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    铁路信号故障案例分析与处理铁路信号故障案例分析与处理xiugai.doc

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    铁路信号故障案例分析与处理铁路信号故障案例分析与处理xiugai.doc

    铁路信号故障案例分析与处理工电段2012.11目录一、 ZD6转辙机故障案例故障案例1:启动电路故障(室外)故障案例2:表示电路故障(室外)故障案例3:启动电路故障(室内)故障举例4:表示电路故障(室内)故障举例5:1DQJ不励磁故障举例6:摩擦联接器不良故障案例7:减速器不良故障举例8:密贴力过大故障举例9:电机线圈短路故障案例10:碳刷虚接故障案例11:整流二极管断线故障案例12:整流二极管短路故障案例13:道钉跳起故障案例14:道岔X2、X4电缆混线故障案例15:转辙机配线破皮故障案例16:道岔第二连接杆卡阻故障案例17:道岔表示电容短路故障案例18:FBJ线圈断线故障案例19:电容故障故障案例20:自动开闭器接点虚接故障案例21:缺口变化故障案例22:移位接触器接触不良故障案例23:基本轨肥边故障案例24:挤切销非正常折断故障案例25:开闭器速动爪滑轮坏故障案例26:表示调整杆松动故障案例27:道岔被挤故障案例28:尖轨根部螺栓过紧故障案例29:暴雨造成无表示二、 25HZ轨道电路故障案例故障举例1:连接线虚接故障举例2:道口短路故障举例3:二元二位继电器故障故障举例4:限流电阻器故障故障举例5:断轨故障故障举例6:电源缺相故障案例7:减速顶控制线短路故障案例8:岔芯连接线连接不良故障案例9:送端引接线断线故障案例10:轨距杆与铁丝短路故障案例11:交分道岔第二连接杆短路故障案例12:道口区段轨道接续线断故障案例13:绝缘内部破损故障案例14:轨道箱被压坏故障案例15:送电端断路器故障故障案例16:连接线被埋锈断故障案例17:扼流变压器中心板故障案例18:JRJC11-12接触不良故障案例19:分隔绝缘顶死故障案例20:防护盒内部断线故障案例21:受电端钢丝绳被铁丝封连三、 信号机故障案例信号案例1:信号点灯变压器故障故障案例2:灯座插片接触不良故障案例:3:簧片与灯泡接触不良故障案例4:方向盒至信号机电缆混线故障案例5:出站红灯电缆断故障案例6:回线电缆混线故障案例7:灯泡断丝故障案例8:驼峰主体信号机黄灯灯丝断丝故障案例9:调车白灯变压器损坏故障案例10:进站绿灯电缆断线四、 TYJL-TR9故障案例故障案例1:直流适配器损坏故障案例2:分屏器故障故障案例3:电源二路供电空气开关配线松动故障案例4:防雷柜输入端断路器不良故障案例5:UPS电源线接头松动故障案例6:信号路电源故障故障案例7:净化稳压屏故障案例8:UPS电源内部损坏故障案例9:集线器网口接触不良故障案例10:UPS过于灵敏故障案例11:维修机电源故障故障案例12:UPS电池报警五、 微机监测故障案例故障案例1:微机监测传感器损坏故障案例2:微机监测CAN卡故障故障案例3:微机监测键盘被误锁故障案例4:微机监测CPU散热片尘土过多故障案例5:微机监测主机电源模块坏故障处理6:CPU板损坏故障案例7:电源模块的断路器跳闸故障案例8:采集机工作220V电源断路器跳闸故障案例9:传感器故障六、 驼峰场故障案例故障案例1:减速顶短路故障案例2:驼峰测长误差大故障案例3:停车器监控机无显示故障举例:4:摘勾屏黑屏、花屏和显示不变化故障案例5:驼峰微机监测故障案例6:停车器油管漏油故障案例7:停车器油封坏故障案例8:测长机柜F板故障故障案例9:停车器防雷元件损坏七、 道口故障案例故障案例1:道口报警器故障故障案例2:大港路报警器一、 ZD6转辙机故障案例(以道岔定位,第一、三排接点闭合为例)故障案例1:启动电路故障(室外)故障现象:操纵道岔时,启动外线上能测到220V电压,但室外电机不转。故障分析:从现象推理出,可能的故障点有:(1) 启动接点接触不好;(2) 电机定子线圈断线;(3) 电机转子线圈断线;(4) 安全接点接触不好;(5) 室外启动电路中连线断线; 当室内操纵道岔1DQJ吸起,2DQJ转极后,由室内向室外送出直流电源。