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    本田汽车制动系统本故障诊断与排除.docx

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    本田汽车制动系统本故障诊断与排除.docx

    本田汽车制动系统本故障诊断与排除本田汽车制动系统本故障诊断与排除 一故障自诊断 如前所述,广州本田雅阁轿车ABS系统的控制装置具有故障自诊断功能。当ABS控制装置检测到系统故障信息时,将立即点亮仪表板上的ABS故障指示灯,并同时将故障信息以故障代码的形式储存到存储器中,以便维修检查时按照规定的方法进行读取。 ABS指示灯 ABS系统工作正常时,在发动机未起动的情况下接通点火开关ON(),ABS指示灯将点亮2s后自行熄灭,随后ABS指示灯将再次点亮2s并随后一直熄灭。出现此种情况的的原因是ABS控制装置是由IG2电源接通的。 有时ABS指示灯一直点亮,也有可能是系统外的下列原因引起,在维修检查应引起注意: (1)仅有前驱动轮转动 (即车辆陷车,前轮空转)。 (2)有一侧驱动轮被卡滞。 (3)ABS长时间持续工作。 (4)车辆受强无线电波干扰。 为探明故障的实际原因,在进行车辆维修时向用户询问故障时将上述这些情况考虑在内是十分必要的。 1 当ABS控制装置检测到故障且ABS指示灯点亮时,一般存在着这样两种情况,即ABS指示灯一直亮到点火开关关闭为止,以及当系统恢复正常时ABS指示灯自动熄灭。对于故障代码DTC 61和DTC 62, 当系统恢复正常时ABS指示灯自动熄灭。对于所有其他故障代码,ABS指示灯一直亮到点火开关关闭为止。 对于故障代码DTC 12、14、16、18、21、22、23、24、51、52和53等,当车辆再次运行且点火开关从“OFF”转到“ON”状态之后系统为正常时,ABS指示灯熄灭。可是,如果故障代码DTC被清除,则当系统正常时,发动机起动后CPU复位且ABS指示灯立即熄灭。 自诊断的故障代码(DTC) (1)若ABS控制装置的CPU不能被启动或者CPU出现故障时,ABS指示灯将点亮但不能存储故障代码。 (2)存储器能保存所有数目的故障代码DTC。但是,如果同样的故障代码DTC不止一次被检测到,后一个总是将前一个故障代码覆盖。因此,当重复检测到同一个故障时,CPU将作为一个故障代码DTC存储起来。 (3)ABS系统若有多重故障时,ABS指示灯将根据故障代码数字的大小,按由小到大的顺序依次闪示故障代码,而不是按照故障出现的先后显示故障代码。 (4)ABS系统故障代码因被存储在永久存储器(EEPROM)中,故与PGM-FI系统故障代码不同,不能通过断开与蓄电池的电源连接去清除系统所存储的故障代码。 2 ABS系统故障代码(DTC)的读取方法 当仪表板上的ABS指示灯点亮时,应按以下方法读取ABS系统的故障代码。 (1)如图8-9所示将专用工具SCS短路插头(07PAZ-0010100)与位于驾驶席侧仪表板下方的维修检查插头制动不良或失灵 1制动管漏渗或阻塞,制动液不足,制动油压下降而失灵。应定期检查制动管路、排除渗漏,添加制动液、疏通管路。 2、制动管内进人空气使制动迟缓。制动管路受热、管内残余压力太小,以致制动液气化,使管路出现气泡,由于气体可压缩,从而在 3 制动时导致制动力下降。