海上油田注气应用ppt课件.ppt
海上油田注气技术应用现状及对策研究,主 要 内 容,一、海上油田注气概况二、注气实施效果分析三、下一步的工作开展,渤海地区,SZ36-1油田层内自生二氧化碳,QHD32-6油田氮气泡沫驱,NB35-2油田二氧化碳吞吐,QK17-2油田水汽交替,LD10-1油田天然气回注,WZ12-1油田天然气回注,南海西部地区-涠州油田作业区,海上油田在气驱技术做了大量的室内实验及矿场试验研究工作。,QHD32-6油田氮气泡沫压锥,一、海上油田注气概况,1.注气技术已经成为海上提高采收率系列技术之一。,2.注气技术涉及氮气泡沫驱、水气交替、层内生气、二氧化碳吞吐、 天然气回注等多项技术3类气体。,一、海上油田注气概况,一、海上油田注气概况,3.根据注气发展趋势和政策导向,二氧化碳仍是今后发展重点之一。,北海现有水驱采收率40%以上,挪威45%,目标要达到50%,调查18个油田的4种注气方式,其结论是:,1)WAG最成功; 2)WAG采取下倾方向注入,有利于采出阁楼油; 注气混相驱则采取构造顶部注气; 3)北海今后准备加强CO2驱和微生物驱的研究; 4)SWAG技术输入压力能保持泡状流,当气量供应不足时可采用; 5)泡沫气水交替驱(FAWAG)在1997年北海Snorre WFB成功地应用, 它能用于控制流度,但对油藏非均质性和纵向连通性非常敏感。,一、海上油田注气概况,4.根据北海油田调研结论,WAG和泡沫驱具有发展前景。,考虑CO2具有良好发展前景,应做好技术储备。氮气泡沫驱相关技术相对比较成熟,也拥有海上井组试验经验,需继续针对存在问题 进行油藏、体系、工艺深入研究。,5 气驱类型受自身性质及海上平台特殊性影响,决定其应用前景。,一、海上油田注气概况,主 要 内 容,一、海上油田注气概况二、注气实施效果分析三、下一步的工作开展,二、注气实施效果分析,1. SZ36-1油田氮气泡沫调驱,视吸水指数评价,F26井组霍尔曲线,井口压降曲线对比,F26井由123.4m3/(d.MPa)下降到112.8,说明氮气泡沫起到了一定的封堵优势渗流通道的作用,对无效水循环的层位起到了一定的抑制作用。,调驱后,霍尔曲线向上偏折,阻力系数1.22、残余阻力系数1.06,起到一定封堵作用,在注入和后续水驱过程中使液流转向,扩大水驱波及体积,提高采收率。,氮气泡沫调驱后,压力下降变缓,PI指数由1.75升高到3.81,说明氮气泡沫有效封堵了优势渗流通道。,1. SZ36-1油田氮气泡沫调驱,二、注气实施效果分析,SZ36-1油田氮气泡沫调驱受效油井的特征来看,基本上4.5个月开始见效,有效期达1年左右,受效油井平均降水8.85%、平均日增油4.57m3,F17和F26两个井组累增油3.0104m3。,F26井组氮气泡沫调驱典型受效井F31开采曲线,结论与建议:有需求,需完善(1)渤海稠油油田层间干扰大、注入水突进严重,平台液处理能力及平台寿命有限,迫切需要具有降低无效水循环作用的提高采收率技术;(2)渤海SZ油田先导试验表明氮气泡沫调驱技术能够有效降低综合含水、补充地层能量、扩大波及体积,对于符合泡沫调驱条件的海上稠油油田,可以考虑采取该技术改善注水开发效果;(3) 在进一步研究的基础上,深化作用机理研究及效果预测技术研究,以取得显著的经济效益。,D16井组进行氮气泡沫调驱:累计注液49844m3,累计注气194万Nm3。应用效果:注入压力上升,井组开发效果得到改善;截止2011年底累计增油4814m3。应用问题:设备占用空间大,设备稳定性、排量待提高;D12、D13井出现气窜。,二、注气实施效果分析,2. QHD32-6油田氮气泡沫调驱,影响氮气泡沫驱效果因素:,D16井组氮气泡沫调驱期间注采比平均只有0.8,1)D16井注入量影响:措施前配注量/注入量为740m3/d,措施中由于设备和现场条件限制因素,注入量最大只有540m3/d;造成整个井组出现欠注。措施后配注量/注入量经短暂提升后下降至340m3/d。对策:工艺方案设计充分考虑工作制度;目前购置1200型制氮设备已完全能够满足平台要求。,二、注气实施效果分析,2. QHD32-6油田氮气泡沫调驱,水气交替技术在海上油田首次应用,目前井组无明显增油降水效果,还需待进一步跟踪分析。,3. 水气交替在QK17-2油田P18井组应用,二、注气实施效果分析,主 要 内 容,一、海上油田注气概况二、注气实施效果分析三、下一步的工作开展,3. 针对海上高孔高渗、原油粘度大,容易气窜,开展流度控制技术研究。,三、下一步的工作开展,(1)泡沫高压下物性(2)研究流度控制剂注入的类型(3)流度剂体系强度(4)注入段塞大小(5)注入时机(早期、中期)(6)注入方式(前后段塞)(7)气窜特征分析对抑制气窜的抑制效果及采收率的影响。,研究内容:,难点及关键技术:体系强度与油藏特征的匹配性,效果不理想,(1)针对海上油田高孔高渗特征,可以通过泡沫辅助改善水驱,建议对注水井间歇性注入氮气泡沫体系,主要技术为氮气泡沫驱和水气交替。对于海上稠油油藏(地层粘度大于200mpa.s),建议进行热泡沫调驱。,(2)对于边底水油藏,建议考虑:在来水方向低部位井(一线井)注入氮气泡沫,在高部位油井(二线井)进行生产;压锥控水。,5. 继续进行氮气泡沫相关技术研究,为海上稳产增产贡献力量。,三、下一步的工作开展,氮气泡沫驱+氮气泡沫压锥+水气交替注入,(3)针对具体油藏情况,考虑多体系及复合泡沫组合技术强化泡沫调驱调剖与泡沫组合技术弱凝胶与泡沫的组合技术注聚时在线注泡沫调剖,三、下一步的工作开展,5. 继续进行氮气泡沫相关技术研究,为海上稳产增产贡献力量。,氮气泡沫驱+氮气泡沫压锥+水气交替注入,建议:成立联合项目队,发挥各自优势,进行专项技术攻关。,谢 谢 !,