当操纵道岔由定位向反位时,由X2、X4线送出直流220V电源;当操纵道岔由反位向定位时,有X1、X4线送出直流220V电源。启动直流电压送出后,室外电机应转动,若不转动说明室外启动电路中发生断线故障。故障处理:(1) 电压法利用表示电路的交流电压来导通启动电路,万用表置交流250V档,将万用表一表笔接在X3(电缆盒3端子),另一表笔有X2(电缆盒2端子)自动开闭器11自动开闭器12电机端子2电机端子3电机端子4安全接点05-06电缆盒端子5逐点测试。在上述测量过程中,万用表110V电压,从有到无点即为断线点。(2) 电阻法在断开电源的情况下,也可以采用欧姆表法查找断路点。断开X3线电缆(断开表示电源以防烧表)。万用表置×1档,并校对表笔,然后一表笔接电缆盒2端不动,另一表笔由自动开闭器11自动开闭器12电机端子2电机端子3电机端子4安全接点05-06电缆盒端子5逐点测试。在上述测量中,量到电机端子3时,应得到近3的电阻,量到4时,应有近8的电阻,当量到电阻为时,则前一点到该点即为故障点。电路故障处理后,要恢复X3线到电缆盒的接线。故障案例2:表示电路故障(室外)故障现象:道岔无表示,表示外线上交流电压为110V。故障分析:从故障现象推理出,可能的故障点有:(1) 整流二极管断路;(2) 自动开闭器接点接触不好;(3) 移位接触器接点断开或接触不好;(4) 室外表示电路中连线断线。 当室外表示回路断线时,表示回路中无电流,所以此时表示外线上的交流电压为110V.故障处理:(以定位无表示为例)(1) 万用表置交流250V档,一表笔接到X3线(电缆盒3端子)不动,另一表笔有X1线(电缆盒1端子)自动开闭器41自动开闭器31自动开闭器32电缆盒7端子(二极管负极)逐点测试。(2) 一表笔接X1线不动,另一表笔由X3线(电缆盒3端子)移位接触器04移位接触器03自动开闭器14自动开闭器13自动开闭器34自动开闭器33电缆盒6端子(二极管正级)逐点测试。以上测量中应一直有110V交流电压,无电压点即为断路点。故障案例3:启动电路故障(室内)故障现象:室外电机向两个方向都不能转,操纵道岔时,在启动外线上量不到直流电压。故障分析:由故障现象推理出,故障点可能是:(1) RD3空开断;(2) 1DQJ1-2线圈断线;(3) 1DQJ第一、第二组接点接触不好;(4) 2DQJ第一、第二组接点接触不好;(5) 室内启动电路中连线断线。 由于室内的直流220V电源送不出去,所以室外电机不转,也量不到直流电压。故障处理:(1) 用万用表直流250V档测量1DQJ12接点和1DQJ22接点。若万用表指示出220V直流电压,说明1DQJ接点以前的电路没有故障,可由第(5)步向下查找。否则按以下步骤查找。(2) 测量侧面端子的DZ220、DF220直流电压。(3) 万用表负表笔接DF220电源端子不动,正表笔由DZ220端子RD3的1端RD3的2端1DQJ1-2线圈1DQJ12接点逐点测试。(4) 万用表正表笔接DZ220电源端子不动,负表笔由DF220端子RD2的2端RD2的1端2DQJ1232DQJ1211DQJ22逐点测试。若以上测量时,万用表均指示直流220V电压,还需按以下步骤查找。(5) 万用表一表笔接DF220端子不动,另一表笔在向反位操纵道岔时测量1DQJ112DQJ1112DQJ113侧面端子05-12,向定位操纵时测量2DQJ112侧面端子05-11.(6) 万用表一表笔接DZ22端子不动,另一表笔在道岔操纵时测量1DQJ21侧面端子05-14.(5) (6)两项均是在操纵时测量的,万用表应指示出直流220V电压,电压指示为零点即为故障点。故障举例4:表示电路故障(室内)故障现象:定位或反位无表示,在表示外线上测得150V左右的交流电压和145V左右的直流电压。故障原因:(1) DBJ或FBJ线圈断线;(2) 2DQJ第三组接点接触不好;(3) 与电容器并联的支路内连线断线。故障分析:以上故障使得电容器直接串联在表示回路中,半波整流使得电容上充到电源电压的最大值,即110*1.414=154V。