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    某某电网公司系列培训课件.doc

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    某某电网公司系列培训课件.doc

    许继电气股份有限公司 许继电网公司系列培训教材现场工程调试经验宝典2V1.02009.6目 录1. 编制说明12. 软件问题22.1 系统软件问题22.2 网关软件问题:222.3 装置软件问题263硬件问题283.1 装置硬件问题283.2 网关硬件问题324. 工程设计问题335. 外购件问题346. 调试质量问题417. 用户原因498. 其他581. 编制说明本手册汇总了部分许继电网公司售后服务人员的工作总结和服务经验,是许继售后服务人员大量工作心血的结晶。此次问题汇总的目的是通过本手册,加快现场处理问题的速度,减少处理问题走的弯路,建立排查及处理问题的思路,学到更多现场调试的经验,更加清晰的了解产品和运行情况,为提高售后服务质量,更好的为客户提供优质服务奠定基础。由于汇总时间及汇总人的水平和能力有限,书中可能会出现类似问题的重复及问题的处理方式不当或是有更好的解决方案等,希望大家能给予指正。 2. 软件问题2.1 系统软件问题问题描述:电容器遥测不能上送!原因分析:检查遥测上送报文,发现确实没有遥测上送,检查远动转发表,点上送位置没有问题。检查设备信息体,发现监控数据装置采用的是02扇区上送遥测,检查远动库,没有该信息体。处理情况:修改远动数据库,保证数据库中有该信息体后,重新上装转发表,数据正常。问题描述:06C1429吴忠红星变、220kV小坝变、330kV侯桥变。增加一个101备用通道后,远动操作系统老是重新启动。原因分析:没有增加101备用通道时,远动运行正常,检查新增加的备用通道,发现备用通道是通道3,但是zfch配置中的通道号确是2,这样和通道2中的zfch的通道号重复。处理情况:将通道3中的zfch中的通道号改为2即可。问题描述:08C1945山西忻州河边变扩建调试,原有远动新加间隔的信号无法上送调度。原因分析:原有远动新加间隔的信号无法上送调度,监控信息显示没有问题,检查远动接受装置上送没有问题,检查远动库及转发表中数据也未发现为题,但是在远动浏览及转发有问题,但是未发现有错误。处理情况:将转发表中新加间隔的信息删除重新添加一次后正常,估计原来转发表添加错误。问题描述:08C2135天水330kV武都变,当网口1 IP设置为192.9.200.150是 网口2 IP设置不成功原因分析:网口2 南瑞分配的B网IP是192.9.201.150。按804网关的设置IP方法设置,网关重启后IP并未改过来。检查电脑网卡IP与网关也在同一网段。起初怀疑是网卡有问题,将网卡禁用又启用后,仍不见效。决定重灌一次网关底层程序。还是不行。后仔细研究徐云松的文件后发现,影响与召唤IP的文件为gwm文件,将其删掉并更换后,再将电脑IP与网关IP的子掩码同时改为3个255后IP设置成功。问题描述:08C2135天水330kV武都变,网关804版本不一致,升级不成功,程序版本显示仍未老版本原因分析:仔细查看804网关程序,发现影响程序版本显示与后台召唤IP的文件为gwm文件,但是在手动拷贝到jffs2文件夹下面的时候报权限不足。分析可能是因为此文件正在运行中,用telnet.exe用kill命令杀掉该进程后可以手动删除gwm文件。 升级成功。问题描述:08C2135天水330kV武都变,定值召唤报错原因分析:用主站调试工具召唤定值报错,仔细查看CID文件中<SettingControl actSG="1" numOfSGs="32"/>为32而实际定值区为8个。 修改后正常。问题描述:08C2135天水330kV武都变,用主站仿真工具看信号不上送原因分析:用telnet.exe程序杀掉gwm103进程,查看报文,发现装置确实发出报文,问题不在103处,杀掉gws61850进程,查看报文发现无法解析103的报文,问题应该出在 .map映射文件上,打开文件查看发现确实该点对应的有问题。修改后上送正确。