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    4号炉省煤器改造方案.doc

    • 资源ID:3896353       资源大小:1.41MB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOC        下载积分:8金币
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    4号炉省煤器改造方案.doc

    南屯电力分公司4#锅炉省煤器改造方案一、简介南屯电力分公司4#锅炉为哈尔滨锅炉有限公司生产的HG 220 / 9.8 L. MN. 17型高压、单锅筒、自然循环蒸汽锅炉,采用循环流化床燃烧方式,高温分离。4#炉设计排烟温度为142。随着运行时间延长,燃料变更较大,排烟温度逐渐升高,2012年统计分析,4#炉排烟温度均值在185。省煤器原设计为光管省煤器,布置在尾部对流烟道内,呈逆流、水平、顺列布置。为检修方便,省煤器的蛇形管分成三个管组。省煤器蛇形管由32×4,材料20G管子组成,蛇形管为2绕,横向节距为75mm,共99排。省煤器的给水由入口联箱(273×26)左端引入,经省煤器受热面逆流而上,进入二根219×25mm省煤器中间联箱,然后通过二排共74根吊挂管引至省煤器上联箱(219×25mm),再从通过二根159×12mm连接管引至汽包后侧,最后通过8根76×6mm管子引入汽包。省煤器吊挂管直径为42×6mm,材质为20G。省煤器蛇形管用支撑架吊在省煤器中间联箱上,然后通过吊挂管和炉顶装置吊在顶板上。在省煤器每层管组两侧墙相应位置,对称布置4只固定回转式吹灰器。型号:D92;生产厂家:上海克莱德贝尔格曼有限公司;旋转角度:340°;吹灰介质蒸汽;吹灰压力:0.8-1.5Mpa;吹灰温度:350。省煤器结构图二、存在的主要问题1、光管省煤器寿命一般为6-8年。4#锅炉已运行10年时间,每组省煤器第一排管子均磨损严重,部分管道在检修时已进行补焊,已到更换周期。2、随着南屯电力分公司燃用煤泥量的增加,造成锅炉尾部烟道积灰加速,对流换热效率降低,尾部排烟温度升高。从烟温对照表来看,省煤器换热效果明显低于设计值。烟温对照表烟气温度设计值温差运行值温差炉膛出口893891SHIII入口84251855.435.6SHIII出口729113737.5117.9SHI出口427302432305.5省煤器出口251176306.6126空气预热器出口134117185121.6根据哈尔滨锅炉有限公司提供的数据,220t/h CFB锅炉排烟温度每提高26,锅炉效率将降低1。由于排烟温度的升高,高比例掺烧煤泥的经济效益被大打折扣。三、改造方案经调研及对光管省煤器、螺旋翅片省煤器、膜式省煤器、H型省煤器进行比较,最终确定采用H型省煤器。H型省煤器具有以下优点:1、顺列布置,具有优异的防磨性能。 H型鳍片管省煤器采用顺列布置,H型鳍片把空间分成若干小的区域,对气流有均流作用。在H型省煤器所形成若干个小的气流通道内,气流在中心流速快于边缘,粒子流沿通道中心流动,从而减轻了粒子对管壁的冲刷。由于H型省煤器是将每两组光管与H型钢片组合后牢固焊接,增强其刚性,与光管省煤器相比,在炉膛气流的作用下不易变形,同时其结构特征使其更耐粒子冲刷,因此寿命比光管省煤器更长。与采用错列布置的光管省煤器、螺旋肋片省煤器、纵向鳍片省煤器相比,在其它条件相同情况下,寿命高34倍。2、H型鳍片管间隙精确的顺列布置,可减少积灰。积灰形成发生在管子背向面和迎风面。管子错列布置容易冲刷管子,背面积灰较少。对于顺列布置管子,由于气流不容易冲刷管子背面,就管子而言顺列布置积灰比错列多。H型鳍片由于鳍片焊在管子不易积灰的两侧,而气流笔直地流动,气流方向不改变,鳍片不易积灰。H型鳍片中间留有410间隙,可引导气流吹扫管子鳍片积灰。3、减少烟气侧阻力。H型省煤器排管组排列后鳍片呈顺向布置,每组排管鳍片间的安装公差小于±1mm,可保证烟气在顺鳍片方向顺利通过,减小阻力,这样,与光管形式的省煤器烟气流量基本相当,可以不必改变引风机的流量,降低引风机运行和投资成本。4、减少焊口,提高可靠性。H型省煤器由于采用鳍片式设计,扩展了散热面积,采用闪光电阻焊工艺方法,其焊接后焊缝熔合率高,具有良好的热传导性能,可取得省煤器管道内水温温升迅速并且增温幅度高的效果,与增加同等散热面积的其它形式省煤器相比,H型省煤器的焊口最小,这样,既能降低加工难度和加工成本,且焊缝抗拉强度大,也可将由于焊接所可能造成的相关不确定性危害降到最低。由于采用了H省煤器,省煤器节距和管径有所变化,所以原来的省煤器管束、省煤器集箱、省煤器防磨装置,均不能再利用。改造范围包括原省煤器、省煤器进出口3个集箱的拆除和新省煤器及集箱的安装,预计安装工地对接焊口为:900个左右。省煤器管子规格蛇形管38x4.5, 材料20G。 计算结构数据如下:项目单位数据烟道宽度mm7500烟道深度mm4240管子外径mm38管子壁厚mm4.5横向排数-86纵向排数-40横向节距mm85纵向节距mm92有效长度mm3600绕数根2管子材料-20G总受热面积m25747热力计算结果如下:工质流量kg/s61.11工质进口温度215工质出口温度271.62进口压力MPa11.03工质出口压力 Mpa(g)11.02烟气量kg/s77.17进口烟气温度430出口烟气烟温243省煤器工质流速m/s0.66省煤器烟气速度m/s9.14省煤器工质阻力 MPa0.019省煤器烟气阻力pa272.3省煤器改造示意图四、经济性分析省煤器系统改造后,在满负荷下,锅炉排烟温度从目前185降低至145,锅炉热效率提高1.91%左右,相当于节约煤715kg/h,折合标煤715x4523/7000=462kg/h。计算结果见下表:排烟温度符号单位185145差值排烟热损失q2%6.99 5.07 1.91 气体不完全燃烧损失q3%0.00 0.00 0.00 固体不完全燃烧损失q4%3.84 3.84 0.00 散热损失q5%0.50 0.50 0.00 灰渣物理热损失q6%0.39 0.39 0.00 锅炉热效率%88.28 90.19 -1.91 燃料消耗量Bkg/h33747.93 33032.42 715.52 计算燃料消耗量Bjkg/h32450.73 31762.71 688.01 按年运行5000小时计算:年节约标煤:0.462×5000=2310吨。2012年,混煤价格:503元/吨;煤泥价格:150元/吨。均为含税价。混煤平均低位发热量:17.28MJ/kg,煤泥平均低位发热量:16.6MJ/Kg。煤泥掺烧比例按60%核算B煤(标)= 29.308/17.28=1.696 B煤泥(标)=29.308 / 16.6=1.7661=0.4 2=0.6折算标煤价格:A= 1.696×0.4×503+ 1.766×0.6×150=500.1752(元/吨)年节约成本:500.1752×2310=115.54万元。本次省煤器改造预计资金约420万元,4年内可回收成本。

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