故障处理:由上述现象就可判定与电容并联的继电器支路发生断线。下面以定位无表示为例说明处理方法。万用表置250V档,一表笔接在表示变压器二次的3端或电阻的1端不动,另一表笔接DBJ4DBJ12DQJ1322DQJ131电容的2端。当测量时发现电压由110V升到150V左右时,即为断线故障点。故障举例5:1DQJ不励磁故障现象:4/6#道岔反位向定位扳不动故障分析:单操道岔由反位向定位,观察表示灯灭不灭,电流表有无电流。如果道岔表示灯不灭说明道岔不启动,1DQJ不吸,故障在1DQJ励磁电路。如道岔表示灯灭灯又亮,说明1DQJ吸起又落下,2DQJ不转极,故障在2DQJ转极电路。如道岔表示灯灭灯后不再亮,说明2DQJ转极,看控制台电流表指针可判断有无电流。判断处理: 控制台单独操纵道岔,道岔反位表示灯不灭,检查1DQJ不动作,故障在1DQJ励磁电路。更换继电器后,故障消除。故障举例6:摩擦联接器不良故障现象:305#道岔调整摩擦电流时,紧固调整弹簧螺栓,但摩擦电流无变化故障分析:减速器、摩擦联结器、摩擦带与内齿轮伸出端摩擦面有油,使得摩擦带失效,造成摩擦力下降。判断处理:拆下摩擦联结器左右夹板,彻底消除油垢,摩擦带表面也不能有油,以免降低摩擦力。防范措施:由于雨季转辙机进水、油污。对处于三分区,尤其是益海公司地段的转辙机,每月进行摩擦电流调整测试。摩擦带失效,及时更换。故障案例7:减速器不良故障现象:106/108#道岔定位无表示,由反位向定位扳动,动作电流1.1A,摩擦电流2.9A,挤岔报警。故障分析:从动作电路可知启动电路正常。但是扳动道岔时出现摩擦电流,说明室外机械故障。判断处理:由反位向定位扳动道岔,发现道岔定位不密贴,在四开状态。基本轨与尖轨无卡阻,电机空转,用手锤敲打尖轨未恢复,敲打锁闭齿轮,电机转至定位,故障恢复。经现场分析,怀疑转辙机的减速器内部有问题,更换减速器后,故障消除。该减速器返修配工区分解发现,该减速器输出轴二级齿轮轴承骨架坏,造成单向卡阻,使道岔向定位无法正常转换。故障举例8:密贴力过大故障现象:道岔反位不能解锁故障分析:先到控制台观察启动电流。再判断是电路故障还是机械故障。判断处理:扳动道岔试验,电流表在道岔启动时一直指示摩擦电流为2.9A,应为机械故障。到现场发现尖轨弓腰反弹,道岔密贴力大造成道岔不能解锁。调整道岔密贴力,故障恢复。防范措施:调整道岔后,应做好2mm、4mm试验。故障举例9:电机线圈短路故障现象:102/104#道岔不能定位,空开跳闸。故障分析:跳启动3A空开,应该先检查电路有无混线,电机有无短路,再检查机械故障。故障处理:向定位扳动道岔时发现电流瞬时值很高,室内3A空开跳闸,在分线盘甩开室外电缆后扳动,3A空开不跳,可判定为室外短路故障。室外在电缆盒甩开电缆扳动,电压正常;甩开电机扳动,电压正常。判断故障点在电机处。更换电机,故障消除。经过测试,发现电机线圈短路。故障案例10:碳刷虚接故障现象:40/42B#道岔不能从反位扳动到定位,挤岔报警。无动作电流。故障分析:挤岔报警,说明2DQJ已经转极,无动作电流应该为电路故障。判断处理:在分线盘处,甩开室外电缆扳动测量,电压正常,可判断为室外故障;在插接件处,扳动测量1,4端子,电压正常,基本可判断为机内开路故障;固定表笔在插接件4号端子处,另一表笔分别测量41、42、电机1、3、4,发现3、4间为断开。进一步查找发现碳刷接触不良,更换碳刷,故障消除。防范措施:巡检时应注意碳刷状况,碳刷在刷握盒内上下部卡阻,弹簧压力适当,工作时无异声、无过大火花,刷握盒盖帽不松动;碳刷长度不小于碳刷全长的3/5(新碳刷全长为17mm左右)。故障案例11:整流二极管断线故障现象:25#道岔定反位无表示,挤岔报警。故障分析:定反位无表示,应是机械卡阻缺口或表示电路故障(一般应在表示电路公共部分),先检查有无卡阻缺口,再检查表示电路。判断处理:1.扳动道岔,定位或反位,动作电流为1.2A左右,室内看1DQJ,2DQJ动作正常,说明机械无卡阻缺口,可判断为道岔表示电路故障。2. 分线盘测X1-X3(定位时),X2-X3(反位时)交流电压约为110V,直流电压为0V;3. 室外电缆盒内测二极管两端电压直流为110V,直流为0V;4. 