问题描述:08D0982锦州港湾220KV变,南瑞的母差保护BP-2B与后台通讯上后,遥信变位告警窗中没有信息原因分析:在报文监视窗中可查看到104报文,报文上送正确,确定是监控数据库有问题处理情况:查看相关数据库发现BP-2B的遥信库有一个配置项变位报警应设成异常,不能设成正常,改正后问题解决 问题描述:08D0982锦州港湾220KV变,在JAVA环境下修改后 ,重启报表服务,但报表中都没有数据原因分析:ICS8000修改报表后,除了资源提交和导入外,还要重新设报表配置项,否则报表启动会报错,打开报表没有数据处理情况:重新设报表配置项后,恢复正常。 问题描述:05A2201重庆110kV李渡变,有一条线路保护装置通过测控装置上送到后台的开关和刀闸位置在监控1和监控2不一致;同时遥控此线路的开关时会造成本线路的母线刀闸合闸,次问题非常严重;原因分析: 两台监控的显示状态不一致,首先检查了信息点,没有发现异常;同时检查测控装置和相关的图纸,也没有发现开关和刀闸的接线有问题。对两台监控进行详细的检查,发现有问题的监控2的升级脚本已经安装,但是监控1的确没有安装。处理情况: (内部讨论)对监控1的升级脚本进行安装,监控的显示信息恢复正常,此时检查断路器合闸时的刀闸情况也正常。问题描述:08B1543内蒙锡林浩特35kV镍矿变电能采集器通讯,监控无法采集威盛威远电能采集器电量数据,装置和电能采集器通讯正常。原因分析:检查报文发现电能采集器的报文监控无法识别,威远采集器的电度表号是以采集器内的实际开关号上送的,而监控识别的电度量报文,需要接口程序中作相应的转换。处理情况:接口中将设置的开关号转换成间隔标序号后监控采集正常。问题描述:08B1543内蒙锡林浩特35kV东苏查干敖包变电能采集器通讯,监控无法采集威盛威远电能采集器电量数据,装置和电能采集器通讯正常,接口询问采集器时,采集器回答无数据。原因分析:和接口程序无关,确定是电能采集器本身设置或本身有问题,因为是周末,联系采集器厂家电话无人接听。处理情况:跳过电能采集器,直接通过网关和电度表通讯采集电度量。问题描述:09A0001河北邢台北500kV变,两期的WDR-851并在一起和南瑞的后台通讯有问题。原因分析:由于前两期所供设备WDR-851为C语言下编译的保护程序,本次所供为VLD下编译的程序,两种类型的保护装置在通讯处理中存在不同。主要是在上送开关量信号的时候:前期在C语言编译下的保护通讯,其信息点不重复,fun号一样,保护和测控信息通过保护公共地址1和2区分信号;VLD编译下的通讯程序,保护和测控信息通过功能类型FUN号来区分,保护公共地址都为1,并且其压板与开关量信号有部分INF号重复。也就是说如果监控厂家通过前期的保护接口程序和新上的保护装置通讯总召唤时是会有问题的。如果不了解前两期的通讯方式,简单的对点还发现不了这个问题。早期设备所给的点表并没有要求处理FUN,所以其在程序处理中没有对该字节进行处理,本期主要原因在于,我们的INF存在重复,且需要通过FUN进行判别处理才能区分设备信息。现场南瑞继保已经将设备通讯完毕,且与中调、网调信息核对完毕,导致在设备总召时,有部分信号变化!(网调发现信息经常变化提出异议)由于发现该问题时已经临近投运,如果重新制作数据或更改保护程序均无法满足投运的时间要求,使我们与后台厂家双方均倍感压力。(其实细想起来,我们为什么需要重复信息点呢?并且改变原有的信号上送的方式呢)。处理情况:最后,发现我们有5个遥信存在重复,后将非电量保护的5个开入弃用,将开关量重复的点号接入非电量保护的5个开入,将非电量的定值整定为告警,将非电量跳闸的出口接线解除。 问题描述:08C1074 无锡110KV方湖变,启动远动机的时候起不起来,通过接显示器看到rtuserver报“failed to create empty document.”原因分析:发现所变CIb远动库里面配置了个00扇区,信息体地址为0000处理情况:把该点删除,启动成功问题描述:浙江金华永康110kV花街变,WYD-803装置经过MOD24A装置,使用101规约与调度主站通讯,通讯一直没有链接成功。原因分析:在使用1200bps,1700+/-400HZ参数情况下,调度端一直有下行命令,10 49 08 51 16,但是没有收到我们链路完好确认报文。我在甩开通道,在MOD24A自环,在更改为CDT的情况下自发自收是正常的。