发电机运行技术总结.doc
张家界桑梓综合利用发电厂#1发电机运行技术分析总结编写部门: 生技安监部 编写日期: 2009年12月23日 张家界桑梓综合利用发电厂生技部#1发电机运行技术分析总结我厂发电机为三相隐极式同步发电机,它与汽轮机直接耦合传动。采用封闭循环通风系统,并装有空气冷却空气,发电机的旋转方向从汽轮机端看为是顺时针方向。发电机的励磁由无刷励磁装置供给,无刷励磁装置由同轴的交流无刷励磁机、永磁副励磁机整流盘和AVR自动电压调节器组成。型号为QFW-60-2型60MW汽轮发电机组: 功率因素:0.80 额定功率:60额定电流4124A额定电压:10.5kv冷却方式:水冷 定子绕组接线方式:Y型 频率:50HZ 11调峰运行当电网需要时,发电机允许调峰运行。在整个发电机使用寿命期限内,启、停次数不允许超过10000次。发电机负荷增减率,每分钟为额定负荷的35。12 进相运行我厂#1发电机进相运行对系统电压的影响也较大,影响机组安全运行;机组进相运行时端部升明显上升。其负荷越高,进相对机组端部温升影响显著。40MW时机组可以进相5MVar;49MW时机组能带零无功;机组满负另一方面限制机组进相运行的主要因素是厂用电和发电机端部发热。综上,主要有以下结论:机组进相时对厂用电影响显著。各种工况下建议机组进相无功不超过5MVar,否则厂用电会过低荷时不能进相,但是应该根据埋设的温度测点读数情况使机组尽量少发无功。 综上,我厂#1发电机建议进相运行方式如下; 40MW时,机组进相5MVar; 54MW时,机组进相0MVar; 61MW时,机组不能进相运行,但应根据端部温升情况尽量少带无功。机组在高负荷情况下要解决电网电压问题需采取其他手段,如安装高抗等。13在不同功率因数下运行情况当功率因数在0.85(滞后)0.95(超前)之间变化时,发电机可以在额定功率连续运行,在更低的滞后功率因数下,转子励磁电流不允许大于额定值;在更低的超前功率因数下,发电机受静态稳定和定于端部发热的限制,因此,要限低功率运行。14 发电机失磁时的异步运行在事故条件下,发电机允许短时失磁异步运行。当励磁系统故障后,在电网条件允许时,失磁运行的持续时间不得通过15min,这时的允许负荷应在额定值的40以内。发生失磁时,在最初的60S内应将负荷降至额定值的60,在此后的1.5min以内降至额定值的40。15发电机的短时断水运行在定子绕组水系统发生故障的情况下,额定负荷下断水运行允许持续时间为30S,而且此时空冷器内应充满水。如果在此时间内,水系统(包括备用)不能恢复正常,应将负荷在2min内以50/min的速率下降至20,发电机可以在20的负荷下运行2h。部分负荷下的允许断水运行持续时间参见“发电机在不同负荷下断水的允许运行时间曲线”。备用水泵在该时间内应能切换投入运行。2偏离允许值时采取的措施21 措施当任何被监测参数偏离允许范围时,应遵循下列原则采取措施。a)首先应迅速查清监测装置是否发生故障或信号装置是否发生误动作,然后立即采取相应的措施,使异常参数复位或解列、灭磁、停机。b)如果被监测参数突然超过允许值(或短时内突变),运行操作人员应迅速将发电机解列、灭磁、停机。然后再查清故障原因。未查清故障原因之前不得重新投入运行。22 措施的具体实施a)当发电机定子绕组(层间或出水)温度、定子铁芯温度等参数中的任何一项持续上升至规定的各自允许值以上时,信号装置自动报警。运行操作人员见到报警信号应迅速使发电机减负荷,直至该温度降至允许值以下为止。如果减负荷不奏效,应立即解除发电机负荷并与电网解列。如果测量发电机定子绕组各个出水温度的温差大于10,也应采取上述措施。当用电阻法测得的发电机转子绕组的温度超过允许范围时也应采取上述措施。b)当发电机轴承温度及其回油温度持续上升时,可适当提高进油温度。如果温度超过允许值,应立即停机并检查原因。c)当发电机内发现少量水时,应当将水排出并加强对发电机的监视。如果机内继续积水,则必须依次断开空冷器,以查清哪台空冷器发生漏水故障。然后采取措施将故障清除。 d)当空冷器内的水流量降低至额定值的75时,运行操作人员应适当减小发电机的负荷。同时应采取措施恢复至额定流量。e)当空冷器温度低于允许范围,应采取措施使其恢复正常,高于允许范围时,应加工业水进行冷却,再降不下温度时,应降负荷运行,同时应及时监查冷却水质与化水员联系。3、运行中监视参数为确保发电机的正常运行,应监控和记录有关机组运行状态的电气参数、冷却介质参数及机械参数。如有功功率、无功功率、定子电压、定子电流、定子绕组温度、定子绕组内冷水出水温度、机内压力、密封油压、轴承温度、轴振动等。 4、 结论41发电频率应保持在50HZ,正常变动范围为土0.5HZ,当发电机的功率因素为额定值,频率与额定值的偏差不超过土2%时保证输出额定功率。