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    冲焊桥壳打标、清洗工序作业改善课件.ppt

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    冲焊桥壳打标、清洗工序作业改善课件.ppt

    东风德纳车桥有限公司十堰工厂 冲焊桥壳打标、清洗工序作业改善,发表人:何健 陶闻发表单位:冲焊车间二九年一月十二日,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.2,改善团队,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.3,课题改善步骤,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.4,一、提出理由,1、打标、清洗工序产能现状,打标、清洗工序产能(JPH)低,难于满足生产需要。,08年1月生产科预告生产计划,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.5,一、提出理由,2、打标、清洗工序加连班时间,打标、清洗工序加连班时间长,必须对其实施改善,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.6,二、现状把握,1、生产性数据分析,打标、清洗工序是整条生产线的瓶颈(341.8秒/件),其节拍要227.8秒/件才能够与第二瓶颈持平。,第一瓶颈工序,第二瓶颈工序,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.7,二、现状把握,2、打标、清洗工序作业组合观察,清洗零件作业时间过长,占整个工序作业时间的57.03。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.8,二、现状把握,3、清洗工序作业观测,要素作业4和6 “清洗桥壳” 、“吹净桥壳残余水分”作业时间过长,严重制约打标、清洗工序作业节拍。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.9,三、目标设定,只有当清洗零件工序作业时间77.5秒/件时,才能确保目标的达成。,目标值设定,方策值设定,改善前,必达目标,挑战目标,191.5,77.5,52.2,清洗零件工序作业时间(秒/件),生产线第3瓶颈工序节拍,生产线第2瓶颈工序节拍,差值:114,差值:25.3,差值:114,差值:25.3,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.10,四、解析,1、 清洗桥壳作业分析,清洗桥壳作业是由设备完成的,因此必须将清洗时间标准化,同时要增加喷头数量,确保清洗效果符合工艺要求。,清洗机清洗喷头分布,作业时间不一致?,喷头数量不足,清洗机电器控制图,缺少自动控制装置,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.11,四、解析,2、吹净桥壳残余水分作业分析,改造清洗机需20天时间,因产量较大无法抽出时间进行,待低产时再实施,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.12,五、对策,1、改造清洗机电器控制,电器控制改造完成后,暂不设定延时继电器控制时间。,改善前,改善后,增设延时继电器控制电路,无自动控制电路,手动控制清洗时间,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.13,五、对策,2、清洗机内部管路、喷头改善,根据水泵功率大小,经过动能科技术人员测算,确定清洗机喷头数量不能大于10个,因此喷头数量由5个增加到10个。,改善前,改善后,喷头数量不足,增加喷头数量,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.14,五、对策,3、设定清洗机延时继电器控制时间,经现场验证,当清洗时间设定为90秒时,零件加工合格率为100。,最佳清洗时间,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.15,五、对策,4、清洗机改善完成后的作业节拍,清洗机改善提高了作业节拍,但仍未达到设定的目标,需对打标、清洗工序持续进行改善。,需持续改善,现状对比,数据分析,结论,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.16,五、对策,5、打标、清洗工序工程分析,小结: 1、作业内容“翻转零件并调整零件位置”不产生附加价值,且作业时间长。 2、完成一个作业周期步行距离长,共22P。 改善思路: 考虑能否通过改善打标机工作方式,实现在线打标?能否改善工艺布局缩短步行距离?,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.17,五、对策,6、“翻转零件并调整零件位置”作业分析,Why?,作业时间长,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.18,五、对策,7、作业路径分析,由于设备工艺布局分散,滑道过短,导致步行距离较远。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.19,五、对策,8、设定2次改善目标,在线打标缩短作业时间:83.5,调整工艺布局减少步行数:7步,通过实现在线打标,可取消“吊运零件至打标机”、“翻转零件调整零件位置”2个要素作业,缩短作业时间83.5。 调整工艺布局;改造滑道,增加滑道长度;减少作业周期步行数7步。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.20,五、对策,9、二次改善(1)在线打标改善,制作打标机悬臂,增加打标机电磁控制,实现在线打标。,悬臂设计图,电磁控制改造图,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.21,五、对策,10、二次改善(2)滑道改善,制作、无缝安装1.1M滑道。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.22,五、对策,11、二次改善(3)工艺布局改善,调整设备工艺布局,缩短行走距离。,改善前工艺布局,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.23,五、对策,12、二次改善目标验证,二次改善小结:改善目标达成,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.24,六、效果,1、打标、清洗工序节拍提升,改善后作业效率提升41.5%。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.25,六、效果,2、减少加连班时间,改善后“清洗、打标”工序加连班时间班组排序降到了第三位。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.26,六、效果,3、降低员工劳动强度,改善后减少了1次搬运,2次停滞,消除了“人工翻转并调整零件位置”困难作业。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.27,六、效果,4、缩短作业周期步行数,改善后作业周期步行数减少7P,日减少步行数560P/班。,改善前,改善后,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.28,六、效果,5、改善前后对比,打标机改善前,打标机改善后,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.29,六、效果,6、经济效益计算,投入: 1.平衡器1套350元, 2.电器控制523元。 3.电磁铁2套248元。 4.滑道580元。 5.加热棒1根150元。 共计1851元,效益: 1.按07年8-12月产量计算,减少加班时间283.2小时/年9元/小时,节省加班费用2548.8元/年。 2.年节约动能费用=45Kw283.2小时/年0.73元/Kw.小时= 9303.12元/年。 3.单位时间产出提高了9.6件/小时,折合工时效益9.6件/小时0.42元/件7.5小时/天224天6773.76元/年 。 共计:18625.68元/年,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.30,七、标准化,1、相关图纸编号、分类归档,装备科将相关图纸编号、分类存档,工艺科将相关图纸编号、分类存档,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.31,七、标准化,2、修订标准作业书,纳入控制计划管理,更新标准作业书,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.32,七、标准化,3、相关人员培训,进行标准作业指导,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.33,八、今后的课题,对埋弧焊(227.81秒/件 )工序进行作业改善,持续提高整条生产线的生产节拍,提升交付能力。 改造清洗机,增设烘干装置,取消“人工吹净残余水分”要素作业,进一步提高打标、清洗工序的工作效率。,2022/11/28,东风德纳车桥有限公司十堰工厂,No.34,九、体会,通过此次改善使我们明白了一个道理:勿以善小而不为。加深了我们对“勿以金钱投入为借口,以智慧取胜”、“改善无处不在”这两句话的理解。 当改善条件不具备时,应通过其它改善途径来达成目标,永不轻言放弃。,敬请指导,

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