甩开二极管一头,用万用表R*100档测正反向电阻均为无穷大,可判断为二极管断路。5. 更换二极管后,故障消除。故障案例12:整流二极管短路故障现象:1#道岔无表示故障分析:故障后分线盘处测得表示交直流电压均为0V,室内电阻电压有很大幅度上升,说明室外短路。判断处理:现场电缆盒测得X1,X3间电压为0V,先断32接点,测X1,X3间电压为110V,恢复32接点,断33接点,测得X1,X3间电压为110V;甩开电缆盒内整流二极管,测得X1,X3间电压为110V,判断为整流二极管短路,更换整流二极管,故障消除。故障案例13:道钉跳起故障现象:24C/26A#道岔无法定位故障分析:四动道岔无表示,先到控制台观察动作电流,故障处理:控制台发现,向定位操纵时,电流表指针动作四次,第四次时出现摩擦电流。反位操纵表示正常。可初步判断为24C#道岔故障。现场发现,24C#道岔尖轨处有道钉跳起,阻止道岔动作,打下道钉后,故障消除。故障案例14:道岔X2、X4电缆混线故障现象:38#道岔定反位均不启动,电流表不动。故障分析:扳动38#道岔电流表不动,说明是启动电路故障,应该扳动道岔,观察1DQJ,2DQJ动作情况,检查道岔动作电流。判断处理:扳动试验2DQJ转极,1DQJ吸起后又落下,3A空开跳闸。从分线盘处甩开X4线,合上3A空开,再扳动道岔,空开没跳。室外电缆盒处,甩开X4,扳动道岔,空开跳闸。可判断为是X2、X4线电缆混线,更换备用电缆芯线后,故障消除。故障案例15:转辙机配线破皮故障现象:68#道岔定位无表示,挤岔报警故障分析:在室内测试表示电压是否正常,室外检查有无卡口后,再逐段测试,区分短路和断路故障。判断处理:68#道岔向定位扳动正常,定位无表示,挤岔报警。测试分线盘电压X1,X3无直流表示电压,甩开X1电缆,测试X1,X3线间电压为交流110V,带上电缆,则无电压,判断为室外故障,初步判断为短路故障。现场打开电缆盒测试X1,X3电压为0V,甩开X1与转辙机配线,测X1,X3电缆有交流110V,带上配线为0V,判断电缆没事。用万用表测电缆盒的X1,X3,开始在机内甩线判断。用绝缘片断开31、32接点,万用表电压仍为0,证明故障在31端子前,恢复31端子接点片,甩开31端子上的皮线,用万用表测量电压为110V,证明31端子本身完好,带上皮线电压为0,说明皮线短路,经检查发现由于皮线破皮造成接地,因而造成混线。将31上的皮线做了绝缘处理后,故障消除。防范措施:巡检设备和关闭箱盒时,注意千万别把皮线压在螺丝下,或箱盖下。故障案例16:道岔第二连接杆卡阻故障现象:单独操纵21/23B#道岔时,不能定位,摩擦电流为2.9A。故障分析:从摩擦电流大小,初步判定为道岔不密贴造成。可能是尖轨出有异物或者道岔机械卡阻造成。判断处理:控制台操纵道岔,电流表动两下后,第三下保持在2.9A。可确定为21#道岔故障。到现场发现道岔第二连接杆与道渣卡阻,造成道岔不密贴。清理通道后,故障消除。防范措施:信号工区加强与线路工区联系,特别是在冬季到来之前,清理拉杆通道,包括转辙机杆件处及第二、第三连接杆处。故障案例17:道岔表示电路中,电容短路故障现象:控制台上突然挤岔表示灯点亮,挤岔报警。故障分析:首先确认是哪组道岔挤岔报警,或者是报警电路自身有问题。判断处理:查看控制台上的道岔位置表示灯,发现401#道岔无定反位表示。用万用表测量分线盘上该道岔X1/X3(定位)或X2/X3(反位)端子电压值为交流55V,直流45V,说明该道岔与表示电路并联的电容器短路,更换电容后,故障消除。故障案例18:FBJ线圈断线故障现象:405#道岔由定位向反位操纵时,定位表示灯熄灭,道岔反位表示灯不亮,挤岔铃响。故障分析:定位表示灯熄灭,反位无表示,说明1DQJ吸起过,2DQJ已经转极,可能有:道岔未转换;道岔转换但未转换到位;表示电路故障。此时可扳动道岔,通过电流表判断转换是否正常,如转换正常,在分线盘测量表示电压,区分室内外故障。判断处理:用万用表测量分线盘上该道岔X2/X3端子电压值为AC160V,DC150V,交、直流电压明显升高说明该道岔表示继电器FBJ1-4有问题或连线断线。经查找发现FBJ线圈断线。