国内外煤气化技术介绍重点学习ppt课件.ppt
专家介绍,山西省粉煤气化工程研究中心总工程师。 在中科院山西煤化所长期从事流态化和煤化学工程研究开发,作为项目 负责人成功地开发了灰熔聚流化床粉煤气化技术,为灰熔聚流化床气化技术第一发明人。 作为首席科学家主持国家重点基础研究发展规划项目(973)“煤热解、气化及高温净化过程的基础性研究”,为形成新一代煤转化技术奠定了基础。 作为博士生导师注重研究队伍和研究生培养,指导博士生12名,发表论文134篇。 获中科院科技进步一等奖两次、国家八五科技攻关重大科技成果奖一次、国家发明三等奖一次及若干省、部奖,获国家发明专利和国家实用新型专利各一项。,国内外煤气化技术介绍 张永奇 王 洋中国科学院山西煤炭化学研究所山西省粉煤气化工程研究中心 2006. 5. 28,煤炭的特性 煤气化原理 现代煤气化技术发展,介绍内容,中科院山西煤化所研究所介绍,1954年10月创建于大连市(中科院煤炭研究室)1961年迁至太原市1963年扩建为中国科学院煤炭化学研究所1965年1978年改名为燃料化学研究所1979年复名为中国科学院山西煤炭化学研究所,现有职工570人,其中科技人员393人,中科院院士1人,研究员40余人,副研究员及高级工程师110多人,另外还有在读博士、硕士研究生约150人。,人员结构:,主要研究学科方向,煤化学与化工,催化化学与工程,新型炭材料,化学反应工程,承担国家重大科研项目,山西煤气化工程研究中心简介,1980年成立灰熔聚煤气化课题组;1994年扩建为气化室;2001年改名能源环境工程实验室;2002年改名为煤气化工程研究中心;2005年成立山西煤气化工程研究中心;进行加压灰熔聚煤 气化工艺大型化的开发。,一. 煤炭的组成和用途,煤炭:复杂的有机含碳矿物(从褐煤到无烟煤),以碳为主, 主要成份为C,H,O,N,S;高度芳香化;多少不等的 无机矿物, Ash : 150%, Water: X60%, Volatile:345%,用途,能源,燃烧发电,(1035MJ/kg),能源,制合成气 CO+H2,H2制燃料气CH4,CO,H2制还原剂(冶金焦,铁合金焦)制吸附剂(活性炭,活性焦),煤气化:,CnHmOxNySz=C+CO+CO2+H2+NH3+HCN+H2S+COS+,Coal,Oxygen,Steam,Gasifier Gas Composition(Vol %)H2 25 - 30CO 30 - 60CO2 5 - 15H2O 2 - 30CH4 0 - 5H2S 0.2 - 1COS 0 - 0.1N2 0.5 - 4Ar 0.2 - 1NH3 + HCN 0 -0.3Ash/Slag/PM,煤燃烧:,Coal,Air,Flue gas,燃烧和气化的对比,煤气化的用途:,煤,气化,净化,(=80% ),CO2,变换,H2S,NH3,粉尘,K,Na,Hg,H2,Fuel cell,(=80% ),电力,64%,IGCC,(=60% ),电力,48%,合成气,H2,炼油厂,汽油柴油,直接液化,油品,合成氨,NH3,合成气,合成,甲醇合成油,甲醇,DMEMTOMTPMTG,煤气化过程的简单分析:,现代电力和能源化工对煤气化的要求,大规模、高生产能力 单台处理量达 5002000 ton/day 过程高效 操作压力、操作温度合理 能耗低 设备投资低 环境友好,净化成本低 粗煤气、水、灰渣净化处理容易,无环境二次污染 煤种适应性高 可适用于高灰、高灰熔点煤,国内外煤气化工艺,已商业化和正商业化的工艺:, 气流床气化 GE-Texaco,Shell,GSP,E-Gas,K-T, 流化床气化 HTW,Winkler, AFB, 固定床气化 Lurgi,Lurgi,HTWKRWAFB,TexacoE-GasShellGSP, 移动床, 流化床, 气流床,典型的气化技术,Lurgi炉,加压固态排渣 Lurgi,德国,1930年,合成气O2/Steam鼓风运行装置: SASOL 97台,南非 大平原 18台,美国 