带上通道自环也是正常,又用WYD-803的数字口用笔记本模拟主站调试,遥测遥信数据都是正确上送的,RTU的设置都是正确的;调度主站带上通道自环能收到10 49 08 51 16,使用ComTest测试一下调度下行报文,根本不是101链路报文(未记录下来)。估计是主站的波特率设置有误,但是让调度核实结果坚称是1200bps,最后让沈天亮携带一个备用MOD24A去主站与对调,发现1200bps,1700+/-400HZ通讯是成功的。此时能确认是主站的波特率是设置错误。此时仍不承认。恰巧主站的厂家人员在,在其帮助下查出来是主站的波特率根本没有设置成功。处理情况:更改为1200bps,1700+/-400HZ后能够建立通讯链路。问题描述:石嘴山35KV渠口变,07C1418头闸,07C1420灵沙变.,后台能把位置信号发给五防,但是五防发的解锁命令后台却收不到。原因分析:用笔记本直接接到五防出来的串口上,笔记本能收到五防发过来的解锁命令报文,这样与五防没有关系了,检查网关的串口线,串口线也没有问题,最后检查网关跳线,发现下面的两排短接子在右边,上面的一排短接子在左边时,此时既不是232接口又不是485接口,但是用232通讯时,串口能发报文,但是不能接受报文,此现象很容易误解。处理情况:正确将跳线跳为232口,五防和后台一切正常。问题描述:09B0808、06D0451琼海220KV官塘变工程,用户反映地调数据一直处于溢出状态。问题分析:地调使用的规约为CDT规约,查看远动数据库转发表,发现地调转发库规约量程使用的是32767,把规约量程全部改为2048后数据上送正常。频率的装置系数也错误。解决情况:更改后频率上送正常。问题描述:06B1952山西朔州220kV平鲁变监控远动维护,调度无法收到远动104通道装置上送保护SOE。原因分析:检查远动通道配置,发现隐含字段yxmode 0和soemode 0设置正常,保护动作SOE报文1F报文有上送,但是调度无法解析,询问调度相关人员,他们也不知道该收到什么报文才能解析。后分析可能和但双点有关。处理情况:更改远动转发表,将SOE设置成单点,并且触发相关遥信报文后调度接受正常。问题描述:04B1717内蒙巴盟220kV厂汗变新加两台电度表无法采集数据。原因分析:检查电能采集器和电度表通讯正常,能正常采集数据,通过笔记本单独和点表也能通讯,但是网关下发命令正常,回复数据不对,怀疑是网关和电度表两侧的串口参数不匹配。处理情况:更改接口程序,采集电能采集器转发的电度表数据后正常。问题描述:远动增加网关通讯中断信号给调度时,实际网关是通的,但是转发表浏览中显示中断。 原因分析:检查转发表,IP是10.100.100.12,定义的网关中断标签是FFYXFF01000C,也没有错。最后检查rtuserver.cfg,发现devinfo 2 0 0 10.100.100.12 2404,这是由于监控分配IP地址表时,做的不规范,远动库又是从监控库导出的。处理情况:将IP 10.100.100.12的网关的中断标签是FFYXFF010002就可以。问题描述:主变WBH-821装置 只要接上网关,整个网关带的装置都通讯中断,去掉WBH821装置,其他装置通讯正常。原因分析:首先用笔记本模拟网关和装置通讯,装置通讯正常;然后用笔记本模拟装置和网关通讯,网关也正常;最后换掉一个后备保护的CPU,装置也能正常通信,看来是装置老cpu有点问题,但是最后将通讯地线接到空端子上,此时用原来的CPU装置能正常通讯,信号也能正常上送。处理情况:将通讯地线接到空端子。问题描述:08C1477北京张坊35kv变电站,我们给远动上送的SOE时间不对与实际相差好几个小时,但是分钟和秒都对了。原因分析:可能是我们的远动机所选的时区和远动端不一致。处理情况:将显示器和鼠标拿到wyd-802处接上,然后把我们的时区改为北京时区,然后点击regsave,重新启动计算机就好了。问题描述:08A0060唐山国丰薄板110KV变后台机监控报数据库受到破坏,无法正常运行。原因分析:电脑数据源受到破坏,IP地址丢失。处理情况:重新把库恢复,重新配置数据源,重新配置IP地址。问题描述:08A0060唐山国丰薄板110KV变,计算机运行慢。