更换继电器后,故障消除。故障案例19:电容故障故障现象:定反位均无表示,继电器有抖动的声音故障原因:根据经验可判定为4uf电容损坏,或连线断线。从理论分析可知,电路中没有了电容,表示电路的电压将存在很大的波动,即存在很大的交流成分。导致表示继电器(偏极继电器)不能正常工作。故障处理:以道岔在定位为例1.测X1,X3交流电压10V左右,直流电压8V左右,可判定是4uf电容失效或断线。更换电容后,故障消除。故障案例20:自动开闭器接点虚接故障现象:207/208#道岔无定位表示故障分析:无表示故障一般先到分线盘确认室内故障还是室外故障判断处理:分线盘测量X1,X3电压为110V,初步判断为室外断路故障。现场电缆盒甩开X1,X3线后,采用电阻法查找故障点。发现自动开闭器33,34端子间断路,原因是动静接点间接触不良。处理后,故障消除。故障案例21:缺口变化故障现象:12A/14#无定位表示故障分析:控制台看动作电流,确认是不是三动,动作完整。故障处理:控制台看动作电流发现,动作电流三动良好,初步判断为第三动12A#道岔,缺口变化,动接点没有转换到位。到现场发现情况属实,调整缺口后,故障消除。防范措施:分析导致缺口变化的原因:轨距变化、道床横移。(一般是由线路设备引起);转辙机安装环境不良。安装装置松动、杆件螺丝松动造成。采取以下措施:1.针对轨距变化、道床横移。线路工区、信号工区联合整治;线路工区除增加防爬设备外,发现尖轨爬行应及时联系信号工区配合调整。信号工区加强检查巡视,遇有机件别卡现象,及时通知线路工区整治。整治后的道岔基本方正,即电动转辙机外壳与钢轨直股平行,相差不大于10 mm;密贴调整杆、表示杆与钢轨垂直,偏差不大于20 mm。2.针对转辙机安装环境不良。有些电动道岔安装的环境不好(三分区曲线处、二分区、四分区等),经常有杂物落到道岔上,造成电动转辙机的工作环境十分恶劣。这就要求相关部门做到道岔区域排水性良好、道碴要经常清筛,以免翻浆冒泥。另外要求线路工区保证道岔本身达到:基本轨不横移,尖轨不拱腰、不反弹、不窜动、无过大肥边,滑床板尽量少吊板,尖轨、基本轨自然密贴,电动转辙机各有关螺栓紧固不松动。由于道岔处杆件、角钢密集,不利于工务捣固,尽量在道岔区段铺设水泥道床,使道岔区病害基本得到根治。3.针对安装装置松动、杆件螺丝松动。列车通过道岔区时,使安装装置和杆件产生震动,特别容易造成螺丝松动。采取以下四种措施:(1) 对螺丝采取防松措施:铁丝防松、喉箍防松。(2) 在已固定的螺丝上方涂抹统一方向的白色线条,便于巡检时发现。(3)并利用好缺口监测仪器,实时监测缺口变化情况。(4)在表示杆上观察窗处,画上红线条,可以及时检查缺口的变化情况。故障案例22:移位接触器接触不良故障现象:40/42B#道岔无定位表示,挤岔报警故障分析:分线盘处判断为室内故障还是室外故障故障处理:分线盘,表示外线上交流电压为110V。操纵道岔,发现三动电流良好,怀疑为第三动缺口变化造成,动接点动作不到位。现场打开机盖发现,动接点接触良好。用电压表交流220V档,测量42A#插接件1,3端子,没有110V电压;测量42B#插接件1,3端子,有110V电压,初步说明,断路点在42B#里。经查找,发现移位接触器03-04,接触不良。检查挤切销是否有断销现象,无断销。更换移位接触器后,故障消除。防范措施:每年进行挤切主销断销试验,并检查移位接触器是否良好。故障案例23:基本轨肥边故障现象:8#道岔不能反位。故障分析:控制台观察启动电流故障处理:控制台观察故障电流发现,第二动电机空转。赶赴现场发现,8#道岔尖轨上不去,基本轨有肥边,联系线路区,测量后发现轨距小2毫米,对肥边进行打磨。打磨后故障消除。故障案例24:挤切销非正常折断故障现象:21/23B#道岔,挤岔报警故障分析:分线盘区分室内室外故障故障处理:分线盘测量,定反位表示交流电压都为110V,初步判断为断销故障。查看回放记录,无挤岔可能后,到达现场后,手摇道岔,发现主挤切销断销。更换后故障消除。防范措施:1.信号工区调整道岔后,应做好2mm,4mm试验 2.挤切销更换,正线及交分道岔转辙机四个月更换一次;侧线道岔转辙机每年更换一次,并作断主销试验。 3.