中国11台,固定床气化炉,历史长,炉数多,使用可靠逆流热交换,出口温度低(250-650)热效率高气体干馏产物多,甲烷高,热值高焦油等杂质多,下游净化困难使用不粘块煤,价格高氧消耗低而蒸汽消耗高(1-2kg汽/kg煤)固定床气体分布影响大,处理能力有限(500-800吨),Lurgi 氧气鼓风气化炉的典型操作结果,气流床,常压 K-T,1949年,德国,50台(29台1993年)加压 Texaco( 2.56.5MPa ),德国,日本,美国,中国 中国最多 (鲁南,上海,淮化,渭河,南化,榆林)Shell,流化床,Winkler,常压,1926年,70台,现已剩余很少HTW( 1.03.0MPa ),1986年AFB 2001年常压商业运行 常压低压(0.5MPa)推广中 2006年,加压大型半工业试验装置建设,Texaco 气化炉,气流床熔渣气化炉,水煤浆(60-65)(dp0.1mm),O2鼓风;耐火衬里压力 2.8-6.5MPa急冷或废热锅炉换热1350-1400熔渣急冷排出,Texaco气化炉的运行结果(冷水工程),Shell 气化炉,干煤粉(dp0.1mm),锁斗O2/H2O 鼓风;膜式水冷壁(垂直管)压力 3.0MPa废热锅炉换热1500-1600熔渣急冷排出循环煤气降温固化飞渣,壳牌气化炉的典型数据,GSP气化炉,干煤粉(dp0.1mm),锁斗O2/H2O 鼓风;膜式水冷壁(螺旋管)压力 3.0MPa1500-1700熔渣急冷排出,E-Gas气化炉,二段,水煤浆进料无需循环气急冷固化飞渣1987年由DOW 化学公司建成第一套工业化装置,整个工艺流程包括煤浆制备,气化炉和排渣系统,煤气的冷却净化及热量回收装置。,气流床的备煤和进料,煤中矿物和渣的流动特性(气流床), 干粉煤都能气流床气化,但受灰渣影响, 气化炉的操作温度150 灰的流动温度, 高温耐火材料磨蚀增大, 气化炉材料质量要求提高, 污水系统结垢增加,建议灰渣流动温度1350(Texaco),粘度25pa.s,对非牛顿型流体渣,渣口温度tcr,Slag viscosity as a function of temperature, 加助熔剂降低灰渣流动温度和粘度,CaO,X=酸/碱比,Tf=13.545X-229.08X1232,CaO的加入: 增加了成本 增加了灰分 增加了后系统结垢,耐火衬里:,耐火衬里的寿命气化炉的寿命,寿命,材料(70% Cr2O3, ZeO) 渣流速 渣性质 气化炉结构,渣的渗透性 热震 裂纹扩展,措施,低温操作 减少开停车热震 加强制造质量管理,膜式水冷壁:,渣的自平衡厚度 操作温度,水冷壁换热量,废锅:,昂贵还原性气氛下金属的高温腐蚀(H2S,HCl) 和低温腐蚀(灰中金额熔性的Cl等),炉管温度限制450,流化床气化(1)HTW,1926年德国Winkler发明流化床气化炉 碎煤(06mm)以空气/蒸汽或氧/蒸汽鼓风气化 气化温度850-950,以防灰渣烧结,因而适用于 生物质,泥浆,褐煤及高活性烟煤气化 炉内温度均一,生成气不含焦油等高分子有机物 设备简单,材料要求低,投资低 氧消耗低(300m3O2/Km3(CO+H2) 碳转化率约95,需增加小型CFB燃炉 HTW,25t褐煤/h,1.0MPa,1986年德国;泥炭,1988年芬兰 Hybrid系统现备受关注;Transport-reactor,KBR美国 Hybrid,Fosterwheeler,美国,流化床气化(2)灰熔聚流化床气化,1959年法国Jequire( Nancy大学)发明 美国Westinghouse(KRW),Gas Technology Institute (U-gas)开发,1980年1994年上海焦化厂,1998年 美国Pinon pine 中科院山西煤化所(AFB),1980年开始研发,2001年:2400mm,常压100吨/天,制合成气成功 2400mm,0.5MPa系统正商业推广1999年 300mm , 1.5MPa研发完成2005年 1000mm ,100吨/天,3.0MPa系统建设中,灰熔聚流化床气化基本原理,气固流态化 适当气速使煤沸腾流化 传热传质性能好 