42当发电机的功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过土5%,最高不得大于额定值的110%即11.55kv,此时定子电流,转子电流不超过其额定值。发电机的最低运行电压应根据稳定运行的要求确定,一般不应低于额定值的90%即9.45KV,当发电机电压降到额定值的95%90%时,定子电流长期允许的数值仍不能超过额定值的105%即4330A 43发电机允许在三相电流不平衡条件下运行 ,但发电机定三相电流之差不得超过额定值的10%,且每相电流超过额定值,且负序分量与额定电流之比不超过8%时能连续运行。44发电机功率因数不正常不得超过迟相(滞后)0.95,即无功/有功大于等于1/3。电压调节器投入时,如有必要可以在功率因数为1的条件下运行,并允许短时间在进相0.95范围内运行。当在低于功率因数运行时,励磁机的定子励磁电流不得大于铭牌的额定励磁电流值,以防止发电机转子绕组过热。45发电机配用的空气冷却器,在进水温度不超过33时,入口的气体温度不超过去40。最低不低于20,当入口风温低于40时,每降低1,允许定子电流抬高额定值的0.5%,转子电流也相应增加,入口风温最高不得超过55,入口风温端差不得超过3,入口风温与进水温度不超过8.当发电机入口风温超过40时,静子电流要相应降低。46发电机定子线圈对地及相间的绝缘电阻,测量应使用2500V的兆欧表,其数值在热状态下每千伏工作电压不低于1M欧,在冷态(20)下每千伏工作电压不低于2M欧,并不低于前两次测量值的1/31/5,吸收比60/151.3(发电机冷热状态以静子额定温度的50%为界)。我厂#1发电机组带36MW运行时各项参数: 有功功率:39MW 无功功率:16.89MVar 功率因素:0.906 励磁电压:21.91V励磁电流:3.0A 三相定子线电压:AC:10.63KV AB:10.62KV BC:10.60KV400V低压:385.3V 三相定子电流: A:2114A B:2129A C:2136A交流无刷励磁机垂直振动:0.025mm 水平振动:0.12mm 轴向振动:0.045mm发电机转子:垂直振动:0.018mm 水平振动:0.12mm 轴向振动:0.034mm1#轴承:水平振动: 0.009 垂直振动:0.007 轴向振动:0.020 2#轴承:水平振动:0.019 垂直振动:0.025轴向振动:0.0113#轴承:水平振动:0.023 垂直振动:0.025轴向振动:0.0334#轴承:水平振动:0.015 垂直振动:0.010轴向振动:0.027#1发电机带54MW运行时各项参数:有功功率:55.04MW 无功功率:20.41MVar 功率因素:0.936 励磁电压:35.0V 励磁电流:4.11A 三相定子线电压:AC:10.62KV AB:10.60KV BC:10.56KV400V低压:386.13V 三相定子电流: A:3138A B:3244A C:3054A交流无刷励磁机垂直振动:0.018mm 水平振动:0.09mm 轴向振动:0.037mm发电机转子:垂直振动:0.015mm 水平振动:0.09mm 轴向振动:0.029mm1#轴承:水平振动:0.016 垂直振动:0.011 轴向振动:0.010 2#轴承:水平振动:0.016 垂直振动:0.017轴向振动:0.0213#轴承:水平振动:0.025垂直振动:0.017轴向振动:0.0384#轴承:水平振动:0.017 垂直振动:0.025轴向振动:0.012#1机61.4MW负荷运行时各项参数:有功功率:61.40MW 无功功率:15MVar 功率因素:0.955 励磁电压:29.0V 励磁电流:4.01A 三相定子线电压:AC:10.62KV AB:10.66KV BC:10.60KV400V低压:386.13V 三相定子电流: A:3282A B:3395A C:3354A交流无刷励磁机:垂直振动:0.014mm 水平振动:0.07mm 轴向振动:0.027mm发电机转子:垂直振动:0.012mm 水平振动:0.07mm 轴向振动:0.026mm1#轴承:水平振动:0.018 垂直振动:0.016轴向振动:0.011 2#轴承:水平振动:0.017 垂直振动:0.017轴向振动:0.0223#轴承:水平振动:0.0310垂直振动:0.018轴向振动:0.0364#轴承:水平振动:0.019 垂直振动:0.020轴向振动:0.030 经全面技术分析总结:我厂#1机组从启动试运行到带不同负荷运行,根据监控和现场实测的有关机组运行状态的电气参数、冷却介质参数及机械参数。如有功功率、无功功率、定子电压、定子电流、定子绕组温度、定子绕组内冷水出水温度、机内压力、密封油压、轴承温度、轴振动等各项运行指标、参数变化在设计规定的合理变化范围内,自试运行到目前为止发电机运行工况良好,无其它影响机组正常运行的重大缺陷,可安全投入运行。 桑梓综合利用发电厂有限责任公司生技安监部2009年12月23日