-A的良性循环;,1.降低外部接水盘高度,(使废液向外流);2.将接水盘于正压房入口端进行封堵,防止交叉污染。,状况:正压房出口传送带接水盘,外部较内部高。危害:废液倒流入充填百级区,对充填环境污染。,改善后,外,内,外,内,高,低,R1线正压房出口接水盘的改善;,封堵,1.正压房墙、地面的泡沫清洗;,4.环境的UV灯杀菌;,2.设备表面的泡沫覆盖;,1.作业文件的修订与完善;2.操做方法的指导、纠偏;3.作业器具的维修、完善;4.作业过程的检核与不良改善的追踪;-提升COP效果,热充填线正压房环境卫生改善;,3.设备局部的泡沫覆盖;,11、后期行动计划,1.DPI指标(项目)的再检讨及细分;,2.全员QC分析手法及问题分析与解决能力的提升;,3.工作中对于目视化及看板管理的应用与推广;,行动计划,2,4.1行动计划,12、心得感想,3,4,学习应保持一个空杯的心态,CPC学习、推展的过程,各部门内外相互探讨,请教借鉴。这样的互动,让我们彼此了解缺陷,不断的更新观念与方法,弥补不足,最终取得进步。只有放空自己,才能够学到更多的新知识。,2,4.1行动计划,3,4,要做到知行合一,2,问题分析与解决的方法,并非高深的知识。所以真正的问题,并不在于是否知道,而是在于知与行统一。刚开始的时候,我们甚至不知如何确定部门管理指标,但就在这种相互“漏底”求进步的方式下,逐渐理出头绪来。有用的知识是通过行体现出来的。专案的推展也说明:只有经过不断的尝试,才能消除知与行之间的鸿沟。,2,4.1行动计划,3,4,要秉持问题意识,1.问题是永远存在的,刻意的躲避,只会让后果更加严重;2.问题越早被发现掘,处理的成本越低;3.符合规格并不表示没有问题,这只是顾客能容忍的最低水平;,专案报告,就是一个汇报解决问题的过程。问题,就是改善的机会。,2,3,4,2,3,4,以上报告,谢谢!,附一,UHT的CIP工艺检查,CIP流量标准:28.8t/h实际:29.06 t/h,CIP参数设定清洗时间电导率符合要求,CIP药剂 种类/方式正确 浓度检测合格;,附二,调配桶终端过滤器确认,调配桶终端过滤器、滤袋检查:安装正确,滤袋、垫圈无破损。,1.三级过滤器:1.1 规格120目,合格;1.2 滤网无破损,安装正确;2.金属捕捉器:2.1 磁性正常;2.2 安装正确;,三级过滤器内部,三级过滤器检查无破损,金属捕捉器使用正常,UHT的CIP清洗效果检查,1.UHT保持段、冷却段管道表面光亮、无可见异物附着;2.脱脂棉擦拭检查:表面无异物;,