原因分析:是由于动态的配置SQL SERVER的内存最大值选的过大导致。处理情况:把动态的配置SQL SERVER的内存改小。现象描述:08C2370哈密大泉湾增容改造工程,发现现场1#2#变压器的数据都不上,经检查发现遥测数据转发的区为01区,发现装置上都是2.75的版本。原因分析:查看2.75版本的104规约遥测区间在02扇区。处理办法:把01扇区更改成02扇区。重启远动,数据上送正常。现象描述:08C2370哈密大泉湾增容改造工程,断路器刀闸地刀的位置有好多对不上?发现好多点多对不上原因分析:感觉库里做的不对,回到哈密电力公司,借来施工图纸。花了一天的时间,把库重新做了一下,按照原来给地调的转发表重新做了一变处理办法:把原来的RTU删除,换上重新做的RTU,重启监控与地调对信息点,800的保护和测控全部正确。3100的线路通讯中断无法上传数据。查明原因是3100装置上的网卡可能坏了,3100的保护测控装置和地调通讯就有问题:3100装置的规约系数为2048,WYD-802内的规约系数为32767 ,装置有一点负荷,地调就不显示数据。装置带负荷正常,地调数值就会越限。建议他们把装置换成800的装置。现象描述:08B2336新疆阜康市瑶池220KV瑶池变,日报表自从2009年5月19后,报表全部内容为空,什么数据都不上。原因分析:由于220KV瑶池变的数据量太大,怀疑是报表历史库已经存满了,报表存不下了,需要删除老的数据。处理办法:打开SQL SERVER Enterprise manger下选择CBZ8000_HIS下表中,凡是带_2007年的文件全部给删除,(经过地调的同意)。重启数据服务,数据上送正常。一般的变电站大概三年清理一次历史库,可以根据数据库的大小数据量大的话,二年多需清理一次。现象描述:08B2336新疆阜康市瑶池220KV瑶池变,35KV电容器的报表自投运以来从来不上数据的问题。原因分析:打开数据库维护系统,发现历史存储模式为不存,所以报表没有数据。处理办法:将报表的历史存储模式:改为60分钟。重启监控,过了整点以后,报表数据可以问题描述:06c0167青海川口变,网关40带的低压装置保护通讯频繁中断现象。原因分析:首先检查网络情况,发现该站低压保护装置采用双网通讯,采用双网关NWJ801网关双串口通信,用GWMangger.exe检查,发现网关10.100.100.40的地址为32的串口没有报文,11.100.100.40的地址为34的串口没有报文,但是后台显示32装置通讯中断,34装置显示通讯正常。重新连接一把10.100.100.40网关,32装置通讯恢复,34网关通讯中断。估计是串口A和B的485线有交叉现象。处理情况:重新检查串口A和B的485线,发现确实有交叉情况。最后恢复串口线,问题解决。问题描述:110KV宣家沟变,IEC101规约,远动带mod240E双击切换猫与集控站和调度主站通信时,通道过段时间会莫名其妙的中断。原因分析:首先测调度的发送电平为550mv,量我们猫的发送电平为800mv,说明发送电平都没有,把猫断电重新启动一次,通道可以自己恢复,说明猫与通道的配合有问题,通过咨询,mod240e需升级为10秒钟切换的程序,更好程序,问题解决。问题描述:05C0029河北邢台110kV郭城变消缺,通过保护管理机CSM-300E通讯的四方老保护无法和监控和远动通讯。原因分析:询问用户CSM-300E曾经重新启动过,启动后才通讯不上,检查CSM-300E未正常启动,接上显示器发现操作系统检查键盘错误无法正常启动。处理情况:检查CMOS设置中HALT ON ALL,设置HALT ON NO ERRS后启动正常,通讯正常。问题描述:06D1893湖南怀化220KV阳塘变,保护装置(WXH-803)时钟不对,改完时间后还会变为错误时间。原因分析:依据故障现象分析,肯定有主站对装置进行对时,且这个主站的时间不对。处理情况:保护装置直接连接的上位机为保护管理机WTX-803, WTX-803默认20分钟对接入装置对时一次,对时依据的时间是WTX-803自己的系统时间,同时WTX-803也可以接受其上位机(监控或远动)的对时,从现象上看问题应该是WTX-803没有被对上时。检查保护管理机的配置文件Channel.cfg,发现其Ch_SetTime项设为0,即不接受网络通道的对时,改为1,重新启动后正常。