线路工区做好道岔补强工作,防止道岔爬行及横移。故障案例25:开闭器速动爪滑轮坏故障现象:8/10#道岔无定位表示故障分析:道岔转换正常,没有表示,分线盘判断室内外故障故障处理:分线盘甩线测量有110V电压,电流表指针动作两次。初步判定为8#道岔故障,到现场后,断开安全接点,手摇道岔,道岔不能锁闭,仔细检查发现,8#道岔自动开闭器速动爪滑轮断裂。更换开闭器后,故障消除。现场分析为油润不良导致滑轮断裂。防范措施:定期对速动爪滑轮处和速动片注油孔注油。故障案例26:表示调整杆松动故障现象:117/123#道岔无定位表示故障分析:四动道岔无表示,先到控制台观察动作电流,故障处理:控制台发现,向定位操纵时,电流表指针动作三次。反位操纵表示正常。可初步判断为121#道岔故障。现场打开箱盖后发现,动接点没有到位。仔细检查后发现,121#道岔表示调整杆螺丝松动,导致缺口变化,紧固螺丝重新调整后,故障消除故障案例27:道岔被挤故障现象:13/15#道岔无表示,挤岔报警(2012.2.22)故障分析:到控制台观察了解,并查看回放记录,确认机车冒进信号。故障处理:赶赴现场后发现,13#道岔被挤,通知安全部门,接修复指令后,断开安全接点,手摇道岔,更换被挤断的挤切销,试验良好后,恢复使用。故障案例28:尖轨根部螺栓过紧故障现象:303#道岔反位不能解锁(2012.7.16)故障分析:先到控制台观察启动电流。再判断是电路故障还是机械故障。判断处理:扳动道岔试验,电流表在道岔启动时摩擦电流为2.9A,应为机械故障。到现场仔细检查发现尖轨根部螺栓过紧,道岔密贴力大造成道岔不能解锁。松动螺栓后,故障恢复。防范措施:调整道岔后,应做好2mm、4mm试验。并检查尖轨根部螺栓松紧度。故障案例29:暴雨造成无表示故障现象:302#道岔无定位表示故障分析:由于正在下大暴雨,没有操纵道岔,防止短路。故障处理:雨后赶赴现场,发现雨水已经漫入转辙机,打开箱盖后发现,水位在插接件处,打开排水螺丝,水位下降后,故障消除。25HZ轨道电路故障案例分析与处理故障举例1:连接线虚接故障现象:301/310G无车占用时,出现红光带故障分析:分线盘处测量,以区分室内外故障判断处理:在分线盘,测试送端有215V电压,接收端电压为零,甩开接收端设备,测试仍然为零,可判断为室外设备故障。到7G送电端发现,轨面电压正常,无轨面电流,判定为开路故障。用万用表测量至轨道中部时,发现轨面电压突然消失,判定断路点在此处。查找发现,940毫米连接线塞钉头虚接。用锤敲紧后,红光带消失。测试接收端电压正常。故障举例2:道口短路故障现象:401-402DG红光带,有时还出现闪红现象 天气情况:下了一夜雨。故障分析:分线盘甩线测回楼电压,以区分室内外故障判断处理:1. 分线盘测回楼电压为1V,判断为室外故障。现场测送端一次电压为210V,二次电压为3.15V,限流电阻压降为3V,判断可能为短路故障。2. 用轨道测试仪,从送端向受端测试轨面电流,过道口处,发现电流突然衰减为一半,判定短路点在道口处。由于整体道口板四周为铁皮包裹,雨水导致轮缘槽里有矿砂水浆,导致短路发生。清理后故障消除。防范措施:要求工区在整体道口板角铁四周涂抹绝缘油漆,以防止故障再次发生。故障举例3:二元二位继电器故障故障现象:D419G红光带故障分析:在室内测试GJ电压和在分线盘测回楼电压,区分室内外及短路、开路故障判断处理:分线盘不甩线测得D419G接收电压为8.5V,分线盘甩线测回楼电压为35V,初步判断为室内故障。室内更换二元二位继电器,故障消除。故障举例4:限流电阻器故障故障现象:101/109G红光带故障分析:室外测试送电端轨面电压低,测送端变压器电压略高,限流电阻器电压升高,一般是限流电阻接触不良。判断处理:在分线盘甩线测试回楼轨道电压2.3V,判断为室外故障。在送电端测试轨面电压0V,变压器二次侧电压升高,限流电阻电压明显高于平常值,故判断为断线故障,逐步查找发现,送端限流电阻紧固螺丝松动。紧固后,故障恢复。故障举例5:断轨故障故障现象:23-25DG红光带故障分析:在分线盘甩线后测受电回楼电压0V,送端电压正常,为室外故障。判断处理:室外测受端轨面电压为0V,送电端发现,轨面电压正常,无轨面电流,判定为开路故障。