维护时将制动分泵及管内空气排尽并按规定添加制动液。 3、制动间隙不当。制动摩擦片工作面与制动鼓内壁工作面在不制动时的间隙过大,制动时,分泵活塞行程过大,以至制动迟缓、制动力下降。维修时按现范全面调校制动间隙,即用平头起子从调整孔拨动棘轮,将制动蹄完全张开,间隙消除,然后将棘轮退回36齿,以得到所规定的间隙。 4、制动鼓与摩擦片接触不良,闸瓦变形或制动鼓圆度超过0.5mm以上,导致片与鼓接触不良,制动摩擦力下降。若发现此现象,必须搪削或校整修复。制动鼓搪削后的直径不得大于220mm,否则应予更换新件。 5、制动摩擦片被油垢污染或浸水潮湿,摩撩系数急剧降低,引起制动失灵。维护时拆下摩擦片用汽油清洗,并用喷灯加热烘烤,使渗人片中的油渗出来;渗油严重时更换新片。对于浸水的摩擦片,可用连续制动以产生热能使水蒸发、恢复其摩擦系数即可。 6、制动总泵、分泵皮碗损坏,制动管路建立不起必要的内压,而且油液漏渗,而制动不良。应应及时分解分解拆检制动总泵、分泵皮碗、更换磨蚀损坏部件。 制动单边 1、同轴左右两边制动器制动时间不一致,大多是两边制动器制动间隙不均或接触面积差异所引起。遇此现象,可按规定重新调校前后轮制动间隙,必要时修磨摩擦片,使前轮先于后轮制动。 4 2、同轴两边制动器的制动力各异,致使车轮转速不同,直线行驶的距离也就不相等从而造成制动单边。这通常为某边制动分泵漏油、制动摩擦片严重油污、摩擦系数出现差异或左右轮胎气压不等而引起。可用汽油清洗摩擦片,调整轮胎气压、修复渗漏处,分别予以排除。 3、汽车不踩制动就自动滑行到一侧。这多为一侧前悬架变形;前悬架车身底板变形;前悬架螺旋弹簧弹力严重下降;车架等有关部位在汽车制动时相互干涉或不协调所致。遇上述情况、查明原因之后予以修复。 4、制动时车轮自动向一边跑偏。这主要是两边制动鼓与摩擦片工作表面粗糙度不同,或一侧制动管路进空气或接头堵塞等引起。应分别查载根源、予以修复。 5、左、右轮胎气压不均造成跑偏。左右轮胎充气必须一致,否则两边车轮的实际转动半径不同,行驶的直线距离不等而出现侧滑,必须按规定的标准给各轮胎充气。 6、除上述原因之外,还有车轮定位失准及左右轮胎磨损不同,路面对左右车轮的阻力差也会造咸跑偏侧滑。遇此情况,载准原因之后分别按规定予以调校或换件。 制动噪音 1、制动鼓失圆,其圆度误差超过0.5mm。制动鼓工作面变形,制动时片与鼓贴合瞬间,便发生碰撞,同时发出尖锐的撞击响 5 声。维护时拆下制动鼓按规范标准进行搪削,并需平衡性能校验,不平衡量控制在200g.cm之内。 2、制动摩擦片表面太光滑、摩擦系数小、而制动压力大时,光滑的表面滑磨时便产生摩擦噪声,或在摩擦副之间塞进了异物挤压摩擦表面,由此也会出现摩擦噪音。维修时拆下制动鼓、清除异物,并且粗砂纸打磨摩擦片,并使之配合副接触面积达70%以上即可。 3、制动摩擦片严重磨损,表面出现沟槽及不规则形状,制动时不能完全有效地和制动鼓贴合、或制动支撑板变形、破坏了鼓与片的同轴度,局部摩擦、碰撞而出现噪声。维修时,更换摩擦片、校正制动支撑板。 4、前轮轴承损坏、滚道和滚珠表面出现麻坑、沟槽、甚至碎裂,行驶中制动就会出现异响。更换前轮轴承,即可消除此噪音。 制动拖滞引起的制动鼓发热 1、制动间隙过小、踏板自由行程过小,当放松制动踏板时,制动力没有完全解除,使得摩擦副长时间处于摩擦状态;起步困难、行驶无力、用手抚摸轮鼓表面感到烫手。