问题描述: 06A1784湖南怀化35kV修溪口变,监控死机,重新安装系统恢复备份后数据服务无法启动。原因分析:启动时报初始化IP0.0.0.0失败,检查网络正常,安装过程也正常,排查后发现计算机名和数据库中应用信息表里应用信息的所属计算机名不一致。处理情况:修改数据库中应用信息表里应用信息的所属计算机名,使之和计算机实际名称一致,启动后正常。问题描述:07D2387湖南湘钢三中央,北京德维特装置接入,通讯存在问题通讯不上。原因分析:北京德维特装置是首次接入许继8000系统,没有专门的接口程序,但其采用的规约为标准MODBUS规约,针对这种规约的接口程序在接口程序库中有,直接调用后通讯不上,仔细核对两种装置后发现,虽然规约一致,但寄存器的起始地址和数据长度不一致,通讯波特率也有所区别。处理情况:按北京德维特装置的规约文本修改了接口程序的通讯参数及下发查询报文的寄存器起始地址及报文长度后,通讯正常。问题描述:08C1477北京张坊35kv变电站,我们给远动上送的SOE时间不对与实际相差好几个小时,但是分钟和秒都对了。原因分析:可能是我们的远动机所选的时区和远动端不一致。处理情况:将显示器和鼠标拿到wyd-802处接上,然后把我们的时区改为北京时区,然后点击regsave,重新启动计算机就好了。问题描述:05C0117侉子庄110kV变电站,网关用的是别的站拿来的网关,接口程序灌不进去。原因分析:后来换了网关也灌不进去,发现远动的数据服务没有关闭。这影响了网关灌程序处理情况: 退出远动后,接口程序能正确灌入。问题描述:06D0114松汀钢厂110kV变,监控和北京华隆直流屏通讯不稳定误报信号的问题原因分析:查看接口程序发现没有对接收的报文进行判别所以收到误码时,网关也会转发。处理情况: 修改了接口程序相应部分,问题解决问题描述:06D0114松汀钢厂110kV变,部分10kV保护装置有时通讯中断问题,不会自己恢复原因分析:查看通讯线发现线路的距离较长,有100米左右,发生通讯中断的装置都上开关柜,且他们都靠近变压器,分析得出应该是电磁干扰较大,加之线路距离较长所致。处理情况: 在通讯屏一段该通讯线末端并上100欧的电阻,问题解决问题描述:06C0067唐山贾安子220kV变电站,从监控操作员站远动客服端无法远程登陆远动主机1 ,进入到远程服务点击启动客户端后,刚开始网络状态正常是绿色的,但rtuserver状态始终是红色的,没有任何错误报告,查看版本号都没有程序启动。原因分析:开始怀疑是远动中的文件有丢失,将以前的备份重新上传到远动1中,重启机器,任然有该问题。估计是远动机硬件有问题,更换现场备用的远动802装置,将备份上传新机子,问题还是没解决。看远动的网络灯和串口灯闪烁也正常,监控也报了远动工作站登陆系统,最后确定问题是出在网络上。处理情况:查看监控服务器,发现有一个客户端正在和远动1连着呢,退掉该客户端,退出了服务器1,重启了操作员站,重启远动1,再远程链接远动1,这次链接正常。问题描述:08B1256 浙江泗安变110kV站,对时不正常。原因分析:发现装置时间一会儿准,一会不准,怀疑远动和监控同时下发对时保文所致,一查果真如此。解决方案:把监控对时更改监控接收对时即可。问题描述:08B1256 浙江泗安变110kV站,VQC和装置通信不正常。原因分析:现场用的nwj802和ntx803。在NTX803中增加vqc的ip地址即可。解决方案:如上。问题描述:07D1327宁波尚田(楼岩)110kV站,母设测控无线电压测量。原因分析:无解决方案:现场vld增加测量线电压元件。但是发现报文量值时有时无,经查发现公司多配置了个元件,元件输出也选的是Uab Ubc,Uca,把该元件删除后即可。问题描述:07D1327宁波尚田(楼岩)110kV站,TBJa的动作电流。浙江反措要求大于0.6A。原因分析:我们实测为0.2A,说明书为0.25A。解决方案:过焊操作插件的并联电阻来提高到0.7A。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,启动远动机的时候起不起来,通过接显示器看到rtuserver报“failed to create empty document.”