用万用表测量置25#道岔导曲轨处时,发现轨面电压突然消失,判定断路点在此处。沿线路仔细检查发现钢轨断裂。联系线路工区处理后,故障消除。故障举例6:电源缺相故障现象:全站红光带故障分析:全站红光带是公共部分故障,应查找电源屏有无GJZ/G JF220V电源。从电源屏电压表上观察发现,二路停电,一路外网AB相380V、BC相250V,证明缺C相。判断处理:通知供电部门,由供电部门查找处理后,故障恢复。故障案例7:减速顶控制线短路影响故障现象:驼峰向11道溜放时,10道出现闪红现象。故障分析:故障点1:向11到溜放时,11道减速顶K2内部短路,当11道K2送电时,钢轨带电(40V);故障点2:10道K2控制线破皮(减速顶挤压造成)。两处故障同时发生时,造成以上故障现象。判断处理:将短路点分开,破皮处包扎完好。故障消失。故障案例8:岔芯连接线连接不良故障现象:42A-42DDG1红光带故障分析:在分线盘处测量送、受端电压是否正常,以区分室内外故障故障处理:分线盘受端甩线测量电压为零,可初步判断为室外故障。现场测量送电端电压正常,用轨道测试仪测量轨面电流为零,可初步判断为断路故障,用万用表沿送端逐段测量,至岔芯处发现,电压突然消失,可判断故障点在岔芯处。仔细检查发现,岔芯连接线虚接,重新打紧塞钉后,故障消除。故障案例9:送端引接线断线故障现象:D421G红光带故障分析:到分线盘处甩线测量,判断室内外故障故障处理:分线盘处测量送端电压正常,甩线测量受端电压为零。可判断为室外故障,现场用轨道测试仪测量轨面电流为零。万用表测量轨面电压为零。开送电端轨道箱测量,电压正常。仔细检查发现,送电端引接线虚断,更换后,故障消除。故障案例10:轨距杆与铁丝短路故障现象:24A-30DDG红光带(2012.3.1)故障分析:此区段为交分道岔区段,比较复杂,先到分线盘区分室内外故障故障处理:分线盘甩线测量后,送端电压正常,受端电压为2V,可初步判断为室外短路故障。赶赴现场后,用轨道测试仪测量轨面电流偏大,沿送电端逐段查找,在30C#岔处发现轨面电流突降,轨道测试仪,放在轨距杆上发现有电流存在,仔细查找后发现,轨距杆下一根铁丝造成短路。取出铁丝后,故障消除。故障案例11:交分道岔第二连接杆短路故障现象:23A-25DG红光带故障分析:分线盘区分室内外故障故障处理:分线盘甩线测量,送端电压正常,受端电压为1V,可初步判断为室外短路故障。赶赴现场后,用轨道测试仪测量轨面电流偏大,沿送电端逐段查找,在23C#岔处发现轨面电流突降,轨道测试仪,放在第二连接杆上发现有电流存在,仔细查找后发现,第二连接杆下方鸭舌处开口销触碰钢轨,造成短路,调整后,故障消除。故障案例12:道口区段轨道接续线断故障现象:26B/309G红光带(2012.3.24)故障分析:室内分线盘甩线测试受端电压低,可初步判断是室外故障故障处理:在分线盘上用万用表测量该区段的接收电压为2.3V,甩线测量电压仍很低,故障在室外。在接收端测电压为3.2V,甩开钢丝绳后测量轨道电压仍很低,说明故障在发送端方向,将接收端恢复后,逐段测量至道口处,发现一段轨道电压为0.3V,另一端电压为1.2V,经查道口中间一接续线被过往车辆压断,更换接续线后,故障消除。防范措施:加强道口处轨道电路连接线的巡检。故障案例13:绝缘内部破损故障现象:J4DG1红光带故障分析:室内分线盘测试受端电压低,可初步判断是室外故障故障处理:赶赴现场,测试送端电压正常,受端电压很低。轨道测试仪测轨面电流,从送端逐段查找,在切割绝缘处发现,有较大电流存在,现场分析判断为,该绝缘不良,联系线路工区,分解绝缘后发现,槽型绝缘内部被钢轨夹板磨穿,更换绝缘后,故障消除。故障案例14:轨道箱被压坏故障现象:,二分区大面积红光带,连接员反应一个轨道箱盒被撞坏。故障分析:现场大面积红光带可能为公共部位故障。故障处理:赶赴现场后发现,D211送电端被车压坏,送电端端子搭铁,造成短路,分开两线后,控制台只剩D211G红光带,其他红光带消失。此处为4芯电缆备用两芯。更换轨道箱、变压器、变阻器后,故障消除。 故障案例15:送电端断路器故障故障现象:D82G红光带(2010.8.15)故障分析:到分线盘处甩线测量,判断室内外故障故障处理:分线盘处测量送端电压正常,受端电压为零。