气化强度高中心射流形成局部高温区 提高气化强度 促使灰渣团聚灰渣团聚重力分离 选择性排出低炭含量灰渣 炉料炭含量高结渣风险小 炉温提高煤种适应性宽飞灰可控循环 提高碳转化率,灰熔聚特殊分布器结构,特殊内部循环的流化床 (温度达1050-1100) 局部的高温区(1200-1300) 使灰粒熔化长大 特殊分离管使灰粒和半焦选择性分离, 从而保证了床内的碳浓度,防止了高 温下灰的无需的烧结,提高了反应温 度,拓宽了煤种从褐煤到无烟煤,特殊分布器结构以建立:,1980-1983年 流化床气化基础,流态化基础,以及灰化学基础1983-1985年 实验室小型模型气化试验(300mm,常压)1986-1990年 中间试验放大(压力0.030.5MPa,1000mm)19911995年:完成氧气/蒸汽鼓风制合成气流化床气化放大19962000年:加压试验(1.01.5MPa,300mm)工程放大设计2001年:工业示范成功 (100吨/日,常压0.03MPa,2400mm)2004年:国家发改委定为推广项目2005年:与晋煤集团成立工程中心,加强低压气化大户推广和加 压气化炉放大工业设计中:100-250吨煤/日(0.03-0.5MPa, 2400mm)中试建设中:5001000吨煤/日(3.0MPa , 1000mm),灰熔聚流化床气化研发历程:,部分试验煤种分析数据,部分试验煤种分析数据,AFB典型的气化结果,试验煤种特性煤种:褐煤烟煤无烟煤石油焦 灰含量:1%37.88%灰熔点:1160 C1500 C +挥发份:6.15%32.15%所有试验煤种均能连续稳定操作,气化指标、消耗指标、处理能力等依煤质 优劣而不同,气化过程的评价:,最大的煤气化学能产出,冷煤气效率,最小的消耗外功,过程效率,气化过程的分析和选择,不同气化炉工艺冷煤气效率和气化过程效率比较,*10%残炭回收并进一步折算为5%的功,干法进料气流床与流化床气化备煤能耗随煤灰分变化,*折算基准:煤(灰分0%),热值为25.1 MJ/kg,气化过程的分析和选择,水煤浆进料气流床气化煤浆水蒸发和升温热耗、实物煤耗及灰渣量随原料煤灰分的变化,热耗、煤耗以及灰渣量随灰分增加而增加,*水煤浆浓度: 60%,煤的热值: 25.1 MJ/kg,和水煤浆进料气流床气化炉相似,但影响程度显著减小,高灰含量易引起耐火壁和排渣系统故障,干法进料气流床气化 升温热耗、实物煤耗及灰渣量随原料煤灰分的变化,热耗、煤耗以及灰渣量随灰分增加而增加,气化炉操作温度较低,热耗、煤耗及灰渣量随原料煤灰分的增加略有降低,流 化 床 气 化 升温热耗、实物煤耗及灰渣量随原料煤灰分的变化,煤气化综合考虑,煤气化为特定组成气体时必须经气化,变换,甚至合成等步骤 煤气化时常根据气化工艺选择合适煤种,为降低运输成本,则 应根据源煤性质选择气化工艺 固定床气化工艺是工艺最成熟的技术,可制得中热值煤气,特 别适合城市和工业燃料气利用,缺点是:1)块煤,2)焦油酚产 出难于净化,3)CH4等轻烃含量高不适合于做化工合成气, 4)蒸汽消耗高,5)气体分布要求使固定床气化炉放大困难 流化床气化炉可气化制取合成气和燃料气,使用碎煤,无焦油酚 等污染物,结构简单,投资低,氧耗低,成本低;加压流化床 HTW可用于大型气化系统;灰熔聚流化床气化技术AFB可用于多种 煤,特别是由于温度温和,因而对灰分,灰含量较不敏感,缺点 是:转化率较低 90-95%,灰渣带出量大,需完善再燃技术,工 程放大尚待完成,特别是压力的提高以减少压缩能耗,气流床气化是当前最先进成熟的大型商业化气化工艺,以Texaco 技术商业业绩最多;Shell氧耗较低,有效气成份较高;E-Gas能 耗较低;GSP较经济。 对气流床水煤浆进料系统特别应强调降低灰熔点灰含量以减少故 障,增加浓度以提高效率 对气流床干粉系统则应注意低灰低灰熔点煤的使用,降低备煤能耗 Shell气源的合理利用已减少变换能耗,或用急冷的GSP以降低废热 锅炉投资 应加强混合系统(Hybrid)的研究,使流化床气化最大发挥投资低 的优点和克服转化率低的缺点 多联产系统的发挥,Thank you !,