遇此情况应按规范重新调整制动间隙即可。 2、制动手柄没完全放开,其原因调整不当或操作上的疏忽,致使摩擦副长时间处于摩擦状态而发热,必要时按规范进行调整。 3、制动产生的热量使回位弹簧受热变形、弹力下降或消失、不能保证制动摩擦片总成及时回位,便不能及时彻底解除制动而制动鼓发热。应检修或更换回位弹簧即可消除故障。 6 驻车制动器失灵 常见拉索或外套锈蚀、牵引弹簧折断、脱落或弹性消失,致使驻车制动操纵拉索或制动拉索在其外套内拉动不灵活,由此手制动松不开而工作失效。应检查制动操纵拉索和制动系统部件表面有无损伤,手柄操纵动作是否灵活,无卡滞现象;拉索连接头和固定部位是否松动损坏,必要时修复或换件。 检修时对拉索加注润滑脂进行润滑或更换损坏件,重新按修理规范调整制动手柄转动量。用196N力作用于驻车制动手柄上,向上拉起手柄齿板移动57个齿,即可完全制动驻车为正常手柄行程;若齿板移动超过7齿以上,则表明制动间隙过大或拉索伸长,应重新进行调整。 轿车防滑制动系统故障诊断方法解析 一)制动失灵:连续踩下制动踏板时,车辆不减速。如果连续踏下制动踏板,踏板不升高,同时又感到无阻力,则检查下列项目。 1、制动液罐制动液是否严重缺失,各制动分泵及接头处是否有制动液漏失印迹。 2、如无漏油,检查制动机械联结部件是否脱列断裂。 二)制动不灵:行车制动,一脚制动不灵,连踩几脚步,制动效果也不好。区分下列现象加以诊断。 7 1、初踩制动踏板至底,制动效果不好,连续踏动,踏板逐渐升高,但感受觉很软,制动效果也不好。判断制动系内混有空气。应检查漏气处予以排除。 2、一脚不灵,连续2-3脚制动,踏板位置升高,制动效果有改善,则为踏板自由行程式过大或摩擦片与制动鼓间隙过大,调整或予以更换。 3、连续踏下踏板,踏板位置能升高,继续下踩,有下沉感受,则遇有漏油处。 4、踏下制动踏板时,踏板位置很低,再连续踏,踏板位置不能升高,感觉发硬。则是总泵补偿也堵塞,应检修疏通。 5、踏板高度正常,不软不下沉,但制动效果不好,则为制动鼓(盘),摩擦片严重磨损或沾了油污,应及时消除修理或更换。 三)制动跑偏:制动时,车辆往一边偏斜。 1、车制动时冬天左偏斜,则为右边车轮制动不灵,反之亦然。 2、检查制动不灵一轮的制动器技术状况:间隙、磨损、渗气、漏液等具体故障成顺,查出检修或更换。 3、检查制动不灵的轮胎气压及花纹磨损。 四)制动拖滞:抬起制动踏板后,全部或个别车轮仍处于制动状态,再次启动车辆起步因难。 8 1、车辆行驶一段里程后,手摸各制动鼓(盘),若均发热,则故障在制动总泵。若个别制动鼓励(盘)发热,则故障发生在制动器。 2、自由行程过小,(有的轿车没有踏板自由行程,只有工作行程),或用脚钩起踏板,则要调整自由行程(工作行程),或更换回位弹簧。 3、观察制动液缸,反复踩动制动踏板,液缸内制动液液面回升缓慢慢,则要拆检总泵或更换总泵(有的轿车不允许拆检)。 4、如故障在个别车轮制动器。拧松放气螺钉,如制动液喷出,制动蹄回位,则为油管堵塞,应予疏通。若制动板仍不回位,应解体检查制动器分泵、活塞、橡胶油封、卡钳、回位弹簧技术性能,故障件更换 9

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