可判断为室外故障,现场用轨道测试仪测量轨面电流为零。万用表测量轨面电压为零。开送电端轨道箱测量,断路器入端有电,出端没有电,判断为断路器故障,更换后,故障消除。故障案例16:连接线被埋锈断故障现象:D201G红光带故障分析:分线盘处甩线测量,以区分室内外故障判断处理:在分线盘,测试送端有215V电压,接收端电压为零,甩开接收端设备,测试任然为零,可判断为室外设备故障。送电端测试发现,轨面电压正常,无轨面电流,判定为开路故障。用万用表测量置轨道中部时,发现轨面电压突然消失,判定断路点在此处。查找发现,连接线被煤碳掩埋,已锈断,更换后,故障消除。防范措施:加强轨道连接线的巡视,容易掩埋的区段应及时清理。故障案例17:扼流变压器中心板故障现象:21DG红光带故障分析:分线盘受端电压只有7V左右,甩开分析盘受端端子,电压明显升高,初步判断为室外半短路或半开路。故障处理:现场测量送端电压正常,测量受端扼流变压器电压时,电压有波动,经仔细检查发现,受端扼流变压器线圈的中心引接线到中心连接铁的固定螺丝松动,造成轨道电路半开路,使得送到室内的电压下降。拧紧螺丝后,故障消除。故障案例18:JRJC11-12接触不良故障现象:21DG红光带故障分析:分线盘测试回楼电压20V,电压正常.观察二元二位继电器状态在吸起位置。应检查轨道复示继电器电路。故障处理:机械室观察该轨道复示继电器在落下状态。测量JRJC11-12接点接触不良,更换该二元二位轨道继电器,故障恢复。故障案例19:分隔绝缘顶死故障现象:6-8DG;4-10DG同时红光带故障分析:两个相邻区段同时红光带,应考虑绝缘不良、电缆不良等原因。先到分线盘测试电压分清室内外故障。故障处理:分线盘甩线测量两受电端电压,均为6V,可判断故障在室外。到达现场后,用轨道测试仪,在分隔绝缘处发现较大电流存在。检查发现由于天气炎热(经测试轨道温度达68°),涨轨将绝缘挤破顶死,造成两区段同时红光带。联系线路工区拉大轨缝后,故障消除。防范措施:夏季来临前,应及时密切关注绝缘轨缝变化。发现涨轨,及时调整。故障案例20:防护盒内部断线故障现象:IG红光带故障分析:在分线盘测试送受电端电压分清室内外故障,当甩开受电端室内设备时,电压恢复正常,初步判断为室内故障。故障处理:在分线盘测量受电端电压在10V左右波动,甩开室内在分线盘测电压升高至35V,为室内故障。室内更换继电器仍未恢复,随即更换防护盒,故障消除。(防护盒断线电压降至原来的一半)。故障案例21:受电端钢丝绳被铁丝封连故障现象:D414G红光带故障分析:分线盘甩线测试受端无电压为2V,可初步确认室外故障故障处理:现场测量送点端各部电压正常,但变阻器端子有电压,轨面无电压,甩开股道,输出端有电压,可初步判断为短路故障。沿线路逐段查找,发现受电端钢丝绳被铁丝封连。取出后,故障消除。三、信号机故障分析与处理信号案例1:信号隔离变压器故障故障现象:XI3信号机红灯不亮,开放白灯也不亮。(2011.3.20)故障分析:两灯都不亮,初步判断,故障点在公共部位。故障处理:机械室发现信号隔离变压器有输入无输出,更换后故障消除。但触摸变压器发现过热。疑室外有短路,分线盘甩开外线。赶赴现场检查发现,XI3信号机密封不良,雨水渗入到信号机,造成点灯一体化变压器短路。更换信号点灯变压器,挂上外线后正常。故障案例2:灯座插片接触不良故障现象:D209信号开发后自动关闭故障分析:调车信号机开放信号后又关闭,应该是白灯点灯电路故障。故障处理:在控制台重复排列信号,信号开发后,复示器闪一下后自动关闭,重复开放信号时,在分线盘B、A、H测试有瞬间220V电压输出,说明室内电压正常,故障点在室外。室外打开信号机构,发现该信号机白灯灯泡插片接触不良。插好灯座插片后故障消除。故障案例:3:簧片与灯泡接触不良故障现象:D315信号机复示器闪光故障分析:复示器闪光,一般为灯泡坏。或者为室内电压未送出。故障处理:在分线盘A、H测试有220V电压输出,说明室内电压正常,故障点在室

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