原因分析:通过如下方法逐步排查1、把其他站的备份拷进去,启动没问题。说明原动机本身没问题。2、把其他站的备份rtdb库拷进去,其他的所有配置用本站的。能起来没问题。说明就是rddb库的配置问题。3、 打开所有的rtdb库下面的几个表,由于有上万个点,没仔细核查。从直观上看格式没问题。4、 删除rtdb数据库的一半装置。删除后半部分后没问题。删除前半部分后就有问题了。这样逐步排查发现删除三个智能接口,就没问题了。初步判断这三个智能接口库配置有问题。然后就逐点核查,找了好久,发现任何问题,郁闷。5、 后来又删除前面rtu库所有的,只保留三个智能接口。能成功起起来,柳暗花明。兴奋。6、 再逐步试验,发现只要删除了两台所变的就可以起来。再检查所变。发现CIb有点诡异。我们装置不上送该点测量。远动库里面配置了个00扇区,0000点。7、 把该点删除,启动成功。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,主变FCK851/1做闭锁逻辑的时候有三个接点不通,通道号为第15 16 17。原因分析:查各方面配置都没问题。装置也显示开放了。但就是不通。不得已换成35 36 37通道。经验证没问题。解决措施:如上所述。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,和江苏华瑞泰低周通信不正常。原因分析:我们网关问,通过comtest能看到装置回的报文,但是我们网关认不出来。估计两边硬件配合有问题。解决措施:把华瑞泰485通过波士头转成232接入我们的网关。问题描述:08c1704无锡方湖110kV站,调101通道的时候不通。原因分析:查线发db9头的线焊错成341了。解决措施:重新焊头235。还有调远动的时候要有些耐心。101通道在系统初始化完毕之前并不打印任何报文。而cdt会只发同步字。104也能看到U格式报文。需要耐心等一下。问题描述:05D1527神木35KV郭家湾变,远动机可以上送远动数据,但调度遥控时不能操作遥控原因分析:查看也可收到下行遥控报文,后台也有返校报文但调度看不到返校报文处理情况:查看远动通道,在调度没遥控时下行通道灯也亮,查看载波机误码指示灯量,用户调小波特率调度遥控正常。问题描述:07D1425宁夏220KV小坝变电站,远动运行一会,系统自动重启。原因分析:没有增加101备用通道时,远动运行正常,检查新增加的备用通道,发现备用通道是同道3,但是zfch配置中的通道号确是2,所以和通道2中的zfch的通道号重复。处理情况:将通道3中的zfch中的通道号改为2即可。问题描述:06c0167青海川口变出现低压装置保护通讯频繁中断现象:原因分析:首先检查网络情况,发现该站低压保护装置采用双网通讯,采用双网关NWJ801网关双串口通信,用GWMangger.exe检查,发现网关10.100.100.40的地址为32的串口没有报文,11.100.100.40的地址为34的串口没有报文,但是后台显示32装置通讯中断,34装置显示通讯正常。重新连接一把10.100.100.40网关,32装置通讯恢复,34网关通讯中断。估计是串口A和B的485线有交叉现象。处理情况:重新检查串口A和B的485线,发现确实有交叉情况。最后恢复串口线,问题解决。问题描述:08B1308黄河750kV变工程将数据库中的电度倍率改为0.001,但是画面上还是没有变化。 原因分析: 检查实时库,发现当前值没有变化,但是累计值确实缩小了1000倍,再检查画面定义,发现组态用的是当前值Value,不是用累计值AmountValue。处理情况: 重新组态,重新更改画面,就可以了。问题描述: 08B1308黄河750kV变工程,报表由于要增加偏移功能,升级报表服务cellReportProject.jar,但是升级完后,报表却打不开。原因分析:由于升级后,报表的JAVA环境必须在1.5及以上,但是通过检查发现.profile配置错了,还是按照以前的老报表配置的。升级后,必须按照新的配。处理情况:重新配置.Profile文件,将JAVA_HOME=/usr/j2se改为JAVA_HOME=/usr/java可以了。问题描述:08B0151青海格尔木110KV光明变,监控时间不对。处理情况:由于时间一般都是远动下发的对时命令,检查发现,远动的GPS通道没有报文,进一步检查发现远动的时间不对,再看看保护管理机,发现保护管理机的GPS通道也没有报文,保护管理机的时间也不对,检查远动和保护管理机,发现GPS的通道对应的串口灯是闪烁的,但是GPS通道报文就是没有,怀疑是GPS装置有问题,检查GPS,发现同步灯一直亮着,但是1pps灯却不闪烁,正常是同步灯熄灭,1pps闪烁,把GPS断下点,再给上,发现GPS正常了,远动和保护管理机的GPS通道也有报文了,监控及保护装置的时间也对了。问题描述:08B0151青海格尔木110KV光明变,低压装置遥控不成功。原因分析: 检查,低压装置是用保护管理机WTX803通讯的,通过检查遥控报文,发现监控下发的监控选择报文,检查保护管理机的通道104报文,发现保护管理机回的选择返校报文很慢,继续检查串口报文,发现保护管理机下发的串口103报文,遥控选择报文下发的很慢,只要遥控选择的报文一下发,装置马上就回了遥控选择返校报文,看来装置没有问题。问题应该出在网络上,检查配置,发现该站用了2个保护管理机,一个保护管理机的用于A网,一个保护管理机用于B网,但是检查管理机的软件,发现A网的保护管理机的IP是10.100.100.9 11.100.100.9, 10.100.100.10. B网的保护管理机的IP是10.100.100.9,11.100.100.9,11.100.100.10,虽然A网的11.100.100.9没有接线,B网的10.100.100.9没有接线,但是这样的ip设置肯定不对,再检查配置文件,发现A网的保护管理机和B网的保护管理机都配了3个通道,一个是A网,一个是B网,一个是工程师站,这样和B网的保护管理机冲突,最后重新设置保护管理机的配置,A网只配A网通道,B网只配B网通道。处理情况:修改配置及重启保护管理机,遥控下发的很正常。问题描述:07D1174安徽宣城220kV南漪变,中调104通道有堵塞现象。该通道遥测为循环上送,循环周期为默认(没定义隐含字段的话即为默认),但是通过rtutk查看报文,每秒钟大概上送6段遥测。若碰到总召唤,调度侧在接受到一帧遥测报文后就看不到任何报文了,直至堵塞消失(近1min),而从rtutk观察发现总召响应报文以及遥测循环报文却一致在上送。原因分析:在本通道的配置文件zfch.cfg中添加以下隐含字段将其改为突变上送,以避免 大量数据上送引起堵塞。本次添加字段如下:/下面为区域模式字段(通用)/初始化模式:104重启发ASDU70 0:只要连接建立就发ASDU70InitFirstFlg 1 /为默认值/遥信模式 1:带时标 0: 不带时标Yxmode 0 /为原值,本次修改前已有该字段/发送方式标志aimode 6 /默认值是5周期上送,现改为6为突变上送/SOE模式 1:采用ASDU38上送 0: 采用ASDU30 31上送soemode 0 /为原值,本次修改前已有该字段/周期上送遥测时间间隔 单位(秒)cylicperiod 1 /为默认值,目前已无用。因为现在遥测为突变上送。/响应总召唤命令时每帧报文之间的间隔0150msCICNAFramePause 0 /为默认值/双机切换时刻需要保存的变化事件的时间间隔(s)TIMER_CHANGES_COUNT 0 /为默认值/双机切换时刻需要保存的变化事件的最大时间间隔(s)MAX_TIMER_CHANGES_COUNT 300 /为默认值/冗余模式配置 0: 多客户端模式 1:单个客户端激活模式,即当一个客户端下发激活命令将其它客户端设置为非激活状态redundancemode 0 /为默认值/0: CPTime56不带周几 1: CPTime56带周几DAY_OF_WEEK 0 /为默认值处理情况:经过处理后观察两天没再发生堵塞现象。问题描述:07D1174安徽宣城220kV南漪变,优特五防通讯中断原因分析: moxa管理机D662的A网网线虚接导致(第三根绿白)。通过查看moxa配置,com9负责五防串口报文转发(通道11),LAN1口负责五防网口104报文转发(通道5),详细配置见下图。如果LAN1口断掉就会导致五防通讯中断。重新压制一根网线更换后,五防通讯立即恢复,转发状态也恢复和监控以及现场一致了。做遥控试验正常。问题描述:08c1708江苏兴化110kV严家变,820A系列 装置不能上送控制回路异常。原因分析:检查本站设计蓝图,发现机构合闸回路全部未串弹簧未储能常闭节点。处理情况:将弹簧未储能常闭节点串接到合闸回路后,按以下方法可以模拟出控制回路异常:合上开关后马上分掉开关控制回路异常即可报出。820A些列控制回路异常逻辑为跳位,合位同时消失3S。合上开关,弹簧未储能动作,常闭节点打开,合闸回路不通,跳位监视回路也不通,2S(弹簧储能时间5S减去判控制回路异常时间3S)内分掉开关,跳闸回路断开,合位监视回路也跟着断开,这样装置判不到跳位与合位,3S后装置就报告控制回路异常。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,闭锁逻辑显示问题处理情况:本期上的一台电抗器保护WKB851(424)以及III母挪过来的一台WKB851(426),都是C语言版的老程序。在验证刀闸的闭锁逻辑时,不管逻辑满足时或不满足时装置的逻辑闭锁结果表中都是0。检查VLD配置,发现关联开入相都为-1,对应加上编号1,2,3后就能在闭锁逻辑表中正确显示闭锁逻辑结果了。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,南自SGT756主变保护通讯问题原因分析:由于手边没有SGT756模板,本次添加的两台SGT756都是现场根据打印的点 表,在systool中手动添加的。初步以为是数据库制作出了问题,仔细检查systool中103配置功能码,asdu类型,公共地址都无误,104配置也与监控数据库一致,问题应该不在systool这里。继续检查,用rtuview连接到WTX803抓取到的soe报文如下,Rx: COM4 68 36 36 68 08 2C 0A 81 01 01 FE F4 00 01 08 01 01 17 26 01 11 02 01 7F 03 12 06 01 01 EE 19 22 15 01 04 02 01 03 00 07 04 01 00 00 00 00 04 02 01 03 00 07 04 01 00 00 00 00 17 16Asdu类型为10,也就是说按保护装置按通用分类服务响应的,而我们wtx803并未配置也无需配置通用分类服务(仅仅是为了上送保护动作软信号)。应该还是保护装置设置的问题。处理情况:通过尝试,SGT756与WTX803通讯应设置如下规约选串口103,装置地址与WTX803一致,功能类型为1,公共地址1为1,公共地址2为2,比较关键的是要在其他设置选项中将上送事件选项去掉,它就不会按通用分类服务上送soe了。抓取某保护动作报文如下Rx: COM4 68 0E 0E 68 08 2C 01 81 01 01 7F 00 01 02 69 25 15 01 DE 16问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,南自PSL632C通讯问题原因分析:本期添加两台PSL632C装置通讯不上,rtuview只能看到对该装置的下行报文,无法看到装置响应的报文。用rs232-rs485转换工具将保护装置连在笔记本上问复位cu报文40也未反应。初步分析如下:1.数据库制作参考的是一期的(在systool中直接复制到新间隔),排除数据库问题。2.应该还是保护装置设置的问题。但是无法参考一期,因为一期设备都在运行,运行监护人寸步不离。因此只能摸索前进。处理情况:最后通过无数试验发现,PSL632C的奇偶校验应反向设置!即我们WTX803中若设置成奇校验的话,它们装置中应设置成偶校验!另外不上送事件选项也得去掉。最终设置结果如下:奇偶校验应反向,地址同WTX803中配置,规约为单地址103,规约参数0000,其他设置0A00。问题描述:08d1522湖南湘潭500kV鹤岭变,历史消息及历史报表问题解决办法:值班员反映自4月24日来双机历史消息及历史报表丢失。用plsqldev连接到sun1及sun2的ics8000库中发现tmpsqltable有大量垃圾表。时间都是07年的,应该是一期调试阶段

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